賴建華
(福建南平太陽電纜股份有限公司,福建南平353000)
高壓電力電纜鋁護套的生產(chǎn)通常有氬弧焊、壓鋁、擠鋁等幾種方式,氬弧焊及壓鋁不管從工藝上還是設(shè)備上都較為成熟,而擠鋁特別是大截面鋁護套的擠制還處于起步階段。從設(shè)備維護及生產(chǎn)成本上看,氬弧焊最低,壓鋁最高,擠鋁則介于氬弧焊及壓鋁之間。
目前國內(nèi)高壓電纜市場上要求鋁護套整體擠包的越來越多,而擠鋁因其維護及生產(chǎn)成本大大低于壓鋁而逐漸被業(yè)內(nèi)所關(guān)注,特別是大管徑擠出的穩(wěn)定性與電纜表面的冷卻保護成為擠鋁成功與否的標志。我公司從2009年開始與合肥神馬科技股份有限公司合作,由對方設(shè)計制造設(shè)備,我方提供工藝支持共同開發(fā)擠鋁機。本文以YJLW03 64/110 kV 1×1 600mm2高壓電力電纜為例,介紹電纜結(jié)構(gòu)、設(shè)備組成、生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品試驗。
圖1 YJLW03 64/110kV 1×1600mm2電纜結(jié)構(gòu)
該電纜導體為5分割結(jié)構(gòu),采用擠包型鋁護套(見圖1)。
擠包皺紋鋁護套的生產(chǎn),很重要的一步是確定鋁護套的波峰及波谷尺寸。該電纜結(jié)構(gòu)中半導電阻水緩沖帶采用雙層間隙繞包,其繞包外徑d2=d1+3×t1=89.7+3×2.0=95.7mm。式中,d2為半導電阻水緩沖帶繞包外徑;d1為電纜絕緣外徑;t1為半導電阻水緩沖帶厚度2.0mm。
擠包皺紋鋁護套和半導電阻水緩沖帶采用緊密接觸設(shè)計,則擠包皺紋鋁護套波谷內(nèi)徑d3=d2=95.7mm。
波峰外徑 d4=d3+2×(h+T)=95.7+2×(5.5+2.3)=111.3mm。式中,d3為擠包皺紋鋁護套波谷內(nèi)徑;d4為擠包皺紋鋁護套波峰外徑;h為軋紋深度;T為擠包皺紋鋁護套厚度。
擠鋁機生產(chǎn)線布局見圖2。其中最主要的機頭結(jié)構(gòu)見圖3。
圖2 擠鋁機生產(chǎn)線示意圖
圖3 機頭結(jié)構(gòu)示意圖
該擠鋁機為4根鋁桿同時進桿,上下各2根 9.5~ 12mm的鋁桿。鋁護套的擠制難點在于鋁桿表面雜質(zhì)的清除、擠出前模具調(diào)中、機頭溫度控制、冷卻系統(tǒng)的冷卻效果。其過程是4根鋁桿經(jīng)放線架進入校直刷毛裝置,接著進入超聲波清洗裝置,出來的光亮鋁桿再經(jīng)過擠壓輪進入機頭模腔(圖3中黑色實體部分),然后以一定的溫度通過模心(圖3中10)、模套(圖3中9)即可擠出鋁管(圖3中8所示),鋁管經(jīng)過水槽冷卻后進入軋紋機,軋紋后就可以收盤,氣密性試驗合格后即可進入下一道工序。
為避免擠出過程中纜芯被模芯和高溫鋁套燙傷,設(shè)計了前置冷卻水套裝置及后置冷卻水套。前置冷卻水套裝置由冷卻水套和水套頭組成,水套頭是由特殊材料制成的,通過水套冷卻水套頭,確保電纜不被燙傷(圖3中4所示)。為方便纜芯順利通過,纜芯與水套頭內(nèi)壁有一定的間隙。前置水套頭內(nèi)徑D1=d2+2×σ=95.7+2×0.4=96.5mm。式中,D1為前置水套頭內(nèi)徑;σ為纜芯與前置水套頭內(nèi)壁的間隙。
外徑D2=D1+2×t=96.5+2×0.8=98.1mm。式中,D2為前置水套頭外徑,t為前置水套頭模嘴壁厚。
該后置冷卻水套也是一個由特殊材料制作的噴頭,以一定的角度和壓力將冷卻水噴淋到擠出的鋁管上,快速將鋁護套冷卻到滿足要求的溫度(圖3中7所示)。
