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    汽輪機組汽流激振故障原因及分析

    2012-08-16 00:22:50宋光雄陳松平宋君輝梁會釗
    動力工程學報 2012年10期
    關鍵詞:汽流激振力軸瓦

    宋光雄, 陳松平, 宋君輝, 梁會釗

    (1.華北電力大學 能源動力與機械工程學院,電站設備狀態(tài)監(jiān)測與控制教育部重點實驗室,北京 102206;2.蘇州熱工研究院有限公司,蘇州 215004)

    采用高參數(shù)、大容量是提高汽輪機組熱效率的重要途徑之一.蒸汽參數(shù)提高,蒸汽密度增大,則發(fā)生汽流激振的可能性增加.隨著600MW、1000 MW超臨界及以上大型機組大量投運,汽流激振已成為機組面臨的主要振動問題之一[1].汽流激振是由蒸汽激振力誘發(fā)在汽輪機轉子上產(chǎn)生的一種自激振動,使軸系穩(wěn)定性降低,產(chǎn)生很大低頻振動,誘發(fā)轉子失穩(wěn),影響機組運行的安全和可靠性,限制機組出力.

    目前,國內已有不少機組在運行中發(fā)生汽流激振引起的不穩(wěn)定低頻振動事故.筆者通過整理近年來我國汽輪機組汽流激振事故的典型案例,歸納分析汽流激振故障原因和振動特征.根據(jù)分析結果,提出了汽流激振故障診斷的依據(jù)、預防及處理措施,為機組安全穩(wěn)定運行提供技術參考與借鑒.

    1 汽流激振故障案例

    表1匯總了幾年來國內汽輪機組發(fā)生的典型汽流激振故障案例[2-25].分析表1可知,故障主要發(fā)生在300MW及以上功率機組,如圖1所示.300MW機組發(fā)生故障的次數(shù)最多,主要因為過去十幾年該功率機組是國內火力發(fā)電的主力機組,隨著機組容量從300MW向600MW及以上發(fā)展,機組發(fā)生汽流激振事故的可能性增加.分析發(fā)現(xiàn),配汽方式不當、動靜間隙不均、軸瓦穩(wěn)定性差是引起汽流激振的主要原因.汽流激振的誘發(fā)因素示于圖2.

    表1 汽輪機組汽流激振事故分析Tab.1 Cause analysis of steam-excited vibration faults in steam turbine unit

    圖1 事故機組功率分析Fig.1 The power ranking survey of troubled unit

    圖2 汽流激振誘發(fā)原因Fig.2 Share of various factors leading to steam-excited vibration

    2 汽流激振原因分析

    通過總結分析汽流激振事故案例可知,引起汽流激振的主要原因分為蒸汽激振力過大和軸瓦穩(wěn)定性差兩方面.汽輪發(fā)電機組汽流激振故障的具體原因分析見圖3.

    圖3 汽輪機組汽流激振故障原因分析Fig.3 Cause analysis of steam-excited vibration faults in steam turbine unit

    2.1 蒸汽激振力大

    隨著蒸汽參數(shù)的提高,蒸汽密度增大,作用在汽輪機轉子上的激振力也增大.在超過某個門檻負荷后,激振力擾動克服系統(tǒng)阻尼抑制,使轉子運行的穩(wěn)定性下降,誘發(fā)軸系失穩(wěn).汽輪機蒸汽激振力主要包括葉頂間隙激振力、汽封蒸汽激振力和不對稱蒸汽力及力矩,主要由動靜間隙不勻和配汽因素造成.

    (1)汽封設計不當主要指葉頂汽封、隔板汽封及高壓轉子前后軸封的間隙或結構設計不當,使動靜間隙沿圓周方向分布不均勻,蒸汽在不同位置泄漏量不同,在轉子上產(chǎn)生一個不平衡的力矩.高負荷時該力矩增大,導致軸系失穩(wěn).如富騰熱電廠2號20 MW機組調試期間突發(fā)汽流激振故障,由于設計不合格,只能更換轉子,對內缸進行改造來消除故障[5].

    (2)汽缸或轉子偏移使汽缸與轉子不同心,高壓轉子軸封和隔板汽封的蒸汽壓力沿周向分布不均勻,趨向于使轉子產(chǎn)生渦動.如襄樊電廠1號300 MW機組因高中壓缸跑偏,多次發(fā)生振動,突發(fā)跳機事故[8].

