張 超, 王宜海, 張鐵凱
(1.安徽江淮汽車股份有限公司, 安徽 合肥 230601;2.南通友星線束有限公司, 江蘇 南通 226009)
汽車前風(fēng)窗玻璃除霜系統(tǒng)性能是涉及汽車安全的一項重要性能指標(biāo), 直接關(guān)系到駕駛員的視野,改善汽車除霜系統(tǒng)性能非常重要。 國標(biāo)和ECE除霜標(biāo)準(zhǔn)只針對M1類車型, 對商用車無相關(guān)要求, 因此受到關(guān)注不大。 目前國內(nèi)外商用車使用的除霜系統(tǒng)大都是水暖制熱式系統(tǒng), 由于柴油機發(fā)動機水溫低, 除霜風(fēng)道設(shè)計難度大, 商用車的除霜性能普遍較差。 汽車前風(fēng)窗玻璃除霜系統(tǒng)的性能由玻璃表面熱量分布決定, 有2個關(guān)鍵指標(biāo): 前風(fēng)窗玻璃表面風(fēng)速分布和出風(fēng)溫度, 如何提升這2個關(guān)鍵指標(biāo)是提升除霜性能的決定因素。 本文將從改進前風(fēng)窗玻璃表面風(fēng)速分布和提升出風(fēng)溫度這兩個方面進行研究。
為了確保能達到法規(guī)要求的除霜性能 (商用車參考GB 11555—2009 《汽車風(fēng)窗玻璃除霜和除霧系統(tǒng)的性能和試驗方法》 中M1類指標(biāo)), 根據(jù)經(jīng)驗數(shù)值, 前風(fēng)窗玻璃表面B區(qū)絕大部分點的風(fēng)速需達到1 m/s以上; 15 min后出風(fēng)溫度需要到60 ℃以上, 散熱器節(jié)溫器開啟在9 min以內(nèi) (即發(fā)動機水溫升到80 ℃左右)。 若2個條件中有一個未達到要求, 則除霜性能難以達到標(biāo)準(zhǔn)要求。
前風(fēng)窗玻璃表面風(fēng)速分布主要取決于2個因素:鼓風(fēng)機風(fēng)量大小和除霜風(fēng)道設(shè)計。 其中, 風(fēng)道設(shè)計是最大難點。
除霜風(fēng)道的設(shè)計參數(shù)有出風(fēng)口數(shù)量、 出風(fēng)口位置、 出風(fēng)方向、 出風(fēng)口截面積和幾何形狀等, 其中最重要的參數(shù)是出風(fēng)方向和出風(fēng)口位置, 優(yōu)化這2個參數(shù)可以確保從除霜風(fēng)道出來的氣流沿著前風(fēng)窗玻璃流動, 并盡可能避免從前風(fēng)窗玻璃上分離出來,因為循環(huán)流動會引起能量損失。 由于儀表板造型需要和空間位置限定, 除霜風(fēng)道的形狀都比較特殊,要經(jīng)過反復(fù)的模型修改和CFD分析才能達到要求。
下面以HFC6591KH型輕型客車為例, 說明如何修改風(fēng)道來提升前風(fēng)窗玻璃表面風(fēng)速分布, 進而提升除霜性能。
表1為該車整改前、 后實際除霜比例。 整改前,除霜效果很差, 與設(shè)定的目標(biāo)差距很大。
分析該車實際除霜效果圖 (圖1) 可知: 各階段除霜蹤跡圖相差甚小, 燃燒點偏下, 前風(fēng)窗玻璃上部和兩側(cè)霜都未除去。 判斷風(fēng)速分布不理想。
試驗條件及方法按GB11555—2009 《汽車風(fēng)窗玻璃除霜和除霧系統(tǒng)的性能和試驗方法》: 環(huán)境溫度-18℃, 放置超過10h, 在前風(fēng)窗玻璃上噴0.044 g/cm2的水, 結(jié)冰后30 min后起動發(fā)動機, 掛空檔, 最大轉(zhuǎn)速的50%, 空調(diào)設(shè)定到除霜模式, 試驗開始, 每隔5min在車窗內(nèi)表面上描繪一次除霜面積的蹤跡圖。
表1 HFC6591KH型輕型客車整改前、 后實際除霜比例對比
目標(biāo)設(shè)定: 試驗開始后20 min時, 至少應(yīng)將A區(qū)的80%面積的霜除凈; 試驗開始后25 min時, 至少應(yīng)將A′區(qū)的80%面積的霜除凈; 試驗開始后40 min時, 至少應(yīng)將B區(qū)的95%面積的霜除凈。
