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      淺談數(shù)控車床操作技術(shù)常見問題分析

      2012-04-29 14:43:34姚雪蓮
      科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2012年35期
      關(guān)鍵詞:保養(yǎng)故障處理維修

      姚雪蓮

      摘 要:數(shù)控機(jī)床在公司的大量生產(chǎn)過程中發(fā)揮著不可替代的重要作用,隨著日復(fù)一日年復(fù)一年的不停工作,這些機(jī)器設(shè)備不可避免的都會出現(xiàn)問題與故障。該文以配件廠的機(jī)床為例介紹數(shù)控機(jī)床維修中常見的故障及處理措施。

      關(guān)鍵詞:數(shù)控機(jī)床 維修 保養(yǎng) 故障處理

      中圖分類號:TP2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2012)12(b)-00-01

      隨著現(xiàn)代數(shù)控系統(tǒng)的逐步完善,它的可靠性是越來越高,所以數(shù)控系統(tǒng)本身出現(xiàn)的故障的概率也就越來越低,大部分的故障都不是出在系統(tǒng)本身,而是發(fā)生在系統(tǒng)以外的元器件上。系統(tǒng)外部的故障主要指由于氣動元件、檢測開關(guān)、電氣執(zhí)行元件、液壓元件、機(jī)械裝置等出現(xiàn)問題而引起的。

      1 數(shù)控機(jī)床常見故障及處理方法

      1.1 機(jī)床撞車事故

      碰到這種問題時,先要保護(hù)好現(xiàn)場,了解故障發(fā)生當(dāng)時機(jī)床處于什么狀態(tài),分清是首件加工還是加工過程中間,以及加工者當(dāng)時正在處理的狀態(tài)。造成這種問題的主要原因有以下幾種情況:首件加工前員工們忘記返參考點(diǎn)或是機(jī)床雖然返回到參考點(diǎn)但操作者沒有注意其操作不正確。再者就是修改程序時輸入數(shù)據(jù)不當(dāng)而造成,例如曾經(jīng)有一操作者在加工過程中修改程序,將本應(yīng)該輸入的G00 X200 Z200卻輸成了G00 X-200 Z-200,雖然只是小小的區(qū)別卻從而導(dǎo)致嚴(yán)重的撞車事故。甚至有的操作者馬虎大意,把工件裝反導(dǎo)致發(fā)生撞車事故。

      1.2 加工件尺寸超差

      造成機(jī)床尺寸超差的因素五花八門,機(jī)床夾具、機(jī)床、工件和刀具這些構(gòu)成了我們常說的工藝系統(tǒng)。對工件進(jìn)行切削加工時,加工表面尺寸、幾何形狀和相互位置的系統(tǒng)各環(huán)節(jié)間,只要任何一個環(huán)節(jié)出了變化體現(xiàn)在工件的后果就會很明顯,于是就造成了尺寸的波動。下面為大家詳細(xì)介紹數(shù)控機(jī)床X、Z方向兩條驅(qū)動系統(tǒng)之間由于傳動間隙故障而引起的尺寸超差。一般情況下在操作的順序是先電器再機(jī)械的順序,先要測出X軸和Z軸的傳動間隙。正常情況下X軸≤0.005 mm,Z軸≤0.01 mm,如果超出以上標(biāo)準(zhǔn)值則說明X(Z)軸的傳動間隙過大,是引起工件尺寸超差的原因。以上的補(bǔ)救的措施的環(huán)境是在系統(tǒng)中進(jìn)行間隙補(bǔ)償,F(xiàn)ANUC系統(tǒng)在 N 00N00中設(shè)定;大森Ⅱ型數(shù)控系統(tǒng)在 N0000 N000中設(shè)置,要想設(shè)置生效的話就必須先斷電再上。這樣的補(bǔ)償值的極限是在(0.5~0.8)的范圍內(nèi),一旦超出這個范圍就會發(fā)生危險(xiǎn)。如果是傳動間隙過大的話,這個時候要做的就要進(jìn)行機(jī)械上的間隙調(diào)整,先調(diào)整滾珠絲杠與伺服電機(jī)間的傳動間隙,設(shè)備的調(diào)整方式會因?yàn)樵O(shè)備和傳動方式的不同各不相同而存在差異,這時可以參考閱讀隨機(jī)的說明書。接著就是調(diào)整滾珠絲杠的安裝軸承間隙,調(diào)整的程度以手動盤軸靈活、全部行程上阻尼均勻?yàn)橐恕T谶M(jìn)行了這些工作后通常要重新進(jìn)行間隙補(bǔ)償?shù)脑O(shè)定,其方法如前所述。

      1.3 數(shù)控刀臺故障

      數(shù)控刀臺在數(shù)控機(jī)床上使用頻率可以說是沒有其他部件可以超越它的,所以就是因?yàn)樗^差的工作環(huán)境和復(fù)雜的內(nèi)部結(jié)構(gòu)使得它出故障的幾率也格外大。