模芯結(jié)構(gòu)見圖4。
模芯內(nèi)徑 D3=D2+2×σ1=98.1+2×0.5=99.1mm。式中,D3為模芯內(nèi)徑;σ1為水套頭與模芯之間的間隙。模芯外徑D4=D3+2×t1=99.1+2 ×4.0=107.1mm。式中,D4為模芯外徑;t1為模芯嘴壁厚度。
圖4 模芯
模套結(jié)構(gòu)見圖5。
圖5 模套
模套內(nèi)徑 D5=D4+b=111.3+1.8=113.1mm。式中,D5為模套內(nèi)徑;b為軋紋后鋁管的外徑縮徑值。模套承線要短,之后是小角度β的喇叭形。
根據(jù) GB/T 11017.2—2002 6.6.1 條規(guī)定“皺紋鋁套應(yīng)采用純度不小于99.6%的鋁材制造”,我們選用符合GB/T 3954—2008標準要求的電工圓鋁桿,型號 A 4,強度95~115 MPa,伸率不小于11%,20℃時電阻率不大于28.01 nΩ·m。為確保鋁護套擠出過程中沒有破洞,鋁桿不得有雜質(zhì)、夾雜物,外表面不得有油污,所以要求鋁桿表面不能有黃油。
無油鋁桿放線后通過校直機構(gòu)校直,再通過高速旋轉(zhuǎn)的鋼刷去除表面污染物和鋁屑,進入高溫超聲波清洗器,進一步清洗鋁桿表面雜質(zhì),最后經(jīng)過烘干后進入機頭。鋁桿所經(jīng)過的導輪、校直輪、進料輥確保沒有油污,擠壓輪表面無油污。
該調(diào)中分為模具調(diào)中及機頭的調(diào)中,模具調(diào)中后先將整個機頭放入加熱爐加溫4 h至490℃,然后將機頭吊出來再次調(diào)中模具,鎖緊螺絲,然后加熱2 h,再次調(diào)中可最大限度消除因加熱而形成的間隙。擠出前機頭至少在加熱爐中保溫10 h。
機頭加熱好,吊裝至靴座上后也必須進行調(diào)中。根據(jù)在工作區(qū)和安裝點的位置,主機的各個部件有不同的溫度膨脹要求,因此在到達正常運行溫度時,模腔堵頭與輪槽的相互位置就會發(fā)生變化。為防止這種現(xiàn)象發(fā)生,在模腔、擠壓輪和靴座發(fā)生溫度膨脹前,堵頭就應(yīng)該放在輪槽中間的合適位置。因此機頭在冷態(tài)下就要調(diào)整擠壓輪與小模腔堵頭的間隙,用4根鋁線分別放置4個堵頭位置處,夾緊靴座約1 min,放松后取出鋁線,測量鋁線厚度。通過反復調(diào)整機頭導軌高度可以使4根鋁線厚度均在1.0~1.2mm范圍,并且要求在擠壓輪同一側(cè)的兩根鋁線厚度一致。這樣就能夠保證擠出的溢料均勻和鋁管平穩(wěn)。刮刀與擠壓輪的調(diào)整一般取0.7mm間隙即可。通過這兩方面的調(diào)整,能夠保證擠出的鋁管厚度均勻。
因為整個機頭較大,重量達800 kg,所以在生產(chǎn)過程中機頭溫度長期保持在420~450℃之間至關(guān)重要。經(jīng)過多次試驗得知:鋁桿與擠壓輪之間自身的摩擦產(chǎn)生的熱量不足以使機頭維持在420~450℃。后經(jīng)計算,我們在機頭四面加上特制的加熱塊(共約20 kW),能保證生產(chǎn)過程中機頭溫度在這一范圍,而這也是生產(chǎn)線能夠連續(xù)、穩(wěn)定生產(chǎn)的保證,也保證了擠出鋁管的圓整性。
鋁管水套冷卻系統(tǒng)由兩部分組成:一個是電纜進模時的冷卻保護,即前置冷卻水套頭,通過水套頭將電纜和模芯隔離,確保電纜進入機頭前不與模芯接觸,而水直接冷卻該水套頭,使水套頭溫度穩(wěn)定在90℃以下,保證電纜進機頭前不被燙傷;另一個是鋁管冷卻系統(tǒng),該系統(tǒng)通過一個噴頭,連接在模套上,鋁管擠出后噴頭的冷卻水按一個角度直接噴到鋁管上,將鋁管快速冷卻到40℃以下,水壓達到0.5 MPa,冷卻內(nèi)循環(huán)水箱容量大于3 t,熱交換器面積大于20 m2。前后水套每次投入使用前必須通水試驗,確認接頭處不會漏水后才能正式生產(chǎn)??煽康睦鋮s系統(tǒng)確保電纜不會被燙傷,是產(chǎn)品質(zhì)量的重要保證。