按前風(fēng)窗玻璃表面風(fēng)速測試方法 (圖2), 對該車前風(fēng)窗玻璃表面風(fēng)速進行測試。
對比實測前風(fēng)窗玻璃表面風(fēng)速 (圖3) 和實際除霜效果圖 (參見圖1), 除霜趨勢基本一致: 燃燒點在B區(qū)下方之下, 前風(fēng)窗玻璃兩側(cè)和上部風(fēng)速過小, B區(qū)較多區(qū)域風(fēng)速小于1m/s。 因此, 風(fēng)速分布不合理是導(dǎo)致該車除霜效果差的一個主要原因。
測量風(fēng)道本體及邊界模型 (圖4), 分析風(fēng)道本體及邊界參數(shù) (表2) 如下: ①與玻璃長度A相比,風(fēng)道長度B過短, 左右盲區(qū)長度C過長, 導(dǎo)致前風(fēng)窗玻璃兩側(cè)無風(fēng); ②風(fēng)道出風(fēng)方向與玻璃夾角F較大,風(fēng)道口邊緣與前風(fēng)窗邊緣X方向距離D距離過小,導(dǎo)致燃燒點未達到A、 A′、 B區(qū); ③風(fēng)道出風(fēng)口寬度E過大, 導(dǎo)致出風(fēng)截面積大, 風(fēng)速小; ④風(fēng)道內(nèi)部導(dǎo)風(fēng)隔片設(shè)計不合理, 導(dǎo)致風(fēng)速左右分布不合理。
表2 HFC6591KH型輕型客車風(fēng)道本體及邊界參數(shù)
由于儀表板安裝結(jié)構(gòu)限制和造型約束, A、 B、C 3個參數(shù)不能修改 (即第①點), 對D、 E、 F和風(fēng)道內(nèi)部導(dǎo)風(fēng)隔片進行修改 (即②、 ③、 ④點)。
經(jīng)過8輪數(shù)模修改和CFD分析, 找到最優(yōu)修改方案: D、 E、 F修改后數(shù)值如表2所示, 風(fēng)道內(nèi)部隔片修改前后如圖5所示, CFD分析前風(fēng)窗玻璃表面風(fēng)速分布如圖6所示。
由CFD分析結(jié)果可以看出, 玻璃表面風(fēng)速改善顯著, 燃燒點提高到A、 B區(qū)之間, 大于1m/s的區(qū)域覆蓋了大部分的B區(qū) (圖7), 但由于A、 B、 C的數(shù)值未修改, 導(dǎo)致兩側(cè)風(fēng)速過小。
按最優(yōu)方案制作除霜風(fēng)道樣件, 裝車后實際測量前風(fēng)窗玻璃表面風(fēng)速如圖8所示。 與CFD分析結(jié)果基本吻合, 燃燒點抬高, B區(qū)風(fēng)速大于1 m/s區(qū)域大于90%, 風(fēng)道整改效果較為理想。
裝有整改件的樣車經(jīng)除霜試驗驗證, 實際除霜比例如表1所示。 40 min時B區(qū)除霜面積提升顯著,分析實際除霜效果圖 (圖9), 與實測風(fēng)速分布高度吻合。 由此證明, 改進風(fēng)速分布對提升除霜性能有著至關(guān)重要的作用。
整改后除霜性能雖顯著提升, 但仍達不到設(shè)定的目標(biāo), 特別是20 min時A區(qū)除霜比例和25 min時A′區(qū)除霜比例, 相差較遠(yuǎn)。 這主要是因發(fā)動機水溫上升較慢導(dǎo)致出風(fēng)口溫度偏低所致 (表3), 也就是下面我們將要探討的決定除霜性能的另外一個重要因素。
表3 HFC6591KH型輕型客車除霜系統(tǒng)出風(fēng)溫度相關(guān)參數(shù)
對于水暖制熱式汽車空調(diào)系統(tǒng), 出風(fēng)溫度與3個因素有關(guān): 加熱器換熱能力、 加熱器進水溫度、加熱器進水流量。 商用車大都使用柴油發(fā)動機, 水溫較低, 因此如何提升發(fā)動機水溫是提高商用車除霜性能的關(guān)鍵之處。
下面以HFC1055L1KT型輕型載貨汽車為例, 說明如何提高加熱器進水溫度以提升出風(fēng)溫度, 進而提升除霜性能。
