伍曉妮
(中國石油長城鉆探工程技術(shù)研究院,遼寧盤錦 124010)
連續(xù)油管液氮排液技術(shù)在蘇10-30-38H井的應(yīng)用
伍曉妮
(中國石油長城鉆探工程技術(shù)研究院,遼寧盤錦 124010)
蘇里格氣田蘇10區(qū)塊為典型低滲、低壓、低豐度、低產(chǎn)的巖性氣藏,針對蘇里格氣田蘇10-30-38H井排液困難的問題,提出了應(yīng)用連續(xù)油管液氮排液技術(shù),并對連續(xù)油管類型、液氮注入排量、排液方法、連續(xù)油管下入深度、液氮用量等工藝參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計,現(xiàn)場應(yīng)用取得了良好的排液效果。該工藝排液速度快,施工安全,可為低滲氣藏水平井試氣及生產(chǎn)提供保障。
蘇里格氣田;連續(xù)油管;液氮排液
水平井開發(fā)氣藏的主要優(yōu)勢是增加泄流面積,尤其對于三低(低產(chǎn)、低效、低滲)油氣藏,在增加單井產(chǎn)量、提高油氣采收率等方面有著無可比擬的優(yōu)勢。資料顯示,一般直井的流量為4.25×104m3/d,而同一油氣藏的水平井,在儲層性質(zhì)沒有很大變化的情況下,其理論流量幾乎接近39.6×104m3/d。因此,為了合理有效利用水平井的優(yōu)勢,加快開發(fā)腳步,蘇里格氣田蘇10區(qū)塊部署了水平井蘇10-30-38H井。由于該井壓力系數(shù)低,加上水平段較長,誘噴試氣困難,為此采用了連續(xù)油管液氮技術(shù)。
1.1 基本數(shù)據(jù)
蘇10-30-38H井位于蘇10區(qū)塊西北部,開發(fā)目的層為盒8上和山1,氣層段壓力28.03 MPa。該井氣層有效孔隙度為9.3%,滲透率為2.793× 10-3μm2,泥質(zhì)含量為8.8%,屬于低滲氣藏。直井段及造斜段采用244.5 mm生產(chǎn)套管,下至水平段起點(3 449.29 m),并用水泥固井;水平段采用φ139.7 mm打孔襯管,懸掛器懸掛在生產(chǎn)套管底部。
1.2 排液困難原因分析
蘇里格氣田盒8、山1氣藏屬于低滲、低壓、低豐度巖性氣藏,儲層具有中等偏強水敏特征,而水敏損害是低滲透儲層損害的主要因素[1]。因此,氣井井筒中存在的積液必須及時徹底地排出,減輕儲層傷害,準(zhǔn)確確定試氣產(chǎn)量。綜合分析,蘇10-30-38H井井筒排液困難主要有以下幾點:
(1)氣藏自身特性決定了排液困難。蘇里格氣田壓力系數(shù)平均為0.87,屬于低壓氣田,蘇10區(qū)塊盒8段及山1段儲量豐度分別為1.6×108m3/km2、0.6×108m3/km2,屬于低豐度氣藏,這兩個特性決定了該水平井自身的地層能量較低;而且氣藏屬于低滲氣藏,地層中的氣體不能迅速進(jìn)入井筒實現(xiàn)助排,因此無法依靠自身能量舉升出全井筒內(nèi)的靜液柱。
(2)水平井鉆井周期較長,地層能量沒有得到有效利用。蘇10-30-38H井鉆井過程遇到泥巖坍塌等復(fù)雜地質(zhì)情況,中途多次停止鉆井進(jìn)行事故處理,這直接導(dǎo)致地層自身的彈性能量隨著時間的增長被消耗掉,無法提供更多的能量來舉升井筒液體。
(3)水平井完井管柱結(jié)構(gòu)簡單,導(dǎo)致排液困難。蘇10-30-38H井直井段套管內(nèi)徑大,完井管柱結(jié)構(gòu)簡單,沒有封隔器;水平段采用139.7 mm打孔襯管完井,而且井較深(垂深3 455 m),造成積液量大,靜液柱壓力高,常規(guī)排液方法全部舉升難度較大。
