鄧 鑫,余 強(qiáng),姜周華,董艷伍
(1.東北大學(xué) 材料與冶金學(xué)院,2.東北大學(xué) 信息科學(xué)與工程學(xué)院,沈陽 110004)
電渣爐固渣啟動過程模糊控制器的開發(fā)與應(yīng)用
鄧 鑫1,余 強(qiáng)2,姜周華1,董艷伍1
(1.東北大學(xué) 材料與冶金學(xué)院,2.東北大學(xué) 信息科學(xué)與工程學(xué)院,沈陽 110004)
針對電渣爐在化渣階段采用固渣啟動的生產(chǎn)方式,結(jié)合整個化渣過程冶煉工藝的要求,設(shè)計了一種模糊控制器,并將其應(yīng)用到實(shí)際生產(chǎn),解決了電渣爐固渣啟動過程斷弧和沖擊電流過高的問題,實(shí)現(xiàn)了固渣啟動過程全自動控制.結(jié)果表明:實(shí)際生產(chǎn)中固渣啟動過程平穩(wěn),提高了化渣效率和電渣錠的底部質(zhì)量.
電渣爐;固渣啟動;模糊控制
電渣爐的主要生產(chǎn)過程分為3個階段:化渣、重熔和補(bǔ)縮。在化渣階段,根據(jù)引弧啟動方式的不同又分為固渣啟動和液渣啟動兩種:固渣啟動即用自耗電極直接引弧化渣;液渣啟動是先用石墨電極引弧化渣,或者將化渣爐化好的渣子倒入結(jié)晶器中,再將自耗電極插入剛剛?cè)刍囊后w渣中進(jìn)行熱啟動.無論哪種引弧啟動方式都是電渣重熔必不可少的工藝過程.
對于固渣啟動而言,能夠穩(wěn)定地控制好引弧電流按照預(yù)置的工藝曲線進(jìn)行變化是固渣啟動的關(guān)鍵.但由于固渣啟動過程的物理化學(xué)反應(yīng)比較復(fù)雜[1],另外,引弧材料的數(shù)量、物理形狀和擺放狀態(tài)的隨機(jī)性較大,加上渣子的不斷加入,使引弧電流的瞬間變化非常劇烈,從而給固渣啟動過程的自動控制帶來很大的困難,目前該控制過程多采用手動控制.本文針對電渣爐固渣啟動冶煉工藝的特點(diǎn),結(jié)合現(xiàn)有的控制方法,設(shè)計了一種模糊控制器,并運(yùn)用到實(shí)際生產(chǎn)中,實(shí)現(xiàn)了固渣啟動過程的全自動控制.
固渣啟動是將引弧材料放置在底水箱上,用自耗電極直接接觸引弧材料,這樣使變壓器、短網(wǎng)、自耗電極、引弧材料和底水箱構(gòu)成一個供電回路,如圖1所示,利用自耗電極直接接觸引弧材料時發(fā)出的電弧熱將引弧材料和不斷加入的渣子熔化,從而達(dá)到引弧造渣的目的.
在固渣啟動的過程中,關(guān)鍵是控制好引弧電流按照預(yù)置的工藝曲線進(jìn)行變化.通常在引弧的開始階段電壓是恒定的,對電流的控制是通過調(diào)節(jié)自耗電極上升和下降的速度來實(shí)現(xiàn)的[2].若實(shí)際電流大于設(shè)定電流,則增加自耗電極的上升速度,使自耗電極接觸引弧材料的面積變小,從而減小引弧電流.反之,則增加自耗電極的下降速度,增大自耗電極與引弧材料的接觸面積,從而增加引弧電流.
圖1 固渣啟動供電回路示意圖Fig.1 Schematic diagram of power supply for solid slag start-up
自耗電極速度控制系統(tǒng)主要由自耗電極、電流互感器、交流伺服電機(jī)和自耗電極速度控制器組成,其速度控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖2所示.
圖2 自耗電極速度控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖Fig.2 Block diagram of speed control system for consumable electrode
所謂模糊控制是以人的控制經(jīng)驗(yàn)作為控制的知識模型,以模糊集合、模糊語言變量和模糊邏輯推理作為控制算法的數(shù)學(xué)工具,用計算機(jī)實(shí)現(xiàn)的一種智能控制,它具有抗干擾能力強(qiáng)、魯棒性好等特點(diǎn)[3].目前,模糊控制器的設(shè)計多采用模糊控制與傳統(tǒng)PID控制相結(jié)合的方式,以提高系統(tǒng)的控制精度和控制效果.