    (3)軸系不對中分為聯(lián)軸器不對中、軸瓦中心標高變化及轉子與靜子不同心三類.軸系不對中會造成軸承載荷變化和動靜間隙周向分布不均,引起轉子轉矩沿徑向不平衡,嚴重時可誘發(fā)高負荷下低頻振動,是導致汽流激振的直接原因之一.如某350 MW機組因1號軸承座下沉引起不對中,在260 MW工況附近出現(xiàn)低頻擾動[26].

    (4)汽缸膨脹不暢引起汽缸跑偏或動靜碰摩,也會引起蒸汽壓力分布不均勻和轉子轉矩沿徑向不平衡.如湛江電廠4臺機組冷態(tài)開機時,高中壓汽缸膨脹不暢,使高壓轉子和汽封齒發(fā)生動靜碰摩,造成汽封徑向間隙不一致[22].

    (5)安裝與檢修偏差是引起機組汽流激振的重要原因,很多機組故障都是由安裝質量差或檢修或復裝誤差等引起的,安裝質量差可導致動靜間隙分布不均、轉子與汽缸同心度差等.如徐州電廠8號機組在一次大修后一年內發(fā)生30多次汽流激振故障.

    (6)調門運行方式不當包括調門開啟順序不當和調門開度不當兩方面.調門運行方式不當會引起不對稱蒸汽力和力矩,該力可以影響軸頸在軸承中的位置,改變軸承承載,造成轉子失穩(wěn),也會使轉子在汽缸中的徑向位置發(fā)生變化,引起通流部分間隙變化,導致激振力增大.如某電廠3號600MW機組突發(fā)低頻振動,在改變調門開啟順序后徹底消除故障[15].

    (7)主蒸汽管道與汽缸連接不對中.如西固熱電廠5號機組因導汽管返修缺陷,導致高壓缸扭曲偏斜,從而引起汽流激振[25].

    (8)運行參數(shù)變化.有些運行方式敏感于運行參數(shù),如主蒸汽流量、主汽溫、主汽壓;潤滑油溫度;凝汽器真空、軸封參數(shù)、軸系不平衡、高壓脹差突變等.如某200MW機組突發(fā)低頻振動,振幅敏感于主汽壓變化[19].

    蒸汽激振力過大通常只發(fā)生在高負荷狀態(tài)下的高中壓轉子上.當轉子存在上述缺陷時,汽流激振會在通過某個門檻負荷或高負荷時,在配汽方式調節(jié)負荷過程中被激發(fā).

    2.2 軸瓦穩(wěn)定性差

    軸瓦穩(wěn)定性下降使系統(tǒng)阻尼減小,降低誘發(fā)汽流激振的門檻,造成振動突發(fā),是引起汽流激振的重要原因之一.軸瓦穩(wěn)定性差的原因包括軸瓦型式不當、軸承座標高變化、軸瓦葉頂間隙過大等,這些故障可能來自設計選型、安裝、檢修和運行等各方面.具體分析如下:

    (1)軸瓦型式不當.不同軸瓦的穩(wěn)定性裕度不同,可傾瓦的穩(wěn)定性高于橢圓瓦,而橢圓瓦的穩(wěn)定性高于圓筒瓦,穩(wěn)定性最差的為三油楔瓦.如某200 MW機組采用三油楔瓦軸承,穩(wěn)定性差,導致易發(fā)生汽流激振故障[10].

    (2)軸瓦葉頂間隙過大.葉頂間隙過大會顯著降低軸瓦的穩(wěn)定性.如海門電廠2號1000MW機組、綏中電廠800MW機組等通過調整葉頂間隙來提高軸瓦的穩(wěn)定性.

    (3)軸承座標高變化.標高變化會使軸系中某些軸承承載變低、比壓減小而失穩(wěn).如德州電廠4號機組調試期間高負荷時突發(fā)汽流激振就是因為軸承座標高變化和潤滑油溫度低所致[16].

    (4)軸承比壓小、長徑比大.軸承比壓是指軸瓦單位工作面積上所承受的載荷.減小長徑比會增大比壓,并使下瓦油膜力減小,增加軸瓦穩(wěn)定性.如張家口某300MW機組通過增大比壓、減小長徑比來增加軸瓦穩(wěn)定性[16].

