黃獻華
(華電新疆發(fā)電有限公司紅雁池電廠,新疆 烏魯木齊 830047)
華電新疆發(fā)電有限公司紅雁池電廠(以下簡稱紅雁池電廠)的灰分選裝置于2008年12月建成,受脫硫系統(tǒng)改造工程影響以及對設(shè)備性能不夠熟悉,一直未連續(xù)投運,在斷斷續(xù)續(xù)運行中經(jīng)常出現(xiàn)管路堵灰、出力達不到設(shè)計值的問題。針對此情況,于2010年12月對灰分選裝置進行了調(diào)試,主要檢測灰分選系統(tǒng)最大風(fēng)選量、一級灰的比率、灰分選系統(tǒng)的能耗等。通過調(diào)試,對灰分選系統(tǒng)各參數(shù)有了基本掌握,自2011年2月20日投入灰分選裝置以來,系統(tǒng)能夠安全、穩(wěn)定運行。
紅雁池電廠一期建設(shè)規(guī)模為4×200 MW機組,配套4臺670 t/h燃煤鍋爐,電廠已有4座鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)灰?guī)?#1~#4),原灰?guī)靸?nèi)徑12 m,庫頂高31 m,庫頂設(shè)備層高度為25 m,每座灰?guī)斓挠行莘e為1176 m3,可儲存1臺鍋爐52 h的灰量(設(shè)計煤種)。按照設(shè)計,#1,#2電除塵器的干灰輸送至#1,#2灰?guī)欤?3,#4電除塵器的干灰輸送至#3,#4灰?guī)臁T鲈O(shè)1套40 t/h分選系統(tǒng)后,將#1,#2灰?guī)熳鳛榉诌x系統(tǒng)的原灰?guī)欤?3灰?guī)熳鳛榉诌x系統(tǒng)的粗灰?guī)欤?4灰?guī)熳鳛榉诌x系統(tǒng)的細灰?guī)?。該系統(tǒng)采用DN 800管道輸送,管道彎頭部位加裝防磨裝置。
分選系統(tǒng)的原理:從原灰?guī)煜氯』?,通過手動插板門和變頻給料機取灰進入分選系統(tǒng)氣、灰混合器;在系統(tǒng)負壓風(fēng)的作用下,氣、灰混合后被吸入分選機,經(jīng)分選機后粗、細灰分離,粗灰經(jīng)分選機下的給料機進入粗灰?guī)欤毣覄t通過分選機上部出口進入細灰?guī)祉敳?個對稱布置的旋風(fēng)分離器;細灰與氣在此處分離,分離出來的細灰經(jīng)給料機進入細灰?guī)欤矚饧拔⒘坑嗷医?jīng)主風(fēng)機回到氣、灰混合器,形成循環(huán),從而實現(xiàn)等級商品灰生產(chǎn)。
在原灰給料機下方及旋風(fēng)分離器的下方分別設(shè)置取樣器,可方便地對原灰、粗灰及成品細灰的細度進行取樣檢測,同時可對系統(tǒng)參數(shù)選擇情況及原灰細度變化情況進行監(jiān)控和調(diào)節(jié)。
離心通風(fēng)機參數(shù):通風(fēng)機型號,9-19;傳動方式,D;轉(zhuǎn)速,1450 r/min;流量,30040 ~42409 m3/h;全壓,11 464~9 878 Pa;內(nèi)效率,81%;內(nèi)功率,113.59 kW;所需功率,133.30 kW;電動機型號,Y315M-4;聯(lián)軸器,TL10(350-95X80)。
渦輪分選機參數(shù):型號,SFX-I-60;處理量,15~50 t/h;系統(tǒng)能耗,250 kW;分級粒徑,30~45 μm;分級效率,大于85%;調(diào)節(jié)范圍,3% ~18%;電動機功率,7.5 ~15.0 kW。
脈沖袋式除塵器參數(shù):型號,BF-28;處理風(fēng)量,1 600 m3/h;濾袋面積,16.88 m2;濾袋數(shù)量,28條;濾袋規(guī)格,? 115 mm×1520 mm;進口質(zhì)量濃度,小于50 g/m3;出口質(zhì)量濃度,小于200 g/m3;耗氣量,0.1 m3/min;汽源壓力,0.4 ~0.6 MPa。
