阮元新
摘要針對現(xiàn)有污水場污水量增加,而污水場調(diào)節(jié)容量不足、生化處理深度不夠,出水合格率低的情況,對污水場進(jìn)行改造,主要是增加了接觸氧化池,對提高污水的出水合格率有一定作用。
關(guān)健詞 污水處理改造接觸氧化工藝
Abstract: According to situation of the increase of the wastewater volume and inadequate adjustment capacity , insufficient biochemical treatment , and low qualified rate of the effluent water, the wastewater plant was reconstructed, a contact oxidation pool was added to improve the qualified rate of the effluent water
Keyword: wastewater treatmentreconstructioncontact oxidationtechnology
中圖分類號: P744.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼A 文章編號:
1 污水場現(xiàn)狀
廣石化煉油污水處理裝置由舊污水處理場(以下簡稱舊場)和新污水處理場組成,舊場是1978年3月投產(chǎn),原設(shè)計(jì)能力為600 m3/h,其中含油污水360 m3/h,含鹽污水240 m3/h。投產(chǎn)后經(jīng)標(biāo)定生化處理能力僅300 m3/h,工藝上采用隔油、浮選、生化的處理方法。
新污水場是1990年6月投產(chǎn),新場采用物化、生化和深度三級處理工藝,物化處理包括隔油、浮選處理工序,設(shè)計(jì)處理能力為600m3/h;生化處理采用ORBAL多槽式氧化溝工藝,設(shè)計(jì)處理能力為900 m3/h,實(shí)際處理能力為800 m3/h;深度處理包括絮凝沉淀和活性炭吸附,設(shè)計(jì)處理能力500 m3/h。
原設(shè)計(jì)新舊污水場并列運(yùn)行,但由于舊污水場合建式爆氣池生化處理深度不夠,舊場處理后的污水不能達(dá)標(biāo),爆氣池出水后仍需送到新場氧化溝繼續(xù)處理,現(xiàn)新舊污水場運(yùn)行方式為:舊場進(jìn)水經(jīng)平流隔油、斜板隔油、一、二級浮選和曝氣池處理后進(jìn)新場二級浮選前,與新場一級浮選處理水合并進(jìn)入二級浮選,通過新場二級浮選、氧化溝、二沉池處理,再進(jìn)絮凝沉淀池進(jìn)一步沉清,最后根據(jù)水質(zhì)情況經(jīng)活性炭后輸送到珠江排放口的蓄水池。污水場運(yùn)行方式如下圖所示。
圖1改造前工藝流程
2 污水處理中存在的問題
2.1 加工三高原油造成污水來水水質(zhì)惡化
隨著公司生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大,由2006年原油加工量770萬噸,到2008年的1350萬噸,企業(yè)煉制高酸、高硫、高稠質(zhì)劣質(zhì)原油,“三曠”排放總量和種類也在相應(yīng)地增加,如加工高硫原油帶來的乳化水、加工高酸原油帶來的電脫鹽水水量的增加以及水質(zhì)惡化等,加大了污水裝置的處理難度,擴(kuò)建前后污水水質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)如下表。
表1 擴(kuò)建前后各項(xiàng)指標(biāo)對比(單位:mg/L)
2.2 原有設(shè)施處理能力不足
首先,污水調(diào)節(jié)容量不足,北調(diào)節(jié)池容量2400m3,主要用作事故池,接受電脫鹽水和堿渣水,南調(diào)節(jié)池容量為2850 m3,根據(jù)來水量800計(jì)算停留時(shí)間為6.5小時(shí),遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)規(guī)范要求的16-24小時(shí)的調(diào)節(jié)停留時(shí)間,由于污水處理系統(tǒng)沒有足夠的均質(zhì)與均量的場所及時(shí)間,受來水水量、水質(zhì)的因素影響較大,尤其是無法應(yīng)對煉油工藝調(diào)整、設(shè)備檢修、大雨等不確定因素均會造成水質(zhì)污染物突增和來水水量突增,嚴(yán)重影響污水場的處理效果。
另外,隔油池、浮選池的除油效果不理想,新場二級浮選出水含油量平均40.7mg/L,與規(guī)范要求值25 mg/L相差較大,對后續(xù)工序造成很不利的影響,當(dāng)污水處理受到高濃度污水沖擊時(shí),此問題更加突出,嚴(yán)重影響后序裝置的運(yùn)行;原有的一級生化處理能力不足,氧化溝出水COD平均272mg/L,與出口指標(biāo)100 mg/L相差甚遠(yuǎn),氨氮的去除率極低,進(jìn)入污水場氨氮是26 mg/L,出水外排是2 4mg/L,說明一級生化的脫碳脫氮能力已不能滿足出水的要求。這一系列因素這導(dǎo)致煉油污水處理場的各向出水指標(biāo)合格率較低,無法做到穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。