    (5)潤滑油黏度高.隨著潤滑油黏度提高,軸瓦穩(wěn)定性降低,因此改變潤滑油溫度是防止低頻振動的有效措施之一.如某300MW機組汽流激振受潤滑油溫影響明顯,溫度提高,低頻振動減少[14].

    軸瓦穩(wěn)定性差的具體原因所占比重見圖4.

    圖4 軸瓦穩(wěn)定性差的具體原因所占比重Fig.4 The proportion of specific causes leading to poor bearing stability

    3 故障特征

    汽流激振屬于典型的自激振動,研究其故障特征有利于運行中迅速準確地判斷故障類型及原因,制定處理措施,并及時消除故障.

    3.1 發(fā)生部位

    由表1案例統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),事故均發(fā)生在高壓轉子或高中壓轉子上.根據(jù)故障原因分析[1,27],葉頂間隙激振力隨葉輪的級功率提高而增大,隨動葉的平均節(jié)徑、高度和轉速減小而減小;汽封蒸汽激振力與汽封幾何尺寸,蒸汽流量、壓力、溫度,軸封齒平均間隙等有關;不對稱的蒸汽力及力矩受調節(jié)級進汽影響.而汽輪機高壓轉子(或高中壓轉子)處于大功率區(qū),葉輪直徑小,葉片較短,蒸汽壓力高,汽封漏汽量大,軸封或隔板汽封高壓端間隙大于低壓端間隙,且受配汽調節(jié)直接影響,所以汽流激振多發(fā)生在高參數(shù)大功率機組的高壓轉子上.

    3.2 低頻振動頻率特征

    汽流激振屬典型低頻失穩(wěn)振動.低頻成分與轉子工作轉速無關,但大多情況下低頻成分以接近0.5倍頻分量為主,輕度汽流激振時略小于0.5倍頻,嚴重時與高中壓轉子一階臨界轉速相吻合.如某200 MW機組發(fā)生嚴重汽流激振,振動主頻率與其高壓轉子一階臨界轉速一致[10].實際蒸汽激振力和軸承油膜阻尼力呈非線性特征,有時還會出現(xiàn)一些諧波成分.汽流激振頻譜與隨機振動不同,隨機振動的低頻成分為連續(xù)譜,且主頻率不穩(wěn)定,而汽流激振可能含單一或多個低頻成分,如圖5和圖6所示[14],有時也呈連續(xù)狀,但含有穩(wěn)定的主頻,如圖7所示.在汽流激振發(fā)生前,有些機組會有一段低頻渦動狀態(tài),這時低頻在某一頻段波動,呈連續(xù)譜狀.如某300 MW機組最初渦動頻率在0.375~0.625倍頻之間,穩(wěn)定后為0.5倍頻,機組失穩(wěn)[19].

    圖5 某300MW機組汽流激振頻譜Fig.5 Frequency spectrum of the steam-excited vibration in a 300MW unit

    圖6 某400MW機組汽流激振頻譜Fig.6 Frequency spectrum of the steam-excited vibration in a 400MW unit

    圖7 某320MW機組汽流激振頻譜Fig.7 Frequency spectrum of the steam-excited vibration in a 320MW unit

    3.3 低頻振動振幅變化

    通過研究故障機理及事故案例發(fā)現(xiàn),汽流激振是突發(fā)性故障.在通過門檻負荷后或高負荷下,如配汽方式改變、運行參數(shù)變化或運行中軸承座標高變化等因素導致軸瓦穩(wěn)定性降低,則容易誘發(fā)汽流激振.故障發(fā)生后,其通頻振幅迅速增大,而增大的頻率成分主要為低頻.圖8為某600MW機組突發(fā)汽流激振時通頻振幅的變化情況[15].圖9為某300 MW機組突發(fā)汽流激振前后各頻率成分振幅的變化情況[18].結合突發(fā)汽流激振前的頻譜特征,在事故機組振動突發(fā)前的升負荷階段,已能監(jiān)測到明顯的低頻成分,且隨時間延長低頻成分呈不斷增加趨勢,直至某一門檻負荷后突然增加.如某320MW機組進行變負荷試驗,穩(wěn)定在204MW時在1號、2號軸承上監(jiān)測到少量低頻成分,升負荷至220MW,出現(xiàn)明顯的頻率為16~28.5Hz的分量,繼續(xù)升負荷,低頻成分明顯增加,達到工頻成分的2倍以上,如圖10所示[28].

