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    圓網(wǎng)印花機錯花在線跟蹤調速技術的研究

    2012-06-26 05:36:16王吉岱張東岳孫愛芹
    電氣傳動 2012年3期
    關鍵詞:圓網(wǎng)印花機印染

    王吉岱,張東岳,孫愛芹

    (山東科技大學 機械電子工程學院,山東 青島266510)

    圓網(wǎng)印花機的錯花調節(jié)精度是影響印花質量的關鍵因素。實際中,圓網(wǎng)印花機受到機械部件的磨損、松動以及織物的變形等影響,導致織物印花過程不可避免地產(chǎn)生“錯花”現(xiàn)象[1]。傳統(tǒng)的對花系統(tǒng)采用人工目測的方式進行錯花調節(jié),人工調節(jié)方式大大增加了產(chǎn)品的殘次率[2]。本文介紹了一種基于圖像動態(tài)采集的印染錯花跟蹤調速技術及系統(tǒng)的實現(xiàn)方法。

    為解決傳統(tǒng)圓網(wǎng)印花機印花單元運行控制存在的問題,圓網(wǎng)印花機上的對花操作采用的檢測手段主要是基于色標的檢測方法,具體是在圓網(wǎng)上或步進電機上設置零位檢測標記,然后用光電的方法檢測標記之間的距離或用圖像的方法檢測圓網(wǎng)留在布上的標記是否發(fā)生偏動來達到自動對花的目的。荷蘭Stork公司采用環(huán)型電機直接驅動圓網(wǎng),依靠電機內(nèi)的脈沖發(fā)生器和電極測量器的結合,可以非常精確地控制轉速和矯正圓網(wǎng)的角度位置,同時導帶與機頭通過電子控制實現(xiàn)精確聯(lián)動。但由于維護困難,其市場占有率不高[3]。

    本文介紹的控制系統(tǒng)采用閉環(huán)控制方式,在線監(jiān)測對花效果,反饋對花誤差并進行二次錯花補償,實現(xiàn)了對花的智能控制。

    1 錯花在線監(jiān)測系統(tǒng)組成

    圓網(wǎng)印花機錯花在線跟蹤調速系統(tǒng)由上位機操作界面、圖像采集及處理環(huán)節(jié)、主控制器和執(zhí)行機構4部分組成。系統(tǒng)結構組成如圖1所示。

    上位機操作界面:由觸摸屏和圖像顯示器組成。觸摸屏與PLC進行RS-485通訊連接,通過觸摸屏可監(jiān)視系統(tǒng)在線運行狀態(tài)、初始化系統(tǒng)軟件,調整PLC中各種控制參數(shù),同時能進行人工在線調速。

    圖1 圓網(wǎng)印花在線監(jiān)測系統(tǒng)原理圖Fig.1 System schematic diagram of on-line inspecting system about rotary screen printing

    圖像采集及處理環(huán)節(jié):該部分由光學攝像頭、CCD面陣相機、圖像處理器組成。CCD相機通過光學攝像頭動態(tài)采集花回標記,并將圖像信號轉化為數(shù)字信號傳給圖像處理器,圖像處理器采用DSP控制芯片,滿足高容量像素圖像、顏色處理以及執(zhí)行復雜數(shù)字運算的高級算法的處理需求。

    主控制器:本系統(tǒng)主控制器采用日本基恩士高速PLC,采用DSP雙核控制芯片,單步掃描輸出時間低于0.2μs。該型PLC支持C語言編程,便于系統(tǒng)對誤差算法進行處理。同時,具備4軸同步控制功能,可以實現(xiàn)多軸印花滾筒的同步控制。

    執(zhí)行機構:采用臺達交流無刷伺服電機,提高了系統(tǒng)對花調節(jié)執(zhí)行能力。

    2 對花調速技術的工作原理

    2.1 系統(tǒng)布局

    織物蠟染過程中,各個花回分別在對應布邊作蠟染花回標記,本系統(tǒng)便是利用蠟染花回標記檢測法來實現(xiàn)對花精度的自動監(jiān)測與調整。采用旋轉編碼器同步測量織物行進速度,利用輸出脈沖觸發(fā)兩路圖像傳感器動態(tài)采集花回標記圖像。系統(tǒng)布局如圖2所示:1號傳感器用于花回誤差檢測,安裝在印花滾筒右側未印染區(qū)域,距離滾筒中心軸H1(H1<一個標準花回長度);2號傳感器用于對花效果的反饋,安裝于印染區(qū)域,距離印花滾筒中心軸H2(H2<一個標準花回長度)。

    圖2 CCD圖像采集布局簡圖Fig.2 Layout diagram of CCD image acquisition

    2.2 圖像采集與誤差輸出

    首先進行圖像注冊,通過顏色抽取,獲得對照度較大的搜索圖案(如圖3所示,搜索圖案為蠟染花回標記),然后CCD相機隨著印染織物的行進,在線采集織物邊緣的花回標記圖案(如圖4所示),并傳輸給圖像處理器,圖像處理器根據(jù)像素分布、形狀、亮度和顏色等信息,對圖像進行圖像增強,邊緣銳化,降噪,特征提取,幾何定位等處理,以實現(xiàn)花回標記的提取和位置比對,實時獲取花回偏差(如圖5所示)。

    圖3 圖像注冊Fig.3 Image register

    圖4 圖像采集Fig.4 Image acquisition

    圖5 圖像處理Fig.5 Image processing

    檢測位置(x0,y0),設定圖像搜索范圍{(0,0),(x1,y1)}??椢镅豿軸方向運動,因此x1值需滿足下式,y1值只需根據(jù)經(jīng)驗設定即可:

