張俊
(華電四川發(fā)電有限公司內(nèi)江發(fā)電廠,四川 內(nèi)江 641005)
大氣污染屬煤煙型污染,粉塵、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)是我國(guó)大氣的主要污染物。二氧化硫?qū)е氯藗兒粑兰膊。绊懭祟惿眢w健康,同時(shí)形成的酸雨更是危害嚴(yán)重,嚴(yán)重的地方森林枯死、草地變黃、莊稼減產(chǎn),危害著人類的生存環(huán)境。為了改善生存環(huán)境,作為主要二氧化硫排放源的燃煤電廠,安裝煙氣脫硫(Flue Gas Desulfurization簡(jiǎn)稱"FGD")裝置,降低二氧化硫排放量是很有必要的,也是必須的。
煙氣脫硫換熱器作為FGD的主要設(shè)備,其工作原理是將除塵器出來的高溫?zé)煔饨?jīng)過降溫側(cè)降溫后送入脫硫塔進(jìn)行脫硫,脫硫后出來低溫?zé)煔猓?5℃~55℃)經(jīng)過升溫側(cè)升溫后經(jīng)煙囪排放到大氣中。脫硫工程一般選用管式和回轉(zhuǎn)式兩種型式。
目前,煙氣脫硫的主流技術(shù)是石灰石-石膏濕法脫硫,濕法脫硫系統(tǒng)在吸收塔脫硫反應(yīng)完成后,排煙溫度降至45℃~55℃。吸收塔出口含飽和水蒸氣的凈煙氣,主要成分為水蒸氣、二氧化硫、三氧化硫等酸性氣體。低溫下含飽和水蒸氣的凈煙氣很容易產(chǎn)生冷凝酸,具有很強(qiáng)的腐蝕性,因此煙氣脫硫換熱器在運(yùn)行中表現(xiàn)出來的主要問題是腐蝕嚴(yán)重。在高硫煤地區(qū),腐蝕問題已成為困繞石灰石-石膏濕法脫硫技術(shù)的一大難題。
某火電廠于2006年實(shí)施煙氣脫硫技改工程(以下簡(jiǎn)稱本工程),機(jī)組燃煤為宜賓芙蓉?zé)o煙煤,設(shè)計(jì)燃煤含硫量為3%,灰分32.87%。但由于煤質(zhì)變化較大,含硫量一般都在3.5%以上,灰分40%以上。
本工程采用二爐一塔方案,按照脫硫效率不小于95%,煤種設(shè)計(jì)含硫量3.5%(校核4.2%),灰分42%進(jìn)行設(shè)計(jì)。由于脫硫后凈煙氣中SO2含量仍達(dá)到455-1200 mg/Nm3,煙氣腐蝕性較強(qiáng)。因此,為保證脫硫工程建成后能夠長(zhǎng)期正常運(yùn)行,在初步設(shè)計(jì)前對(duì)本工程換熱器的選型進(jìn)行了研究。
脫硫換熱器分為管式及回轉(zhuǎn)式換熱器。
2.1 管式換熱器主要有水熱媒式換熱器、熱管換熱器、蒸汽換熱器型式。
2.1.1 水熱媒式換熱器
水熱媒式換熱器在國(guó)內(nèi)的大型冶金行業(yè)應(yīng)用較多(如寶鋼大型高爐),在國(guó)內(nèi)電廠煙氣脫硫裝置中使用業(yè)績(jī)較少。
某電廠一期2×360MW機(jī)組(1991年投運(yùn))燃煤含硫量最高在5%左右,低時(shí)也在3.5%以上,脫硫系統(tǒng)采用三菱脫硫技術(shù)(填料塔),煙氣換熱器采用水熱媒式換熱器,換熱管件采用管箱式安裝方式。降溫段和升溫段原始設(shè)計(jì)采用日本原產(chǎn)鋼管(材質(zhì)為CRIA,介于ND鋼和corten鋼之間的一種鋼材),但在使用4年后(1995年)更換。降溫段先后更換為搪瓷翅片管和ND鋼翅片管,由于搪瓷在翅片端部極難附著,運(yùn)行時(shí)搪瓷脫落情況嚴(yán)重,導(dǎo)致管束腐蝕,而耐硫酸露點(diǎn)腐蝕用ND鋼(理論上耐蝕性能比普通碳鋼提高10倍以上),在珞璜一期使用中背風(fēng)面仍受到嚴(yán)重腐蝕。升溫段采用普通碳鋼管,運(yùn)行中泄漏部位在停機(jī)、小修時(shí)處理或解列局部管箱。每年小修中升溫段管箱均維修迎風(fēng)面第1排管箱。(主要是將換熱管更換,因管箱架采用316L材質(zhì),仍繼續(xù)使用)。
