陳 曙,任聯(lián)翔
(華能長興電廠,浙江 長興313100)
為了擴(kuò)大鍋爐煤種適應(yīng)性,同時(shí)兼顧低負(fù)荷穩(wěn)燃,使鍋爐運(yùn)行安全、經(jīng)濟(jì),該廠在大修時(shí)省煤器受熱面進(jìn)行改造,并委托浙江大學(xué)熱能工程研究所對該爐進(jìn)行試驗(yàn)和相關(guān)熱力計(jì)算.用試驗(yàn)實(shí)際參數(shù)來修正熱力計(jì)算的各參數(shù),然后保持各傳熱系數(shù)不變,改變要改造的受熱面面積,從而得出改造后的參數(shù).
鍋爐主蒸汽采用一、二級噴水減溫,再熱汽溫的控制以煙氣旁路擋板為主要調(diào)節(jié)手段,而以高、低二段再熱器之間的微量噴水裝置作為細(xì)調(diào).旁路煙氣擋板布置在旁路省煤器后450℃煙溫區(qū),擋板關(guān)閉時(shí)與水平成45度交角,分上下兩排布置,共20塊.
鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)見表1.鍋爐設(shè)計(jì)煤種和校核煤種見表2.鍋爐尾部受熱面設(shè)計(jì)參數(shù)見表3.
(1)空預(yù)器入口煙溫偏高.空預(yù)器入口設(shè)計(jì)煙氣溫度為381℃,但實(shí)際運(yùn)行中,這個(gè)溫度一般偏高,根據(jù)試驗(yàn)測量,空預(yù)器進(jìn)口煙溫為398℃,從而使排煙溫度升高.
(2)試驗(yàn)時(shí)空預(yù)器已有部分堵塞,實(shí)際傳熱面積減少導(dǎo)致排煙溫度升高.
表1 鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)
表2 鍋爐設(shè)計(jì)煤種和校核煤種
表3 鍋爐尾部受熱面設(shè)計(jì)參數(shù)
#5爐燃燒70%準(zhǔn)混煤(常用煤),在不同制粉系統(tǒng)滿負(fù)荷運(yùn)行工況下的各主要參數(shù)如下:
(1)主汽溫度為535.8~540.6℃,一、二級減溫水量共為20.2~27.1t/h.(2)再熱汽溫度為540.7~542.5℃,再熱汽減溫水量為2.9~7.3t/h.(3)給水溫度為245℃,旁省出口水溫為293~296℃.(4)熱風(fēng)溫度為344~350℃、排煙溫度為161~168℃.
由試驗(yàn)知,旁路煙道擋板從全關(guān)到全開后,對鍋爐參數(shù)影響不大,這表明旁路煙道擋板在全關(guān)時(shí)可能漏煙量較大.如在一級減溫水和二級減溫水基本不變的情況下,過熱汽溫只下降了約1~2℃.旁路煙道擋板全開后對再熱汽溫有所影響,在保持再熱汽溫基本不變的情況下,微噴減溫水量從5.8t/h降低到2.5t/h(大約相當(dāng)降低再熱汽溫10℃).另外,旁路煙道擋板打開后,也影響了排煙溫度、熱風(fēng)溫度和省煤器出口溫度,分別上升了1.95℃、5℃和1.5℃.
從試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,吹灰后爐膛出口煙氣溫度有所下降,導(dǎo)致對流后煙氣溫度下降16~17℃,同時(shí)排煙溫度也下降1℃.吹灰后主汽溫度下降3.3℃,同時(shí)一級減溫水下降5.6t/h,二級減溫水下降8.8t/h(估算總的降低主汽溫26℃左右).在再熱汽溫度基本不變的情況下,微噴減溫水下降5.9t/h(估算降低再熱汽溫16℃左右).下降的幅度較大,這也說明燃燒試驗(yàn)煤種(70%準(zhǔn)混煤)時(shí)爐膛結(jié)渣、灰較嚴(yán)重.
從大量的試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,可以得出如下的結(jié)論:
(1)#5爐的主汽溫度是比較高的(535.8~540.6℃),平時(shí)運(yùn)行時(shí)減溫水用量較大(20.2~27.1t/h),并要經(jīng)常進(jìn)行爐膛吹灰以降低主汽溫度.
(2)#5爐試驗(yàn)時(shí)雖然旁路煙道擋板顯示處于全關(guān)位置,實(shí)際上漏煙量相當(dāng)大,這樣的條件下再熱汽溫度為540.7~542.5℃,再熱汽減溫水量為2.9~7.3t/h.說明再熱汽溫是不低的.
(3)爐膛吹灰使主汽溫度下降約26℃,再熱汽溫度降低約16℃.
根據(jù)浙江大學(xué)的《尾部受熱面改造可行性研究及改造方案和熱力計(jì)算書》列出原始狀態(tài)(冷風(fēng)溫度30℃)、增加主省908m2、增加主省600m2和增加主省908m2,冷風(fēng)溫度5℃等各個(gè)條件的計(jì)算結(jié)果.最低的排煙溫度和熱風(fēng)溫度出現(xiàn)在增加主省908m2.這樣不僅降低了排煙溫度,提高了鍋爐效率,同時(shí)還降低了熱風(fēng)溫度,有利于減輕噴嘴帶火現(xiàn)象;降低了主汽溫,可減少減溫水用量.