      現(xiàn)象1:刀臺不轉(zhuǎn)位(一般系統(tǒng)會提示刀架位置信號錯誤),有多種原因可以引起刀臺不轉(zhuǎn)位。

      原因分析:電器過載后刀臺會自動跳開。刀臺380V相位錯誤,因?yàn)榈杜_轉(zhuǎn)動時只能是沿著順時針的方向轉(zhuǎn)動(刀臺內(nèi)部有方向定位機(jī)構(gòu)),所以一旦三相電相位接錯,通電之后刀臺電動機(jī)就會反轉(zhuǎn),而刀臺是轉(zhuǎn)動不了的;刀臺電動機(jī)三相電缺相,刀臺位置信號所用的24 V電源故障。軸向定位盤壓死了刀臺體內(nèi)中心軸上的推力球軸承,使得軸承不能轉(zhuǎn)動,刀臺電動機(jī)也就不能夠帶動刀臺轉(zhuǎn)動。拆下零件后檢查發(fā)現(xiàn)螺釘松動。這是由于刀臺轉(zhuǎn)位帶來的震動,使得定位鍵長時間承受正反方向的切向力,而造成定位鍵的損壞,定位盤和螺母向下移動,較大軸向力施加給了軸承,使其轉(zhuǎn)動不得。對系統(tǒng)內(nèi)“系統(tǒng)位置板”故障進(jìn)行控制,刀臺到位之后,“系統(tǒng)位置板”應(yīng)能檢測到刀臺位置信號。針對以上的各條原因我們可以采取的措施是:更換損壞零件,檢查24 V電源,檢查刀臺強(qiáng)電線路,拆開刀臺,調(diào)整推力軸承軸向間隙,更換“系統(tǒng)位置板”等。

      現(xiàn)象2:刀臺轉(zhuǎn)位,但刀臺鎖不緊或不到位,刀臺仍可在外界推動下左右晃動。

      原因分析:刀臺電動機(jī)反轉(zhuǎn)電路故障。電動機(jī)不反轉(zhuǎn),因?yàn)榈毒咿D(zhuǎn)到合適位置之后,電動機(jī)應(yīng)該即刻反轉(zhuǎn),將刀臺立即定位并鎖定于刀臺底座的定位槽中。電動機(jī)如果不反轉(zhuǎn)的話,是不能完成上述動作的,必將引起刀臺體松動。當(dāng)?shù)杜_轉(zhuǎn)動時,如果用于提升刀臺的螺桿開始時就是錯誤的位置,那么回復(fù)時的位置也不對。

      解決辦法:檢查電機(jī)反轉(zhuǎn)控制電路,拆開刀臺體,調(diào)整蝸輪上凹槽和螺桿凸臺的初始位置。

      1.4 電器故障

      (1)回參考點(diǎn)故障

      機(jī)床回參考點(diǎn)的故障一般可分為兩類:找不準(zhǔn)(偏離)參考點(diǎn)與找不到參考點(diǎn)。前一類故障主要是由于參考點(diǎn)開關(guān)擋塊的位置設(shè)置不當(dāng)引起的,只需要重新調(diào)整就行。配件廠一般都喜歡用經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車床,雖然價(jià)格便宜但是其防護(hù)措施并不是很理想,因此行程開關(guān)進(jìn)水造成的斷路、短路現(xiàn)象時有發(fā)生。

      后一類故障是由于零標(biāo)志脈沖信號失效(包括信號未產(chǎn)生或在傳輸處理中丟失)或者是回參考點(diǎn)減速開關(guān)產(chǎn)生的信號所致。排除故障之間就要搞清機(jī)床回參考點(diǎn)的方式,接著才是故障對照分析,這是我們可以采取的方法是:先“外”后“內(nèi)”和信號跟蹤法查找故障部位。這里的“內(nèi)”是指光柵尺上的零標(biāo)志位或脈沖編碼器的零標(biāo)志位,零標(biāo)志脈沖信號的檢測可以用示波器檢測;“外”是指安裝在機(jī)床外部的擋塊和參考點(diǎn)開關(guān),可以用CNC系統(tǒng)PLC接口I/o狀態(tài)指示直接觀察信號的有無。

      (2)超程:當(dāng)進(jìn)給運(yùn)動超過由軟由限位開關(guān)設(shè)定的硬限位或由軟件設(shè)定的軟限位設(shè)定的軟限位時,就會超程報(bào)警。這種情況下根據(jù)數(shù)控系統(tǒng)說明書,即可排除故障,解除報(bào)警。

      (3)LCD顯示字符混亂:這種情況在大森Ⅱ型數(shù)控系統(tǒng)中經(jīng)常發(fā)生,解決辦法為:①先斷電,再次上電。在編輯方式輸入“%”“-9”,按兩次“刪除”鍵。②斷電后,將開關(guān)打到編輯擋,重新上電,依次輸入“%”、“取消”、“F”鍵,再按兩次“刪除”鍵,目的是清光所有的刀具補(bǔ)償。再次輸入“%”“-9”鍵,按兩次“刪除”鍵。MDI方式下,輸入“復(fù)位”鍵,調(diào)出參數(shù)畫面,按兩次“刪除”鍵,此時所有的參數(shù)都將被清光。③重新輸入所有參數(shù)和程序。

      2 結(jié)語

      以上關(guān)于數(shù)控機(jī)床常見故障和排除的方法是經(jīng)過長期實(shí)踐之后歸納總結(jié)出來的,而且已經(jīng)被證實(shí)了它在生產(chǎn)實(shí)踐中經(jīng)驗(yàn)證是切實(shí)可行的,具有良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 楊仲岡.數(shù)控設(shè)備與編程[M].北京:高等教育出版社,2001.

      [2] 盧小平.數(shù)控機(jī)床加工[M].成都:電子科技大學(xué)出版社,1999.

      [3] 劉啟中主編.現(xiàn)代數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2000.

      [4] 夏田.數(shù)控機(jī)床發(fā)展動態(tài)幾點(diǎn)探討[J].機(jī)電二十一世紀(jì),2001(4).

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