張章軍,陳式平,徐金雷,鄭冰林
(臺州發(fā)電廠溫州燃氣輪機項目部,浙江 溫州 325013)
溫州燃氣輪機發(fā)電有限公司的300 MW燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組(簡稱聯(lián)合循環(huán)機組)由2臺110 MW的PG9171E燃氣輪機發(fā)電機組(簡稱燃機)、2臺額定蒸發(fā)量為177 t/h的單壓余熱鍋爐及1臺103 MW純凝汽式汽輪機發(fā)電機組(簡稱汽機)組成,于1999年全部建成投產(chǎn),燃氣輪機使用原油燃料(2006年底開始燒重油),至今已運行了約52 000 h。簡單循環(huán)設計燃油耗率為295 g/kWh(折合標煤421 g/kWh),聯(lián)合循環(huán)設計燃油耗率為201 g/kWh(折合標煤287 g/kWh)。
聯(lián)合循環(huán)機組一般作為調(diào)峰和緊急備用,機組啟停頻繁,而燃油價格居高不下,燃機發(fā)電成本不斷增加。如何降低發(fā)電成本,是每個發(fā)電廠必須解決的難題?,F(xiàn)介紹所采取的一些節(jié)能降耗、運行操作優(yōu)化的措施,以供探討。
近幾年浙江電網(wǎng)發(fā)展較快,峰谷負荷差很大,聯(lián)合循環(huán)機組主要作為調(diào)峰運行,機組啟停頻繁,通常情況下,機組在當天晚上23點左右開始停運,第2天早上7點左右要求重新并網(wǎng)。汽機的啟動時間,特別是從第1臺燃機并網(wǎng)到汽機并網(wǎng)的時間長短,對整套聯(lián)合循環(huán)機組的發(fā)電油耗影響較大。據(jù)統(tǒng)計,聯(lián)合循環(huán)機組溫態(tài)啟動過程中,從燃機并網(wǎng)到汽機并網(wǎng)的平均時間約為70 min,最長時間約90 min。對此進行了聯(lián)合循環(huán)機組溫態(tài)啟動優(yōu)化工作,并取得了很好的成效。
1.1.1 操作優(yōu)化
聯(lián)合循環(huán)機組的啟動操作優(yōu)化著重于5個方面:余熱鍋爐的停運;燃機與汽機啟動統(tǒng)籌安排;燃機的啟動;余熱鍋爐的啟動和汽機的啟動。
(1)在余熱鍋爐停運時,盡量保持汽包有較高的壓力并控制較低的水位,以利于余熱鍋爐的快速啟動。
(2)為縮短從燃機并網(wǎng)到汽機并網(wǎng)的時間,在汽輪機及余熱鍋爐準備工作做好后,再啟動燃機。
(3)燃機點火后當排氣溫度達到規(guī)程要求時,立即開啟余熱鍋爐的煙氣擋板進行熱爐,通過修改控制參數(shù)CSKGVSSR以達到快速升爐的目的。
(4)針對聯(lián)合主汽閥前的主蒸汽溫度上升較慢問題,采取汽輪機低轉(zhuǎn)速暖機措施以增加暖管流量,加快了暖管速度。
1.1.2 程序優(yōu)化
根據(jù)實際運行需要,在保證設備安全的基礎上,對集散控制系統(tǒng)(DCS)程序作了一些修改:
(1)取消了每臺余熱鍋爐啟動前必須先啟動1臺給水泵的限制條件。2臺余熱鍋爐公用1套給水除氧系統(tǒng),由1臺除氧器加3臺給水泵組成。一般給水調(diào)節(jié)閥都稍有內(nèi)漏,如2臺給水泵同時投運進行余熱鍋爐的啟動,汽包水位上升較快而被迫進行放水,這樣既延誤了余熱鍋爐的啟動時間,也浪費了工質(zhì)和熱量。
(2)對凝汽器低真空限制余熱鍋爐擋板開啟的條件進行了修改。在凝汽器真空低于76 kPa時,允許余熱鍋爐煙氣擋板開啟至40%,只有當凝汽器真空高于76 kPa時,才允許全開余熱鍋爐煙氣擋板。凝汽器真空低于76 kPa時,還對主蒸汽管路電動疏水閥和主蒸汽旁路氣動閥進行程序閉鎖,以保證凝汽器和汽輪機的安全。
