徐祥慧
(上海電力股份有限公司 吳涇熱電廠,上海 200241)
消除熱力系統(tǒng)的泄漏是熱電廠挖潛增效、節(jié)能減排的重要手段,由于熱力系統(tǒng)的管道保溫十分周全,一般很難發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)泄漏點,尤其是內(nèi)漏點,加上無法設(shè)置大量的流量檢測表計,很難準(zhǔn)確計算熱力系統(tǒng)的工質(zhì)平衡。隨著計算機(jī)在線檢測技術(shù)的快速發(fā)展,熱力系統(tǒng)的大流量在線測量表計的不斷完善,為電廠熱力系統(tǒng)的分段計算工質(zhì)平衡創(chuàng)造了條件,并能準(zhǔn)確地確定熱力系統(tǒng)的泄露區(qū)間,從而為現(xiàn)場泄漏控制和狀態(tài)維修提供依據(jù)。然而到目前為止,分段計算熱力系統(tǒng)的工質(zhì)平衡這一方法還沒有充分利用,為此特寫此文進(jìn)行切磋與交流。
熱力系統(tǒng)由熱力機(jī)械設(shè)備和大量的管閥系統(tǒng)組成,也是電廠能量損失較大的系統(tǒng)。熱力系統(tǒng)一旦有泄漏,將嚴(yán)重影響到電廠的經(jīng)濟(jì)性,這是因為機(jī)組長期運行后,閥門容易被磨損和吹損,加上沙眼、裂縫、關(guān)閉不嚴(yán)等原因,向外泄漏工質(zhì)。因此,及時發(fā)現(xiàn)和消除熱力系統(tǒng)和閥門的泄漏,是電廠挖潛增效、節(jié)能減排的重要手段。為了提高熱效率,盡量減少熱力系統(tǒng)的熱損失和防止?fàn)C傷,對熱力系統(tǒng)及相關(guān)管閥采取了良好、完善的保溫措施,使得肉眼一時無法判斷系統(tǒng)閥門的泄漏點,加上目前缺少電子在線監(jiān)測手段,造成熱力系統(tǒng)及相關(guān)閥門長期隱性泄漏,機(jī)組熱效率下降。
電廠熱力系統(tǒng)的工質(zhì)平衡,即為輸入系統(tǒng)的汽水工質(zhì)等于輸出系統(tǒng)的汽水工質(zhì),若不等,則有三種可能:一是系統(tǒng)有泄漏;二是計算有遺漏;三是表計有誤差或測點無代表性。
熱力系統(tǒng)工質(zhì)平衡的意義在于:一是發(fā)現(xiàn)泄漏,及早消缺,提高經(jīng)濟(jì)性,降低發(fā)電和供熱成本;二是及早消除熱污染和不必要的制水污染;三是有利于機(jī)組進(jìn)行狀態(tài)檢修,減少檢修費用和降低檢修成本。工質(zhì)平衡計算可從大系統(tǒng)到小系統(tǒng),大系統(tǒng)平衡了小系統(tǒng)可省略計算。計算時為防止表計誤差,可用其他同性質(zhì)表計或通過計算流量來校驗,如給水流量有誤差,可能是表計有誤差;可能是給泵再循環(huán)門有泄漏;可能是軸封泄漏。對于外泄漏點,可以用水桶接水稱重解決,并用凝結(jié)水流量、除氧器加熱蒸汽計算流量、高壓加熱器回?zé)嵴羝嬎懔髁亢蛠硇r灐?/p>
熱力系統(tǒng)循環(huán)示意圖如圖1所示。進(jìn)行工質(zhì)平衡計算時,系統(tǒng)劃分從大到小,大系統(tǒng)平衡,小系統(tǒng)就不需再分算。
圖1 熱力系統(tǒng)循環(huán)示意圖
1)鍋爐的一次工質(zhì)循環(huán)系統(tǒng) 由給水變?yōu)檫^熱蒸汽的循環(huán)系統(tǒng),工質(zhì)平衡方程式為:
式中:Q給水為鍋爐的給水流量;Q減溫水為鍋爐的過熱器一、二級減溫水流量之和;Q爐藥水為鍋爐的水質(zhì)處理藥水;Q主蒸汽為鍋爐的主蒸汽流量;Q連續(xù)排污為鍋爐的連續(xù)排污流量和定期排污流量之和;Q爐取樣為鍋爐的化學(xué)取樣水流量之和。
系統(tǒng)中的吹灰蒸汽,一般用再熱蒸汽或?qū)ν獬槠什蛔鳒p除。
2)整臺供熱機(jī)組的工質(zhì)循環(huán)系統(tǒng) 在沒有其他需要放水的工況下進(jìn)行計算,其工質(zhì)平衡方程式為:
式中:Q補(bǔ)水為凝汽器的除鹽水補(bǔ)水流量;Q鼓泡為凝汽器鼓泡蒸汽流量;Q機(jī)藥水為機(jī)組的水質(zhì)處理藥水之和(Q爐藥水+Q給水藥水);Q抽汽為汽輪機(jī)供熱抽汽流量與輔汽抽汽流量之和;Q連續(xù)排污為鍋爐的連續(xù)排污流量;Q定期排污為鍋爐定期排污流量;Q機(jī)取樣為機(jī)組的取樣水流量之和。Q連續(xù)排污/3是指在超高壓機(jī)組中,連排擴(kuò)容器的工作壓力為0.8MPa,爐水循環(huán)的工作壓力為18MPa,根據(jù)二者的飽和溫度與工質(zhì)的汽化潛熱,通過解方程可得2/3的工質(zhì)通過連排擴(kuò)容器回收。
