張 偉 王忠剛 劉忠建 李樹云
(1、型鋼煉鋼廠,山東 萊蕪 271126;2、萊鋼棒材廠,山東 萊蕪 271126)
在鐵水和鋼水脫硫反應(yīng)的熱力學(xué)、動力學(xué)分析的基礎(chǔ)上提出了適用于脫氧出鋼——LF精煉——RH冶煉超低硫鋼([S]<50ppm)工藝。硫是鋼中的有害元素之一,是表面活性元素,常以MnS的形式在鋼材晶界上或異相界面上偏析聚集。硫?qū)︿摬淖畲蟮奈:κ且痄摰臒岽?。碳鋼的S≤60ppm時,熱加工時可避免產(chǎn)生熱裂紋現(xiàn)象;鐵索體不銹鋼,控制S<20ppm,可保證鋼材良好的熱加工性能。此外,硫降低鋼材的韌性,惡化鋼的z向性能,并對氫致裂紋有較大影響。因此,要求管線鋼具有較高的抗氫致裂紋(HIC)和抗硫應(yīng)力裂紋 (SSCC)的能力,要求控制鋼中S《10 ppm。萊鋼煉鋼廠在反復(fù)的深脫硫?qū)嶒炛锌偨Y(jié)出高效的脫硫劑應(yīng)用于生產(chǎn)中,極大的提高了脫硫率。
在氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐冶煉過程中,主要脫硫反應(yīng)過程如下[1]:
[S]+2[O]=SO2(1)
(S2-)+2/3 O2=SO2+(O2-)(2)
(S2-)+6(Fe3+)+2(O2-)=SO2+6(Fe2+)(3)
[FeS]+(CaO)=(CaS)+(FeO)(4)
以上 4 個反應(yīng)式,(1)、(2)、(3)式均為氣化脫硫,(1)式中反應(yīng)平衡的SO2分壓為0.02 Pa,反應(yīng)很容易達到平衡,可以認為鋼液中硫的氧化去除作用不大。由(2)、(3)式可見,對于渣中硫向氣相轉(zhuǎn)移與爐渣中硫的活度與氧勢有關(guān),硫在渣中的活度與爐渣堿度有關(guān),堿度越高,硫的活度越低。因此,高堿度對氣化脫硫不利,但對爐渣脫硫有利。一般認為氧氣轉(zhuǎn)爐鐵水硫含量的10%左右是通過氣化脫硫去除的。而(4)式為爐渣脫硫,要實現(xiàn)脫硫必須化好渣,要有充分的熱力學(xué)條件。
綜合考慮,脫硫的基本條件為:高溫、高堿度、低氧化性(渣中FeO含量低)、大渣量、強動力學(xué)條件(強攪拌)。
萊鋼煉鋼廠采用鐵水預(yù)處理,要求入爐鐵水硫《0.005%。其平均成分見表1。轉(zhuǎn)爐不采取二次造渣時,終點[S]成分:0.008%~0.015%,而特殊鋼種要求成品成分 [S]≤0.0010%。
萊鋼煉鋼廠根據(jù)生產(chǎn)條件現(xiàn)狀,為提高轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)效率,減少后吹造成的鐵損,縮短冶煉周期,提高爐齡,摸索適用于脫氧出鋼——LF精煉——RH冶煉超低硫鋼([S]<50ppm)工藝。為此,設(shè)計合適的脫硫劑,充分利用轉(zhuǎn)爐出鋼過程中高溫鋼水對脫氧、造渣材料強大的沖擊攪拌動能形成高堿度、低熔點脫硫熔渣,進而對鋼水產(chǎn)生“渣洗”效果,并提高精煉脫硫率,將終點硫含量控制在較低的水平。
4.1.1 轉(zhuǎn)爐出鋼條件的確定
轉(zhuǎn)爐出鋼要求達到雙命中,即溫度、成分(不含硫)的雙命中。因此,考慮出鋼過程中增加脫硫劑用量和增強攪拌帶來的溫降,出鋼溫度較正常情況提高10~20℃。
脫硫劑的配比
