劉長(zhǎng)雨,胡彥方,戴景明,亓勝玉
烘干中卸生料磨的綜合改造
Comprehensive Transformation of Double Rotator Raw Mill
劉長(zhǎng)雨1,胡彥方1,戴景明1,亓勝玉2
我公司制造的Φ4.6m×8.5+3.5m烘干中卸生料磨,從使用廠家的反饋情況看,主要存在著下列問(wèn)題:
(1)粗倉(cāng)篦板經(jīng)常斷裂,造成竄倉(cāng)。鋼球進(jìn)入選粉機(jī),損壞選粉機(jī)葉輪葉片,選粉機(jī)葉輪不平衡振動(dòng),致使減速機(jī)齒輪損壞。大球進(jìn)入細(xì)倉(cāng)造成生產(chǎn)能力下降等一系列問(wèn)題。
(2)烘干倉(cāng)與粗倉(cāng)端蓋板。粗倉(cāng)襯板螺栓螺母經(jīng)常松脫,造成襯板脫落,鋼球直接磨漏入端蓋板,使蓋板中間進(jìn)球,將蓋板中間支撐管砸爛,掉下的襯板進(jìn)入研磨體中間,砸裂、砸碎筒體襯板,磨體漏灰,生產(chǎn)能力下降。而烘干倉(cāng)與粗倉(cāng)一旦因?yàn)樯w板變形、斷裂,會(huì)造成惡性設(shè)備事故。
(1)生料磨由烘干倉(cāng)、粗倉(cāng)、中卸倉(cāng)、細(xì)倉(cāng)四部分組成。筒體內(nèi)徑4600mm,粗倉(cāng)球體65t,細(xì)倉(cāng)70t。粗倉(cāng)與中卸倉(cāng)靠篦板支架及篦板分隔,兩倉(cāng)之間只有靠筒體500mm圓周方向焊接支撐鋼管20根(即3.5m直徑處),由中心至1.75m處無(wú)一支撐。由于篦板與支架受單向沖擊,且磨內(nèi)研磨體高度在筒體外圓至中心1.0m~1.3m高度左右,此處支架受沖擊力最大,由此造成支架晃動(dòng),篦板由螺栓孔處前后篦條斷裂、損壞。由此斷裂處,球體進(jìn)入卸料倉(cāng)而引起一系列問(wèn)題,同時(shí)篦板螺孔位置設(shè)計(jì)上也存在問(wèn)題。
(2)端蓋板是烘干倉(cāng)與粗倉(cāng)的隔斷體。物料進(jìn)入烘干倉(cāng)后,由導(dǎo)料板經(jīng)中心錐進(jìn)入粗倉(cāng),在粗倉(cāng)一面,蓋板上裝有耐磨合金襯板,螺栓由烘干倉(cāng)穿入粗倉(cāng),螺母在襯板沉孔上安裝。由于粗倉(cāng)研磨體裝載約65t,研磨體高度約0.9m~1.2m,當(dāng)磨機(jī)回轉(zhuǎn)時(shí),研磨體一部分做拋落運(yùn)動(dòng),一部分做泄落運(yùn)動(dòng)。這兩部分運(yùn)動(dòng)對(duì)襯板均有不同程度的磨損。尤其對(duì)處于球面高度左右的襯板會(huì)產(chǎn)生磨損和沖擊。當(dāng)研磨體做泄落運(yùn)動(dòng)時(shí),小鋼球在外層靠近磨機(jī)筒體,而大鋼球浮在小鋼球上面,遠(yuǎn)離筒體靠近中心,在運(yùn)動(dòng)回落狀態(tài)時(shí)產(chǎn)生滑動(dòng),因此大鋼球?qū)σr板與襯板螺栓沖擊與磨損也越大。這也就是襯板越靠近中心襯板磨損較快,造成螺母脫落、襯板脫落的原因(圖1、圖2)。同時(shí)原端蓋板為兩層25mm厚的鋼板,中間用管套焊接成的外徑4600mm雙層圓環(huán)組成。如襯板脫落只需二十多個(gè)小時(shí)就有可能將端蓋襯板磨漏,球進(jìn)入兩層板中間,球體在中間做拋落撞擊運(yùn)動(dòng),將支撐管砸斷,造成蓋板中間球體塞滿,嚴(yán)重變形,甚至有整體垮掉的危險(xiǎn)(見(jiàn)圖3)。
