熊武軍
(東風汽車公司鑄造二廠,湖北十堰 442050)
PECSTAR2.1系統(tǒng)在提高鑄造企業(yè)信息化管理水平中的應用
熊武軍
(東風汽車公司鑄造二廠,湖北十堰 442050)
介紹了鑄造二廠工業(yè)電爐及自動造型線微機在線電力監(jiān)控系統(tǒng)的研發(fā)及拓展,并介紹了在提升設備管理水平方面的應用。應用表明,該系統(tǒng)為鑄造二廠降低動能費用支出、提高自動線開動率發(fā)揮了重要作用,已成為管理者的一項重要管理工具。
電爐;自動線;微機在線監(jiān)控;應用
上世紀八十年代,對于電能計量大多采用機械式電表,到上世紀九十年代多采用分時段計量電表。鑄造二廠主要耗能設備(工頻爐、中頻爐、退火爐)的計量方式也是采用上述兩種方式。伴隨著能源價格不斷上漲,需要我們更加有效的管理使用電爐,提高電爐用電的經(jīng)濟性,進一步合理組織生產(chǎn),用好峰谷平電價政策,降低電爐用電的平均電價,這就要求采用更加先進的計量方式來統(tǒng)計分析電爐能耗構成情況。隨著社會的進步、科學技術的發(fā)展,能源計量新技術也是層出不窮,其提供的信息精度和種類都是令人滿意的。與此相比,我廠能源計量系統(tǒng)已顯得相對落后。
鑄造企業(yè)電能消耗費用一般要占到鑄件制造成本的20%以上,而自動造型線是鑄造企業(yè)最關鍵的生產(chǎn)設備,自動線的運行情況直接關系到鑄件生產(chǎn)任務能否順利完成。我廠原有的電爐耗電信息及自動線生產(chǎn)、停工信息數(shù)據(jù)傳遞依靠人工傳遞,準確度低、速度慢(耗電信息一月統(tǒng)計一次),不能滿足工廠節(jié)能降耗、提高自動線開動率等提高工廠管理水平的需要。2005年2月左右,整個十堰市乃至湖北省處于“電荒”籠罩之中,電力管理部門經(jīng)常要求我廠限制用電量,但由于沒有電爐監(jiān)控系統(tǒng),因此無法有效執(zhí)行管理部門的調(diào)度指令,存在被拉閘限電的可能性,這不利于我廠供電網(wǎng)安全運行并且可能給我廠造成巨大經(jīng)濟損失?;谝陨蟽牲c原因,2005年5月引入了深圳中電電力公司的PECSTAR電力監(jiān)控系統(tǒng)并對其進行了適當擴展,后期又陸續(xù)進行了若干拓展以更好的適應我廠的管理需求。
2.1 機械式電表
機械式電表是一種最原始的計量形式,雖然僅提供電能消耗統(tǒng)計,功能單一,但因其價格低廉,所以至今依然在使用。機械式電表沒有提供峰、谷、平分時段計量統(tǒng)計方式,在目前能源費用一再上漲的背景下,在當前峰、谷、平電價政策環(huán)境下,不適用于我廠這樣的耗能大戶。
2.2 分時段計量電表
這種電表雖然提供了峰谷平分時段計量方式,有的電表也提供了通訊接口,但實際未組網(wǎng)利用,仍然需要人工定期抄表,因此和機械式電表一樣也存在以下問題:抄讀數(shù)據(jù)存在誤差,操作難以規(guī)范化,數(shù)據(jù)采集不及時、耗費人工多、成本高、效率低、高層管理人員獲取能耗數(shù)據(jù)困難,因而難以作出各種決策并檢驗決策執(zhí)行情況。
2.3 微機在線監(jiān)控計量系統(tǒng)
為解決上述兩種計量方式由于人工抄表存在的問題,近年來出現(xiàn)了電能計量數(shù)據(jù)自動采集、傳輸和處理的微機在線自動抄表系統(tǒng)。
典型的電能計量自動抄表系統(tǒng)主要由前端采集子系統(tǒng)、通信子系統(tǒng)和中心處理子系統(tǒng)等三部分組成。
運用目前國內(nèi)外比較先進、成熟的微機自動抄表技術取代人工抄表,并且將自動線生產(chǎn)信息納入抄表系統(tǒng)。所有信息在廠局域網(wǎng)共享,使我廠主要生產(chǎn)設備運行狀況在網(wǎng)上一目了然,運行歷史信息也可存儲、查詢。為管理者制定各種節(jié)能措施提供數(shù)據(jù)支持,為管理者監(jiān)督節(jié)能措施執(zhí)行情況和檢驗節(jié)能效果提供有力工具。
目前國內(nèi)運用的自動抄表系統(tǒng)形式多樣,但局限于電能統(tǒng)計方面,沒有其他功能,而且提供的數(shù)據(jù)較少,不容易添加查詢其他數(shù)據(jù)。在系統(tǒng)設計過程中,以“花最少的錢,辦最大的事”為根本原則,我們比較國內(nèi)多家微機自動抄表系統(tǒng)的優(yōu)缺點,制定出系統(tǒng)總的設計思想。設計過程中我們注意了如下問題。