    圖8 某600MW機組突發(fā)汽流激振時通頻振幅的變化情況Fig.8 The over-all amplitude variation of a sudden steamexcited vibration in a 600MW unit

    3.4 與運行參數(shù)關系

    3.4.1 受機組負荷影響

    隨負荷增大,葉頂間隙和密封蒸汽激振力有增大趨勢,進汽不對稱時產(chǎn)生的力也會增大,因此故障一般發(fā)生于高負荷時,且隨負荷增大,振動加劇.突發(fā)性振動通常有一個門檻負荷,超過此負荷時,振動會在數(shù)秒或數(shù)分鐘內被激發(fā),而降至一定負荷后振動消失,具有良好的再現(xiàn)性.通常振動消失負荷低于門檻負荷.如德州電廠1號300MW機組升負荷至200MW時突發(fā)強烈振動,降負荷至160MW時異常振動消失[12].圖11給出了某300MW機組振動試驗過程中低頻分量振幅隨負荷變化的情況[14].

    圖9 某300MW機組突發(fā)汽流激振前后各頻率成分振幅變化情況Fig.9 Amplitude variation in a 300MW unit before and after a sudden steam-excited vibration

    圖10 某320MW機組升負荷軸振瀑布圖Fig.10 Waterfall picture of shaft vibration in a 320MW unit during load-up period

    圖11 某300MW機組發(fā)生汽流激振時低頻分量振幅隨負荷的變化Fig.11 Amplitude variation with load for low-frequency component of steam-excited vibration in a 300MW unit

    圖12給出了近年來突發(fā)汽流激振時事故機組帶負荷率的情況.由圖12可以看出,汽流激振主要發(fā)生在機組帶80%額定負荷以上.由圖1又知,機組功率越大,發(fā)生汽流激振的概率越大.

    圖12 汽流激振發(fā)生負荷區(qū)間Fig.12 Load range when steam-excited vibration easy to occur

    3.4.2 調門開啟順序及開度影響

    配汽不當會引起不對稱蒸汽力和力矩,是導致汽流激振最重要的原因之一,如果機組振動受調門變動影響,則更能反映故障原因.如某600MW機組在高負荷下順序閥運行時振動良好,切換到單閥運行時則振動波動很大[7];某600MW機組滿負荷時將1~3號調門全開,4號調門開度在40%以上,能很好地抑制汽流激振[2];某300MW機組在運行中進行閥切換,低頻振動立即出現(xiàn)大幅波動[14](圖13).

    圖13 某300MW機組汽流激振0.5倍頻分量變化曲線Fig.13 The 0.5Xcomponent curve of steam-excited vibration in a 300MW unit

    有些機組在高負荷時發(fā)生激振,滿負荷時激振卻消失,或滿負荷正常,降負荷至某區(qū)間后又發(fā)生激振,這主要是由于在這些高負荷階段配汽不當引發(fā)了較大不對稱的蒸汽力和力矩,誘發(fā)軸系失穩(wěn),而滿負荷時進汽相對均勻,激振力較小,與汽流激振受負荷影響的特征并不矛盾.如文獻[19]中提到某200 MW機組在工況115~125MW與155~170MW間極不穩(wěn)定,文獻[23]中提到某300MW機組由滿負荷開始降負荷時突發(fā)汽流激振故障.圖14給出某電廠11號200MW機組進行變負荷試驗時振動的趨勢.由圖14可以看出,低頻振動在滿負荷時消失,降負荷至180MW左右時激發(fā).

    3.5 其他相關特征

    3.5.1 軸心軌跡

    高中壓轉子發(fā)生汽流激振時,軸心軌跡不再保持規(guī)則的橢圓狀,而是畸變?yōu)閮取?”狀的雙橢圓,如文獻[19]中案例.或嚴重時完全失穩(wěn),軸心軌跡不規(guī)則,如某200MW機組因配汽不當發(fā)生汽流激振,軸心位置大幅波動,軸心軌跡紊亂,見圖15[10].

