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    透平機(jī)與液環(huán)機(jī)組并用技術(shù)改造

    2012-09-28 03:52:06李學(xué)偉劉彩紅
    中國氯堿 2012年12期
    關(guān)鍵詞:透平機(jī)集器酸霧

    李學(xué)偉,劉彩紅

    (唐山三友氯堿有限責(zé)任公司,河北唐山063305)

    唐山三友氯堿有限責(zé)任公司通過多年的改擴(kuò)建現(xiàn)已具備年產(chǎn)40萬t燒堿及 40萬t聚氯乙烯的生產(chǎn)能力。該公司共有3套燒堿生產(chǎn)裝置,首套裝置10萬t/a能力于2005年開車運(yùn)行,第二套裝置15萬t/a能力于2007年投入生產(chǎn),第三套零極距電解槽于2012年3月開車成功。涉及本次技術(shù)改造的燒堿裝置為第一套和第二套裝置氯氣輸送壓縮部分,利用進(jìn)口西門子離心氯氣壓縮機(jī)的長周期穩(wěn)定運(yùn)行能力,提高裝置的運(yùn)行穩(wěn)定性。

    1 改造前工藝情況

    1.1 液環(huán)氯壓機(jī)的運(yùn)行情況

    一期裝置的氯氣輸送設(shè)備選用了納西姆的液環(huán)氯氣壓縮機(jī),使用初期的2年,運(yùn)行基本平穩(wěn),但隨著機(jī)組的運(yùn)轉(zhuǎn),檢修次數(shù)增加,檢修維護(hù)也無法完全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),致使性能下降、機(jī)組狀況逐步劣化,不能長周期運(yùn)行,曾出現(xiàn)多次機(jī)組軸承故障、機(jī)械密封大量泄漏等事故,造成裝置頻繁波動,影響了生產(chǎn)安全。

    1.2 離心氯氣壓縮機(jī)運(yùn)行狀況

    二期裝置在建設(shè)時,選用了西門子離心氯氣壓縮機(jī),由于離心機(jī)組設(shè)計先進(jìn)、制造精良,運(yùn)行中沒有出現(xiàn)過機(jī)械故障,只是部分儀表因外界因素影響導(dǎo)致機(jī)組出現(xiàn)過連鎖跳車情況。通過對儀表出現(xiàn)的問題進(jìn)行改進(jìn),保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定和安全。

    1.3 改造需求

    由于二期裝置在建設(shè)施工時選擇了2步走,靜止裝置按照15萬t/a能力設(shè)計制造,初期電解槽、氫壓機(jī)、氯壓機(jī)均按照10萬t/a能力采購,后期通過增加電解槽和機(jī)組達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能要求。在后期改造增產(chǎn)時,考慮到透平機(jī)運(yùn)行后期會存在性能下降,新增氯氣壓縮機(jī)選用了直接滿足電解總體產(chǎn)能的大機(jī)組,使小機(jī)組處于備用閑置狀態(tài)。

    2 技術(shù)改造方案

    2.1 一期系統(tǒng)的原有工藝流程

    經(jīng)泡罩干燥塔干燥后的氯氣直接進(jìn)入氯氣壓縮機(jī)進(jìn)行壓縮,3臺液環(huán)壓縮機(jī),正常開2備1,倒換使用。壓縮后的氯氣經(jīng)酸霧捕集器除霧過濾后,純凈的氯氣進(jìn)入分配臺向下游輸送。機(jī)后的酸霧捕集器為2臺,原設(shè)計使用國產(chǎn)濾芯,后因捕集效果差,其中2#酸霧捕集器在2008年通過技術(shù)改造更換為進(jìn)口孟莫克濾芯,1臺即滿足10萬t處理能力,而1#捕集器未做改動,進(jìn)出口閥門處于關(guān)閉狀態(tài),留作備用。

    2.2 二期系統(tǒng)的原有工藝流程

    經(jīng)過泡罩干燥塔處理的氯氣先經(jīng)過酸霧捕集器除霧過濾,純凈干燥的氯氣再進(jìn)入氯氣壓縮機(jī)進(jìn)行壓縮,2臺均為西門子氯氣壓縮機(jī)組,1#機(jī)組為10萬t/a氯氣處理能力,2#機(jī)組為15萬t/a氯氣處理能力,壓縮后的氯氣進(jìn)入分配臺向下游輸送。在正常生產(chǎn)時,單開2#機(jī)組即滿足電解裝置產(chǎn)能,使1#機(jī)組大部分處于備用狀態(tài)。

    2.3 工藝改動方案

    (1)在一期裝置泡罩干燥塔出口增加1#閥門,用于切斷去液環(huán)壓縮機(jī)的管線,同時,增加2#閥門和管線使干燥后的氯氣進(jìn)入1#酸霧捕集器;

    (2)捕集器濾芯更換為孟莫克進(jìn)口濾芯以確保除霧效果,保護(hù)離心機(jī)組;

    (3)在1#酸霧捕集器出口增加管線通過3#閥門進(jìn)入二期備用離心氯氣壓縮機(jī)的進(jìn)口;

    (4)壓縮后的氯氣經(jīng)過4#、5#閥門及管線返回一期裝置進(jìn)入氯氣分配臺,使1#離心機(jī)組可以通過閥門和管線并入一期裝置使用。

    改造后的氯氣壓縮工藝流程示意圖見圖1。

    2.4 控制系統(tǒng)的改造

    本次技術(shù)改造核心裝置上,只通過閥門及管線使其具備進(jìn)入和退出一期裝置的能力,而機(jī)組原有的儀表電氣控制基本不參與改造,涉及機(jī)組與2套電解裝置的連鎖是通過在2套DCS系統(tǒng)間使用繼電器接點信號和軟硬開關(guān)來實現(xiàn)的。

    首先,針對改造后的運(yùn)行方式,將原有程序“氯壓機(jī)全部跳車”→連鎖“電解槽全部停車”修改為“任意一臺氯壓機(jī)機(jī)組停車”→連鎖 “電解槽全部停車”,即將原有的邏輯關(guān)系由“AND”改為“OR”。然后,在一期增加“1#透平機(jī)組停車”→連鎖“電解槽全部停車”的連鎖程序,并設(shè)置單項“解除/投入”開關(guān)。同時,對“電解槽全部停車”連鎖壓縮機(jī)組停的程序增加“停1#透平機(jī)組”連鎖項。

    在二期系統(tǒng)中依照一期改動,將原有“氯壓機(jī)全部跳車”→連鎖“電解槽全部停車”修改為“任意一臺氯壓機(jī)機(jī)組停車”→連鎖“電解槽全部停車”,設(shè)置“解除/投入”開關(guān),可以使1#透平機(jī)機(jī)組具有隔離二期系統(tǒng)的自由位置。

    機(jī)組的DCS操作通過為一期操作員增加1臺二期DCS系統(tǒng)的下位機(jī)操作站實現(xiàn)。

    3 改造后運(yùn)行情況

    改造后,二期裝置備用透平機(jī)組可以任意運(yùn)行在2套裝置中,可以與一期液環(huán)機(jī)組并用和倒換,同時,依然可以在二期裝置中并用和倒換,增加了2套裝置運(yùn)行的靈活性和可靠性。在改造后2年的運(yùn)行過程中,出現(xiàn)沒有因氯氣壓縮機(jī)組故障導(dǎo)致系統(tǒng)停車的問題,2套燒堿系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性大大提高。

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