2.3 水質(zhì)排放標(biāo)準(zhǔn)提高
近年來,污水排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提高,環(huán)境排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格,執(zhí)法力度不斷加大,尤其是環(huán)境保護(hù)部門在污染源投用在線監(jiān)測系統(tǒng),更是要求污水排放長期穩(wěn)定達(dá)標(biāo);另外公眾對環(huán)境保護(hù)的關(guān)注度日益增加,標(biāo)準(zhǔn)的提高和社會輿論給企業(yè)帶來巨大的環(huán)保壓力,如不采取有效措施使污水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,公眾對企業(yè)的社會評價(jià)較低,勢必將影響中石化的形象和企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
3 改造措施
根據(jù)污水場存在的問題,主要采取在二沉池后接新建兩段生化深度處理工藝,即沉淀池﹢接觸氧化﹢沉淀池,進(jìn)一步降解COD和去除氨氮;同時(shí)對污水場的部分預(yù)處理設(shè)施進(jìn)行改造,為后序污水處理奠定基礎(chǔ),主要工藝是在二沉池出水后,新建一段生化深度處理工藝,進(jìn)一步降解COD,去除氨氮,確保污水的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。在改造中將舊污水場中處理效果不理想的合建式曝氣池和一、二級浮選拆除,在舊址上新建兩個(gè)5000m3的調(diào)節(jié)罐,一個(gè)尺寸為46m×44m×6m有效容積為11132m3的接觸氧化池,兩個(gè)800 m3的沉淀池,將原來一級氧化溝生化污水處理改為二級生化處理。
3.1對污水場預(yù)處理設(shè)施實(shí)施系列改造
預(yù)處理部分改造主要是將目前新場運(yùn)行的2座污水調(diào)節(jié)罐改造為罐中罐,罐中罐是利用水力旋液分離浮油的自動(dòng)收集排油組合裝置,由沉淀腔室、自動(dòng)撇油器、布水堰槽、層流穿孔排水管、傾斜排泥管系等組合而成,具有污水調(diào)節(jié)、均質(zhì)和油水旋流分離、浮油自動(dòng)收集及錐形罐底水力排泥作用。污水進(jìn)入儲罐內(nèi)一組合式多管束水力旋液分離組合裝置內(nèi),含油污水在水力旋液分離組合裝置內(nèi)產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn),利用油和水的不同密度差產(chǎn)生不同的離心力,對油水進(jìn)行分離,同時(shí)提高液體中固相的沉降效果。經(jīng)水力旋液分離后的輕相油上浮到分離腔室的頂部,由設(shè)置在分離腔室內(nèi)的一臺自動(dòng)撇油裝置將油經(jīng)管道排至污油收集系統(tǒng)。水力旋液分離組合裝置下部排出水及固相物,在內(nèi)罐的沉淀分離區(qū)內(nèi),利用液體的層流態(tài)和折流布水,使下部排出水中的固相物得到更好的沉降效率而分離,被沉降下來的固相物(含油污泥)由排渣閥門排出罐外。經(jīng)處理后的含油污水,可確保分離沉淀出水含油量在150mg/L以下,可有效地減輕下道工序的負(fù)擔(dān)。
其次為了改善一級浮選的除油效果,將處理效果不好的加壓溶氣氣浮改為麥王公司第三代專利技術(shù)渦凹?xì)飧。哂性O(shè)備簡單,占地面積少,運(yùn)行費(fèi)用低的特點(diǎn)。這次改造采用麥王CAF-400型渦凹?xì)飧。D(zhuǎn)輪直徑200mm,總功為10.12KW,以增強(qiáng)對油和懸浮物的去除效率,為下一道工序創(chuàng)造有利的條件。
3.2增加污水調(diào)節(jié)容量
在污水場的日常運(yùn)行中,煉油裝置的工藝調(diào)整、設(shè)備檢修、大雨等不確定因素均會造成水質(zhì)污染物突增和來水水量突增,是污水處理效果不穩(wěn)定的一個(gè)突出問題,受沖擊后,污水場需要有一星期到一個(gè)月時(shí)間的菌種培養(yǎng)才能恢復(fù)正常運(yùn)行。新建的兩個(gè)25m×15m容積為5000m3的調(diào)節(jié)池則可有效地解決這一問題,發(fā)生突發(fā)事件時(shí),按1000 m3/h的污水流量算,可以收集12.5個(gè)小時(shí)的來水,使個(gè)污水的停留時(shí)間由6.5小時(shí)提高到19小時(shí)??捎行Ь彌_不確定因素如煉油裝置工藝調(diào)整、檢修、大雨等造成上來水水量突增和水質(zhì)污染物突增帶來的影響,從而有效地避免對污水場整個(gè)系統(tǒng)造成沖擊。
城市建設(shè)理論研究2012年28期