摘要:淮南礦業(yè)集團朱集礦主井在掘進過程中遇到基巖破碎帶,該破碎帶在距地表400~442m的位置。由于破碎帶厚度大且含水豐富,采用地面預注漿加固破碎帶巖體,使用分支孔對注漿孔進行施工;根據(jù)注漿深度、段高的劃分、注漿壓力等確定注漿量。在地面預注漿施工技術(shù)應用后,朱集礦主井破碎帶堵水率達到99.2%,起到了很好的加固堵水效果。
關(guān)鍵詞:基巖破碎帶;地面預注漿;注漿壓力;堵水率
中圖分類號:TD265.47文獻標志碼:A
[WT]文章編號:1672-1098(2012)04-0034-04
基金項目:安徽省高校省級自然科學重點資助項目(KJ2011A099)
作者簡介:韓曉靜(1987-),女,河南洛陽人,在讀碩士,研究方向:結(jié)構(gòu)工程。
隨著礦井開采規(guī)模的加強和開采深度不斷加深,在巷道掘進中經(jīng)常遇到破碎帶的巖體,當巖體發(fā)生破碎時,巖心破碎致使巖層失去堅固性異常松軟,巷道變形較大,支護困難。而且地下含水層多,在遇到破碎巖體時,井內(nèi)會大量涌水,嚴重影響煤礦安全建設和生產(chǎn)。采用地面預注漿技術(shù)一方面可以對破碎帶的基巖進行加固,同時又能提高了井筒注漿堵水的效果。
1地面預注漿技術(shù)
地面預注漿技術(shù)是指當井筒通過較大的裂隙含水層或流砂層時,在井筒開鑿以前,用鉆機沿井筒的周圍鉆孔,然后將配好的漿液靠設在地面的注漿泵經(jīng)過各注漿孔注到地層內(nèi)的裂隙或孔隙中充填固結(jié),在未開挖的井筒周圍形成不透水的注漿隔水帷幕,最后再進行井筒開鑿。
地面預注漿技術(shù)優(yōu)點有:①全部工作均在地面上進行,工作條件好、效率高、鉆進速度快;②可以根據(jù)裂隙方向布置鉆孔,鉆孔偏斜影響小,且鉆孔、注漿工程量較小;③鉆孔和注漿工作可在井筒掘進前進行,不影響工程進度,可連續(xù)施工;④使用生產(chǎn)效率高的大型鉆機使注漿孔孔徑加大,鉆孔可以交叉更多的含水層裂縫,提高充填效果;⑤不需修筑止水墊或預留保護巖柱,避免了注漿時止水墊跑漿等復雜情況的發(fā)生;⑥注漿效果可以從后期注漿孔和檢查孔的涌水量直接觀察到。地面預注漿堵水主要適用于井筒穿過厚度較大的裂隙含水層,或含水層厚度不大但層數(shù)多并與不透水層互層,或多層裂隙含水層,或大的斷層構(gòu)造帶加固,一般要求預計涌水量超過100m3/h時采用地面預注漿。
2工程水文地質(zhì)概況
淮南礦業(yè)集團朱集礦位于安徽省淮南市潘集區(qū)境內(nèi),該區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造位置屬華北板塊南緣,東起郯廬斷裂帶,西至阜陽斷層,北接蚌埠隆起,南以老人倉—壽縣斷層與合肥坳陷相鄰。煤田構(gòu)造形式為近東西向的對沖構(gòu)造盆地,南北兩側(cè)均為推覆構(gòu)造組成的疊瓦扇,盆地內(nèi)部則為較簡單的復向斜構(gòu)造。南北邊緣發(fā)育走向逆沖斷層,內(nèi)部發(fā)育北—北東向正斷層。
多為花斑狀泥巖、砂質(zhì)泥巖和粉砂巖,上部風化較強烈,巖芯較破碎,下部巖芯較完整。裂隙發(fā)育,巖體破碎,富含水和瓦斯。瓦斯地質(zhì)、水文地質(zhì)和工程地質(zhì)條件較為復雜。
3地面預注漿方案