根據(jù)多年研究與分步改造,進(jìn)行下列改造可有效解決上述問(wèn)題。
(1)中卸倉(cāng)的改造
在中卸倉(cāng)由原壁板支架支撐處向內(nèi)600mm處,采用Φ80mm厚鋼管同向焊接20根支撐管,增加篦板支架中心圓方向的整體剛性,以克服球體對(duì)篦板支架的沖擊,增加整體穩(wěn)固性。同時(shí)重新設(shè)計(jì)球體沖擊較大的第二第三圈篦板,增大篦板螺栓孔周邊尺寸,增大篦板篦縫根部母材尺寸。每塊篦板減少兩道篦縫,提高耐磨性。經(jīng)過(guò)計(jì)算,減少的篦縫對(duì)通料量基本無(wú)影響,增加支撐桿對(duì)中卸倉(cāng)也無(wú)任何影響(見(jiàn)圖4)。
(2)端蓋板及襯板的改造。
a.首先對(duì)粗倉(cāng)襯板進(jìn)行了改造設(shè)計(jì)。將易受磨損和沖擊的三圈襯板的沉頭孔改為橢圓沉孔,將原沉頭螺栓由烘干倉(cāng)穿入粗倉(cāng),改造為由粗倉(cāng)向烘干倉(cāng)穿入,在烘干倉(cāng)上螺母,這樣就解決了研磨體對(duì)螺母的沖擊問(wèn)題,只能是越砸越緊。
b.對(duì)蓋板進(jìn)行了改造。在兩蓋板間4540圓環(huán)狀中間,分離成6個(gè)互不相通的隔間,適當(dāng)加大了支撐管厚度,增加了端蓋板整體強(qiáng)度,即使蓋板磨漏竄球,球體也只能在一個(gè)隔間運(yùn)動(dòng),不會(huì)對(duì)整體造成損壞。
c.安裝工藝改造。原件安裝端蓋板分為三件由烘干倉(cāng)進(jìn)入隔倉(cāng),現(xiàn)場(chǎng)拼焊,我們改為二件半圓入磨拼焊,減少了焊口,提高了整體強(qiáng)度,施工時(shí)不用拆除烘干倉(cāng),縮短了施工周期。
螺栓改為橢圓螺栓,由粗倉(cāng)穿入烘干倉(cāng);端襯板孔兩側(cè)加分料筋(見(jiàn)圖5、6、7)。
(1)對(duì)華北某廠生料磨綜合改造后,磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率由82%提高至97%,當(dāng)年直接減少備件損失20余萬(wàn)元,最主要的是保證了窯系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
(2)東北某集團(tuán)3臺(tái)中卸磨未改造前,平均運(yùn)轉(zhuǎn)率83.5%,改造后3年,平均運(yùn)轉(zhuǎn)率提高至94.2%,減少備件費(fèi)用60.5%,相應(yīng)提高窯運(yùn)轉(zhuǎn)率2.7個(gè)百分點(diǎn)。
(3)湖南某集團(tuán)兩臺(tái)中卸磨改造前,月運(yùn)轉(zhuǎn)率不足80%,實(shí)施改造兩年,月平均運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到98.1%,減少備件費(fèi)用73%,綜合效益極大提高。
以上各單位對(duì)篦板支架及篦板,端蓋板實(shí)施改造以來(lái),很少發(fā)生襯板脫落情況,運(yùn)行情況得到了根本好轉(zhuǎn),基本杜絕了篦板斷裂竄球竄倉(cāng)事故,同時(shí)解決了竄倉(cāng)造成的選粉機(jī)事故。
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2011-12-11;
沈 穎