    式中:l為旋轉編碼器測速軸周長;k為圖像采集觸發(fā)間隔脈沖數(shù);n為像素尺寸比系數(shù);m為編碼器旋轉1周的脈沖數(shù)。

    設定圖像x軸方向測量誤差Δx,y軸方向測量誤差Δy,以及角度測量誤差Δw,結合圓網(wǎng)印花工作過程,對采集圖像的x軸、y軸以及角度誤差進行分析,確定花回標記圖像輸出誤差Δ為

    2.3 花回偏差算法的研究

    花回偏差Q計算公式:

    式中:L為花回實際長度;S為花回標準長度;Δa為花回前端圖像誤差值;Δb為花回后端圖像誤差值;N為旋轉編碼器脈沖輸出個數(shù);ΔL為編碼器測速軸單位脈沖對應的弧長。

    圖6為偏差計算原理圖。

    根據(jù)圖6所示,舉例第1花回偏差和第2花回偏差的計算方法如下。

    第1花回中,Δa=Δ1,Δb=-Δ2,根據(jù)式(3)得:Q1=(Δ1+Δ2+N12ΔL)-S。

    圖6 偏差計算原理圖Fig.6 Counting principle diagram of deviation

    第2花回中,Δa=-Δ2,Δb=Δ3,根據(jù)式(3)得:Q2=(-Δ2-Δ3+N23ΔL)-S。

    依此類推??刂破鱌LC依據(jù)各個花回的偏差值Q,輸出對應的控制信號,調節(jié)印花滾筒速度,實現(xiàn)錯花糾偏。

    2.4 對花誤差反饋與二次調節(jié)

    圖像傳感器檢測織物經(jīng)過印染后(錯花糾偏已經(jīng)完成)的花回標記位置,獲取花回標記與印花滾筒軸的相對距離,與注冊圖像中心點到印花滾筒軸的長度H進行比較,獲得誤差值P,控制器根據(jù)獲得的P值進行花回錯花的二次補償調節(jié)。計算方法如下式:

    式中:Δ′為印染后的花回標記圖像誤差值;N為旋轉編碼器脈沖輸出個數(shù);ΔL為編碼器測速軸單位脈沖對應的弧長;H為2號圖像傳感器安裝位置到印花滾筒軸的距離。

    3 系統(tǒng)誤差范圍及技術特點

    3.1 花回測量誤差統(tǒng)計分析

    為校驗該系統(tǒng)的檢測精度和適用速度范圍,在織物不同運行速度下,對花回測量誤差(花回測量值與實際長度的差值)在線跟蹤記錄,獲得圖7所示的誤差曲線??梢园l(fā)現(xiàn),在印染速度小于60 m/min時,誤差曲線趨勢平穩(wěn)、波動較小,花回測量誤差范圍小于±0.50mm,當印染速度到達80 m/min時,誤差曲線波動較大,花回測量誤差為±0.85mm。由此,本系統(tǒng)的最佳印染速度小于60m/min,花回測量精度可達±0.5mm。

    圖7 不同速度下測量誤差曲線Fig.7 Measurement error curves of different speeds

    3.2 圓網(wǎng)印花在線調速系統(tǒng)技術特點

    1)該系統(tǒng)具備傳統(tǒng)的加、減速手動調節(jié)功能??梢詫崿F(xiàn)自動過程中,對印花滾筒的人工加、減速調節(jié)。

    2)具有花回大偏差分段處理能力。當實際花回長度偏差Q大于系統(tǒng)標定偏差范圍(暫標定±10mm)時,系統(tǒng)對當前花回的偏差補償值最大為10mm,剩余偏差 (Q-10)mm則放入后面的若干花回進行補償處理。

    3)解決了同一花回標記圖像重復采集的問題。當出現(xiàn)某一花回標記重復采集時,PLC僅對首個該花回標記誤差信號進行處理運算。通過理論計算和試驗驗證,PLC獲取該標記任意一個誤差信號,經(jīng)式(3)運算,其花回長度偏差與計算結果一致。

    4)消除花回標記出現(xiàn)遺漏采集的問題。控制器通過花回測量值與標準值的關系,尋找實際測量值對應圖像采集花回數(shù),再進行誤差處理及脈沖轉換。

    4 結論

    本系統(tǒng)在不改變原有設備的基礎上,不僅保留了傳統(tǒng)的人工調速功能,而且實現(xiàn)了全程動態(tài)在線對花的自動化控制。采用機器視覺檢測、全閉環(huán)控制方式,提高了對花調速的精度和穩(wěn)定性。經(jīng)過現(xiàn)場試驗,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,錯花檢測精度為±0.5mm,在線對花精度為±0.8mm,最高運行速度為60 m/min。該系統(tǒng)的運用,不僅減輕了工人的勞動強度,而且顯著提高了印染產(chǎn)品的合格率,同時為印染設備的研究人員提供了一個實用的技術路線。

    [1]武祥珊.印花技術的現(xiàn)狀與發(fā)展[J].印染,2003,21(12):44-47.

    [2]張團善,劉原,郭亞青,等.圓網(wǎng)獨立傳動印花機的錯花分析[J].紡織科技進展,2005,8(4):37-38,48.

    [3]黃朝麗,仇建喜.機器視覺技術在圓網(wǎng)印花機自動對花系統(tǒng)中的應用[J].紡織科技進展,2006,15(3):17-20.

    [4]劉曙光,屈萍鴿,費佩燕.機器視覺在紡織檢測中的應用[J].紡織學報,2004,24(6):89-91.

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    [6]湯俊堂,姚勝林.圓網(wǎng)印花機結構及性能[J].紡織機械,2006,21(1):31-33.

    [7]黃朝麗,李鵬飛.新型圓網(wǎng)印花機自動對花系統(tǒng)的研究[J].紡織機械,2007,30(2):6-9.

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