3.1注漿深度及段高的劃分
主井斷層破碎帶的加固范圍400~442m。為使?jié){液滲透均勻,注漿段長不宜太長。巖體注漿一般采用5m左右的段長,在孔口附近可采用2~4m的段長。注漿段高原則上采用小段高,這樣可以縮短鉆孔的暴露時間,避免塌孔等事故;另外,采用小段高便于把注漿壓力集中于泥質(zhì)斷層破碎帶的軟弱層面上,漿液呈擠壓、脈狀擴散,以達到改良泥質(zhì)軟層物理力學性能的目的。
采用小段高,定量注入單液水泥漿進行加固。當井底為含水層時,為防止井底涌水,注漿深度應大于10m以上。當注漿深度較大時,由于各土層的裂隙發(fā)育不同及靜水壓力隨深度增加而增大,所以,在一定壓力下漿液擴散距離不相同。上部擴散遠,下部擴散較近;大裂隙擴散遠,而小裂隙擴散近,應采用分段注漿。而主井斷層破碎帶現(xiàn)場實際情況采用先注粘土漿,再注入水泥漿。水泥漿注漿加固段高原則上10~20m一個段高,以不塌孔和埋鉆為原則。
3.2固管注漿段造孔
在注漿施工中,依據(jù)注漿的目的不同及注漿地層的不同,采用不同的鉆孔方法及鉆孔要求。
主井地面預注漿鉆孔分兩級結(jié)構(gòu)。
開孔直徑191mm,鉆進至套管深度382m,下入直徑168mm套管;套管以下用直徑130mm鉆頭鉆進。
井筒直孔固管段終孔偏斜率不大于0.2%,注漿段終孔偏斜率不大于0.5%。
為防止鉆孔偏斜,在鉆進過程中,嚴格遵守技術(shù)操作規(guī)程,注意鉆具的同心度與垂直度,根據(jù)巖層軟硬的變化調(diào)整鉆壓、鉆速,保證鉆具呈垂直狀態(tài)。
固管段表土層段采用牙輪鉆頭鉆進,直孔鉆至382m。護壁管中用單液水泥漿固管;養(yǎng)護后換 130mm牙輪鉆頭,無芯鉆進至終孔。朱集礦主井地面預注漿,共完成固管安裝2292m,完成注漿段造孔4018m。
3.3分支孔施工
因斷層破碎帶加固的需要,在382~442m增加了6個分支孔。1#孔在完成全孔注漿任務后從382m開始到442m,先向2#孔施工一個分支孔,注漿結(jié)束后再向6#孔施工一個分叉孔,注漿結(jié)束后完成注漿任務;2#孔在全孔注漿結(jié)束后從382m開始到442m,向3#孔方向施工一個分支孔,分支孔注漿結(jié)束后完成注漿任務;4#孔382m至1028m注漿結(jié)束后,在382m開始定向至442m結(jié)束,向3#孔方向施工一個分支孔,分支孔注漿結(jié)束后完成注漿任務;5#孔在382~1028m注漿結(jié)束后,從382m開始先向4#孔方向施工一個分支孔,注漿結(jié)束后再向6#孔方向施工一個分支孔,分支孔注漿結(jié)束后完成注漿任務。各分支孔終孔落點均在相鄰兩孔442m中間部位附近,滿足偏斜要求。
3.4注漿壓力
注漿壓力是漿液在地層中擴散的動力,它直接影響注漿加固效果,但是注漿壓力受注漿地層條件、注漿方法和注漿材料等因素的影響和制約。注漿壓力高有利于漿液更好地注入地層,增加漿液的擴散范圍,能使?jié){液中水分更快、更多地析出,而使結(jié)石密實、飽滿。如果注漿壓力過高可使?jié){液過度脈狀擴散和浪費,會使建筑物地基固結(jié)不均勻,使得受力不均,產(chǎn)生不均沉降。
