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    蓮花電站四號(hào)機(jī)組水導(dǎo)油冷卻器漏水處理中施工工藝的改進(jìn)

    2012-08-15 00:47:52柳樹仁
    大壩與安全 2012年2期
    關(guān)鍵詞:水導(dǎo)銅管冷卻器

    柳樹仁

    (黑龍江牡丹江抽水蓄能有限公司,黑龍江牡丹江 157000)

    1 機(jī)組概況

    1.1 主要參數(shù)

    發(fā)電機(jī)型號(hào):SF137.5-64/12000,立式半傘結(jié)構(gòu);

    水輪機(jī)型號(hào):H LA 551-LJ-610;

    水導(dǎo)瓦型式:稀油潤(rùn)滑分塊瓦(10塊)結(jié)構(gòu),水導(dǎo)內(nèi)設(shè)一組兩個(gè)半圓油冷卻器,水導(dǎo)瓦為設(shè)球面抗重螺栓支撐。

    1.2 運(yùn)行狀況

    蓮花四號(hào)機(jī)組1996年12月28日投產(chǎn)發(fā)電,1999年3~5月間經(jīng)歷了投產(chǎn)后首次擴(kuò)大性大修。在十多年的運(yùn)行期間,雖有引風(fēng)板裂紋、工作密封燒損、短路刀燒損等缺陷,但從未發(fā)生各部軸承油冷卻器泄漏事故。2009年9月11日,蓮花維護(hù)人員巡視檢查發(fā)現(xiàn)水導(dǎo)油槽油面上漲了約60m m,油質(zhì)已嚴(yán)重乳化。9月14日開始對(duì)該缺陷進(jìn)行搶修。

    2 水導(dǎo)油冷卻器泄漏的處理與成因分析

    2.1 泄漏的處理

    經(jīng)分解軸承耐壓檢查發(fā)現(xiàn),水導(dǎo)油冷卻器-X側(cè)半圓形油冷卻器出水側(cè)第2-2位置上一銅管距出口方法蘭約3 m m處有沿環(huán)狀約1/4圓周裂紋,并且出水側(cè)第1-1位置上一根銅管根部存在滲水。

    鑒于時(shí)間因素,對(duì)1-1、2-2管采取兩端完全封堵的處理方法進(jìn)行處理,處理后經(jīng)0.46M Pa水壓耐壓試驗(yàn),無滲漏現(xiàn)象。

    2.2 缺陷成因分析

    檢修中,曾在封堵前對(duì)1-1管重新在端部進(jìn)行漲管處理,但收到相反效果,滲量增加。經(jīng)進(jìn)一步查找原因發(fā)現(xiàn):該半冷卻器出口方法蘭與銅管套接之各孔徑偏大約22m m左右,使銅管至方法蘭3m m位置已不同程度漲大,且部分鑰管在距方法蘭3m m位置有環(huán)狀痕跡。根據(jù)這些現(xiàn)象,筆者分析如下:

    由于方法蘭孔徑偏大,導(dǎo)致餉管在穿入孔后漲管過程中,為求管外壁與法蘭孔接觸嚴(yán)密,過量漲管使鋼管壁變薄,1-1號(hào)銅管在發(fā)現(xiàn)滲漏后重新漲時(shí),因管壁較薄,強(qiáng)度降低,收不到止漏效果。同時(shí),在冷卻器制造期漲管時(shí),漲管器插入過深,超過方法蘭探入后側(cè)3m m,造成法蘭后3m m長(zhǎng)度上的銅管徑漲大,并在法蘭后3m m處形成環(huán)形變徑,變徑處存有沿環(huán)形集中應(yīng)力及微觀加工缺陷即破壞源。

    蓮花廠機(jī)組經(jīng)常處在低負(fù)荷高振動(dòng)工況下,這種工況運(yùn)行中,隨機(jī)組轉(zhuǎn)運(yùn)形成的交變應(yīng)力長(zhǎng)期振動(dòng)使微觀缺陷即破壞源處形成疲勞破壞,逐漸深化成環(huán)狀溝痕,進(jìn)而形成環(huán)狀裂紋,導(dǎo)致漏水。故此次處理僅對(duì)標(biāo)而治,治本則需對(duì)冷卻器更換新銅管。

    3 檢修工作中的工藝改進(jìn)

    這次檢修蓮花四號(hào)機(jī)油冷卻器,大量工作時(shí)間集中在分解油槽及回裝上。為了節(jié)省工期,降低施工強(qiáng)度,保證原有機(jī)組中心數(shù)據(jù)不變,在施工工藝上做了大膽的改進(jìn)。

    3.1 上導(dǎo)中心定位方法改進(jìn)

