向 宏
(湖北洋豐合成氨廠,湖北荊門 448150)
2012年2月28日9時20分,河北趙縣克爾化工廠發(fā)生猛烈爆炸,導(dǎo)致50余人死傷,成為近幾年來化工生產(chǎn)中最大的安全事故。我為悲劇的發(fā)生感到無比的悲痛和遺憾,為逝者表示沉痛的哀悼,也想對傷者致以親切的問候。
和諧社會的發(fā)展需要安全來保駕護航,人民的生命財產(chǎn)需要安全來保障,如何從眼淚和鮮血中汲取教訓(xùn),切實把化工安全生產(chǎn)落到實處,再次成為百姓、媒體共同關(guān)注的問題。
湖北新洋豐合成氨廠是一個年產(chǎn)合成氨150kt的中型企業(yè),有φ2 650mm造氣爐14臺。從工廠奠基的那一天起,公司領(lǐng)導(dǎo)始終把安全工作放在首位,嚴格按要求進行設(shè)計建設(shè),投入巨資購置和安裝了先進的DCS自動控制系統(tǒng)和各類安全監(jiān)控、檢測、報警、聯(lián)鎖設(shè)施,同時加大對員工的培訓(xùn)教育,健全和落實各項規(guī)章制度,加強管理,讓企業(yè)走上了一條安全生產(chǎn)的康莊大道。
造氣車間是合成氨廠的龍頭崗位,閥門多,管線長,所生產(chǎn)的直接產(chǎn)品——半水煤氣,更是典型的易燃、易爆、易中毒的化學(xué)物質(zhì)。隨著強化制氣的普遍推廣運用,設(shè)備磨損加劇,使用壽命明顯縮短,設(shè)備檢修頻繁。如何在確保安全的條件下搞好設(shè)備檢修,也是造氣同仁共同關(guān)注的話題。湖北新洋豐合成氨廠造氣車間不因設(shè)備先進而坐等靠,而是積極探索新途徑,尋找新方法,巧妙運用蒸汽,為生產(chǎn)和檢修提供了安全保障。下面我略舉一二成功案例,或許對造氣同仁有所啟發(fā)和幫助。
根據(jù)相關(guān)實驗我們知道,液壓油的運動粘度隨溫度的降低而增加,-10℃時液壓油基礎(chǔ)油的運動粘度為19mm2/s;當溫度降到-40℃時,其運動粘度達到163mm2/s。由于粘度與溫度之間是指數(shù)關(guān)系,因此溫度越低,液體粘度的增加越快。當溫度降低至分子熱運動很微弱時,液體就從宏觀上表現(xiàn)為不可流動的狀態(tài),從而導(dǎo)致油泵打不起壓,閥門動作緩慢,間接造成造氣爐憋壓,嚴重的將造成煤氣倒流至空氣系統(tǒng)引起爆炸事故,給安全生產(chǎn)帶來隱患。我國幅員遼闊,尤其北方冬夏溫差大,該采取怎樣的措施,簡單易行,節(jié)約成本,又能在冬季保證油泵穩(wěn)定運行呢?
方法很簡單,只需在單元汽包放空管或蒸汽出口管上接一φ25mm蒸汽管,油箱內(nèi)部用不銹鋼螺旋彎管,進出蒸汽管由DN20截止閥控制蒸汽流量大小。冬季開通蒸汽為液壓油加溫,維持油溫在20℃即可,切忌油溫控制過高,防止液壓油因高溫而變質(zhì)或揮發(fā)。
隨著國家環(huán)保力度不斷加強,造氣吹風氣回收已是大勢所趨,勢在必行。利用吹風氣潛熱副產(chǎn)蒸汽,也是大中型合成氨廠節(jié)能降耗的重要措施之一,利國利民。新洋豐合成氨廠造氣車間共有φ2 650mm造氣爐14臺,35t/h潛熱鍋爐一臺。1﹟~8﹟造氣爐共用一吹風氣回收管,由燃燒爐西邊入爐;9﹟~14﹟爐共用一吹風氣回收管,由燃燒爐東邊入爐。每根回收管入燃燒爐前有一旋風除塵器,一個水封,水封上部約1.3m處回收氣管安裝一φ630mm放空彎管。由于吹風氣中所含煤灰的不斷沖刷,旋風除塵器經(jīng)常穿眼漏氣,不僅給環(huán)保工作帶來難題,嚴重時還可能造成除塵器起火。如果不經(jīng)置換,直接在旋風除塵器上動火補焊,極易造成爆炸事故,后果不堪設(shè)想。
在兩根吹風氣回收管的另一頭,即1﹟、9﹟爐處,蒸汽緩沖罐自調(diào)閥進口手輪前接一φ57mm蒸汽管,用DN50截止閥控制流量,導(dǎo)蒸汽入回收管。當某旋風除塵器穿眼需檢修時,停送該單元吹風回收氣,開該管蒸汽置換閥,同時封該管所在燃燒爐前水封,打開水封上部放空彎管盲板,待蒸汽置換合格后(盲板處冒出濃烈蒸汽時),再對該旋風除塵器補焊。補焊合格后封水封上部盲板,排盡水封內(nèi)積水,與潛熱崗位聯(lián)系,送一臺吹風回收氣后關(guān)該管蒸汽置換閥,再根據(jù)燃燒爐爐溫逐步增加吹風氣回收至正常。