表4是該輕型載貨汽車整改前、 后的實際除霜比例。 整改前, 20 min時A區(qū)除霜比例和25 min時A′區(qū)除霜比例, 與設(shè)定的目標(biāo)相差甚遠(yuǎn); 40 min時B區(qū)除霜比例能夠達到設(shè)定的目標(biāo)。
表4 HFC1055L1KT型輕型載貨汽車整改前、 后實際除霜比例對比
分析該車實際除霜效果圖 (圖10) 可知: 15 min后, 各階段除霜蹤跡圖相差較大; 40 min時B區(qū)絕大部分區(qū)域除霜干凈。 判斷風(fēng)道設(shè)計沒有問題, 主要是因為發(fā)動機水溫上升較慢, 當(dāng)水溫較低時, 除霜效果很差, 水溫升高后, 除霜性能提升。
實際測量前風(fēng)窗玻璃表面風(fēng)速如圖11所示。 B區(qū)風(fēng)速大于1m/s區(qū)域超過90%, 接近于目標(biāo)值, 能夠滿足要求, 證明風(fēng)道設(shè)計沒有問題。
對該車出風(fēng)溫度相關(guān)參數(shù) (表5) 進行分析,加熱器換熱量、 鼓風(fēng)機風(fēng)量、 發(fā)動機水流量都能夠滿足要求, 但發(fā)動機水溫上升過于緩慢, 25 min時,發(fā)動機出風(fēng)溫度只有31.4 ℃, 遠(yuǎn)遠(yuǎn)達不到15 min后出風(fēng)溫度需要到60 ℃以上、 9 min后發(fā)動機水溫80 ℃左右的要求, 證明前文判斷正確, 提高加熱器水溫是提升出風(fēng)溫度的關(guān)鍵之處。
表5 HFC1055L1KT型輕型載貨汽車出風(fēng)溫度相關(guān)參數(shù)(整改前)
目前, 提升汽車加熱器進水溫度主要有2種方式: 增加水路電加熱裝置和增加汽車液體加熱器裝置。 在寒冷地區(qū), 增加汽車液體加熱器方式是目前使用最普遍和成熟的一種方法。
汽車液體加熱器是以燃油為燃料, 以液體為導(dǎo)熱介質(zhì), 為車廂內(nèi)空氣升溫、 風(fēng)擋玻璃除霜和發(fā)動機預(yù)熱提供熱源的裝置。 車輛在寒冷尤其高寒地區(qū)使用時, 會遇到低溫起動困難, 駕駛艙采暖、 除霜效果差的問題, 而匹配安裝液體加熱器是解決這些問題比較可行的方法之一。 在汽車領(lǐng)域, 液體加熱器被廣泛應(yīng)用于客車采暖, 隨著人們對汽車舒適性要求的提高,在載貨汽車上應(yīng)用液體加熱器的需求也越來越多。
經(jīng)理論計算, 為該車選擇了某型號液體加熱器(功率8.1 kW), 即使在寒帶地區(qū), 也可將發(fā)動機水溫穩(wěn)定維持在65~85 ℃。
為該輕型載貨汽車加裝了選定的液體加熱器,經(jīng)試驗驗證, 整改后除霜效果大幅提升, 完全達到設(shè)定的目標(biāo) (參見表4)。
對照整改后實際除霜效果圖 (圖12) 和整改前、 后出風(fēng)溫度相關(guān)數(shù)據(jù) (表6), 出風(fēng)溫度和加熱器進水溫度提升顯著, 這是能夠迅速除霜 (30min霜已全部除盡) 的根本原因。
表6 HFC1055L1KT型輕型載貨汽車整改前、 后出風(fēng)溫度對比
文章分析了前風(fēng)窗玻璃表面風(fēng)速分布和出風(fēng)溫度這兩個影響汽車除霜性能的關(guān)鍵因素, 識別關(guān)鍵過程, 證明通過改進除霜風(fēng)道和提高發(fā)動機水溫能夠大幅提升商用車的除霜性能。
在本次設(shè)計中, 優(yōu)化設(shè)計借助了應(yīng)用軟件CFD, 使用了前風(fēng)窗玻璃表面風(fēng)速測量分析方法,在理論上對整車除霜性能有了初步判斷, 可避免因未進行實車試驗而無法確認(rèn)除霜效果導(dǎo)致的設(shè)計變更, 能夠節(jié)約大量的時間和成本。
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