岳占斌,鄭希慶,葉 偉,張衛(wèi)寶,郭春源
河北大唐國際豐潤熱電有限責(zé)任公司,河北唐山 064000
磨煤機(jī)是鍋爐制粉系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,隨著國內(nèi)外火電機(jī)組向大容量發(fā)展,中速磨煤機(jī)因系統(tǒng)簡(jiǎn)單、占地面積小、省電、操作方便和噪音低等優(yōu)點(diǎn)成為大型火電廠的主要制粉設(shè)備。目前,國內(nèi)電廠所使用的MPS系列磨煤機(jī)機(jī)座密封都采用動(dòng)靜結(jié)合式密封,受負(fù)荷大、可靠性差、難以適應(yīng)高溫,經(jīng)常出現(xiàn)漏風(fēng)、漏粉、磨損傳動(dòng)盤、密封件的使用周期遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于磨大修期的現(xiàn)象。此外,磨煤機(jī)石子煤就地開放式排放,嚴(yán)重污染周圍環(huán)境,降低了周圍電控設(shè)備的可靠性,影響磨煤機(jī)安全運(yùn)行。豐潤熱電#1、#2機(jī)組磨煤機(jī)引進(jìn)江蘇揚(yáng)中坤元電力設(shè)備公司專利技術(shù)對(duì)下架體密封進(jìn)行了合理改造,并且排渣系統(tǒng)由開放式改為全封閉式排放系統(tǒng),徹底消除了磨煤機(jī)的漏風(fēng)、漏灰、漏粉現(xiàn)象,大大縮減了易損件開支,改善了生產(chǎn)環(huán)境。
改造前磨煤機(jī)下架體密封如圖1所示,主要由密封風(fēng)室、碳精密封環(huán)等部件組成。碳精密封環(huán)共有兩層,每層碳精密封槽內(nèi)均布置有1條彈簧。緊箍著碳精密封環(huán)并圍繞傳動(dòng)盤一周,保證浮動(dòng)碳精環(huán)與傳動(dòng)盤能自動(dòng)調(diào)心,同時(shí)也保證每層碳精密封環(huán)內(nèi)側(cè)與傳動(dòng)盤表面隨時(shí)保持良好接觸。磨煤機(jī)在運(yùn)行中,密封風(fēng)將通過下架體密封環(huán)與傳動(dòng)盤之間的間隙進(jìn)入的熱一次風(fēng)阻擋在上層碳精密封環(huán)之上,防止碳精密封環(huán)遭到破壞,下層碳精密封環(huán)防止密封風(fēng)從傳動(dòng)盤下部泄漏。
圖1 改造前下架體密封
1)下架體密封環(huán)與傳動(dòng)盤之間間隙過大。下架體密封環(huán)與傳動(dòng)盤之間間隙的設(shè)計(jì)值為單邊1mm,由于加工、安裝的偏差,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,此處間隙已達(dá)到8mm~10mm,個(gè)別部位超過10mm。過大的間隙不但削弱了熱一次風(fēng)經(jīng)過此間隙時(shí)的節(jié)流降壓效果,也影響了密封風(fēng)的密封效果,使一些顆粒較大的石子煤很容易進(jìn)入密封風(fēng)室。顆粒較大的石子煤夾在上層碳精密封環(huán)與傳動(dòng)盤之間狹小的縫隙內(nèi),造成碳精密封環(huán)的快速磨損,密封風(fēng)與一次風(fēng)的壓差得不到保證,密封效果進(jìn)一步惡化。熱一次風(fēng)夾帶著更多的石子煤繼續(xù)破壞下層碳精密封環(huán),很短的時(shí)間內(nèi),碳精密封環(huán)全部損壞,傳動(dòng)盤一周嚴(yán)重磨損,出現(xiàn)深約3mm~5mm的環(huán)狀溝槽。由于各處密封位置磨損、遭到破壞,密封風(fēng)不但不能抵擋熱一次風(fēng),同時(shí)也因?yàn)樘季芊猸h(huán)的損壞向外泄露,根本起不到密封效果,最終大量的灰塵、石子煤從傳動(dòng)盤噴出;2)密封形式過于簡(jiǎn)單。由于密封風(fēng)室僅靠下架體密封環(huán)與傳動(dòng)盤之間的間隙來防止石子煤的進(jìn)入,而且此處的間隙無法調(diào)整,密封形式過于簡(jiǎn)單,安全性能較差,一旦遭到石子煤的破壞,后果非常嚴(yán)重;3)石子煤量過大。磨煤機(jī)在運(yùn)行過程中,由于煤質(zhì)的不同,有時(shí)石子煤量很大,由于刮板室內(nèi)空間有限,若石子煤不能及時(shí)排放,不可避免的就要通過下架體密封環(huán)與傳動(dòng)盤之間的間隙進(jìn)入密封風(fēng)室,使碳精密封環(huán)、傳動(dòng)盤遭到破壞。