因此,必須選擇出一種高效快速排液技術(shù),快速徹底排出水平井井筒內(nèi)的液體。目前常用的低滲透氣藏排液工藝有制氮拖車、液氮泵車,與一般的排液措施對比,具有掏空深度大、作業(yè)周期短、安全、不污染環(huán)境等優(yōu)點??紤]到氣藏具有中~強壓敏特征,而且排液井為水平井,井身結(jié)構(gòu)復(fù)雜,為減輕排液對儲層產(chǎn)生的回壓,決定選用連續(xù)油管液氮排液技術(shù)。
連續(xù)油管液氮排液技術(shù)是通過生產(chǎn)管柱先將連續(xù)油管下入到預(yù)定排液深度,利用液氮泵車將液氮從連續(xù)油管中注入(管柱下井過程中可邊下邊注),利用氣液混合卸壓原理,將生產(chǎn)管柱中的液體替出井筒;隨著液體的排出,不斷加深連續(xù)油管,增加掏空深度,以達(dá)到排液試氣的目的。與傳統(tǒng)排液工藝相比,連續(xù)油管液氮排液技術(shù)具有以下優(yōu)點:
(1)連續(xù)油管下入生產(chǎn)管柱,減小有效流通面積,提高流動速度,增強氣井的排液能力。
(2)連續(xù)油管可實現(xiàn)單點氣舉和邊舉邊下,起到氣舉凡爾的作用,減少井下工具的下入,降低工具掉入井筒內(nèi)打撈困難的風(fēng)險。
(3)連續(xù)油管下入無需壓井,消除了壓井液對地層污染的可能性。
(4)連續(xù)油管注氣速度靈活可控,返排率高,能獲得最大的試油(氣)產(chǎn)能。
(5)氮氣密度小,在循環(huán)過程中對井底流體壓力小,不會對地層造成壓力敏感傷害。
(6)氮氣將井筒內(nèi)液體舉升至地面后,井底會形成負(fù)壓區(qū),誘使地層中的油氣噴發(fā)出來,達(dá)到排液誘噴的效果[2]。
為了確保水平井能在最短時間且最少液氮消耗量的前提下盡快排液,減輕積液對儲層的傷害,獲得最大試氣產(chǎn)能,對排液的整個過程進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計。結(jié)合已知的鉆井記錄、地層和油管參數(shù),綜合考慮經(jīng)濟(jì)效益等,分別對排液方法、液氮注入排量、連續(xù)油管類型、連續(xù)油管下入深度及液氮用量等進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計。
3.1 連續(xù)油管類型優(yōu)選
目前油田上常用的連續(xù)油管類型主要分為QT-700、QT-800、QT-1000TM三種類型,根據(jù)蘇10-30-38H井鉆井記錄的氣層最大壓力,進(jìn)行屈服強度和擠毀壓力校核,確定選用QT-700型連續(xù)油管,油管外徑38 mm,內(nèi)徑33.27 mm。
3.2 排液方法選擇
連續(xù)油管排液方法分為環(huán)空注氣連續(xù)油管排液和連續(xù)油管注氣環(huán)空排液兩種,綜合考慮采取后一種方法。該方法不僅能夠?qū)⒕矁?nèi)的液體快速順利排出,而且還可節(jié)約液氮用量[3]。
3.3 液氮注入排量的確定
一般來說,氮氣排液誘噴時注入速度的取值范圍應(yīng)該較高一些。因為采用氮氣排液誘噴時,在氣體與液體之間會存在一定滑脫現(xiàn)象,如果注入速度過低,滑脫現(xiàn)象會比較嚴(yán)重,進(jìn)而影響積液舉出的效果。因此,在現(xiàn)場施工過程中,一般應(yīng)采用注入設(shè)備的最大排量,使得井內(nèi)積液迅速而平穩(wěn)舉至地面,同時在井底形成負(fù)壓區(qū)。
