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    基于PCB使用過程中燒線問題的探討

    2012-07-30 01:26:00孫廣輝
    印制電路信息 2012年1期
    關鍵詞:開路貼片靜電

    孫廣輝

    汕頭超聲印制板公司

    1 前言

    在PCB售后服務工作中,有一項重要的工作就是判定PCBA的開路,如果簡單地采用萬用表測量是否開路就判定為PCB品質問題,那么誤判的幾率是相當高的,這樣也就為PCB廠家?guī)砹吮静辉摮袚呢熑闻c損失。我們在確認分析開路PCBA的過程中,遇到一類特別的開路現(xiàn)象“PCB線路被燒毀”,曾有手機貼片廠家的開路PCBA中有80%以上表現(xiàn)為該類現(xiàn)象,伴隨著PCB線路被燒斷的同時線路周圍的基材也呈現(xiàn)燒焦發(fā)黑的現(xiàn)象。在此把這類現(xiàn)象通俗地稱為“燒線”[1],通過對該類現(xiàn)象的調查分析,筆者認為該類現(xiàn)象一定是由異常的大電流所引起的,那么在什么情況下會出現(xiàn)異常的大電流呢?本文將就此問題予以探討。

    2 “燒線”實例及試驗驗證

    2.1 “燒線”實例

    對比通訊類與消費類產品,“燒線”現(xiàn)象發(fā)生在細間距的消費類HDI電子產品(如手機主板)上的幾率更高,說明與產品結構特點有一定的關系;筆者通過制作切片平磨,發(fā)現(xiàn)被燒毀的線路通常是從CPU引出(表1)。

    表1 “燒線”圖片及網絡關系

    2.2 PCB耐電流試驗驗證

    考慮到PCB線路設計、制程方面的相關因素,為了檢驗線路的耐電流性能,我們通過設計以下試驗來驗證該類“燒線”現(xiàn)象同PCB制程的關系。

    2.2.1 試驗方案

    (1)分別設計線寬0.2 mm、厚度34.3μm及線寬0.125 mm、厚度18μm的線路;

    (2)同時設計線路缺口及補線等具有線路缺陷的線路。

    2.2.2 試驗結果

    試驗結果匯總見下表2、表3:

    表2 線路(0.2 mm,34.3μm)耐電流試驗結果

    表3 線路(0.125 mm,18μm)耐電流試驗結果

    2.2.3 試驗結論

    從試驗發(fā)現(xiàn),線路缺口有否或大小與正常板件對比沒有相關性,但與外加電流大小關系密切,當電流過大時極易出現(xiàn)線路燒焦、開路現(xiàn)象。

    2.3 PCBA耐電壓試驗驗證

    以手機測試為例,其測試電壓通常不超過4.3 V,為了進一步驗證PCB的耐壓情況,我們選取正常的手機主板嘗試以下試驗,發(fā)現(xiàn)在測試電壓過大時,會有元件被擊穿出現(xiàn)短路的現(xiàn)象,但最終測量PCB線路并無異常(表4)。

    3 原因分析

    從前面試驗結果可以看出“燒線”現(xiàn)象與PCB制程因素無關,那么是什么原因導致PCB線路在后續(xù)過程中被燒毀了呢?筆者分析問題主要發(fā)生在以下方面。

    3.1 焊接橋連

    焊接橋連是SMT貼片過程中常見的缺陷[2],橋連當然可以通過X-ray發(fā)現(xiàn),然而在貼片后卻不一定能夠做到100%的X-ray檢查,那些沒有被發(fā)現(xiàn)的橋連PCBA便為后續(xù)線路被燒毀埋下了隱患。

    在PCBA貼片完成后便會做功能測試,由于焊接橋連有短路現(xiàn)象(如圖1),短路處線路便會有異常的大電流通過,引起PCB線路的銅層被燒熔化,從而導致“燒線”開路。

    圖1 BGA焊接橋連圖片

    表4 PCBA主板耐電壓試驗結果

    3.2 測試夾具的影響

    在PCBA功能測試中,除了外加保護裝置以防電流突然過大對主板造成損壞外,曾有出現(xiàn)測試夾具制作不當,造成夾具與個別元件相連短路的現(xiàn)象,從而導致PCB線路被燒毀的案例(圖2)。

    圖2 測試夾具的影響

    3.3 靜電的影響

    靜電放電對電子產品的危害是致命性的,尤其是越來越趨于集成化、小型化、智能化的電子器件對靜電是十分敏感的;同時由于靜電放電具有“隱蔽性、復雜性、潛在性、隨機性”的特點,使得SMT車間在防止靜電危害的工作顯得尤為關鍵和艱巨。

    諸多研究者已證實靜電對器件有致命的損傷,并從如何消除靜電給出了很多好的建議[3]-[6],本文在此不再贅述。

    筆者曾遇到一些SMT工廠根本沒有完善的靜電防護措施,隨處可見員工任意裸手接觸和放置已完成貼片的PCBA,這些不規(guī)范的管理操作也就為靜電的積累及釋放埋下了隱患,從而造成元器件被擊穿短路,進而引起PCB線路被燒毀。

    4 改善建議

    從前面分析可以看出,PCB“燒線”現(xiàn)象實在與PCB的后續(xù)貼片、測試使用過程關系密切。那么該如何做才能盡量減少該類現(xiàn)象的發(fā)生呢?筆者建議在處理時考慮如下幾個方面:

    (1)在PCBA功能測試時若發(fā)現(xiàn)異常比例的開路不良,尤其是定位性的開路,需要立即隔離待測品,詳細查找是否為測試夾具存在異常;

    (2)針對異常網絡的焊點采用X-ray全面檢查,將發(fā)現(xiàn)的焊接橋連異常及時反饋貼片工序查找確切原因并有效改善;

    (3)提前做好靜電防護措施,包括產品研發(fā)設計,濕敏元器件的存儲,貼片的工作臺面、工具、設備的接地處理,員工的規(guī)范操作等;

    (4)作為PCB工廠在發(fā)現(xiàn)PCBA線路被異常燒毀時,有責任與義務第一時間將結果反饋貼片工廠,盡量在前端將責任損失降低到最小。

    [1]黃彥輝. 門機變幅渦流電路燒線的原因及技術改進[J]. 港口裝卸, 1998.6:18.

    [2]李成寧. 再流焊接工藝及缺陷偵斷[M]. 深圳:拓普達咨詢轉播有限公司, 2004.

    [3]鄭泓. ESD對電子產品的危害及防靜電設計[J]. 應用技術,2010.22:47-49.

    [4]錢濤. 有關電子通信產品的ESD防護設計分析[J]. 企業(yè)技術開發(fā),2011.12: 8-9.

    [5]楊士亮等.微電子器件靜電損傷實驗[J]. 半導體技術, 2008.33(9):801-802.

    [6]常天海等.移動終端的靜電損傷及其防護技術[J]. 科學技術與工程, 2010,10(25):6248-6250.

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