陳海龍
MGTY750/1800-3.3D型大采高采煤機技術改進
陳海龍
通過對大采高采煤機的事故分析,提出了改進措施。
煤礦開采;大采高采煤機;MGTY750/1800-3.3D型
大同煤礦集團大斗溝煤業(yè)公司大采高綜采設備2006年12月份開始投入使用,配套采煤機為太原礦山機器公司生產(chǎn)的MGTY750/1800-3.3D型大采高采煤機。該采煤機采高范圍為2.2 m~4.2 m;搖臂長度為 2 919 mm,搖臂擺角向上 143.32°,向下為22.45°;最大臥底量500 mm。在使用過程中采煤機經(jīng)常出現(xiàn)問題,嚴重制約我礦大采高綜采工作面的正常生產(chǎn)。
(1) 支撐腿斜度小,浮煤易堆積,搖臂擺動受阻。采煤機主機架調(diào)高油缸安裝好后,在水平位置調(diào)高油缸與支撐腿上水平面的最小間隙為30 mm,且支撐腿上平面的斜度約為10°。割煤行走時,因上平面坡度小,浮煤很容易在支撐腿平面上堆積,當滾筒挑頂油缸向下活動時,把堆積的浮煤壓實,粘在平面上,使調(diào)高油缸與支撐腿上平面的間隙越來越小,導致調(diào)高油缸的上下活動受阻。搖臂的向上搖角變小,達不到采煤機的正常采高。見圖1中①、②。
(2)護板與支撐腿間距小,更換油缸困難。采煤機調(diào)高油缸損壞后,由于調(diào)高油缸護板與采煤機為整體焊接,護板與支撐腿開口最小距離為350 mm,而調(diào)高油缸直徑為400 mm,重量約2 t,更換調(diào)高油缸時,不能在調(diào)高油缸安裝的水平位置放入,只能從機頭或機尾沿機架往里送裝,導致更換油缸勞動強度大,更換1根油缸約在4 h以上,嚴重影響正常生產(chǎn)。見圖1中③。
(3)支撐腿為上下兩部,檢修困難。采煤機機身支撐腿為上下兩部。上部為機身支撐腿,下部為平板滑靴支撐座。是用兩個穩(wěn)釘和4條φ30的高強度螺栓固定的。在采煤機割煤過程中,由于震動,螺栓經(jīng)常松動,機身穩(wěn)定性差,每隔2 h就要停機檢查,發(fā)現(xiàn)螺栓松動,檢修工就要鉆到采煤機機身下面,由兩個人配合才能完成緊固工作,既影響正常生產(chǎn),又造成了極大的安全隱患。見圖1中④。
(4)調(diào)高油缸結構設計不合理,活塞與活塞桿經(jīng)常損壞。在使用當中,該采煤機在機組挑頂或起底時,調(diào)高油缸的活塞桿斷裂或彎曲變形時有發(fā)生,有時油缸前后腔串通,導致停產(chǎn)。這樣的事故頻繁發(fā)生,從開始使用至2007年11月搬家,共更換10根調(diào)高油缸,嚴重制約著我礦的正常生產(chǎn)。見圖1中⑤。
(5)采煤機行走部和中間部對口連接不合理,檢查和維修困難。該采煤機行走部和中間部對口連接方式為箱體內(nèi)部連接,機身上面對口部位內(nèi)置8個連接孔,用φ36的高強度螺栓緊固,在檢查檢修時必須打開蓋板才能進行。采煤機行走割煤受震動影響,螺栓松動時不易發(fā)現(xiàn),隱患不能及時處理。另外,由于螺栓分布距離近,空間小,緊固時既費時又費力,嚴重影響采煤機的安全運行。見第7頁圖2。
(1) 把支撐腿上平面坡度由原來的10°調(diào)整為20°,把支撐腿的上平面與調(diào)高油缸的最小間隙調(diào)整為50 mm,使浮煤能自然滑落不易堆積。見圖3中①、②。
(2)護板與支撐腿的最小距離由350 mm調(diào)整為450 mm,使更換油缸方便自如省時省力。見圖3中③。
(3)主機架支撐腿與平板滑靴固定座上下兩部分的螺栓連接,改成打坡口焊接成為一體,既增加了穩(wěn)定性,又減少了檢修環(huán)節(jié)。見圖3中④。
(4)在油缸條件允許的范圍內(nèi),將油缸活塞桿的直徑由原來的φ160增加到φ170,以增加油缸活塞桿的強度,延長調(diào)高油缸使用壽命。見圖3中⑤。
(5)在機身上部行走部和中間部對口的平面外側分別焊接3組厚2×25 mm,長×寬為70 mm×200 mm的鋼板,做對口連接耳子,每組鋼板打兩個φ40的通孔,用φ36的高強度螺栓連接緊固。這樣,檢查和維修方便快捷。見圖4。
采煤機改造以后,從2008年2月份投入使用以來,采煤機的生產(chǎn)效率明顯提高。
(1)在采煤過程中,支撐腿上平面的浮煤能自然滑落,不易堆積,調(diào)高油缸上下活動自如,完全滿足了采煤機設計的要求,煤炭回收率提高到95%。
(2)更換油缸方便快捷,由原來的4 h左右縮短為2 h左右,提高了勞動效率。
(3)采煤機主機架結構改進后,機身運行平穩(wěn),檢修人員的勞動強度降低,檢修時間平均每天縮短1 h多。
(4)經(jīng)過幾個月的試運行,調(diào)高油缸的抗壓能力增強,故障率降低,并且各項技術指標都符合要求,生產(chǎn)原煤50多萬t,僅更換2根調(diào)高油缸。油缸的平均壽命由原來的12根/a降低到4根/a。
(5)通過現(xiàn)場使用,采煤機的整體抗震能力加強,節(jié)約了大量的檢修時間,提高了生產(chǎn)率,確保了采煤機的安全使用。
通過結構改造,采煤機的機電事故明顯下降,工人勞動強度減小,比改造前能提前1 h開機,每天可多產(chǎn)原煤200 t,生產(chǎn)效率有了大幅度提高,直接效益每年可多創(chuàng)價值約500萬元左右,間接效益無法估計,同時彌補了MGTY750/1800-3.3D型采煤機在設計制造上存在的缺陷,為該類型的采煤機更加適應煤礦生產(chǎn)積累了寶貴的現(xiàn)場使用經(jīng)驗。
Technical Improvement of MGTY 750/1800-3.3D Type Large Cutting Height Shearer
Chen Hailong
Through accident analysis of the large cutting height shearer,the article proposes measures for improvement.
coal mining;large cutting height shearer;MGTY 750/1800-3.3D type
TD421.8
A
1000-4866(2012)02-0006-02
陳海龍,畢業(yè)于北岳職業(yè)技術學院,現(xiàn)在大同煤礦集團大斗溝圣厚源煤業(yè)有限公司工作。
2012-02-23
2012-03-13