李春雨
上海伊浦建筑安裝工程有限公司,上海 200070
在鋼簾線行業(yè)生產(chǎn)電鍍鋼絲的過程中,經(jīng)常使用酸洗液進行鋼絲的清理以及電鍍?nèi)芤旱呐渲?,廢酸的排放量是比較大的,為有效減少廢酸排放處理成本,降低生產(chǎn)成本,減少環(huán)境污染,讓廢酸經(jīng)過均相陰模擴散滲析裝置進行回處理,在電鍍酸洗液中進行再利用,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,最大程度的回收利用廢酸。
均相陰模擴散滲析裝置采用膜法回收廢酸滲析原理,對廢鹽酸的回收率能達到90%以上,各種酸鹽的泄漏率小于10%,以本項目為例,本年1月~8月處理量較小,月處理量約為120t,從9月份正式在各電鍍作業(yè)線添加投用,9月份、10月份、11月份處理廢酸達1000t,廢酸經(jīng)過處理后均能達到技術(shù)內(nèi)控標準。
根據(jù)現(xiàn)有的回處理廢酸量的不斷增加,從九月份開始所有作業(yè)線均已開始在一節(jié)酸洗液中分班進行添加補充,逐步取代前期軟化水分班添加補充,從9月份、10月份、11月份各作業(yè)線添加回處理廢酸后,電鍍一、二節(jié)酸洗鹽酸、亞鐵濃度指標進行跟蹤,酸洗效果未有影響,鍍銅絲質(zhì)量未有影響。
1)回處理廢酸主要添加到電鍍一節(jié)酸洗中,大批量跟蹤3個多月,各作業(yè)線添加廢酸后,電鍍一、二節(jié)酸洗、亞鐵濃度未產(chǎn)生明顯變化,酸洗效果未有影響;
2)回處理廢酸從9月份開始在各作業(yè)線添加后,從各月鍍銅絲合格率統(tǒng)計來看未有影響,廢酸添加后電鍍各作業(yè)線表面質(zhì)量未見異常,能滿足正常生產(chǎn)。
根據(jù)現(xiàn)有的回處理廢酸量的不斷增加,從9月份開始所有作業(yè)線均已開始在一節(jié)酸洗液中分班進行添加補充,鍍銅絲輔材鹽酸的耗用隨著廢酸量的不斷增加,9月份、10月份、11月份各作業(yè)線添加的原料鹽酸用量不斷下降,直接降低鍍銅絲所用輔材鹽酸的生產(chǎn)成本。
本項目一月份開始投入四小套酸滲析裝置進行廢鹽酸回處理,累計投入費用約為180萬元,截止到11月份累計回處理廢鹽酸約為2108t,按回收廢鹽酸平均濃度160g/L計算折算成31%的鹽酸原液約為843.2t,減少直接排放所需的30%中和液堿約994.98t,剔除人員工資、水、電、設(shè)備折舊等基礎(chǔ)費用,全年累計節(jié)約生產(chǎn)成本約106.014萬元。
根據(jù)酸滲析裝置最低使用年限規(guī)定5年,每日折舊費用約為986元/天,參照2009年下半年設(shè)備正常運轉(zhuǎn)情況分析,每月產(chǎn)酸量約為350t~450t,濃度為160g/L,噸平設(shè)備折舊成本約為74元/t,每月節(jié)約成本約為25萬元左右,7個月將收回一次性投用成本,通過此項目的投入改進預計可為公司創(chuàng)造約為1000萬元的經(jīng)濟效益。
(備注:1.回收廢鹽酸按濃度160g/L計算;2.鹽酸單價按單價660元/噸計算;3.30%液堿單價按735元/噸計算。)
綜合上述,利用污水處理站回收的廢鹽酸,經(jīng)過擴散滲透裝置進行回處理后,在保證鍍銅絲產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,通過添加在電鍍酸洗液中不斷跟蹤摸索總結(jié)酸洗效果,現(xiàn)添加后的酸洗效果已能滿足鍍銅絲質(zhì)量要求,目前所有處理完成的廢鹽酸均已全部在電鍍酸洗液中再利用,截止到11月份累計回處理廢鹽酸約為2108t,按回收廢鹽酸平均濃度160g/L計算折算成31%的鹽酸原液約為843.2t,減少直接排放所需的30%中和液堿約994.98t,直接節(jié)約廢鹽酸排放處理成本73.1萬元(30%的液堿費用),過程品鍍銅絲的生產(chǎn)成本55.65萬元(折算成原鹽酸的節(jié)約費用),剔除人員工資、水、電、設(shè)備折舊等基礎(chǔ)費用,累計節(jié)約106.014萬元,通過此項目的投入改進,按設(shè)備最少有效運行5年計算,預計可創(chuàng)造約為1000萬元的經(jīng)濟效益,有效降低了各項生產(chǎn)成本,有很廣闊的市場及社會效益。
[1]楊靜,劉心悅.酸洗鋼型材及電鍍鋼件廢酸液閉路循環(huán)處理的研究.
[2]盧芳儀,劉曉紅.硫酸亞鐵的綜合利用.
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