3)給泵至鍋爐系統(tǒng) 即高壓回?zé)峒訜崞鹘o水系統(tǒng),其工質(zhì)平衡方程式為:
式中:Q給泵為給水泵流量之和;Q給水加藥為給水加藥流量;Q減溫水為過熱減溫和再熱減溫之和;Q給水為鍋爐的給水流量。
在實際發(fā)電與供熱運行中,在額定工況下,由于化學(xué)取樣Q機(jī)取樣和加藥流量Q機(jī)藥水相對工質(zhì)汽水量來說很小,包括Q爐取樣,Q爐藥水,類似凝泵、給泵等的密封冷卻水都可以忽略不計;由于工質(zhì)流量測量表計本身允許正負(fù)偏差,使化學(xué)產(chǎn)生的取樣和加藥流量、引起的工質(zhì)量變化更是微不足道,也可以忽略不計,由此得出以下工質(zhì)平衡簡化方程式。
1)鍋爐一次循環(huán)
3)給水系統(tǒng)
另外,可以避開定期排污、吹灰和油槍用汽等時段,取機(jī)組無其他人員操作損失的正常運行時段計算工質(zhì)平衡,則可進(jìn)一步簡工質(zhì)平衡化算式。
當(dāng)然,簡化后的3個等式只是最基本的分段工質(zhì)平衡計算式,對汽輪機(jī)的分段工質(zhì)平衡計算還未談到,但由于汽輪機(jī)的分段工質(zhì)平衡計算比較繁瑣,故在此只作介紹,不例計算式。目前,大多數(shù)機(jī)組無主蒸汽(只設(shè)流量表)、再熱蒸汽、給水泵汽動蒸汽、回?zé)峒訜崞鳎ǜ呒印⒌图?、除氧器的加熱蒸汽)的流量表,故平衡計算比較困難?,F(xiàn)向大家推薦回?zé)峒訜崞鞯氖杷坑嬎悖褂妙~定負(fù)荷和絕熱狀態(tài)下的理論計算流量,包括除氧器加熱蒸汽流量(不會影響凝結(jié)水系統(tǒng)的分段工質(zhì)平衡計算和各回?zé)峒訜崞鞯氖杷胶庥嬎悖?/p>
吳涇熱電廠發(fā)電機(jī)組的各類疏水和排污不允許排向大氣,采取排向凝汽器回收、排向無壓母管到機(jī)組排水槽、排向定排擴(kuò)容器到機(jī)組排水槽三種方式,而且管道與閥門保溫很完善,很難檢查閥門內(nèi)漏。
為了加強(qiáng)對各類疏水和排污門的運行監(jiān)督與維修,降低機(jī)組能耗,2011年4月27日對機(jī)組進(jìn)行了分段工質(zhì)平衡計算,結(jié)果為整臺機(jī)組工質(zhì)不平衡為26t/h;給泵至鍋爐系統(tǒng)(即高壓回?zé)峒訜崞鹘o水系統(tǒng))工質(zhì)不平衡為12t/h;鍋爐的一次工質(zhì)循環(huán)系統(tǒng)(即鍋爐由給水變?yōu)檫^熱蒸汽的循環(huán)系統(tǒng))工質(zhì)不平衡為11t/h;抽汽表計誤差為2~3t/h。
計算結(jié)果表明,給水系統(tǒng)有多處疏水門泄漏,鍋爐一次工質(zhì)循環(huán)系統(tǒng)疏水門和連排直通定排擴(kuò)容器調(diào)整門有泄漏,尤其是連排直通定排擴(kuò)容器閥門,因為試關(guān)連排直通定排擴(kuò)容器隔絕門,鍋爐一次工質(zhì)循環(huán)不平衡下降至1t/h。通過解體檢查給水管道疏水門和連排直通定排擴(kuò)容器調(diào)整門,發(fā)現(xiàn)連排直通定排擴(kuò)容器調(diào)整門、鍋爐下水包放水門泄露和給水管道疏水門有多處嚴(yán)重泄漏,證實了分段工質(zhì)平衡計算結(jié)果可信。通過消缺,機(jī)組于2011年6月21日啟動,發(fā)電煤耗由修前312.20g/kWh下降至305.68g/kWh。
1)消除連排直通定排擴(kuò)容器調(diào)整門泄露①每小時節(jié)約標(biāo)煤355.15kg,若按年運行300天計算,可節(jié)約標(biāo)煤2 557.08t;若按每噸標(biāo)煤1 100元計算,則折合人民幣281.28萬元。②每小時節(jié)約工質(zhì)水7.34t,若按年運行300天計算,可節(jié)約除鹽水52 815.09t;若按每噸除鹽水3元計算,則折合人民幣15.84萬元。兩項合計每年可節(jié)約297.12萬元。
2)消除給水系疏放水門內(nèi)漏 ①每小時節(jié)約標(biāo)煤291.36kg,若按年運行300天計算,可節(jié)約標(biāo)煤2 097.79t,若按每噸標(biāo)煤1 100元計算,則折合人民幣230.76萬元。②每小時節(jié)約工質(zhì)水12t,若按年運行300天計算,可節(jié)約除鹽水86 400t;若按每噸除鹽水3元計算,則折合人民幣25.92萬元。兩項合計每年可節(jié)約553.80萬元。