在試機過程中,我們設(shè)計了突然停電環(huán)節(jié),整機停機5 min,之后繼續(xù)啟動生產(chǎn)線,以此檢驗鋁管的擠出質(zhì)量及鋁管冷卻效果。停機處的鋁管從外觀上看有輕微的突起,經(jīng)測量該處外徑比正常大1mm。切斷取出電纜觀察,緩沖帶及電纜表面沒有燙傷,說明冷卻系統(tǒng)可靠;鋁管內(nèi)表面光滑,說明突然停機沒有造成鋁管向內(nèi)凹凸。
為了驗證設(shè)備的工藝性能,我們對所擠出的未軋紋空管和軋紋空管進行了檢測。
我們共擠了800 m的空管,每隔200 m取一個樣,共3個樣,經(jīng)檢測的結(jié)果如下表1和表2。
表1 空鋁管的外徑 (單位:mm)
表2 空鋁管的厚度 (單位:mm)
從上表1和表2可知,擠出空管的外徑穩(wěn)定性及厚度均滿足要求。
對軋紋空管,經(jīng)取樣測得:軋紋深度5.5mm;軋紋節(jié)距30.0mm;波谷內(nèi)徑95.81mm;波峰外徑111.6mm;最薄點厚度2.08mm。這說明擠出鋁護套結(jié)構(gòu)參數(shù)滿足產(chǎn)品設(shè)計要求。
鋁護套經(jīng)充氮氣(0.4±0.01)MPa密封4 h后檢查,氣壓并無明顯下降,保持在(0.4±0.01)MPa不變,說明氣密性良好。
軋紋后取三段30 cm長電纜,放入烘箱,在95℃下連續(xù)烘4 h,取出電纜,解掉繞包的緩沖帶,檢查電纜表面,沒有壓痕,間隙設(shè)計滿足電纜膨脹要求。
我們對電纜進行15倍電纜外徑的彎曲試驗。取出100 m電纜在電纜盤上按要求繞,然后展直,再反向繞,如此反復做3次,從外觀上檢查鋁護套沒有變形,軋紋處也沒有裂紋。從中截取30 cm樣品,取出電纜后觀察電纜表面,沒有壓痕。
按GB/T 11017—2002要求,對該做過彎曲試驗后的電纜進行局放及耐壓試驗。先將電壓升至2.5 U0,即160 kV耐壓30 min,電纜絕緣沒有擊穿。做局放試驗時,將電壓逐漸升至1.73 U0,保持10 s后降至1.5 U0即96 kV,未檢測出放電(該設(shè)備的靈敏度為0.8 pC)。
在本次鋁護套擠出過程中,我們主要解決了鋁管擠出偏心、電纜冷卻保護不好和鋁管圓整度較差等問題。擠出產(chǎn)品與同規(guī)格的氬弧焊產(chǎn)品比較,鋁護套的圓整性和厚度的均勻性均無太大區(qū)別,產(chǎn)品也通過了電氣和機械性能各項檢測要求。
另外,本次大規(guī)格電纜的鋁護套連續(xù)生產(chǎn)時間超過了20 h,生產(chǎn)線的擠出和冷卻系統(tǒng)均未出現(xiàn)異?,F(xiàn)象,絕緣表面也未出現(xiàn)燙傷的情況,其生產(chǎn)速度也比用氬弧焊生產(chǎn)線快一些。從生產(chǎn)質(zhì)量和效率來看,用擠鋁機完全可滿足生產(chǎn)大規(guī)格電纜鋁護套的生產(chǎn)需要。
[1]楊俊家.高壓XLPE絕緣電力電纜皺紋鋁護套的應(yīng)用[J].電線電纜,2003(8):44-48.
[2]陳光高.220kV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜的研制[J].電線電纜,1997(6):13-16.