李家慶
(邯鄲紡織機械有限公司,河北邯鄲 056019)
滌綸打包機故障分析及改進
李家慶
(邯鄲紡織機械有限公司,河北邯鄲 056019)
針對新型滌綸打包機在生產(chǎn)實踐中出現(xiàn)落棉不暢、計量不準(zhǔn)、出現(xiàn)超大包的故障,在實際觀察的基礎(chǔ)上,詳細(xì)分析了故障產(chǎn)生的原因,從阻止風(fēng)力向下、提高纖維自由堆積密度兩方面入手,提出進料斗的改進措施并用于實際改造中,從根本上解決了問題,且改進后的打包機性能穩(wěn)定,運行平穩(wěn),價格低廉,使得本型號打包機在滌綸市場順利推廣。
打包機;風(fēng)送系統(tǒng);進料斗;計量斗;落棉;超大包;滌綸短纖維;自由堆積密度
打包機是化纖后處理生產(chǎn)線的最后一臺關(guān)鍵設(shè)備,是將切斷后輸入本機的化學(xué)短纖維壓實,然后捆扎成大小、重量一定的成型包。一般來說,打包機要求連續(xù)運行,長期無故障,各動作、時間分配合理,要滿足短纖維年產(chǎn)量的需要。文中所述打包機是應(yīng)市場降低成本需求,同時滿足滌綸纖維年產(chǎn)量3萬t的新型液壓打包機。該機除人工捆包及人工鋪放包布外,其他動作均實現(xiàn)自動化。在滿足大產(chǎn)量的同時,價格低廉,受到滌綸廠的歡迎。但經(jīng)過一段時間的實踐,用戶紛紛反應(yīng)故障率高,影響生產(chǎn)。
滌綸短纖維經(jīng)過風(fēng)送系統(tǒng)送入進料斗,再落入計量斗;當(dāng)重量達(dá)到預(yù)定時,進料斗門關(guān)閉,計量斗門打開;纖維經(jīng)過斜通道落入推料箱,再由推料氣缸推入棉箱;經(jīng)過數(shù)次預(yù)壓后,預(yù)設(shè)包重量達(dá)到后,壓頭壓下,棉箱提起,纖維經(jīng)過人工捆扎成包。
1.2.1 在生產(chǎn)中,打包機的預(yù)壓動作反復(fù)上升、下降,推料動作做往復(fù)運動的空循環(huán),其余動作均不進行。維修人員只能關(guān)機,棉箱里的纖維被清理后重新開機。
1.2.2 正常成包時,壓頭壓住纖維,棉箱提起并且脫離纖維,操作人員捆好包帶,纖維包被運走。當(dāng)出現(xiàn)一個超大包時,也就是壓頭壓住的纖維量太大,棉箱提起但不能脫離纖維,造成無法捆包。遇到這種情況,操作人員只能手動使壓頭上升,松開纖維,清理完畢后重新運行。
1.2.3 計量精度不達(dá)標(biāo)。設(shè)計要求成包重量準(zhǔn)確度為±2kg(350kg/包),在供料均勻的情況下,定重率不低于95%。但在實際生產(chǎn)中,定重率遠(yuǎn)遠(yuǎn)不達(dá)標(biāo)。
前面兩種情況處理的時間較長,直接“憋?!闭麠l生產(chǎn)線。當(dāng)生產(chǎn)線重新開啟時,將會產(chǎn)生一定量的廢絲。故障頻繁出現(xiàn),無規(guī)律可循,給用戶造成了一定的經(jīng)濟損失。后面一種情況造成成包重量相差過大,給銷售帶來了不便。
2.1 風(fēng)送系統(tǒng)造成落棉不暢,故障頻出。經(jīng)過現(xiàn)場反復(fù)觀察,當(dāng)空循環(huán)動作(1.2.1)出現(xiàn)時,在計量斗關(guān)門時,總是有一部分纖維被計量斗門夾住。計量斗門未自動復(fù)位,打包機出現(xiàn)報警,并伴有空循環(huán)動作。本機型產(chǎn)量較大,在機器體積一定的情況下,需要較大的纖維自由堆積密度,即單位體積內(nèi)纖維的質(zhì)量。為了提高這一設(shè)計參數(shù),進料斗采用底部兩扇開門式,斗體的四周為不銹鋼絲網(wǎng)結(jié)構(gòu),底門使用不銹鋼板制作。