3.1 拱棚架結(jié)構(gòu) 考慮到耐用性及建造成本,采取水泥預(yù)制弧形支架對(duì)接組成拱形支架的方法搭建拱棚架。弧形支架截面10~12 cm×8 cm,預(yù)制時(shí)內(nèi)置8#鐵絲4~6根,支架弧形長(zhǎng)度約為直徑5.5 m圓周長(zhǎng)的1/4,支架一端弧形70~80 cm取直。每個(gè)拱形支架由2個(gè)弧形支架對(duì)接組成,中間用鐵絲纏緊,形成拱形支架。拱形支架頂離地面高2 m,沿行向每隔8~10 m設(shè)置一拱形支架。選用12#鐵絲,分別在拱形支架兩側(cè)離地面垂直高度0.6 m、1.2 m、1.7 m和拱頂處順行向分別架設(shè)1道鐵絲,每行拱形支架上架設(shè)固定7道鐵絲,形成拱棚架,全園形成連體拱棚(如圖1所示)。
換熱管箱(搪瓷鰭片管)
圖為換熱器降溫段迎風(fēng)面采用ND鋼翅片管,現(xiàn)場(chǎng)觀察,腐蝕情況輕微。
圖為換熱器降溫段背風(fēng)面,現(xiàn)場(chǎng)觀察,腐蝕情況嚴(yán)重。
圖為換熱器升溫段迎風(fēng)面更換的換熱管采用碳鋼翅片管,腐蝕情況較重,且沉積物較多。
圖為換熱器升溫段背風(fēng)面現(xiàn)場(chǎng)維修管箱(換熱管采用碳鋼管,管箱支架采用316L材質(zhì))
吹灰系統(tǒng)原設(shè)計(jì)降溫段、升溫段均采用蒸汽吹灰器。目前降溫段已改為燃?xì)獗ù祷?,現(xiàn)場(chǎng)觀察,降溫段換熱管間積灰較少;升溫段依然采用蒸汽吹灰,現(xiàn)場(chǎng)觀察,翅片管間沉積物較多。換熱管件原設(shè)計(jì)均未設(shè)水沖洗,運(yùn)行中采用停機(jī)時(shí)頂部人工沖洗方式。
某電廠二期2×360MW機(jī)組采用三菱技術(shù),(80%煙氣量脫硫)煙氣換熱器采用水熱媒介質(zhì)換熱器。降溫段采用采用ND鋼光管,升溫段采用碳鋼翅片管,安裝方式同鍋爐省煤器,采用蛇形管屏,現(xiàn)場(chǎng)焊接安裝。但換熱管的腐蝕較為嚴(yán)重,且采用的布置形式給檢修造成困難,吹灰系統(tǒng)降溫側(cè)采用燃?xì)獗ù祷移?,升溫?cè)采用蒸汽吹灰器。
2.1.2 蒸汽換熱器
某電廠脫硫系統(tǒng)在煙氣出口采用蒸汽換熱器,管材采用特富瓏涂層鋼管,實(shí)際運(yùn)行中存在涂層脫落情況,腐蝕嚴(yán)重。目前國(guó)內(nèi)無同類管材供應(yīng),且造價(jià)較高。
2.2.3 熱管換熱器
熱管換熱器具有傳熱效率高、運(yùn)行能耗低、系統(tǒng)簡(jiǎn)單、腐蝕損害小(管束分組多,相互影響小)的特點(diǎn)。由于熱管一般采用垂直安裝形式,有利于防止粉塵的附著和粉塵清除,因此在化工、冶金行業(yè)運(yùn)行業(yè)績(jī)較好。但對(duì)于大型設(shè)備存在檢修維護(hù)上的缺陷(主要為垂直吊裝的高度問題)。
3.1 工況煙氣量較大
在標(biāo)態(tài)、干基時(shí),煙氣量為2×960000 Nm3/h (α=1.65);在標(biāo)態(tài)、濕基時(shí),為 2×1020000 Nm3/h(α=1.65)。如采用管箱式水熱媒管式換熱器,單側(cè)換熱面積將達(dá)到10000m2以上,單側(cè)換熱器尺寸為17×12×6m(高×寬×厚),因此熱媒水管式換熱器的場(chǎng)地安裝及檢修占地較大。
3.2 場(chǎng)地狹窄
本工程建設(shè)場(chǎng)地為搬遷后的制氫站及外移防洪堤后的河灘地,場(chǎng)地狹窄,制漿系統(tǒng)和脫硫系統(tǒng)分別布置在沉渣池兩側(cè)。安裝、檢修時(shí)大型吊裝作業(yè)困難。
