荊益龍,秦 珊
(中國石化中原油田分公司石油化總廠,河南濮陽 457165)
在石油化工生產(chǎn)中,環(huán)丁砜是理想的芳烴抽提溶劑。由于它密度大,對芳烴的溶解性和選擇性都非常好,在中原油田石化總廠芳烴抽提裝置中得到很好的應(yīng)用。在裝置長周期運(yùn)行過程中,發(fā)現(xiàn)環(huán)丁砜溶劑的顏色逐漸變深,劣化形成酸性物質(zhì),pH值下降,造成設(shè)備腐蝕,溶劑損耗增加,使抽提能力下降。這些都嚴(yán)重影響環(huán)丁砜抽提裝置的經(jīng)濟(jì)效益和正常運(yùn)行。在平日生產(chǎn)中主要靠加入單乙醇胺調(diào)節(jié)溶劑的pH值,但這不能解決根本問題,而且加入過量單乙醇胺還易造成水系統(tǒng)的乳化以及對芳烴質(zhì)量帶來影響。通過查閱中石化石科院的研究實(shí)驗(yàn)結(jié)論,發(fā)現(xiàn)環(huán)丁砜劣化的化學(xué)過程是環(huán)丁砜水解開環(huán)生成酸性物質(zhì)的過程。其中酸性物質(zhì)主要是磺酸,還有少量的羧酸及硫酸,沉淀物是以Fe鹽為主的磺酸鹽,還有部分磺酸乙醇胺鹽。基于此,發(fā)現(xiàn)采用離子交換樹脂脫除酸性物質(zhì)效果非常好,它交換容量大,使用壽命長,穩(wěn)定性能好,再生性能好,采用該項(xiàng)離子交換技術(shù),還可以脫除生產(chǎn)過程中環(huán)丁砜溶劑里累積的氯離子,這也是令中原油田石油化工總廠環(huán)丁砜抽提裝置面臨的一大難題。
中原油田石化總廠決定采用該項(xiàng)新技術(shù),建設(shè)劣化環(huán)丁砜再生裝置與10萬t/a芳烴抽提裝置配套,以解決環(huán)丁砜劣化問題。
劣化環(huán)丁砜再生單元采用的是離子交換的原理,選擇交換容量大,穩(wěn)定性和再生性能好以及使用壽命長的陰離子交換樹脂,用離子交換方法,除去環(huán)丁砜在生產(chǎn)過程中劣化產(chǎn)生的酸性物質(zhì)和累積的氯離子,從而使環(huán)丁砜性質(zhì)恢復(fù)到新鮮狀態(tài)。
其反應(yīng)可以用下列方程式表達(dá):
陽離子交換樹脂
陰離子交換樹脂
陽、陰離子交換樹脂總的反應(yīng)式即可寫成
由此可看出,再生溶劑中的Cl離子已分別被樹脂上的H+和OH-所取代,而反應(yīng)生成物只有H2O,故達(dá)到了去除溶劑中的Cl離子作用。
劣化環(huán)丁砜再生裝置分為離子交換與樹脂再生兩個部分。其進(jìn)料為10萬t/a芳烴抽提裝置的貧溶劑,設(shè)計(jì)能力為5 t/h,約為系統(tǒng)溶劑循環(huán)量的10%,離子交換部分采用單塔間歇操作,年開工7 000 h,年處理能力3.5萬t/a,樹脂再生部分年操作200 h左右,裝置的操作彈性范圍50% ~110%。
中原油田石化總廠劣化環(huán)丁砜再生裝置的進(jìn)料為10萬t/a芳烴抽提裝置的貧溶劑,來自回收塔塔底的貧溶劑經(jīng)貧溶劑泵升壓,分別經(jīng)水汽提塔再沸器,貧富溶劑換熱器換熱,貧劑過濾器SR-201過濾后,抽出5 t/h作為劣化環(huán)丁砜再生裝置的進(jìn)料,控量進(jìn)入劣化環(huán)丁砜再生裝置。
