琚成新,宮玉川,劉 玲
(洛陽鉬業(yè)集團金屬材料有限公司,河南 洛陽 471000)
洛陽鉬業(yè)集團金屬材料有限公司采用多膛爐焙燒鉬精礦,產(chǎn)生的低濃度SO2煙氣采用了丹麥TOPSOE公司W(wǎng)SA濕法制酸工藝。
濕法制酸(WSA),是由丹麥托普索公司開發(fā)的一種含硫濕氣直接制酸工藝。該裝置在我單位運行兩年多來,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,自動化程度高,生產(chǎn)的硫酸產(chǎn)品外觀清澈透明,濃度為96%~97.8%。
根據(jù)市場需求,國內(nèi)大多數(shù)客戶需求的硫酸酸濃為93%、98%,105%3種規(guī)格;而我公司生產(chǎn)的硫酸濃度比93%要高很多,但達不到98%,市場銷售不但價格受影響,而且多數(shù)用戶為酸濃達不到98%而放棄購買。如何調(diào)整工藝,將酸濃調(diào)整到98.5%以上,是我們要解決的問題和進一步探索調(diào)整工藝的關(guān)鍵。
丹麥TOPSOE公司的WSA濕法制酸工藝,與其他處理低濃度SO2煙氣工藝相比具有硫回收率高、熱穩(wěn)定性好、整個系統(tǒng)利用SO2煙氣中所含水份進行制酸等特點。
WSA濕氣制酸工藝流程包括濕氣凈化工段、WSA轉(zhuǎn)化工段、冷凝貯酸工段共3個工段。
1.1.1 凈化工段
多膛爐焙燒的煙氣經(jīng)間接冷卻器、旋風及電收塵后進入煙氣凈化工段。采用絕熱急冷塔—填料洗滌塔—濕式靜電除塵器的凈化工藝。
來自電除塵器后的煙氣進入絕熱急冷塔,用3%~5%的稀酸溶液噴淋洗滌,為了更好地除去煙氣中的雜質(zhì),在稀酸溶液中定期補充1%~3%的硅酸鈉溶液;煙氣進入絕熱急冷塔中與反向噴出的液體相撞,在泡沫區(qū)內(nèi)除塵、降溫,煙氣溫度降至55℃左右;從絕熱急冷塔出來的氣體進入填料洗滌塔中進一步進行氣體冷卻,煙氣溫度進一步降到37℃以下,再進入濕式靜電除塵器,進一步除去煙氣中的雜質(zhì);最后送往WSA制酸的轉(zhuǎn)化工段。
1.1.2 WSA轉(zhuǎn)化工段
由濕式靜電除塵器來的含SO2和飽和水蒸氣的煙氣,首先在氣體預(yù)熱器內(nèi)與WSA冷凝器出來的熱空氣換熱升溫;然后經(jīng)過氣體加熱器,通過熔鹽系統(tǒng)帶出的轉(zhuǎn)化器反應(yīng)熱進一步換熱升溫至360℃以上;再通過燃燒器加熱到400℃以上進入SO2轉(zhuǎn)化器。轉(zhuǎn)化器設(shè)二段觸媒層,各層均裝VK-WSA觸媒,經(jīng)過第一層觸媒反應(yīng)的煙氣通過中間層冷卻器換熱降溫后去第二段觸媒層,此時SO2轉(zhuǎn)化率可達到99.4%以上。
1.1.3 冷凝貯酸工段
離開二段觸媒層的煙氣通過冷卻器降溫后進入WSA冷凝器;此時煙氣中的硫絕大部分主要以SO3和硫酸氣體形式存在,煙氣自下而上在管內(nèi)流動,被管外的冷空氣逆流冷卻。SO3在WSA冷凝器中與工藝氣中水結(jié)合,并被冷凝成濃硫酸。硫酸在管壁上冷凝向下流動,經(jīng)板式酸冷卻器冷卻到30~40℃后由泵送入儲槽。
制酸后的尾氣采用堿液吸收進一步消除二氧化硫,經(jīng)電除霧器除霧后達標排放。
制酸工藝流程見圖1。
圖1 制酸工藝流程圖
采用WSA制酸工藝生產(chǎn)的硫酸,產(chǎn)品外觀為無色的透明油狀液體,但酸濃最高只能達到97.8%,無法達到98%以上。尤其到夏季一次水溫高和外界溫度高時,硫酸的酸濃會降到97%以下。
凈化工藝中由于添加硅酸鈉溶液,導(dǎo)致板式換熱器和填料洗滌塔經(jīng)常堵塞。
原設(shè)計的凈化工藝為:從絕熱急冷塔出來的氣體進入填料洗滌塔中進一步進行氣體冷卻,采用稀酸板式換熱器將稀酸溫度降到34℃以下,進而將煙氣溫度降到37℃以下。
由于煙氣中含有少量的氟化物,氟化物能使WSA的催化劑中毒、腐蝕加熱器和冷凝器中的玻璃管,需要將其去除以便延長酸廠催化劑和玻璃管的壽命和效率。因此,在煙氣凈化工段需要將煙氣中的氟除去而添加硅酸鈉,在填料塔淋洗過程會形成膠狀物,不僅容易將板式換熱器堵塞,影響換熱效果,而且造成填料塔的填料堵塞,影響煙氣的通過,給系統(tǒng)造成堵塞,需要不斷清理板式換熱器和定期清洗填料塔里的填料。
當板式換熱器出現(xiàn)堵塞時,工藝氣的溫度會逐漸升高到37℃以上,我們采用2臺換熱器同時開啟降低溫度,但2臺板式換熱器會都堵塞,直至徹底堵死,不能換熱;造成酸濃降低,煙囪有白煙冒出。