(1)實時畫面刷新速度問題
實時畫面要求反映電爐和自動線運轉情況,對于電爐有運行電流、功率、功率因數(shù);對于自動線有首小時造型箱數(shù)、當前造型箱數(shù)和計劃造型箱數(shù);對于所有24臺電爐和8條自動線的上述信息要求不斷實時更新。刷新速度太慢,不能真實反映現(xiàn)場設備狀態(tài),失去了實時監(jiān)視的意義,刷新速度太快,對于硬件要求太高,投資費用過高。因此我們確定了刷新速度為數(shù)據(jù)時間間隔在5s以內(nèi),這樣可以較真實的動態(tài)反映設備運行狀況,而投資費用也是可以接受的。
(2)對于歷史數(shù)據(jù)的查詢方式主要有曲線查詢和報表查詢
①曲線數(shù)據(jù)采集點的密度問題。數(shù)據(jù)采集點太稀,不能有效反映現(xiàn)場設備運行狀況;數(shù)據(jù)采集點太密,對系統(tǒng)硬件要求太高,不易實現(xiàn)。因此確定數(shù)據(jù)采集點時間間隔最短為5min。②報表種類問題。要求提供所有電爐耗電量的日報表、月報表、年報表,并在上述表格中提供耗電量峰、谷、平構成情況和平均電價;要求提供自動線停工信息報表;上述報表必須可以輸出到MICROSOFT EXCEL軟件中查看,以便于各類管理人員制作圖表分析電爐耗電情況。
圖1 系統(tǒng)構成示意圖
4.1 現(xiàn)場采集部分
整個系統(tǒng)根據(jù)我廠車間地理位置分布情況分為5個子站,每個子站根據(jù)車間電爐數(shù)量配置相應的電表,現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集儀表型號為PMC530A,該裝置是引進加拿大Power Measurement公司技術制造的數(shù)字式三相電力測控智能裝置。它以16MHz、16位工業(yè)級微處理器為核心,處理速度高,可測量電壓、電流、功率、功率因數(shù)和頻率,并且有四路開關輸入和兩路繼電器輸出和RS485通信接口。裝置體積小巧,可以取代大量常規(guī)模擬儀表,具有很高的性價比。
4.2 數(shù)據(jù)傳輸部分
①子站內(nèi)各儀表的RS485通訊口用通訊電纜并接,然后通過屏蔽通訊電纜連接到主控室將數(shù)據(jù)發(fā)送;②每個子站配備一臺數(shù)據(jù)轉換器1210B,該裝置將現(xiàn)場發(fā)送回來的RS485通信信號轉換為RS232串口信號;③系統(tǒng)配備一臺1280智能通信管理器,該通信管理器為系統(tǒng)提供了16個通信串口與1210B構成數(shù)據(jù)通路。
4.3 數(shù)據(jù)處理及系統(tǒng)控制
系統(tǒng)配備兩臺服務器電腦,一臺用作系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集及用戶登錄控制(安裝有PECSTAR 2.1前臺系統(tǒng)管理軟件),另一臺用作數(shù)據(jù)轉儲(安裝SQL SERVER 2000數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)),它們通過一臺交換機與1280及現(xiàn)場儀表構成數(shù)據(jù)采集處理控制系統(tǒng)。
4.4 數(shù)據(jù)共享
兩臺服務器電腦均配雙網(wǎng)卡,接入我廠局域網(wǎng),在局域網(wǎng)其他電腦上安裝后臺軟件可以實時訪問系統(tǒng)中各電爐的用電數(shù)據(jù)。
4.5 自動造型線造型箱數(shù)的引入
①每條造型線配一個中間繼電器反應造型箱數(shù)(即每造一箱繼電器動作一次),并將該繼電器開點接到PMC530A的輸入點;②在服務器建立一個虛擬子站“自動造型線”,建立若干虛擬電表如:“BMD線”、“GF線”等,由廠家編寫DRVCOUNTER計數(shù)程序,統(tǒng)計各條自動線每班造型數(shù)據(jù)。
新的能源和自動線微機在線監(jiān)控系統(tǒng)于2005年8月建立投入使用,經(jīng)過幾年的使用證明系統(tǒng)功能強大,效果良好。
