顧峰華
(啟東東岳藥業(yè)有限公司安環(huán)部 江蘇 南通 226200)
醫(yī)藥中間體合成過程中排放的廢水成分復(fù)雜,可生化性能差,屬于高鹽度、高濃度、難生物降解的化學(xué)制藥廢水,若是直接進(jìn)入生化處理系統(tǒng),會(huì)給生化處理帶來很大的難度。
蒸餾法已是比較成熟的處理含鹽廢水的處理方法;間歇式活性污泥反應(yīng)器(SBR)由于工藝流程簡(jiǎn)單、處理效果穩(wěn)定、占地面積小、節(jié)省費(fèi)用、耐沖積負(fù)荷強(qiáng)深受污水處理單位的歡迎。本試驗(yàn)采用“蒸餾+SBR”工藝對(duì)制藥過程中排放的廢水進(jìn)行廢水處理試驗(yàn),驗(yàn)證“蒸餾+SBR”聯(lián)合處理工藝對(duì)制藥過程中排放的高鹽度、高濃度廢水處理達(dá)標(biāo)的可行性。
試驗(yàn)采用公司小試產(chǎn)品試過程中排放的制藥廢水作為試驗(yàn)用水,廢水水質(zhì)見表1。
表1 廢水水質(zhì)
1)蒸餾試驗(yàn)裝置:采用常壓蒸餾裝置,見圖1。
2)SBR可生化處理試驗(yàn)。采用SBR生化試驗(yàn)裝置,見圖2。反應(yīng)器為容積1000mL的燒杯1個(gè);曝氣裝置采用養(yǎng)金魚用的水族池氣泵(廣東日生集團(tuán)生產(chǎn))1臺(tái);曝氣頭采用養(yǎng)金魚用的氣石沙頭代替,共2個(gè);曝氣裝置和曝氣頭用軟管連接。
圖1 常壓蒸餾裝置示意
圖2 SBR生化試驗(yàn)裝置示意圖
pH值:采用上海三信儀表廠SX711型便攜式pH計(jì)測(cè)定;COD:采用重鉻酸鉀法測(cè)定;鹽度:電導(dǎo)率法測(cè)定。
1)蒸餾實(shí)驗(yàn):將 W2:二次氧化水相、W3:SKAD 合成水相、W4:堿水水洗二氯甲烷水相、W5:小蘇打洗滌水相、W6:還原水相、W7:環(huán)合水相、W9:游離母液蒸發(fā)殘夜、W10:精制離心母液,共8股高鹽度廢水分別進(jìn)入蒸餾裝置中進(jìn)行蒸餾。分別測(cè)定餾出液的pH值、COD值以及鹽度。
2)SBR可生化性試驗(yàn):按照W1-W10每股廢水的天排水量,以此為比例,將W1和W8廢水和其他8股經(jīng)過蒸餾脫鹽的廢水進(jìn)行混合后配制成混合廢水進(jìn)入SBR試驗(yàn)裝置進(jìn)行可生化性試驗(yàn)。反應(yīng)溫度在28℃-33℃,燒杯內(nèi)直接放入活性污泥,接種污泥取自公司廢水處理站沉淀池內(nèi)的排泥,污泥量為試驗(yàn)停止曝氣后其沉降高度約為液面的0.35~0.4。加入配制好的混合廢水進(jìn)行曝氣,曝氣完成停止曝氣,靜止分層,用傾瀉法倒出其中上層50%的清水。再加入配制好的混合廢水完成上述步驟作為一個(gè)循環(huán)。
表2 蒸餾試驗(yàn)結(jié)果
W2:二次氧化水相、W3:SKAD 合成水相、W4:堿水水洗二氯甲烷水相、W5:小蘇打洗滌水相、W6:還原水相、W7:環(huán)合水相、W9:游離母液蒸發(fā)殘夜、W10:精制離心母液,分別進(jìn)入蒸餾裝置中進(jìn)行蒸餾脫鹽,處理效果見表2。廢水經(jīng)過蒸餾,體積減少為原來的85%,全部餾出液按比例和W1和W8廢水進(jìn)行混合后進(jìn)入SBR可生化性試驗(yàn)裝置繼續(xù)處理。
表3 SBR可生化處理試驗(yàn)結(jié)果
由表2可見,餾出液中COD濃度變化較大,主要是由于廢水中的鹽份被去除從而降低了較大一部分的COD濃度,同時(shí)廢水的pH值變化較大,餾出液的pH均向中性靠近。這有利于廢水的生化處理。
將全部餾出液按比例和W1和W8廢水進(jìn)行混合后進(jìn)入SBR試驗(yàn)裝置進(jìn)行可生化性試驗(yàn),處理效果見表3。
從表3可以看出含鹽制藥廢水經(jīng)過蒸發(fā)處理后和不含鹽制藥廢水混合后進(jìn)入SBR試驗(yàn)裝置,經(jīng)過曝氣27.5h,沉淀2h、排水、閑置 5.5h,合計(jì) 35h后,進(jìn)水COD10000mg/L左右,出水COD降低至450mg/L左右,COD去除率達(dá)96.0%。說明含鹽制藥廢水經(jīng)過蒸發(fā)預(yù)處理后,可生化性顯著提高,為后續(xù)的生化處理創(chuàng)造了有利條件。
采用“蒸餾+SBR”聯(lián)合處理工藝對(duì)制藥過程中排放的高鹽度、高濃度廢水處理達(dá)標(biāo)是可行的。
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