王歡歡,李宏蓮
(上海奉賢燃機(jī)發(fā)電有限公司,上海 201403)
上海奉賢燃機(jī)發(fā)電有限公司(以下簡稱奉賢發(fā)電公司)4臺燃?xì)廨啓C(jī)為美國GE公司生產(chǎn)的PG9171E型燃?xì)廨啓C(jī),配套杭州鍋爐廠生產(chǎn)的余熱鍋爐和上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的LZN55-5.6/0.65型汽輪機(jī),作為上海市的主力調(diào)峰機(jī)組,于2005年年底先后投產(chǎn)。隨著運(yùn)行時(shí)間、次數(shù)的增加,燃?xì)廨啓C(jī)熄火轉(zhuǎn)速出現(xiàn)了緩慢升高的趨勢。燃?xì)廨啓C(jī)在高轉(zhuǎn)速下熄火,尤其是在臨界轉(zhuǎn)速熄火,會對主設(shè)備產(chǎn)生較大的影響。奉賢發(fā)電公司組織相關(guān)專業(yè)人員對這一問題進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),提出改進(jìn)方案,力求徹底消除這一安全隱患。
自2009年開始,在燃?xì)廨啓C(jī)停機(jī)過程中出現(xiàn)了轉(zhuǎn)速下降緩慢、熄火轉(zhuǎn)速偏高的問題,而且熄火轉(zhuǎn)速呈現(xiàn)走高的態(tài)勢。#11,#21燃?xì)廨啓C(jī)2009年和2010年的部分熄火轉(zhuǎn)速相對值統(tǒng)計(jì)見表1(熄火轉(zhuǎn)速相對值=熄火轉(zhuǎn)速/額定轉(zhuǎn)速,額定轉(zhuǎn)速為3 000 r/min)。
表1 #11,#21燃?xì)廨啓C(jī)部分熄火轉(zhuǎn)速相對值 %
在正常的停機(jī)過程中,機(jī)組解列后燃料指令會迅速減小,使燃?xì)廨啓C(jī)轉(zhuǎn)速平滑下降并快速地通過臨界轉(zhuǎn)速區(qū),到達(dá)40.0%額定轉(zhuǎn)速后熄火。從表1可以看出,#11,#21燃?xì)廨啓C(jī)每次停機(jī)的熄火轉(zhuǎn)速相對值都有不同程度的升高。燃?xì)廨啓C(jī)在高轉(zhuǎn)速下熄火尤其是在臨界轉(zhuǎn)速下熄火停機(jī),會產(chǎn)生較大的振動,長此以往,將會對燃?xì)廨啓C(jī)整個主設(shè)備造成嚴(yán)重的損傷,其影響不容忽視。奉賢發(fā)電公司技術(shù)人員對燃?xì)廨啓C(jī)大量的停機(jī)歷史曲線圖進(jìn)行分析并對各參數(shù)設(shè)置進(jìn)行比較,認(rèn)為閥門特性的改變以及天然氣成分變化等因素造成了熄火轉(zhuǎn)速偏高,而天然氣成分變化造成天然氣熱值發(fā)生改變是主要原因。
在停機(jī)過程中,燃料沖程基準(zhǔn)(FSR)是由最小燃料沖程FSRMINN決定的,而FSRMINN的生成則取決于一組參數(shù),如圖1所示。
在圖1中,參數(shù)FSKMINN1~FSKMINN4是決定最小燃料沖程 FSRMINN的拐點(diǎn)轉(zhuǎn)速,取值為5%,40%,82%,85%,這組參數(shù)決定了FSRMINN曲線的橫坐標(biāo)。參數(shù)FSKMIND1_n~FSKMIND4_n和FSKMIND4X是相對于各個拐點(diǎn)轉(zhuǎn)速的FSRMINN的取值,這組參數(shù)決定了FSRMINN曲線的縱坐標(biāo)。這2組參數(shù)形成一條停機(jī)過程中FSRMINN的值相對于燃?xì)廨啓C(jī)轉(zhuǎn)速的曲線。在完全使用天然氣的情況下n=1,而參數(shù)FSKMINN1~FSKMINN4的取值相對固定,因此,參數(shù)FSKMIND1_1~FSKMIND4_1和FSKMIND4X是決定轉(zhuǎn)速下降曲線的關(guān)鍵參數(shù),也是最終決定熄火轉(zhuǎn)速的關(guān)鍵參數(shù)。停機(jī)過程中轉(zhuǎn)速下降緩慢,說明燃料指令相對較高,降低參數(shù)FSKMIND1_1~FSKMIND4_1和FSKMIND4X的取值是解決問題的關(guān)鍵所在。
圖1 最小燃料沖程FSRMINN邏輯塊
圖2 FSR最小值選擇門