主分閥為金屬密封面蝶閥,安裝在主風(fēng)機入口,主要調(diào)節(jié)系統(tǒng)風(fēng)量,為保持系統(tǒng)最大出力,運行時要求開度在80%以上。
調(diào)節(jié)風(fēng)閥安裝在#4灰?guī)祉敳?,細粉分離器旁邊,通過DN 300的管道將入口接在主風(fēng)機出口管道上,出口從#4灰?guī)祉敳恳霂靸?nèi),是灰分選系統(tǒng)管道壓力調(diào)節(jié)、控制系統(tǒng)出力的主要手段。在主分閥開度不變的情況下,調(diào)節(jié)分閥開大,主風(fēng)機出口風(fēng)壓降低,風(fēng)機電流下降,灰分選系統(tǒng)出力下降,但一級灰的品質(zhì)較高。反之,主風(fēng)機出口風(fēng)壓增大,風(fēng)機電流增大,系統(tǒng)出力增加,系統(tǒng)的正、負壓力零點移向主風(fēng)機入口,灰的品質(zhì)較差;同時,#4灰?guī)煺龎鹤兇蟆?/p>
二次分閥安裝在#3灰?guī)祉敳?,通過DN 250的管道將入口接在調(diào)節(jié)風(fēng)入口后的管道上,出口接入分選機下部,對進入分選機的原灰起到托起、再次分離的作用,對系統(tǒng)壓力影響較小,是調(diào)節(jié)灰細度的主要手段。在其他參數(shù)不變的情況下,二次風(fēng)開度的大小直接影響#3,#4灰?guī)旎业募毝?,即二次分閥開大,一級、二級灰的細度變大,反之,一級、二級灰的細度變小,但分離效率下降,導(dǎo)致粗灰中含有大量未分離的原灰。
分選機安裝在#3灰?guī)祉敳?,?nèi)部主要結(jié)構(gòu)是渦輪轉(zhuǎn)子,在分選機殼體錐斗的下部安裝有二次風(fēng)口。調(diào)整分選機頻率是控制細灰品質(zhì)的主要手段,即隨著渦輪轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速增大,原灰中進入下一級分離器的粗灰越少,細灰品質(zhì)越高。同時,下部進入分選機二次風(fēng)風(fēng)量的大小,也影響分選機的效率。
紅雁池電廠2臺給料機分別安裝在#1,#2灰?guī)煜虏浚刂七M入灰分選系統(tǒng)的原灰量,在以上參數(shù)不變的情況下(即主分閥開度、一次/二次風(fēng)閥開度以及分選機頻率不變),給料量越小,灰的細度等級越高,但系統(tǒng)效率越低。在同樣條件下,給料量越大,灰的細度等級越低,但系統(tǒng)效率增大,給料量在大于主風(fēng)機出力時,也就是系統(tǒng)的氣、灰比大于一定值時,造成系統(tǒng)管路出現(xiàn)堵灰故障。
分離器安裝在#4灰?guī)祉敳?,主要作用是進行細灰和氣體的分離。
鎖氣器安裝在分選機和分離器的下部,共3臺,使用同一變頻器控制轉(zhuǎn)速,控制進入#3,#4灰?guī)齑帧⒓毣业乃俣取?/p>
系統(tǒng)調(diào)試的前2周,主要對調(diào)節(jié)風(fēng)、二次風(fēng)、分選機頻率進行試驗。在試驗期間,細灰篩余值為8%~20%,當時的給料方式是:給料機的上插板門打開3~5圈,給料機在3~16 Hz頻率下調(diào)節(jié)運行。通過調(diào)試發(fā)現(xiàn),當調(diào)節(jié)風(fēng)閥開度在12.5%、二次風(fēng)閥的開度在50.0%以上、分選機頻率在42~50 Hz時,粗灰細度為 40% ~48%,細灰細度為8% ~12%,主風(fēng)機電流為275~310 A,風(fēng)機出口壓力為2 kPa左右,運行狀態(tài)較為穩(wěn)定。
