費(fèi)卓越,單明軍,寇麗紅,趙先奕
(1.遼寧科技大學(xué),遼寧 鞍山 114044;2.遼寧清澄環(huán)境工程有限公司,遼寧 鞍山 114051)
焦化廢水主要來自煉焦、煤氣凈化及化工產(chǎn)品的精制等過程,其排放量大,水質(zhì)成分復(fù)雜。將深度處理后的焦化廢水出水進(jìn)行緩蝕阻垢水質(zhì)穩(wěn)定處理,使其可回用于冷卻循環(huán)水系統(tǒng)中,節(jié)約水資源,實(shí)現(xiàn)企業(yè)的廢水零排放,保護(hù)環(huán)境。
實(shí)驗用水為經(jīng)MBR膜生物深度處理后的鞍鋼化工總廠污水處理站生化出水,水質(zhì)指標(biāo)見表1。
表1 試驗用水水質(zhì)指標(biāo)
本實(shí)驗分析方法均采用《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版)中的國家標(biāo)準(zhǔn)方法測定。實(shí)驗所用緩蝕阻垢藥劑有 HEDP、ATMP、PASP、PBTCA、EDTMPPS、聚丙烯酸酯類 HB-901、HB-903、PMA、有機(jī)磷酸酯鹽類ATMP、PBTCA,均為市售。
試驗流程見圖1。
圖1 試驗流程
采用旋轉(zhuǎn)掛片法,將特定的金屬試片稱重后放入經(jīng)MBR膜生物深度處理后的焦化廢水中,在溫度為50±1℃,控制旋轉(zhuǎn)試片的線速度為0.9m/s條件下,檢測72h后試片前后的重量變化來計算腐蝕、緩蝕速率。(腐蝕、緩蝕率的計算方法均參照(GB/T 18175-2000),實(shí)驗結(jié)果見表2。
根據(jù)緩蝕劑濃度與腐蝕速率、緩蝕率之間的關(guān)系作曲線(圖2)。
表2 藥劑濃度與腐蝕速率、緩蝕率之間的關(guān)系
圖2 不同種類藥劑濃度與腐蝕速率之間的關(guān)系
根據(jù)不同種類藥劑濃度和緩蝕率之間關(guān)系作曲線(圖3)。
由表中數(shù)據(jù)及曲線看出,HEDP的緩蝕效果最為突出,當(dāng)加入濃度為20mg/L時,腐蝕率僅為0.029 1mm/年,低于標(biāo)準(zhǔn)要求(0.125mm/年),緩蝕率可以達(dá)到86.1%。再加大藥劑用量時,緩蝕效果提高不明顯。原因是有機(jī)磷酸鹽在焦化廢水中的緩蝕主要是吸附成膜作用,HEDP是同碳二磷酸,分子中一個碳原子連有兩個磷酸官能團(tuán),有很強(qiáng)的吸附作用,成膜比其他磷酸鹽牢固。
圖3 不同種類藥劑濃度與緩蝕速率的關(guān)系
選用聚丙烯酸酯類HB-901、HB-903、PMA,有機(jī)磷酸酯鹽類ATMP和PBTCA配制復(fù)合阻垢劑,量取1 000mL裝入敞口燒杯中,在1 000mL刻度處做好記號,放入80±1℃的恒溫水浴中,令其蒸發(fā)濃縮,不斷向燒杯中補(bǔ)加該試驗配水,維持1 000mL的刻度,當(dāng)濃縮至預(yù)定倍數(shù)時冷卻,取樣分析試驗水上層清液的Ca2+濃度,同時向燒杯中補(bǔ)加與取樣量等體積的試驗配水繼續(xù)濃縮,直到達(dá)到希望的濃縮倍數(shù),冷卻后取樣分析上層清液的Ca2+濃度,數(shù)據(jù)見表3。
表3 藥劑濃度下的濃縮倍數(shù)及與Ca2+(mg/L)的關(guān)系
圖4 藥劑濃度與Ca2+(mg/L)的關(guān)系
根據(jù)不同種類藥劑濃度和Ca2+之間關(guān)系作曲線(圖4、圖5)。
圖5 不同藥劑濃度下的濃縮倍數(shù)
由表中數(shù)據(jù)可見,阻垢劑的阻垢性能隨著藥劑濃度的增加而提高。當(dāng)阻垢劑濃度大于4mg/L后,即使阻垢劑的濃度再增加其阻垢性能也不會有顯著變化。相同藥劑濃度下,ATMP和PBTCA的阻垢性能最好。當(dāng)ATMP和PBTCA的濃度達(dá)到4mg/L或者HB-901濃度達(dá)到5mg/L時,其阻垢性能均能滿足循環(huán)水系統(tǒng)在濃縮倍數(shù)2.0以上運(yùn)行時的要求。為盡量減少溶液中的正磷酸鹽濃度,兼顧阻垢劑與緩蝕劑的協(xié)同效應(yīng)及投入成本等因素,決定選用聚丙烯酸酯類HB-901作為水質(zhì)穩(wěn)定劑配方中的阻垢劑。
在實(shí)驗用水中預(yù)先投加了有效濃度為5mg/L的HB-901。對HEDP、ATMP和PBTCA的緩蝕性能比較見表4和圖6。
表4 不同緩蝕劑的緩蝕率
圖6 不同緩蝕劑的緩蝕率
由表4可知,相同藥劑濃度下,HEDP的緩蝕性能最好,故選用HEDP作緩蝕劑,投加濃度為4mg/L,具體見表5。
表5 不同阻垢劑對緩蝕性能的影響
根據(jù)不同阻垢劑與緩蝕性能之間關(guān)系作圖,如圖7。
圖7 不同阻垢劑對緩蝕性能的影響
表5比較了分別使用5mg/L的HB-901和4mg/L的PBTCA作阻垢劑時對HEDP緩蝕性能的影響。由表5可知,兩種阻垢劑對HEDP緩蝕性能無明顯影響,但從經(jīng)濟(jì)角度考慮,PBTCA價格較HB-901高,故選用HB-901作阻垢劑,投加濃度為5mg/L。
選用投加濃度為4mg/L的HEDP作為緩蝕劑,投加濃度為5mg/L的HB-901為阻垢劑,作為深度處理后的焦化廢水回用于循環(huán)冷卻水補(bǔ)水系統(tǒng)中的水質(zhì)復(fù)合藥劑,腐蝕率為0.029 1mm/年,低于《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》(GB50050-95)中的要求0.125mm/年。通過試驗驗證了焦化廢水回用時,噸水處理成本為0.06元。
[1]謝武明,劉煥彬,胡勇有.水再生回用的研究進(jìn)展與對策[J].四川環(huán)境,2003(4):75~76.
[2]栗兆坤,范 彬,賈建軍,等.水回用技術(shù)發(fā)展及其趨勢[J].化工技術(shù)經(jīng)濟(jì),2003,21(31):39~46.
[3]何晨燕,趙玉新.焦化廢水處理技術(shù)探討[J].北方環(huán)境,2004,29(1):3~7.
[4]張昌鳴.焦化廢水凈化及回用技術(shù)研究[J].環(huán)境工程,1999,17(6):11~19.
[5]宮 磊,徐曉軍.焦化廢水處理技術(shù)的新進(jìn)展[J].工業(yè)水處理,2004,24(3):9~11.