為充分考慮 #5爐改造空間,達(dá)到降低排煙損失和燃燒需要的熱風(fēng)溫度的最佳值,專業(yè)提出了#5爐主省煤器改造按蝶(H)形管方案,采用蝶(H)形管方案可降低主省后煙溫至355℃,同時(shí)滿足熱風(fēng)溫度大于317℃,降低排煙溫度15℃.
經(jīng)過計(jì)算,如果改造主省,則排煙溫度下降11℃,可提高鍋爐效率約0.5%以上.鍋爐的煤耗量從58.3t/h降低到57.8t/h,按鍋爐一年運(yùn)行7000小時(shí)估算,一年可節(jié)約燃料3500噸,按每噸煤400元計(jì)算,改造后每年可節(jié)約近140萬元,在經(jīng)濟(jì)上具有積極的作用.
3.4.1 對主汽溫度的影響
由于主省煤器增加受熱面而會(huì)使旁路省煤器提高出口水溫6℃,從而使主汽溫度降低6℃左右.經(jīng)計(jì)算,改造后主汽溫度仍能保持設(shè)計(jì)值(540℃),或可降低減溫水量5t/h左右.另外,對流吹灰對主汽溫度的調(diào)節(jié)幅度有25℃左右.因此,即使改造后主汽溫度降低10℃,鍋爐仍有足夠的調(diào)節(jié)能力.
3.4.2 對再熱汽溫度的影響
計(jì)算表明,主省改造后對再熱汽溫度影響很小(減少減溫水1.3t/h).而爐膛吹灰則對再熱汽溫的調(diào)節(jié)幅度有16℃的范圍.
3.4.3 對旁路省煤器出口水溫的影響
省煤器出口水溫主要受水沸騰的限制,計(jì)算表明,改造后旁路省煤器出口水溫最高為300℃.據(jù)查表得水的壓力和飽和溫度關(guān)系如表4,根據(jù)一般要求,省煤器出口水溫應(yīng)低于飽和溫度一定范圍以保證水不會(huì)沸騰.按壓力15.0Mpa計(jì)算,水的飽和溫度為342.2℃,仍比較安全.
表4 給水的壓力和飽和溫度關(guān)系
3.4.4 改造對熱風(fēng)溫度的影響
熱風(fēng)溫度的高低,主要和鍋爐燃燒的煤種、送粉方式以及制粉系統(tǒng)干燥出力相關(guān).目前#5爐滿負(fù)荷時(shí)熱風(fēng)溫度為350℃,而華能長興電廠主要燃用優(yōu)質(zhì)煙煤,采用熱風(fēng)送粉方式,因此這樣的溫度已足夠.根據(jù)經(jīng)驗(yàn),燃燒準(zhǔn)混或大友#2煤種,熱風(fēng)溫度在300℃以上是沒有問題的.
鍋爐尾部受熱面改造,不僅受工質(zhì)參數(shù)的限制,也受到各級受熱面的布置空間的限制.#5在主省增加908m2受熱面,有相應(yīng)的空間可以安裝,施工工期較短,改造相對比較經(jīng)濟(jì).
參照林宗虎編寫的《鍋內(nèi)過程》第118頁對某臺(tái)400/140自然循環(huán)鍋爐水循環(huán)計(jì)算示例進(jìn)行估算,表5為省煤器出口水溫提高10℃的前后的主要數(shù)據(jù)對比.可見,省煤器出口水溫提高,由于進(jìn)入下降管鍋水欠焓減少,將使起沸點(diǎn)高度降低,工作點(diǎn)左移,循環(huán)倍率下降,但通過表5計(jì)算表明,即使省煤器出口水溫上升10℃,對循環(huán)回路工作點(diǎn)及循環(huán)倍率的影響也很小,故對鍋爐水循環(huán)的可靠性影響不大.
表5 省煤器出口水溫提高10℃前后主要數(shù)據(jù)對比
(1)為了降低鍋爐的排煙溫度,安全、可靠的措施是在主省煤器增加適當(dāng)?shù)氖軣崦?,這樣工質(zhì)的參數(shù)變化比較小,需要增加的受熱面相對較少,設(shè)備在空間位置容易布置.
(2)計(jì)算表明,#5爐在主省煤器增加908m2受熱面后,可降低空預(yù)器入口煙溫32℃,從而降低排煙溫度11℃(為154℃).
(3)#5爐主省受熱面改造后,主、再熱汽溫度仍能保持正常設(shè)計(jì)參數(shù),旁路省煤器出口溫度和熱風(fēng)溫度都在正常范圍.
(4)改造主省后,排煙溫度下降11℃,可提高鍋爐效率約0.5%以上,每年可節(jié)約近140萬元燃料費(fèi)用,在經(jīng)濟(jì)上具有積極的作用.
(5)在鍋爐尾部受熱面改造的同時(shí),一定要檢修好旁路省煤器煙道擋板,以便有調(diào)節(jié)手段.