選擇注漿壓力要綜合考慮土層的埋深、孔隙度及靜水壓力等因素。目前注漿界還沒有統(tǒng)一的計算標準,但主要遵循隨注漿深度增加而增大的原則。一般來說,注化學漿比注水泥漿時的注漿壓力要小得多;淺部注漿比深部地層注漿壓力要?。粷B透系數(shù)大比滲透系數(shù)小的地層注漿壓力要小。
由于是對斷層破碎帶進行堵水加固,地質(zhì)條件非常復雜,所以式(1)可確定終壓為靜水壓力值的2.5~3.0倍,且根據(jù)注漿施工中的實際情況進行調(diào)節(jié)。
3.5注漿材料與配比
注漿材料也稱漿液,它是注漿成敗的基礎。注漿材料之所以能起到堵水和加固的作用,主要是由于注漿材料在注漿過程中發(fā)生由液相到固相再轉(zhuǎn)變成結(jié)石體的結(jié)果。
斷層破碎帶堵水注漿以粘土水泥漿為主,加固以單液水泥漿為主,并注入部分塑性早強水泥漿(主要成分水泥、粉煤灰、早強劑、塑性劑)。
塑性單液水泥漿比常規(guī)的單液水泥漿吸水率低,懸浮性好,早期強度高,可以適當提高注漿段高,減少重復注漿次數(shù),提高施工效率。具體單液水泥漿配比如表1所示。
3.6注漿量
漿液注入量根據(jù)漿液有效徑向擴散距離和注漿段平均裂隙率,可用下式進行計算:
利用式(2)計算得:斷層破碎帶加固應以水泥漿為主,少量多次方式注入,防止?jié){液擴散過遠,每次注入量以30~40m3為宜,達不到加固效果時,應采用多次復注的方式,單液水泥漿液注入量為1873m3,其中注入塑性單液水泥漿500m3。
4注漿堵水效果
4.1注漿結(jié)束標準
主井破碎帶加固注漿,單液水泥漿加固注入量實行定量控制,達到設計的注漿終壓(靜水壓力的2.5~3倍),終量不大于60L/min,并繼續(xù)以同樣的壓力注入較稀的漿液20min以上。
4.2注漿效果
井筒剩余涌水量和注漿堵水率是檢驗評價注漿質(zhì)量的重要標準,通過注漿質(zhì)量檢查孔的壓水試驗來預計井筒剩余涌水量和注漿堵水率,進而定量評價井筒注漿效果。主井注漿工程對3#孔382~705m段進行了壓水試驗,試驗成果如表2所示。
根據(jù)表2中計算結(jié)果,結(jié)合主井其它段注漿結(jié)果計算,主井井筒涌水量為2.26m3/h。
礦井井筒涌水量的預計一般采用穩(wěn)定流完整井承轉(zhuǎn)無壓井的裘布依公式計算出的涌水量作為參考水量。主井井筒地面預注漿工程設計鉆孔6個,漿液注入量22118m3,鉆孔工程量6310m。實際完成鉆孔6個,漿液注入量224606m3,注入11.2%;鉆控工程量6331.1m,共增加漿液注入量2488m3,全井筒平均注入量達到38.1m3/m時,該井注漿后注漿段井筒剩余涌水量預計為2.26m3/h,達到小于4m3/h的質(zhì)量標準,與注前井筒檢查孔提供的基巖段井筒涌水量297.57m3/h相比,堵水率達99.2%。壓水試驗后,進行了局部復注和全孔封孔,進一步提高了井筒注漿堵水的效果。
5結(jié)論
通過在工程的成功應用,證明了采用地面預注漿技術(shù)對破碎帶基巖進行處理,技術(shù)上是可行的。不僅很好的對基巖破碎帶進行加固,基本消除了掘進工作面突水、大涌水量等隱患,同時又能提高井筒的堵水效果。為相似條件下基巖破碎帶的加固處理開辟了新途徑,并且取得顯著的經(jīng)濟效益和社會效益,具有較高的推廣應用價值。
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(責任編輯:何學華,吳曉紅)