(1)準確監(jiān)督車間電爐停送電情況和一般生產(chǎn)情況下電爐總耗電功率范圍,極大的方便了與上級電力調(diào)度部門的協(xié)調(diào)配合工作,系統(tǒng)主界面見圖2。
通過該界面可動態(tài)實時監(jiān)控每臺電爐運行情況(包括實時電流、功率及功率因數(shù))及全廠電爐總功率情況。
(2)掌握車間自動造型線運行情況及停工信息, 開展設備重大停管理、故障一元化管理以及自動線半小時造型箱數(shù)統(tǒng)計,設備開動率有所提高(圖3)。
圖2 主系統(tǒng)界面
圖3 統(tǒng)計曲線圖
(3)通過報表掌握每臺電爐每天耗電峰谷平構成情況,為我廠降低電爐用電平均電價提供數(shù)據(jù)支持,報表樣式見圖4。
上述報表可以導出到Excel中進行二次分析,工廠根據(jù)這些數(shù)據(jù)召開周能源分析跟蹤會,不斷調(diào)整電爐運行方式降低電爐用電單價,年節(jié)約費用67萬元。
圖4 系統(tǒng)報表樣式圖
(4)電爐爐襯越薄,電爐運行電流和功率越大,熔化速度越快,但同時電爐穿爐的風險也不斷增大,因此通過監(jiān)控系統(tǒng)掌握電爐正常運行電流范圍,為提高電爐運行的經(jīng)濟性和安全性提供數(shù)據(jù)支持。
(5)我廠使用的彼樂中頻爐在低功率保溫送電時功率因數(shù)僅有0.3左右,工廠動能管理人員要求車間不許低功率保溫送電運行,通過監(jiān)控系統(tǒng)可以掌握電爐每天運行情況及功率因數(shù),有效監(jiān)督車間是否按照要求操作,這樣提高供電線路功率因數(shù),年減少罰款30萬元。
(6)在電爐出現(xiàn)故障高壓柜保護跳閘后,可查詢故障電流、故障時間。
在2006~2011年我們又對該系統(tǒng)進行了以下補充、拓展和應用。
(1)系統(tǒng)使用初期由于控制室所在樓經(jīng)常停電造成系統(tǒng)停止無數(shù)據(jù),為服務器增加了UPS電源和雙回路供電自動切換系統(tǒng)后,大大減少了服務器停電造成系統(tǒng)停運的機率。
(2)系統(tǒng)使用初期每逢夏季雷雨天氣,系統(tǒng)中通信端口極易損壞,為此又增加了通信接口通道保護器(P9-232/9 )和通信線路浪涌保護器(P880),從后來的使用過程來看,防雷效果令人滿意。
(3)第二配電所的改造過程中安裝了21塊威盛DSSD331-8型多功能電表,為了實時掌握我廠各動力變壓器負荷情況,2006年將上述電表作為兩個子站通過光纖方式接入PECSTAR系統(tǒng),實現(xiàn)系統(tǒng)擴容。
通過監(jiān)控各變壓器負荷情況,對全廠動力變壓器進行了整合、減容,累計減少變壓器裝機容量2400kVA,年節(jié)約容量費57.6萬元。
(4)為了增加對我廠一車間次重點耗能設備(如:油泵電機、通風除塵電機)的監(jiān)控,2011年國慶節(jié)期間再次對系統(tǒng)擴容,增加了3個子站20塊電表。
(5)通過監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)一車間2010年11月、12月工頻爐變壓器電流頻繁超出正常值280A達到310A,最高甚至達到340A,這嚴重威脅到電爐的安全運行。為此利用PMC530A儀表的電流超限報警輸出,在現(xiàn)場增加聲光報警提醒操作工及時處理,電流超限情況得到極大改善。
本系統(tǒng)結合現(xiàn)場實際情況,采用微機監(jiān)控電爐和自動線的運行情況,為工廠節(jié)約電爐動能費用支出,提高自動線開動率提供了有力保障,同時由于我廠技術人員完全參與到系統(tǒng)的開發(fā)、安裝、調(diào)試中,為后期系統(tǒng)的正常使用、維護創(chuàng)造了有力條件。而系統(tǒng)的創(chuàng)新點主要表現(xiàn)在以下幾個方面。