    圖14 某電廠11號機組順序閥變負荷試驗時振動趨勢Fig.14 Vibration tendency of No.11valve in a certain power plant at varying loads

    圖15 某200MW機組汽流激振軸心軌跡Fig.15 Orbit of shaft center in a 200MW unit with steam-excited vibration

    3.5.2 再現(xiàn)性

    汽流激振的一個典型特征是具有良好再現(xiàn)性,即在某工況附近多次發(fā)生.如徐州電廠8號機組曾發(fā)生30多次汽流激振,導致機組一年左右時間無法帶滿負荷運行,造成極大經(jīng)濟損失.

    4 故障處理措施

    機組突發(fā)汽流激振故障,誘發(fā)軸系失穩(wěn),會限制機組出力,甚至引起跳機事故.因此,根據(jù)故障具體原因找出相應處理措施對機組安全運行具有重要意義.故障處理可以從減小蒸汽激振力和提高軸瓦穩(wěn)定性兩方面入手.

    (1)減小蒸汽激振力.減小激振力是消除汽流激振的根本性措施.根據(jù)故障原因,消除或減小激振力的主要措施有:高負荷下調整負荷時要加強調門開度和軸振監(jiān)視,選擇最佳配汽方式;升降負荷時應控制升降負荷率,防止脹差增長過快,運行中嚴禁采用降低主蒸汽壓力、增加主蒸汽流量方式提高負荷;安裝檢修時通過調整葉頂間隙和汽封或軸封間隙、在汽封部位安裝止渦裝置、調整轉子與汽缸的同心度、調整軸系對中、防止轉子或汽缸偏移等措施來減小激振力.

    (2)提高軸瓦穩(wěn)定性.軸瓦穩(wěn)定性提高,則系統(tǒng)阻尼增大,能增強對激振力擾動的抑制,降低發(fā)生汽流激振的可能性.常用的方法有:運行中控制潤滑油溫度接近額定值,保持軸系中心穩(wěn)定,調整軸封參數(shù)抑制振動;安裝檢修時更換穩(wěn)定性更高的軸瓦型式;調整軸瓦間隙及軸承座標高;消除軸瓦本身缺陷,如損傷等;防止軸封漏汽;減小軸瓦長徑比,增大軸承比壓,并消除軸系不平衡帶來的擾動.

    具體措施見圖16.在故障處理時,應遵循經(jīng)濟性原則,即根據(jù)故障原因,先通過在線運行方式調整,然后在檢修安裝時針對具體故障進行修復.如某600MW機組先采用改變調門開啟順序,并增大4號調門開度,提高潤滑油溫度方法抑制振動,然后在停機檢修后調整葉頂間隙和軸瓦頂隙,并調整軸承座標高,消除了故障[2].由于配汽因素是導致汽流激振最主要的原因,很多時候調整調門運行方式就能消除故障.

    圖16 汽流激振故障處理措施Fig.16 Treatment of steam-excited vibration faults

    5 結 論

    汽輪發(fā)電機組發(fā)生汽流激振的原因可能來自設計、安裝、檢修和運行等各方面,為預防事故發(fā)生,應采取以下措施.

    (1)在設計階段,進行考慮汽流激振影響的軸承穩(wěn)定性計算.通過改變轉子結構幾何尺寸,縮短軸承間距來提高轉子剛度和臨界轉速;選用油膜動特性系數(shù)交叉耦合項小、穩(wěn)定性好的軸承;設計時改變汽封結構和布置,適當增大葉頂汽封徑向間隙,減小軸向間隙,安裝止渦裝置等.通過這些措施可提高轉子剛度、系統(tǒng)阻尼及減小運行中的激振力,從而較好地預防汽流激振.

    (2)安裝或檢修時,盡量保證轉子在汽缸中的位置,使圓周方向動靜間隙均勻,防止漏汽不均勻導致的激振力.也可通過改變軸承幾何形狀(如減小長徑比、調整軸承座標高、增大比壓、減小軸瓦頂隙等)來提高系統(tǒng)阻尼;采取平衡等手段降低軸頸擾動.

    (3)運行中,研究并采用對機組擾動最小的調門運行方式,避免部分進汽;防止因受熱不均導致的汽缸偏移或轉子跑偏等;提高潤滑油溫度,防止軸承座標高變化或軸瓦損傷,提高軸承穩(wěn)定性;控制振動水平,降低軸頸擾動.對易發(fā)生汽流激振的負荷段,應盡量少停留或快速通過.

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