程序修改后,既可以減少循環(huán)水泵、凝結(jié)水泵等重要輔機的運行時間15 min,也縮短了整套聯(lián)合循環(huán)機組的溫態(tài)啟動時間5 min。
1.1.3 優(yōu)化成效
經(jīng)過上述操作和程序的改進后,聯(lián)合循環(huán)機組的溫態(tài)啟動耗時在燃機并網(wǎng)到汽機并網(wǎng)的時間段,由原來的70 min縮短到了50 min左右,效果非常明顯。對汽機溫態(tài)啟動曲線進行了多次檢查分析,從余熱鍋爐啟動到汽機并網(wǎng)期間,主蒸汽管路的溫升率小于8℃/min,汽缸溫升率小于2.5℃/min,汽包升壓率小于0.25 MPa/min,汽輪機的差脹、軸承振動、軸承溫度、軸向位移等各項參數(shù)均在正常范圍內(nèi)。
聯(lián)合循環(huán)機組啟動操作優(yōu)化后,最大的經(jīng)濟效益來自汽機,溫態(tài)啟動時間縮短了約20 min。燃機在汽機啟動期間負荷均在60 MW以上,汽機跟隨方式能帶到30 MW負荷以上,則汽機20 min的發(fā)電量有1萬kWh。根據(jù)近期的情況,汽機每月啟動次數(shù)在18次左右,每次縮短20 min,汽機每個月就能多發(fā)電18萬kWh。
聯(lián)合循環(huán)機組停運時,為了降低汽輪機缸溫,都是先降低燃機負荷以便降低主蒸汽溫度,當汽缸溫度降到規(guī)程規(guī)定值后,汽輪機打閘停機。燃機在汽機停運后切至輕油燃燒10 min,減負荷停運。如果按照上述常規(guī)的停機方法,燃機在汽機停運后簡單循環(huán)的時間往往要達到15 min以上,其他同類型的燃機在停機時簡單循環(huán)運行時間約22 min。在保證機組設備安全運行的前提下,把停機過程中燃機簡單循環(huán)運行時間縮短到了5 min以內(nèi)。以汽機每月平均停機18次,每次縮短10 min計,每月共計縮短3 h簡單循環(huán)運行時間,降低了聯(lián)合循環(huán)發(fā)電油耗。
1.3.1 減少機組啟停時的廠用電量
修改DCS程序,允許1臺給水泵帶2臺余熱鍋爐運行。給水泵為定速泵,在帶部分負荷時效率非常低。由于給水泵的功率較大,減少1臺給水泵運行1 h,就可節(jié)約廠用電約600 kWh。
另外,聯(lián)合循環(huán)機組停運時,及時關閉余熱鍋爐過熱蒸汽手動隔離閥。這樣當汽機惰走結(jié)束時就可以停運循環(huán)水泵,減少了循環(huán)水泵的運行時間,每次停機也可節(jié)約廠用電250 kWh左右。
1.3.2 合理安排輔機的運行方式
凝汽器真空值能滿足機組安全經(jīng)濟運行時,保持1臺循環(huán)水泵運行。由于汽輪機末級葉片高度只有660 mm且排汽流量大,汽輪機的極限真空較低,冬季1臺循環(huán)水泵已能保證凝汽器真空值在98 kPa左右。循環(huán)水泵的功率為1 000 kW,減少1臺循環(huán)水泵運行可降低廠用電0.33%。冬季時,投運2臺板式換熱器,停運開式冷卻水泵。開式冷卻泵的功率為75 kW,這樣每個月可節(jié)約廠用電量5萬kWh左右。
燃機在能夠保證合理的冷卻水溫前提下,停運1~2臺冷卻模塊冷卻風扇。每臺冷卻風扇的功率為15 kW,2臺燃機停運4臺冷卻風扇,總功率達60 kW,每個月可節(jié)約廠用電量4萬kWh左右。
雖然GE公司9E型燃氣輪機聯(lián)合循環(huán)機組在設計理念和技術上比較先進,但機組生產(chǎn)時間較早(1996年出廠),存在一些缺陷,有進一步優(yōu)化的必要。另一方面隨著科學技術的發(fā)展,一些設備和控制系統(tǒng)技術相對滯后,特別經(jīng)過多年運行以后,設備老化,影響機組運行的經(jīng)濟性和可靠性。對影響經(jīng)濟指標的主要輔機設備有必要進行相應的技術改造,以達到節(jié)能降耗的目標。