(1)將我廠各條自動造型線造型箱數(shù)信息點接入PMC530A,并在PECSTAR軟件中統(tǒng)計這些點開合次數(shù)及時間信息,從而得到各自動造型線生產(chǎn)信息和停工信息,改變了Pecstar系統(tǒng)是一個電力自動化監(jiān)控系統(tǒng),只能監(jiān)控電力系統(tǒng)數(shù)據(jù)的狀況,在不增加額外投入情況下,使其兼?zhèn)浔O(jiān)視自動線生產(chǎn)量的功能,實現(xiàn)了自動線生產(chǎn)量及故障停工信息的實時和歷史查詢功能。實現(xiàn)這一功能的難點主要有:(a)各條自動線上下班時間經(jīng)常變化,不能準確統(tǒng)計自動線造型箱數(shù),將上下班時間設為可調(diào)整選項,每周根據(jù)各條自動線作息時間調(diào)整該選項,實現(xiàn)精確統(tǒng)計自動線造型箱數(shù);(b)用來反映自動線造型箱數(shù)的繼電器觸點存在抖動問題,會將造型箱數(shù)“多計”,針對這一問題,在程序中設定7秒鐘內(nèi)的第二次和第二次以后的觸點開合無效,不計入造型箱數(shù),這樣就避免了觸點抖動對造型箱數(shù)產(chǎn)生的干擾。
(2)改變了PECSTAR系統(tǒng)只能統(tǒng)計電量信息,使其實現(xiàn)對感應電爐鐵液單耗進行統(tǒng)計和查詢的功能,對于我廠降低電爐能耗具有重要意義。實現(xiàn)這一功能的難點在于鐵液噸位數(shù)據(jù)不是PMC530A采集的數(shù)據(jù),難以將此數(shù)據(jù)融入到系統(tǒng)中。針對此問題,設計制作鐵液噸位輸入畫面,建立一個鐵液輸入子站,將各電爐每班鐵液噸位數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)日報測點引入系統(tǒng),就解決了這個難題。
(3)將監(jiān)視信息共享到廠內(nèi)局域網(wǎng)絡,實現(xiàn)多用戶同時查看各自需要的電爐耗電信息和自動線運轉信息。其難點在于由于用戶數(shù)量眾多,服務器訪問量大,容易出現(xiàn)通訊問題,從而出現(xiàn)“N/A”故障,導致無法實時監(jiān)視現(xiàn)場設備。針對這個問題,在服務器address.inf文件中指定各客戶機IP地址,從而解決了這個問題。
實踐證明,學習國內(nèi)外先進技術,并應用于現(xiàn)場是我們提高設備管理水平的必經(jīng)之路,此監(jiān)控系統(tǒng)大幅度提高了鑄造企業(yè)的信息化管理水平,在同類企業(yè)有較高的推廣價值。
[1] 許瑩,監(jiān)控裝置和自動化系統(tǒng)在供配電系統(tǒng)中的應用 [J].電氣技術(S1),91-92,103.
The Application of PECSTAR2.1 System in Improvement on the Level of Casting Enterprise Information Management
XIONG Wujun
(2nd Foundry Dongfeng Automotive Company,Shiyan 442050,Hubei China)
The research, development and expansion of microcomputer online monitoring system of industry electric furnace and automatic molding line in the 2nd foundry have been introduced with its application in lifting equipment management level. For 7 years it has decreased kinetic energy cost, improved the automatic line to start,become one of the most important managers management tools.
Electric furnace; Automatic molding line; Microcomputer online monitoring;Application
TP393.072;
A;
1006-9658(2012)05-0041-4
2012-07-25
稿件編號:1207-089
熊武軍(1975-),男,從事設備電氣管理及維護