進(jìn)入劣化貧溶劑再生裝置的貧溶劑在流量控制下,由進(jìn)料冷卻器E-251冷卻至45℃左右后,分別經(jīng)過進(jìn)料過濾器SR-252濾除其中的機(jī)械雜質(zhì)和大分子聚合物,以保證操作,避免雜質(zhì)進(jìn)入樹脂塔,然后自上而下送入樹脂塔T-251與樹脂進(jìn)行離子交換,除去貧溶劑環(huán)丁砜中的氯離子和酸性物質(zhì)。經(jīng)樹脂塔除去氯離子和酸性物質(zhì)后的再生貧溶劑,再經(jīng)樹脂捕捉器SR-253除去其中可能攜帶的樹脂碎沫后,作為再生溶劑產(chǎn)品送出劣化環(huán)丁砜再生裝置,返回到10萬t/a芳烴抽提裝置溶劑回收塔塔底貧溶劑泵入口管線中。
樹脂使用一段時間后,逐漸失去活性,此時樹脂需要再生,樹脂再生采用3%左右的稀NaOH溶液和脫鹽水,來自槽車的30%左右的NaOH溶液和脫鹽水總管的脫鹽水經(jīng)分別計(jì)量后,按照一定比例進(jìn)入堿液罐V-251,由堿液泵P-251循環(huán)攪拌,配制成濃度為3%左右的稀NaOH溶液在堿液罐中待用,為延長樹脂的使用壽命,再生用的堿液也必須經(jīng)堿液過濾器SR-254除去其中的機(jī)械雜質(zhì),樹脂進(jìn)入再生時,首先應(yīng)該充氮?dú)鈱-251中殘存的貧溶劑通過排放管線排入10萬t/a芳烴抽提裝置的地下溶劑罐,然后用配置好濃度的稀NaOH溶液洗滌浸泡樹脂,再依次分別控量用堿液,脫鹽水自上而下洗滌樹脂至中性。再生時產(chǎn)生的廢堿液送出裝置處理。再生時產(chǎn)生的廢水排往石化總廠的污水處理單元進(jìn)行處理,再生后的樹脂充滿脫鹽水備用。當(dāng)切換到系統(tǒng)使用時,先用氯氣將其中水頂出排盡,再用貧溶劑自下而上充滿樹脂塔后,切換到系統(tǒng)繼續(xù)使用。由于貧溶劑的凝固點(diǎn)較高,裝置內(nèi)貧溶劑的流速較低,因此溶劑管線及儀表要保溫并伴熱,各工藝設(shè)備要保溫,以防止物料凝固。
中原石化總廠10萬t/a芳烴抽提裝置的環(huán)丁砜貧溶劑經(jīng)過劣化環(huán)丁砜再生裝置,離子交換樹脂處理后,樹脂塔出口環(huán)丁砜再生溶劑的氯脫除率為≥85%,氯含量≤5 mg/kg。經(jīng)過離子交換樹脂處理后的再生貧溶劑物理、化學(xué)性質(zhì)與原料貧溶劑相當(dāng),產(chǎn)品的pH值>6.5,色澤為淺黃色或淺棕色。
由于10萬t/a芳烴抽提裝置的貧溶劑中氯離子含量較高,劣化環(huán)丁砜再生裝置的進(jìn)料量相對芳烴抽提裝置溶劑循環(huán)量在10%左右,對芳烴抽提裝置各設(shè)備的熱平衡有一定影響,需要進(jìn)行適度調(diào)整操作,消除或減輕這部分影響,其次樹脂塔的再生會使芳烴抽提裝置溶劑損耗增加,因而在操作中注意溶劑環(huán)丁砜的回收,并控制樹脂的再生系數(shù),設(shè)備切換時,要注意用氮?dú)庵脫Q出空氣,防止空氣進(jìn)入芳烴抽提裝置和劣化環(huán)丁砜再生裝置。