根據(jù)蘇10-30-38H井鉆井記錄,水平井泥漿泵的現(xiàn)場施工最大泵壓20 MPa,氣層產(chǎn)生最大回壓點為3 345 m處。因此,施工時3 345 m處受到的壓力是關(guān)鍵值。對氣層產(chǎn)生的壓力進(jìn)行流動力學(xué)分析表明,當(dāng)井深為3 400 m、注氮泵排量0.5 m3/min時,液體舉升摩阻壓力為3.2 MPa,氣層所受的壓力37.2 MPa,小于鉆井時的泥漿循環(huán)壓力,不會對氣層造成進(jìn)一步的傷害。所以,液氮最大注入排量確定為0.5 m3/min。
3.4 連續(xù)油管的最大下深
水平段采用無固相甲酸鈉生物聚合物完井液,有利于保護(hù)氣層,因此水平段的完井液不需要排出井外。結(jié)合相關(guān)數(shù)據(jù),在保證最高工作壓力不會對管材造成損傷的前提下,應(yīng)盡量將連續(xù)油管下至生產(chǎn)層段的中部。本次連續(xù)油管的最大下入深度為3 380 m,也即是運用液氮對3 380 m以上的液體逐級掏空進(jìn)行試氣投產(chǎn)[4]。
3.5 液氮用量
根據(jù)氣態(tài)PVT方程,結(jié)合電子圖版,計算得出本次需要注入液氮42 m3。考慮到試壓過程中井筒可能存在漏失和液面恢復(fù)的不連續(xù)性等情況,設(shè)計液氮量按計算的理論用量的1.5倍準(zhǔn)備,即為63 m3[6]。
對蘇10-30-38H井下入連續(xù)油管進(jìn)行試壓后,初次將連續(xù)油管下入1 500 m,采用油管正注方式注入液氮,然后逐步加深連續(xù)油管的深度,逐段連續(xù)掏空井筒內(nèi)積液,共進(jìn)行了23輪次液氮排液,累積注液氮70.7 m3,累積返液191.6 m3。應(yīng)用效果見表1、圖1。由應(yīng)用效果表可以看出,連續(xù)油管液氮排液技術(shù)在蘇10-30-38H井取得了較好應(yīng)用效果,平均返排速度為2.66 m3/h(未考慮中途停泵時間),返排率達(dá)到100%,瞬時天然氣流量6 500~8 000 m3/h。
從誘噴曲線分析看到,前9輪次,液氮不斷注入,套壓并沒有明顯的上升,返出液量較少;但后期隨著累計返出液量的增加,井筒壓力降低,液氮膨脹,井筒內(nèi)的液體密度下降,套壓迅速上升,返出液量明顯增加。故液氮在深井連續(xù)多輪次舉升排液優(yōu)勢明顯。
表1 連續(xù)油管液氮排液在蘇10-30-38H的應(yīng)用效果
圖1 蘇10-30-38H井誘噴曲線
(1)蘇里格氣田水平井排液困難的主要原因是地層能量小,滲透率低,導(dǎo)致天然氣不能及時進(jìn)入井筒,地層能量得不到有效補充。
(2)低滲氣藏水平井井筒積液多,應(yīng)用連續(xù)油管液氮排液技術(shù)具有良好的效果。
(3)連續(xù)油管液氮排液技術(shù)為低滲氣藏水平井的有效開發(fā)提供了思路。
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TE834
A
1673-8217(2012)02-0102-03
2011-09-15
伍曉妮,工程師,1978年生,2003年畢業(yè)于西南石油大學(xué)石油工程專業(yè),現(xiàn)主要從事采油技術(shù)研究與應(yīng)用工作。
李金華