摘 要:文章對合成氨裝置水汽系統(tǒng)突發(fā)水質(zhì)惡化事故進(jìn)行分析,查找原因提出對策,首次對鍋爐水系統(tǒng)進(jìn)行全面沖洗并取得成功。
關(guān)鍵詞:水質(zhì);循環(huán)水;表冷器;內(nèi)漏
中圖分類號(hào):TE624.5 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2012)17-0166-02
某廠合成氨裝置正常運(yùn)行時(shí),鍋爐水PH值、電導(dǎo)、磷酸根突然均不合格,但入裝置脫鹽水各項(xiàng)指標(biāo)正常,懷疑鍋爐水系統(tǒng)內(nèi)出現(xiàn)問題,通過分析,判斷表冷器(101-JC)內(nèi)漏,立即采取了開大排污等措施。隨后停車堵漏,更換廢熱鍋爐芯子,嘗試對鍋爐系統(tǒng)進(jìn)行全面清洗后解決問題。
1 水質(zhì)惡化的發(fā)現(xiàn)
2008年2月初開始,鍋爐水PH值靠近指標(biāo)上限(指標(biāo)9.0~10.0),磷酸根(PO■■)在指標(biāo)下限(指標(biāo)2.0~10.0 mg/l),電導(dǎo)接近指標(biāo)上限(指標(biāo)≤60 us/cm),其中PO■■時(shí)有不合格。車間采取加強(qiáng)輪換排污、沖洗爐水采樣器、調(diào)整給水PH值和爐水加藥量等幾項(xiàng)措施維持生產(chǎn)。6日,爐水電導(dǎo)突然上升(2時(shí)電導(dǎo)為75 us/cm,10時(shí)為162 us/cm),但入裝置脫鹽水指標(biāo)正常,于是懷疑鍋爐水系統(tǒng)內(nèi)出現(xiàn)問題,當(dāng)時(shí)水汽系統(tǒng)水質(zhì)數(shù)據(jù)如表1所示。
對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析:脫鹽水及給水PH值正常,電導(dǎo)分析正常,爐水PO■■低,但PH值高,電導(dǎo)超標(biāo),判斷系統(tǒng)內(nèi)換熱器泄漏,介質(zhì)泄漏后顯堿性。
2 泄漏設(shè)備的排查
由于水質(zhì)堿性增加,對水汽系統(tǒng)流程進(jìn)行排查,泄漏介質(zhì)可能有合成工藝氣(含氨)、循環(huán)水。重點(diǎn)檢查的設(shè)備:合成氣與鍋爐水換熱器(123-CA/C1)、表冷器(101-JC、1101-JC)。對爐水進(jìn)行SO■■、NH3的分析,結(jié)果SO■■為18.5 1mg/L,NH3含量分析正常,證明系統(tǒng)內(nèi)混入循環(huán)水。接著對101-JC/1101-JC出口冷凝液的SO■■和電導(dǎo)分析,斷定101-JC內(nèi)漏。
3 101-JC內(nèi)漏后采取措施及效果分析
發(fā)現(xiàn)101-JC內(nèi)漏后,立即制定停車搶修方案,并采取了如下措施:開大鍋爐水系統(tǒng)所有排污;投用作為鍋爐給水的蒸汽冷凝液精致過濾器102-U,加強(qiáng)水質(zhì)的過濾和處理;對各項(xiàng)水質(zhì)數(shù)據(jù)加強(qiáng)監(jiān)測。
采取上述措施后,14日鍋爐水PH、電導(dǎo)都達(dá)到合格,由于排污量大,PO■■仍然不合格,SO■■由最高16.02 mg/l下降到1.59 mg/l。101-JC出口蒸汽冷凝液含SO■■維持在3~5 mg/l,硬度由40.64 mg/l下降到9.14 mg/l。相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)見表2。
4 101-JC內(nèi)漏對水質(zhì)影響及處理
101-JC內(nèi)漏,循環(huán)水進(jìn)入鍋爐水系統(tǒng),對水汽系統(tǒng)設(shè)備及管線造成一定的損壞,決定更換廢熱鍋爐(101-CA/CB)芯子,經(jīng)過充分論證后決定首次對鍋爐系統(tǒng)進(jìn)行清洗。方法:在101-CA/CB上升管和下降管、廢鍋(103-C)低點(diǎn)接臨時(shí)排污管線,流程如圖1所示。
操作:關(guān)閉汽包(101-F)出口大閥,關(guān)閉間斷排污及新加各臨時(shí)線閥門,開給水泵(104-J),走汽包正常上水流程,嚴(yán)格控制汽包建立30%~90%液位。輪流開大各間斷排污和汽包連續(xù)排污,依次對各設(shè)備進(jìn)行沖洗。在排放口采樣分析,分析濁度、硬度、電導(dǎo)等指標(biāo)。沖洗三次,第一次采樣時(shí)沖洗水電導(dǎo)最高4 000 us/cm,最低為418us/cm,濁度最高為66.04 mg/l,最低為12.2 mg/l,硬度最高為4.06 mg/l。說明此次水質(zhì)惡化對水汽系統(tǒng)設(shè)備管線造成較大腐蝕。16:00時(shí)第三次采樣,電導(dǎo)最高為135us/cm,濁度最高為5.42 mg/l。相關(guān)數(shù)據(jù)見表3、表4。
5 101-JC內(nèi)漏處理情況及效果
本次停車對101-JC進(jìn)行堵漏,共堵管135根。從泄漏管的數(shù)量看,末期泄漏量較大。開車后化驗(yàn)101-JC出口冷凝液電導(dǎo)正常,由于系統(tǒng)仍存有微量SO■■等,繼續(xù)開大排污進(jìn)行系統(tǒng)置換,一周后化驗(yàn)出口SOO■■為0 mg/l,裝置恢復(fù)正常。
參考文獻(xiàn):
[1] 馬如芬,汪旭紅,魏煥景.合成氨系統(tǒng)變換工藝的設(shè)計(jì)與優(yōu)化[J].煤化工,2012,(1).