    由于水導(dǎo)分解油冷卻器前須將水導(dǎo)瓦吊出,為防止機(jī)組中心變化,必須對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)部分中心定位。按正常工藝要求,須將上導(dǎo)軸承放油后對(duì)稱抱緊四塊上導(dǎo)瓦并設(shè)表監(jiān)視機(jī)組中心,改為不放油不抱瓦而在上導(dǎo)軸承上部軸頸與上機(jī)架筋板處對(duì)稱頂緊四架千斤頂并設(shè)表監(jiān)視。這樣可收到與抱上導(dǎo)瓦定中心同樣的效果,時(shí)間上卻節(jié)省了半個(gè)工作日。

    3.2 水輪機(jī)中心定位改進(jìn)

    中心定位正常除上導(dǎo)處抱壓外還需在水輪機(jī)止漏環(huán)間隙處對(duì)稱四個(gè)方位打入楔子板。這個(gè)過程打楔子板前必須得落尾水門,開兩處盤形閥,抽蝸殼水,人進(jìn)入蝸殼方可施工。加之恢復(fù)時(shí)封蝸殼充水,提尾水門,前后要花費(fèi)3d時(shí)間,為此,將這一工藝過程大膽改進(jìn):改在水輪機(jī)內(nèi)四個(gè)方位架設(shè)四架千斤頂以抱緊主軸,設(shè)表監(jiān)視,千斤頂通過鐵墊墩支在頂蓋筋板上。

    3.3 水導(dǎo)瓦拆裝的處理

    中心固定是為分解吊出水導(dǎo)瓦時(shí)防止機(jī)組中心線變動(dòng)而做的必要措施。正常工作方法是在中心固定后,松開水導(dǎo)瓦塊后側(cè)的抗重螺栓吊出水導(dǎo)瓦塊。這樣做在吊前需對(duì)每塊瓦現(xiàn)有瓦面間隙值逐一測(cè)量,并在回裝后逐一數(shù)據(jù)對(duì)照調(diào)整水導(dǎo)瓦間隙值,使之與拆前數(shù)值一致。而停機(jī)時(shí)主軸處于隨機(jī)位置,導(dǎo)瓦間隙值也大小不一,存在一側(cè)無間隙狀態(tài)。準(zhǔn)確測(cè)量導(dǎo)瓦間隙極為困難,而回調(diào)導(dǎo)瓦間隙也非常困難,且需要大量時(shí)間。經(jīng)過仔細(xì)研究,制定了如下改進(jìn)方法。

    首先,在上導(dǎo)及頂蓋內(nèi)頂緊軸前,在每塊水導(dǎo)瓦后與瓦架間抗重螺栓兩側(cè)裝設(shè)兩副專用小千斤頂,將導(dǎo)瓦與軸領(lǐng)靠緊。調(diào)整每塊瓦后小千斤頂?shù)木o度,使每塊瓦背與抗重螺栓支撐球面間的間隙值在0.15~0.20m m之間(水導(dǎo)瓦與軸領(lǐng)間單側(cè)間隙值為0.20m m)。此時(shí),將上導(dǎo)與頂蓋內(nèi)頂軸用的所有千斤頂用力頂緊,固定機(jī)組旋轉(zhuǎn)中心系。然后,分解出導(dǎo)瓦后面的小千斤頂。這樣每塊水導(dǎo)瓦與其抗重螺栓球面間均有0.15~0.20m m的間隙。分解時(shí)可用導(dǎo)鏈輕易吊出每塊水導(dǎo)瓦,回裝時(shí)也可采用導(dǎo)鏈輕松吊入水導(dǎo)瓦塊。

    因機(jī)組結(jié)構(gòu)原因,要想對(duì)油冷卻器進(jìn)行處理,還需吊起水導(dǎo)瓦架。而水導(dǎo)瓦架座在頂蓋上有六枚定位錐銷,可保證水導(dǎo)瓦架拆裝前后恢復(fù)原位。為保險(xiǎn)起見,拆裝前后在頂住軸系不變的前提下,在8個(gè)方位用內(nèi)徑千分尺拆前測(cè)量瓦架與軸領(lǐng)距離,四裝瓦架打入銷釘后在同一測(cè)點(diǎn)處8個(gè)方位校核軸領(lǐng)與瓦架距離。實(shí)際測(cè)量結(jié)果,校核值符合測(cè)量值。

    這樣,水導(dǎo)瓦架拆裝前后位置不變,而水導(dǎo)瓦抗重螺栓未動(dòng),從而確保檢修前后的水導(dǎo)瓦間隙值不變,即機(jī)組旋轉(zhuǎn)系的中心線不變。

    4 結(jié)語

    在機(jī)組檢修工作中,由于改進(jìn)了施工工藝,本次檢修總工期節(jié)省了一半,降低了施工難度及勞動(dòng)強(qiáng)度。油冷卻器泄漏的分析處理消除了現(xiàn)有缺陷,查找了設(shè)備仍存在隱患及缺陷成因,為機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了保障。

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