工程設(shè)計(jì)期間,邀請(qǐng)專家對(duì)本工程煙氣換熱器進(jìn)行了方案論證。專家均認(rèn)為:盡管水熱媒管式換熱器在清理積灰、防止腐蝕時(shí)有一定的優(yōu)勢(shì),但就本工程而言,存在以下問題:⑴合同要求的材質(zhì)不能滿足長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的需要,造成今后運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用過高;⑵在現(xiàn)有的場(chǎng)地條件下,不利于水熱管式換熱器的檢修;⑶缺乏有經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商,對(duì)工程質(zhì)量的影響很大;⑷在煙氣量較大的情況下,從檢修、布置上考慮,水熱媒管式換熱器適用性較差。
對(duì)于回轉(zhuǎn)式換熱器,盡管堵灰的可能性較大,但可以通過以下措施解決;⑴ 選用滿足一定余量要求的回轉(zhuǎn)式換熱器,加大設(shè)備型號(hào)規(guī)格,結(jié)構(gòu)形式采用圍帶式驅(qū)動(dòng)方式;⑵和生產(chǎn)廠家密切配合,降低換熱器換熱波型板高度、增大間隙,有利于清灰和降低運(yùn)行阻力;⑶ 設(shè)置上下兩側(cè)蒸汽吹灰器,增加一套乙炔脈沖吹灰裝置作為備用設(shè)施;⑷ 進(jìn)一步強(qiáng)化設(shè)備防腐性能,保證設(shè)備的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行;⑸ 風(fēng)機(jī)選型過程中考慮煙氣中灰份高的特點(diǎn),考慮一定的GGH堵灰后造成阻力增加,合理選擇風(fēng)機(jī)風(fēng)壓參數(shù);⑹ 吸收塔設(shè)計(jì)時(shí)選擇合理的煙氣流速,煙氣除霧器布置上適當(dāng)增大與噴淋層之間的高度,使出口凈煙氣帶水符合保證值的要求。
根據(jù)研究結(jié)果及專家意見,本工程換熱器選用了上海鍋爐廠有限公司產(chǎn)品:回轉(zhuǎn)式煙氣換熱器(GGH)1-33.5-V-500SBWL。通過電除塵器增效改造降低了FGD入口煙氣粉塵濃度,增加了離線高、低壓沖洗水系統(tǒng)。
本工程投運(yùn)后在石膏排出泵的出口設(shè)置一條漿液拋棄管道,作為FGD的拋漿系統(tǒng),以備脫硫系統(tǒng)漿液品質(zhì)惡化時(shí)啟用,防止?jié){液起泡、液位虛高溢流對(duì)GGH換熱元件造成結(jié)垢堵塞。同時(shí)采取根據(jù)負(fù)荷變化及時(shí)調(diào)節(jié)增壓風(fēng)機(jī)導(dǎo)葉開度、控制煙氣流速、減少凈煙氣帶水、控制吸收漿液pH值及塔漿液中的碳酸鹽含量、防止吸收塔漿液由原煙道進(jìn)入GGH系統(tǒng)、嚴(yán)格控制吸收塔漿液品質(zhì),定期進(jìn)行GGH各壓力測(cè)點(diǎn)的檢查、巡視工作嚴(yán)格、控制GGH進(jìn)、出口差壓、分析掌握GGH結(jié)垢規(guī)律,確定經(jīng)濟(jì)合理的吹掃周期和吹掃時(shí)間等合理的運(yùn)行方式,有效降低換熱元件的結(jié)垢堵塞現(xiàn)象,經(jīng)過多年的運(yùn)行驗(yàn)證,本工程回轉(zhuǎn)式換熱器堵灰問題得到了解決,運(yùn)行情況良好,本工程換熱器選型研究獲得了成功。
[1]傅文玲,胡秀麗.煙氣脫硫系統(tǒng)回轉(zhuǎn)再生式煙氣換熱器清洗裝置使用效果探討[J].熱力發(fā)電,2006(03).
[2]DL/T5032-2005,火力發(fā)電廠總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程[S].
[3]楊颶。二氧化硫減排技術(shù)與煙氣脫硫工程[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2004.