改造后的下架體密封在下架體密封環(huán)與傳動(dòng)盤處新設(shè)計(jì)一迷宮式擋渣裝置(見圖2),用焊接的方式固定連接;在首層碳精密封環(huán)上部加裝一密封風(fēng)腔室,和外部密封風(fēng)管連接四根耐高壓密封風(fēng)管用以連接風(fēng)管與密封風(fēng)腔室的密封風(fēng),密封風(fēng)腔室為獨(dú)特設(shè)計(jì),可讓密封風(fēng)隨傳動(dòng)盤轉(zhuǎn)動(dòng),同時(shí)向上旋頂,以風(fēng)壓控制渣粉的下行;密封風(fēng)腔室下方用三層浮動(dòng)碳精密封環(huán)來完成對(duì)密封風(fēng)的密封過程,防止密封風(fēng)外泄,如圖2所示。此改造方案整個(gè)安裝過程約需2個(gè)工作日,以后的碳精密封環(huán)更換工作可在2個(gè)小時(shí)內(nèi)完成,施工過程不需要對(duì)磨煤機(jī)進(jìn)行解體。我公司在2010年3月對(duì)2A磨煤機(jī)進(jìn)行改造,目前已連續(xù)運(yùn)行15個(gè)月,未發(fā)現(xiàn)漏風(fēng)、漏粉現(xiàn)象;2011年4月結(jié)合機(jī)組檢修將1號(hào)爐5臺(tái)磨煤機(jī)全部改造,2011年10月結(jié)合機(jī)組檢修將2號(hào)爐剩余4臺(tái)全部改造,密封效果非常好,磨煤機(jī)下架體密封泄漏問題得到了徹底解決。
1)排放系統(tǒng)排渣時(shí)渣箱內(nèi)的正壓氣體攜帶大量粉塵噴出箱外,嚴(yán)重污染周圍環(huán)境,影響磨煤機(jī)正常穩(wěn)定運(yùn)行,鍋爐側(cè)的環(huán)境衛(wèi)生難以保持,6S管理無法有效推進(jìn);
2)轉(zhuǎn)運(yùn)斗為敞口小車,出渣及轉(zhuǎn)運(yùn)過程中粉塵飛揚(yáng),污染環(huán)境,存在嚴(yán)重安全隱患,大量粉塵嚴(yán)重?fù)p害工作人員的健康;
3)在廠房?jī)?nèi)倒渣裝車,揚(yáng)塵嚴(yán)重,對(duì)磨煤機(jī)周圍設(shè)備尤其是對(duì)高壓油站、潤滑油站、控制儀表造成嚴(yán)重?fù)p害;
4)實(shí)際燃用煤種偏離設(shè)計(jì)煤種,煤質(zhì)較硬,石子煤顆粒較多,導(dǎo)致石子煤排渣門長(zhǎng)期在開關(guān)工作狀態(tài),設(shè)備磨損嚴(yán)重,使用壽命縮短,提高了設(shè)備采購及檢修成本;
5)排渣箱內(nèi)煤矸石自燃,存在火災(zāi)隱患。
經(jīng)過查找相關(guān)資料并進(jìn)行研究論證,最終決定改為全封閉式中速磨煤機(jī)石子煤排放系統(tǒng)。該方案將磨煤機(jī)排渣出口法蘭以下包括電氣部分整體更換,在排渣閥下設(shè)有一個(gè)圓柱形全封閉密封渣箱,渣箱上設(shè)計(jì)料位計(jì)、溫度測(cè)點(diǎn)及噴水裝置,渣箱為固定渣箱,渣箱下部有一個(gè)清渣門。工作時(shí),排渣門在開啟狀態(tài),根據(jù)料位計(jì)的提示、報(bào)警需排渣時(shí),關(guān)閉排渣門,打開噴淋水門噴水后,將密封罐清渣門打開進(jìn)行清渣。
石子煤箱上安裝一個(gè)料位計(jì)和鉑熱電阻,上傳DCS石子煤箱內(nèi)料位及溫度信號(hào),并設(shè)計(jì)聲、光報(bào)警信號(hào)。箱體上部設(shè)有負(fù)壓接管及噴水接管,管道上分別安裝電動(dòng)閥門,料位報(bào)警后,可關(guān)閉排渣閥,開啟負(fù)壓系統(tǒng),延時(shí)30S噴水30S,通過負(fù)壓和噴水這兩個(gè)過程可有效解決排渣揚(yáng)塵及石子煤溫度過高自燃問題。噴水結(jié)束后,可手動(dòng)打開清渣門清渣。改造后密閉排渣系統(tǒng)主要參數(shù)如下:
密封罐高度:1312mm;
密封罐直徑:φ1016mm;
密閉罐容積:0.45m3;
裝渣量:0.5噸。
系統(tǒng)改造前后對(duì)比圖如下:
圖1 原排渣箱
圖2 改造后排渣罐
中速磨煤機(jī)漏粉是電廠常見的通病,其原因主要是制造廠的設(shè)計(jì)本身不完善,存在設(shè)計(jì)缺陷。河北大唐國際豐潤熱電有限責(zé)任公司對(duì)下架體密封和排渣系統(tǒng)進(jìn)行了合理改造。通過近2年的運(yùn)行觀察,從未再次發(fā)生過漏風(fēng)、漏灰、漏粉現(xiàn)象,大大縮減了易損件開支,減少了檢修人員的工作量,改善了生產(chǎn)環(huán)境,保證了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全。改造施工過程簡(jiǎn)單易行,投資少,社會(huì)效益明顯,取得了非常理想的效果。
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