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      雙端面磨床出料裝置改進(jìn)

      2012-06-11 01:55:24李玉濱郭紅衛(wèi)
      哈爾濱軸承 2012年4期
      關(guān)鍵詞:套圈砂輪端面

      李玉濱,郭紅衛(wèi)

      (1.哈爾濱軸承集團(tuán)公司 工模裝制造分公司, 黑龍江 哈爾濱 150036 2.哈爾濱軸承集團(tuán)公司 電機(jī)軸承分廠, 黑龍江 哈爾濱 150036)

      1 前言

      雙端面磨床以生產(chǎn)效率高、無(wú)磁場(chǎng)等優(yōu)越性,在軸承套圈的平面磨削中被廣泛應(yīng)用,見(jiàn)圖1。但由于砂輪的逐步消耗導(dǎo)致套圈寬度尺寸變化、出料口與套圈的間隙等方面的因素,在加工過(guò)程中難免出現(xiàn)產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、基準(zhǔn)端面的平面度、兩端面間的平行度達(dá)不到工藝要求等質(zhì)量問(wèn)題,甚至還會(huì)出現(xiàn)磨偏、掃邊、局部磨傷等現(xiàn)象,見(jiàn)圖 2。

      圖1 軸承套圈的雙端面磨削

      圖2 雙端面磨削平面常見(jiàn)質(zhì)量問(wèn)題

      2 影響質(zhì)量因素分析

      套圈在兩砂輪端面間沿導(dǎo)板向前做進(jìn)給運(yùn)行時(shí),由于采用反向磨削,所以會(huì)同時(shí)受到砂輪相反方向的兩個(gè)磨削力F1和F2;在這兩個(gè)力的作用下,套圈會(huì)產(chǎn)生一個(gè)以支承點(diǎn)為軸心的傾斜力矩M,見(jiàn)圖 3。

      式中:B——套圈寬度,

      A——套圈支承點(diǎn)與F1的距離。

      由于套圈支承點(diǎn)與F1的距離在實(shí)際加工時(shí)會(huì)選擇得盡量小,因此,F(xiàn)1所產(chǎn)生的力矩可以忽略不計(jì)。

      由公式(2)可知:套圈所受力矩的大小與套圈寬度B成正比,即套圈越寬,受傾斜力矩M的影響越大。

      在設(shè)備調(diào)整時(shí),必須將出料通道的寬度和套圈成品寬度間留有0.02~0.108mm的間隙,具體數(shù)值依據(jù)工件外徑尺寸和設(shè)備型號(hào)確定,而且,這個(gè)間隙的數(shù)值在同一臺(tái)設(shè)備上也會(huì)發(fā)生變化,即由于砂輪的消耗,工件的寬度尺寸會(huì)逐漸變大,所以,工件與出料通道的間隙在逐漸變小;當(dāng)砂輪進(jìn)行補(bǔ)償進(jìn)給后,間隙值又重新恢復(fù)到原始狀態(tài)。

      當(dāng)一個(gè)套圈在加工完成時(shí),開(kāi)始逐漸移出磨削區(qū)域,由于受到傾斜力矩和相鄰工件的擠壓作用,所以在移出過(guò)程中,其定位穩(wěn)定性會(huì)逐漸惡化,在出料通道中開(kāi)始輕微的擺動(dòng)或振動(dòng)。因此導(dǎo)致最后移出磨削區(qū)的部分加工表面出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。

      圖3 套圈在雙端面磨削中的受力分析

      3 改進(jìn)措施

      3.1 改進(jìn)切入點(diǎn)

      為使軸承套圈兩端面能夠獲得良好、穩(wěn)定的加工質(zhì)量,首先要解決的問(wèn)題就是:工件在加工的全過(guò)程中,能夠自始至終地與砂輪保持一個(gè)正確、穩(wěn)定的相對(duì)位置關(guān)系,即消除工件移出時(shí)的擺動(dòng)和振動(dòng)現(xiàn)象。

      首先,要使工件與出料通道間的間隙足夠小,才能保證工件加工的自始至終定位準(zhǔn)確。其次,還要必須保證工件通過(guò)順利,否則生產(chǎn)將無(wú)法連續(xù)進(jìn)行。

      基于以上思路,為滿(mǎn)足實(shí)際要求。應(yīng)該使得出料通道寬度尺寸,由“固定不變”改為“微量浮動(dòng)”。因此,工件與出料通道的接觸方式,應(yīng)由“剛性接觸”改變?yōu)椤皬椥越佑|”, 圖 4 為MM7675B型雙端面磨床改進(jìn)前后的比較及原理示意圖。

      圖4 MM7675B出料裝置改進(jìn)示意圖

      3.2 改進(jìn)原理

      以MM7675B型雙端面磨床為例,將出料裝置左側(cè)可調(diào)擋板的結(jié)構(gòu)加以改造,由原來(lái)的與工件剛性接觸形式改為微量可變彈性接觸。當(dāng)工件移出磨削區(qū)域后,在彈性力的作用下,工件始終與另一側(cè)的固定擋板保持緊密接觸和準(zhǔn)確的定位,直至工件與砂輪完全脫離,從而消除了工件在進(jìn)入出料通道后的擺動(dòng)和振動(dòng)。

      3.3 具體措施

      在保證實(shí)用性和經(jīng)濟(jì)性以及不對(duì)設(shè)備造成損壞的前提下,采用了在可調(diào)擋板表面貼附彈性材料的方法。彈性材料的首選應(yīng)是耐油、高彈性橡膠板,所采用的膠號(hào)可參考相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),為保證足夠的彈性和使用壽命,實(shí)驗(yàn)表明,其厚度不應(yīng)小于8mm。

      在進(jìn)行調(diào)整時(shí),出料通道的寬度應(yīng)小于成品工件最小尺寸0.05~0.15mm為宜。過(guò)盈量太小,橡膠板表面對(duì)工件的壓力不夠,過(guò)盈量太大則容易導(dǎo)致工件移動(dòng)困難和橡膠板的過(guò)度磨損。

      4 生產(chǎn)實(shí)踐

      在對(duì)某型號(hào)產(chǎn)品進(jìn)行加工時(shí),抽查檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表 1。

      表1 加工試驗(yàn)結(jié)果(60210/01)

      從抽查數(shù)據(jù)分析可知,改進(jìn)后的產(chǎn)品加工,質(zhì)量穩(wěn)定且無(wú)磨偏掃邊等缺陷。

      5 結(jié)束語(yǔ)

      實(shí)踐證明:在對(duì)加工缺陷產(chǎn)生原因合理分析的前提下,對(duì)其加以消除,可獲得理想的加工質(zhì)量和生產(chǎn)效率。

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