正常生產(chǎn)中,若造氣空氣鼓風機因意外或斷電跳停,而造氣爐仍按正常程序運行,因空氣總管壓力驟降,當程序運行至吹凈甚至吹風階段時,煤氣將倒流至空氣系統(tǒng),若發(fā)現(xiàn)和處理不及時,極易導(dǎo)致空氣總管防爆板爆炸,嚴重的會導(dǎo)致風機爆炸,給生產(chǎn)和安全造成極大威脅。
首先,單元造氣爐微機必須與單元空氣總管風壓聯(lián)鎖。當風壓低于設(shè)定值時,單元造氣爐自動跳停,保障安全生產(chǎn)。
其次,在單元空氣總管盡頭,造氣入爐蒸汽總閥手輪前最近處接一φ108mm蒸汽管入空氣總管。遇風機跳停時,單元造氣爐全部改為手動上吹制氣,避免全廠大減量;同時迅速開啟DN100蒸汽截止閥,置換空氣總管,當跳停風機進口冒出大量蒸汽時,可認定置換合格,迅速關(guān)該風機出口蝶閥,同時啟用備用風機,為單元空氣總管送風,恢復(fù)生產(chǎn),再聯(lián)系相關(guān)人員對事故風機檢修。
每四臺造氣爐為一單元,每一單元爐共用一煤氣總管,四根單元煤氣總管同去一大煤氣總管,至氣柜進口水封。(1#、2#爐為一個單元)
下行煤氣經(jīng)下行閥(閘板閥)、下行煤氣管,與經(jīng)旋風除塵器除塵、除塵器上部上行煤氣閥(坐板閥)的上行煤氣,同經(jīng)煤氣總閥(坐板閥)、安全閥(閘板閥)至單元煤氣總管,再經(jīng)單元旋風總除塵器、顯熱回收器、洗滌塔至大煤氣總管。
4.2.1 必要性
下行煤氣閥屬閘板閥,經(jīng)常出現(xiàn)閘板或脹楔脫落的現(xiàn)象,檢修頻繁;下行煤氣管與煤氣總閥前彎管由于沖刷腐蝕嚴重,亦須經(jīng)常補焊。半水煤氣易燃易爆,若煤氣管未經(jīng)置換合格,貿(mào)然檢修動火,極易引起爆炸事故。
4.2.2 措 施
在單爐蒸汽總閥手輪前接一φ57mm蒸汽管,由DN50截止閥控制蒸汽入下行管(緊靠下行閥后)流量,下行閥檢修,下行管、煤總前彎管補焊前,開蒸汽置換閥置換合格,檢修或補焊結(jié)束后關(guān)蒸汽置換閥即可。
4.3.1 必要性
制氣生產(chǎn)中經(jīng)常出現(xiàn)煤氣總閥后安全閥閘板脫落、單元煤氣總管防爆板炸裂或穿眼漏氣、單元旋風除塵器穿眼漏氣甚至起火的現(xiàn)象。因為各單元煤氣系統(tǒng)是經(jīng)大煤氣總管相互連通的,如何正確處理上述事故,既關(guān)系到全廠生產(chǎn)的穩(wěn)定,更嚴重關(guān)乎員工的生命安全和公司的財產(chǎn)安全。
4.3.2 措 施
當出現(xiàn)安全閥閘板脫落、單元煤氣總管防爆板炸裂、單元總旋風除塵器穿眼起火時,為避免全廠停車減產(chǎn),應(yīng)迅速組織人員關(guān)單元洗滌塔水封出口閥門,與其他單元煤氣系統(tǒng)隔斷,同時拆開水封上部盲板,水封即將封住時,停事故單元各爐;水封封住時迅速啟用單元兩頭造氣爐制惰,用吹風氣置換該單元煤氣系統(tǒng),取樣分析合格后造氣爐停止制惰操作;將單元兩頭爐的安全閥,煤氣總閥提起,關(guān)油缸進出油管球閥,用鋼管撐住十字頭,并將上行煤氣閥閘下,關(guān)油缸進出油管球閥,再開單元兩頭爐下行蒸汽置換閥,先大后小,始終保持單元煤氣系統(tǒng)處于正壓狀態(tài),然后通知鉗工檢修。作業(yè)時要密切注意蒸汽壓力變化,既要防止因蒸汽量過大而燙傷作業(yè)人員,又要防止蒸汽壓力過低致煤氣系統(tǒng)負壓進空氣而發(fā)生爆炸事故。
湖北新洋豐合成氨廠造氣車間于2010年自動下灰技改成功,采用河北長佳自動連續(xù)下灰裝置,在原灰倉中上部加裝一上灰門。自動下灰時,上灰閥閘住上灰門,下灰圓門打開卸渣。若不用蒸汽置換,下灰時空氣易進入灰倉下部,與里面煤氣混合而產(chǎn)生爆鳴,威脅安全生產(chǎn)。
在單爐蒸汽總閥手輪后加裝一φ57mm蒸汽管,用DN50截止閥控制,然后分為兩根φ25mm蒸汽管到兩邊灰倉,用DN20截止閥控制流量,后部接一DN20電動閥,再入灰倉上灰門下部。下灰時,下灰圓門與蒸汽置換閥同時開啟,同時關(guān)閉。
蒸汽是造氣的原料之一,無論是用來為油加溫,還是用來置換,其價格便宜、不傷設(shè)備、動力足、好控制、操作簡單靈活,理所當然受到造氣同仁的青睞。六年來,我車間熟練運用以上方法,既保障了生產(chǎn)的平穩(wěn)高效運行,又成功處理了多起突發(fā)設(shè)備事故,為企業(yè)的節(jié)能降耗和安全環(huán)保工作作出了巨大貢獻。