通過兩年多的觀察,我們總結(jié)為:當凈化后的煙氣溫度高時,產(chǎn)品硫酸濃度就降低,當煙氣溫度低時硫酸的濃度就高。
為了合理控制煙氣的溫度,生產(chǎn)的硫酸濃度達到98.5%,不出現(xiàn)板式換熱器堵塞和最大延長清理周期,我們采取了以下措施:
工業(yè)用硅酸鈉溶液的濃度一般在35%~42%,為了使煙氣中氟的反應(yīng)進行完全和降低淋洗液的濃度,將添加的硅酸鈉溶液稀釋到4%,在絕熱冷卻塔和填料洗滌塔中與氟化氫反應(yīng),從而去除煙氣中的氟化氫。
要定期取樣對絕熱冷卻塔和洗滌塔的淋洗液進行分析,根據(jù)氟的含量,確定硅酸鈉的加入量。
洗滌塔的淋洗液由于隨工藝氣帶到電除霧器會造成淋洗液的缺失,洗滌塔的液面增加是由于絕熱冷卻塔的淋洗液會隨煙氣流入,因此洗滌塔的溶液要及時返回到冷卻塔;冷卻塔必須往外排液體,避免冷卻塔底部出現(xiàn)溢流。
要及時將2個塔的循環(huán)酸溶液排出,以便把液位和雜質(zhì)水平控制在一個合理的范圍。如果液體中的雜質(zhì)濃度過高,則尾氣中的顆粒就不能全部去除。另外,弱酸溶液的排出也會使酸的百分比濃度保持在12%以下。如果溶液酸性過大,會損壞設(shè)備。工藝水連續(xù)地加入填料洗滌塔底部,通過從洗滌塔到冷卻塔的溢流對溶液進行足夠的稀釋,使得冷卻塔溶液的比重落在正確的范圍內(nèi)。然而,如果電收塵和旋風除塵器運轉(zhuǎn)不是很正常,或者多膛爐內(nèi)鉬精礦產(chǎn)生的粉塵特別多,在絕熱冷卻塔溶液內(nèi)粉塵量就會過多。這時,就需要通過一個手動閥向冷卻塔加入工藝水,使溶液比重和重金屬濃度足夠低。
要定期取樣對絕熱冷卻塔和洗滌塔的淋洗液進行分析,根據(jù)鉬的含量和酸度,設(shè)定淋洗液的排放量和排放頻率。
洗滌塔熱交換器是用來把填料洗滌塔內(nèi)的弱酸溶液從55℃冷卻至37℃,冷卻水在板式熱交換器中用作冷卻媒介。要能夠檢測板式換熱器進口的冷卻水溫度、出口的冷卻水溫度、冷卻水流量和冷卻水出口的pH值。檢測冷卻水pH值的目的是了解填料洗滌塔熱交換器有無泄漏。如果冷卻水酸性變得較強(pH<5),則填料洗滌塔熱交換器中存在泄漏,應(yīng)及時采取相應(yīng)的措施。弱酸溶液出口的溫度通過旁通熱的弱酸溶液來控制,這一控制由每臺填料洗滌塔熱交換器出口的溫度控制器來自動實現(xiàn)。
當酸性循環(huán)溶液溫度降幅變化不大時,應(yīng)考慮板式換熱器的堵塞。2臺板式換熱器要1臺運行,1臺備用,當溫度超過要求時要啟動備用的1臺,及時對堵塞的進行清理。如果清理頻率低于3個月要考慮板式換熱器的換熱面積和結(jié)構(gòu)選型是否合理。
板式換熱器是由許多波紋形的傳熱板片,按一定的間隔,通過橡膠墊片壓緊組成的可拆卸的換熱設(shè)備。故板式換熱器有封密周邊較長、容易泄漏、使用溫度只能低于150℃、承受壓差較小、處理量較小、一旦發(fā)現(xiàn)板片結(jié)垢必須拆開清洗的缺點。清洗頻率高時易造成密封條的損壞,不僅費時,而且費力。
選用板式換熱器時要考慮換熱面積,比理論計算富裕5%~10%,板式換熱器的葉片溝槽要深且寬。這樣冷卻效果好且不易堵塞。
(1)采用稀酸板式換熱器只要選型合理,就能將煙氣的溫度降到30℃以下,且不易造成堵塞,清理頻率低,可以使系統(tǒng)穩(wěn)定運行,當工藝氣溫度低于30℃以下,WSA制酸的酸濃可達到98.5%以上。
(2)可以采用間冷器方式代替板式換熱器。采用間冷器是對工藝氣直接降溫,不會形成堵塞,系統(tǒng)可以長時間穩(wěn)定運行。但存在設(shè)備投資和占地面積大,使用冷卻水量增大,工藝系統(tǒng)阻力增加等缺點。
要結(jié)合實際的工藝特點和現(xiàn)場情況,選擇合適的方式,使煙氣溫度降到30℃以下,并要保證系統(tǒng)能長期穩(wěn)定運行,檢修和維護方便。
(1)采用WSA制酸工藝,通過調(diào)整工藝,采取措施,降低凈化工段煙氣溫度的方法,可以實現(xiàn)WSA制酸酸濃在98%以上。
(2)降低凈化后的煙氣溫度要采用冷卻效果好,檢修方便、不會或不易堵塞的冷卻設(shè)備;設(shè)備選型至關(guān)重要。
[1] 徐邦學(xué).硫酸生產(chǎn)工藝流程與設(shè)備安裝施工技術(shù)及質(zhì)量檢驗檢測標準實用手冊[M].廣西:廣西電子音像出版社,2004:781-806.
[2] 桂林,王淑芳.鉬精礦氧化焙燒煙氣的治理[J].中國鉬業(yè),1999,23(5):25.