2011年2月20日,紅雁池電廠正式投入灰分選裝置,截至10月20日出力及耗能情況見表1。
通過實際運行情況分析,影響系統(tǒng)出力和細灰品質(zhì)的因素有以下幾點:
(1)環(huán)境溫度對系統(tǒng)處理和灰品質(zhì)影響較大。根據(jù)表1統(tǒng)計值分析,進入5月以后,隨著環(huán)境溫度的升高,灰分選裝置的分選量達到30 t/h以上,平均分選率在52%以上。分析認為,主要原因是隨著溫度升高,灰的流動性增大,分選效果較好。
(2)原灰細度影響系統(tǒng)出力和一級灰品質(zhì)。根據(jù)每周的原灰細度化驗結(jié)果可知,夏季紅雁池電廠原灰細度基本保持在30% ~48%(采用45 μm方孔篩篩余)。通過分析比較,原灰中一級灰的比例越大,單位時間內(nèi)分選出的合格一級灰就越多,這主要通過增大給料量、開大二次風(fēng)閥來實現(xiàn)。
表1 灰分選裝置灰量統(tǒng)計
(3)給料機選型不合理,需要運行人員精心調(diào)節(jié)。根據(jù)灰分選裝置的設(shè)計出力,選配40 t/h的給料機,但在實際運行中由于給料機芯子與殼體間存在間隙,在溫度高、流動性好的情況下,無法通過調(diào)整給料頻率來控制灰量,只能由運行人員到現(xiàn)場對手動門開關(guān)進行調(diào)節(jié),一般手動門開度在10~15圈內(nèi)調(diào)節(jié)就能滿足系統(tǒng)最大出力要求。由2011年的運行情況可以看出,在溫度、原灰品質(zhì)、設(shè)備結(jié)構(gòu)不變的情況下,運行人員通過巡檢和及時調(diào)整給料量,能夠大大提高系統(tǒng)的效率。
(4)灰?guī)煸O(shè)備影響系統(tǒng)出力?;曳诌x裝置的取灰是否流暢,給料量是否均勻,直接影響生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量和品質(zhì);灰?guī)鞖饣L(fēng)的溫度、風(fēng)壓,氣化板是否堵塞以及原灰是否結(jié)塊對其有直接影響。
(5)隨著運行時間的增加,由于主風(fēng)機磨損,系統(tǒng)出力下降。經(jīng)過8個月的運行,紅雁池電廠灰分選裝置處理灰量17.2萬t,產(chǎn)生一級灰5.3萬 t;進入2011年8月以后,主風(fēng)機電流逐漸下降,出力隨之下降,10月對葉輪進行檢查,發(fā)現(xiàn)葉輪磨損嚴重。根據(jù)運行情況分析認為,每年需要更換葉輪,保證其出力正常。
根據(jù)表1的統(tǒng)計數(shù)據(jù),取溫度較低的2月和溫度較高的6月進行分析。
2 月運行 8 d,產(chǎn)一級灰 1 256 t,耗電 28 492.8 kW·h,按照0.5元/(kW·h)計算,每噸灰耗電費用為11元;目前,冬季市場一級灰價格為60元/t,每噸效益為48元左右。
6月運行30 d,產(chǎn)一級灰8 741 t,耗電87 630.0 kW·h,按照0.5元/(kW·h)計算,每噸灰耗電費用為5元;目前,夏季市場一級灰價格為180元/t,去除原灰60元/t的成本,每噸效益在115元左右。
通過以上計算可知,在目前市場情況下,灰分選系統(tǒng)的運行能夠給企業(yè)帶來較高的收益。企業(yè)要想使灰分選裝置出力最大、能耗最低,應(yīng)通過運行人員指標競賽、定期更換葉輪等方法,達到效益的最大化。
從紅雁池電廠灰分選裝置8個月的運行情況看,在熟練掌握系統(tǒng)各部件的性能后,通過操作人員的認真操作和積極維護,整個系統(tǒng)能夠安全、經(jīng)濟運行,達到設(shè)計出力要求,給企業(yè)帶來較好的經(jīng)濟效益。