纖維通過風(fēng)力輸送從上面垂直落入進料斗內(nèi),風(fēng)力將纖維擠壓,風(fēng)從四周散開。這種設(shè)計結(jié)構(gòu)簡單,利用風(fēng)力有效地提高了纖維的自由堆積密度。但在實際生產(chǎn)中,有許多突發(fā)情況,使得纖維輸送不連續(xù)。比如進料斗內(nèi)已送入一部分纖維,這時由于供料不及時,造成進料斗上面沒有纖維落下,只有風(fēng)吹下,如果停留時間稍長,風(fēng)力就將這部分纖維壓得過于結(jié)實,減小了纖維的流動性。當(dāng)供料正常后,纖維落入計量斗,質(zhì)量達(dá)到后再經(jīng)過斜通道落入推料箱。進料斗與計量斗截面相同,纖維下落順暢;但是,纖維經(jīng)過計量斗下方的斜通道時,需要改變方向,流動性太小,使得纖維經(jīng)過斜通道的時間超過設(shè)計時間,導(dǎo)致一部分纖維被計量斗門夾住。
2.2 落棉不暢導(dǎo)致超大包的出現(xiàn)。當(dāng)纖維被計量斗門夾住,出現(xiàn)故障,操作人員關(guān)閉機器并清理棉箱里的纖維。重新開機后,所有動作被初始化,被計量斗門夾住的纖維掉入棉箱,而且不再被計量,將會和下一個正常包一起成包,超大包就出現(xiàn)了。
2.3 風(fēng)力影響了計量精度。在生產(chǎn)現(xiàn)場,針對風(fēng)力對計量的影響做了一個試驗。打開進料斗門,讓風(fēng)送系統(tǒng)的風(fēng)直接吹入計量斗,調(diào)整風(fēng)機電機的頻率,控制風(fēng)機風(fēng)量的變化,試驗數(shù)據(jù)見表1。
表1 風(fēng)力變化對計量系統(tǒng)影響試驗
從表1中數(shù)據(jù)可以看出,風(fēng)力是影響包質(zhì)量精度的主要原因。
針對上述故障,我們著重從阻止風(fēng)力向下,提高纖維自由堆積密度兩個方面入手。
圖1 新型進料機構(gòu)示意
如圖1所示,風(fēng)送系統(tǒng)的出棉口方向從垂直向下改為從側(cè)面水平進入,大部分風(fēng)從棉風(fēng)分離網(wǎng)側(cè)面跑出,仍有一部分風(fēng)力帶著纖維一起向下。在下面安裝兩個滾筒,每個滾筒外圓均勻焊接6條隔板,隔板外緣為波紋形。兩個滾筒外側(cè)15mm處各安裝一個活動擋板,每個擋板由兩根彈簧控制。兩個滾筒通過鏈條傳動同時向外轉(zhuǎn)動,隔板帶動纖維向下,在活動擋板處,纖維受到擠壓后落入計量斗。擋板由彈力控制,避免滾筒轉(zhuǎn)動時被“擠死”。隔板外緣為波紋形,有利于纖維的流動,保護纖維特性不被破壞。
兩滾筒交錯安裝,當(dāng)轉(zhuǎn)動時,纖維把兩側(cè)15 mm縫隙擋住,完全避免了風(fēng)力的影響。經(jīng)過多次調(diào)整彈簧的彈力,纖維經(jīng)過擠壓后,纖維的自由堆積密度達(dá)到了設(shè)計要求。用此機構(gòu)代替打包機的進料斗,在生產(chǎn)中,上述故障不再出現(xiàn),取得了“立竿見影”的效果。
經(jīng)過長期實踐,從阻止風(fēng)力向下,提高纖維自由堆積密度入手改進的進料機構(gòu)從根本上解決了落棉不暢、計量不準(zhǔn)、超大包的問題,且改進后的打包機性能穩(wěn)定,運行平穩(wěn),受到用戶好評。該打包機價格低廉,性能優(yōu)越,順利在國內(nèi)外滌綸化纖廠得到推廣,為公司帶來了顯著的經(jīng)濟效益。
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TS152.2
B
1001-9634(2012)05-0019-02
2012-03-28
李家慶(1978—),男,河南周口人,工程師,主要從事化纖機械設(shè)備的研究及開發(fā)工作。