轉(zhuǎn)爐出鋼過程中,要創(chuàng)造良好的鋼渣混沖效果,形成具有較強脫硫能力的頂渣。參考鋼液溫度 1550℃,渣中(MgO)8%、(SiO2)7%,鋼液中[Al]0.03%、[C]0.2%時,爐渣中硫容量隨(%Al2O3)/(%CaO)變化的規(guī)律[2],渣中(%Al2O3)/(%CaO)比值的增加使得硫容量降低,即隨著爐渣中(CaO)含量的降低,爐渣吸收硫的能力降低?;陔娛X屑、石灰對脫硫劑進行成分設(shè)計,見表2。
4.1.3 轉(zhuǎn)爐出鋼及爐后操作控制要點
1)保證一次拉碳合格率,減少轉(zhuǎn)爐終點鋼水的后吹,降低[O]含量。
2)轉(zhuǎn)爐出鋼時間一般為300 s左右,在轉(zhuǎn)爐出鋼時開啟鋼包底吹氬,且控制流量在100~120 L/min,吹氬時間不小于 5 min,在出鋼過程中加入脫硫劑、合金和增碳劑。
3)減小下渣量。
4.2.1 第1次試驗
2010年4月使用表2所示設(shè)計的脫硫劑進行了生產(chǎn)試驗,共試用5爐,應(yīng)用情況見表3。
由表3可以看出,轉(zhuǎn)爐出鋼過程中加入脫硫劑基本能夠滿足脫硫任務(wù)的要求,但是存在以下問題:
1)鋼水及爐渣的氧化性較強時,特別是出鋼下渣比較嚴重、脫氧效果不好時,脫硫劑的使用效果并不理想。2)為得到較好的脫硫效果,使渣料快速熔化,完全彌散于鋼液中,宜選擇細小的渣料來增加反應(yīng)面積。
4.2.2 脫硫劑成分優(yōu)化
基于第1次試驗的情況,要提高脫硫劑的使用效果必須保證良好的脫氧,減小粒度,并且充分考慮鋼渣混沖后的鋼包頂渣對脫氧產(chǎn)物及脫硫產(chǎn)物的吸附能力,12CaO.7Al2O3具有較強的脫硫能力和吸附鋁脫氧產(chǎn)物的能力(參見 CaO-Al2O3-SiO2渣系相圖),對脫硫劑配比進行優(yōu)化改進,見表4。
4.2.3 第2次試驗
2010年5月使用優(yōu)化后的脫硫劑進行了生產(chǎn)試驗,共試用12爐,應(yīng)用情況見表5。
由表5可知,在本次實驗中,成品硫控制到了0.002%,氣體含量在連鑄過程中有所增加。此次試驗我們在精煉時間不足、散裝料不好的情況下實驗結(jié)果基本達到要求。但對于高級別管線鋼來說還遠遠不夠,為此對脫硫劑進行了改進,如表6。
第3次試驗
2010年9月使用表6所示設(shè)計的脫硫劑進行了生產(chǎn)試驗,共試用7爐,應(yīng)用情況見表7。
通過本次試驗數(shù)據(jù)來看,目前工藝條件下,可將鋼水硫含量控制在10 ppm以內(nèi),為下一冶煉低硫品種打下了良好的基礎(chǔ)。本次實驗使用脫硫劑,從轉(zhuǎn)爐放鋼過程看鋼包頂渣化的快、透,從精煉精煉初煉樣看,其脫硫速度和效率明顯較好。
脫硫劑使用前后冶煉指標對比見表8。
使用高效脫硫劑,為冶煉高級別管線鋼超低硫控制提供了有力保證。
5.1 轉(zhuǎn)爐出鋼過程中加入脫硫劑脫硫工藝可行,并且為精煉深脫硫提供了條件,提高了精煉脫硫率,具有顯著的經(jīng)濟效益。
5.2 要提高脫硫劑的使用效果必須保證良好的脫氧,保證一次拉碳合格率,減少轉(zhuǎn)爐終點鋼水的后吹,降低[O]含量,同時嚴防轉(zhuǎn)爐爐后下渣。
[1]肖來潮.煉鋼用石灰的質(zhì)量要求及生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)石灰的技術(shù)條件[J].鋼鐵,1989(10):67~74.
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