因主蒸汽管道的疏水管路較細(通徑25 mm),管道又較長,疏水暖管時間長,嚴重制約了聯(lián)合循環(huán)機組的快速啟動。據(jù)測算,熱態(tài)啟動主蒸汽管道的疏水時間約20 min左右。為此把主蒸汽管路疏水管路更換為通徑50 mm的合金鋼管,通流面積擴大4倍,加快了疏水暖管速度,聯(lián)合循環(huán)機組啟動時間有效縮短了5 min。
過熱蒸汽隔離總閥為美國DRESSER公司生產(chǎn)的DN350/6.3MPa/515℃的手動閘閥,通過齒輪傳動,由于齒輪較大,運行操作時間很長,全關至全開需30 min左右,影響聯(lián)合循環(huán)機組投入的速度及不利于運行人員處理事故且影響機組啟停。經(jīng)過改造后,去掉操作手輪和齒輪傳動機構(gòu),在閘閥閥桿上安裝電動執(zhí)行機構(gòu),實現(xiàn)就地和遠方操作,既方便又快捷。
改造后,該過熱蒸汽隔離閥全關至全開只需2 min,有利于縮短聯(lián)合循環(huán)機組啟動操作時間,減少操作的人力,使汽機并網(wǎng)時間提前了5 min,帶來了明顯的經(jīng)濟效益。
余熱鍋爐原各配有英國HOPKINSONS有限公司生產(chǎn)的型號為M786004半伸縮型吹灰器21套,分上下7層布置,每層3套。吹灰蒸汽由吹灰蒸汽供汽閥選自1號或2號余熱鍋爐的過熱蒸汽,并通過1臺壓力調(diào)節(jié)閥和1臺減溫水調(diào)節(jié)閥調(diào)整到設計參數(shù)后,到達各吹灰器進口提升閥前,控制系統(tǒng)按順序逐個打開進口蒸汽閥,進行吹灰。
經(jīng)過多年的運行,這些吹灰器出現(xiàn)了以下一些主要問題:槍管不同程度彎曲變形,槍管吊環(huán)磨損,導致槍管伸縮過程中卡死和驅(qū)動馬達過載;傳動鏈及鏈輪磨損,傳動不好,經(jīng)常斷鏈;2臺余熱鍋爐公用1套PLC(程序控制系統(tǒng)),當一臺爐的吹灰蒸汽系統(tǒng)出故障時,另一臺爐就不能進行吹灰,可靠性低;吹灰器的蒸汽閥內(nèi)漏現(xiàn)象普遍,吹灰蒸汽壓力偏低,吹灰效果較差。
對吹灰器進行更換改型,將單梁、鏈條傳動、開式傳動的吹灰器,更改為箱式梁、雙齒條結(jié)構(gòu)的吹灰器,以解決卡澀、內(nèi)漏、冒灰故障。1臺爐配1套吹灰控制系統(tǒng),可以提高吹灰器的運行可靠性,提高吹灰效果,降低余熱鍋爐排煙溫度3℃,提高余熱鍋爐效率。
從運行方式改變、程序修改、技術改造等方面對GE公司9E燃氣輪機聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組進行優(yōu)化,縮短了機組啟停時間,大大提高了設備運行的可靠性,而且?guī)砻黠@的節(jié)能經(jīng)濟效益。
當然運行優(yōu)化的潛力還很大,需要去挖掘。特別是隨著自動化技術的發(fā)展,可以對機組進行最優(yōu)化控制。如果燃氣輪機發(fā)電機組作為主力機組發(fā)電,可以進行熱電聯(lián)產(chǎn)改造,實現(xiàn)能量的梯級利用。目前,9E級燃氣輪機聯(lián)合循環(huán)機組額定工況的發(fā)電效率為53%左右,而燃氣輪機熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的總熱效率一般可達70%以上。
[1]臺州發(fā)電廠龍灣發(fā)電部.燃氣輪機運行與維護論文匯編[G].2007.
[2]焦樹建.燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2002.