由于機(jī)組長時(shí)間運(yùn)行后閥門特性有了一定的改變,而且天然氣成分等因素也發(fā)生了變化,參數(shù)FSKMIND1_1~FSKMIND4_1和FSKMIND4X原來的取值已經(jīng)不適合機(jī)組目前的狀況了,而合適的取值只能通過試驗(yàn)的方法得到。
燃?xì)廨啓C(jī)的FSR是由6個因素決定的:手動FSR、啟動 FSR(點(diǎn)火、暖機(jī))、加速 FSR、轉(zhuǎn)速/負(fù)荷FSR、溫控FSR(進(jìn)氣溫度、壓氣機(jī)出口壓力、燃料量)和停機(jī)FSR。這6個燃料沖程基準(zhǔn)輸向FSR最小值選擇門,選出其中最小值賦給FSR作為選用的FSR,同一時(shí)刻僅有1個系統(tǒng)的FSR通過最小選擇門進(jìn)入控制?,F(xiàn)在的問題是,停機(jī)過程中轉(zhuǎn)速下降緩慢,說明停機(jī)FSR的值偏高,根據(jù)這個原理,在機(jī)組解列后可以通過在操作員站手動介入的方法來減小最終FSR的值,使燃?xì)廨啓C(jī)轉(zhuǎn)速快速而平滑地下降。當(dāng)達(dá)到理想的轉(zhuǎn)速曲線時(shí),根據(jù)手動介入的FSR值就可以得出參數(shù)FSKMIND1_1~FSKMIND4_1和FSKMIND4X的取值。FSR最小值選擇門如圖2所示。
經(jīng)過多次在線試驗(yàn)和動態(tài)修改,最終得出一套與燃?xì)廨啓C(jī)當(dāng)前狀況相匹配的參數(shù)(見表2),確保燃?xì)廨啓C(jī)在停機(jī)過程中轉(zhuǎn)速平滑下降,并達(dá)到正常的熄火轉(zhuǎn)速后熄火。
程序修改完成后,對機(jī)組進(jìn)行了運(yùn)行驗(yàn)證。圖3為程序修改前#11燃?xì)廨啓C(jī)停機(jī)熄火曲線。圖3中:T1_TNH為燃?xì)廨啓C(jī)的轉(zhuǎn)速;T1_L28FDX為燃?xì)廨啓C(jī)熄火時(shí)間;T1_L52GX為燃?xì)廨啓C(jī)的解列時(shí)間;T1_BB_MAX為燃?xì)廨啓C(jī)的軸承最大振動速度。從圖3可以看出,燃?xì)廨啓C(jī)解列后轉(zhuǎn)速下降緩慢,甚至一段時(shí)間內(nèi)沒有明顯下降。解列8min后燃?xì)廨啓C(jī)自動熄火,此時(shí)燃?xì)廨啓C(jī)的轉(zhuǎn)速為2 030 r/min(67.7%額定轉(zhuǎn)速)。在此期間以及熄火后一段時(shí)間,軸承最大振動速度一直很高,熄火時(shí)達(dá)3.938 mm/s。
表2 #11燃?xì)廨啓C(jī)相關(guān)參數(shù)修改值
圖3 程序修改前#11燃?xì)廨啓C(jī)停機(jī)熄火曲線
圖4是修改參數(shù)后#11燃?xì)廨啓C(jī)的停機(jī)熄火曲線。燃?xì)廨啓C(jī)解列后轉(zhuǎn)速平滑下降,轉(zhuǎn)速達(dá)1 178 r/min(39.3%額定轉(zhuǎn)速)時(shí)燃?xì)廨啓C(jī)熄火。此時(shí),燃?xì)廨啓C(jī)軸承最大振動速度僅為0.633mm/s。雖然燃?xì)廨啓C(jī)在通過臨界轉(zhuǎn)速時(shí)振動較大,但整體水平偏低,特別是在熄火時(shí),振動比前者有顯著改善。
圖4 程序修改后#11燃?xì)廨啓C(jī)停機(jī)熄火曲線圖
優(yōu)化改造后,奉賢發(fā)電公司4臺9E燃?xì)廨啓C(jī)都能在正常的轉(zhuǎn)速下熄火,比較圓滿地解決了燃?xì)廨啓C(jī)熄火轉(zhuǎn)速升高的問題。這對設(shè)備的健康狀況、機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行都有重要的意義,也為以后國內(nèi)同類9E機(jī)組的運(yùn)行提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。同時(shí),通過對9E燃?xì)廨啓C(jī)Mark V控制系統(tǒng)程序的研究以及功能塊特性參數(shù)的探索,技術(shù)人員加深了對控制系統(tǒng)的認(rèn)識,提高了技術(shù)水平。
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