本文采用模糊控制加傳統(tǒng)PID控制的策略設(shè)計控制器,控制結(jié)構(gòu)圖如圖3所示.之所以將傳統(tǒng)PID控制中的微分調(diào)節(jié)去掉,是因?yàn)槲⒎终{(diào)節(jié)主要是針對大慣性過程引入的,它能給出控制系統(tǒng)提前開始制動的減速信號,而針對固渣啟動過程電流瞬時變化快、電流變化幅度大的特點(diǎn),以及在啟動時還要保持引弧電流有一定的幅值震蕩范圍,這樣就要求系統(tǒng)的瞬時反應(yīng)能力要強(qiáng),而微分調(diào)節(jié)在本系統(tǒng)中是不適用的.
圖3 本文模糊控制器結(jié)構(gòu)圖Fig.3 Block diagram of the fuzzy controller
本模糊控制器的輸入是引弧電流偏差E和引弧電流偏差變化率EC[4],輸出是PI控制器兩個控制參數(shù) kp、ki的變化量△kp、△ki.PI控制器采用增量式算法,即:
式(1)中,△u是自耗電極速度調(diào)節(jié)變化量;kp、ki為比例、積分系數(shù);E為引弧電流的設(shè)定值與實(shí)際引弧電流值的差;k為采樣時刻.
在系統(tǒng)運(yùn)行中,通過不斷檢測E和EC,來對兩個控制參數(shù)kp和ki進(jìn)行在線修改,有PI控制器參數(shù)實(shí)時計算公式如下:
本文以某特鋼廠8 t電渣爐的固渣啟動過程為背景,引弧電流工藝設(shè)定起始電流是5.3 kA,最大化渣電流是13 kA.根據(jù)工藝要求,以及分析大量手動控制引弧過程的實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù),確定固渣啟動電流偏差E的變化范圍為[-4 kA,+4 kA],偏差變化率 EC的變化范圍為[-3.3 kA/s,+3.3 kA/s].本模糊控制器的輸出△kp和△ki的變化范圍根據(jù)經(jīng)驗(yàn)確定分別為[-5,+5]和[-2,+2].
由于不同變量的變化范圍不同,所以有必要使用比例因子將所有變量統(tǒng)一到離散論域{-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,+4,+5,+6}之中.考慮到簡化系統(tǒng)決計算的復(fù)雜程度和提高控制系統(tǒng)的反應(yīng)速度及控制精度,在輸入輸出論域上,均定義7個基本模糊集合:{負(fù)大,負(fù)中,負(fù)小,零,正小,正中,正大}.所有基本模糊集合都用符號表示為{NB,NM,NS,ZO,PS,PM,PB},且隸屬度函數(shù)形狀均采用分辨率和控制靈敏度都比較高的三角形.確定最終隸屬度函數(shù)曲線如圖4所示.
圖4 E、EC、△kp、△ki的隸屬函數(shù)曲線Fig.4 The curve of membership function to E、EC、△kp、△ki
通過分析大量現(xiàn)場生產(chǎn)數(shù)據(jù)和現(xiàn)場操作人員的總結(jié),確定了以下控制規(guī)則:
(1)在固渣啟動剛開始時,需要引弧電流保持一定幅值的震蕩,其范圍在設(shè)定值±3.3 kA;
(2)當(dāng)偏差|E|較大時,為提高響應(yīng)速度、避免系統(tǒng)超調(diào),kp取大值、ki取零值或較小值;
(3)當(dāng)偏差|E|減小時,防止超調(diào)過大產(chǎn)生振蕩[5],kp減小、ki隨|E|的減小而增大;
(4)偏差E和偏差變化率EC同號時,說明輸出向偏離穩(wěn)定值的方向變化,這時要適當(dāng)增大kp、減小ki;反之適當(dāng)減小kp、增大ki;
(5)在化渣后期偏差E很小時,為使化渣電流穩(wěn)定,kp取較小值、ki可取較大值.
根據(jù)以上規(guī)則條件確定出△kp和△ki的控制規(guī)則,△kp的模糊規(guī)則表見表1,△ki略.
表1 △kp模糊規(guī)則表Table 1 Fuzzy regulation about△kp
在獲得了△kp和△ki的模糊規(guī)則表后,根據(jù)模糊理論進(jìn)行算法合成,分別求得相應(yīng)的△kp和△ki的控制決策表,因?yàn)閮蓚€控制決策表的求解過程完全一樣,故在此僅將△kp控制決策表的求取過程詳述如下:
對于二維輸入(E、EC)單輸出(△kp)的模糊控制系統(tǒng),其控制規(guī)則一般可寫成如下語言推理形式:
針對固渣啟動控制的實(shí)際情況,采用最大隸屬度法進(jìn)行模糊決策,從而得到△kp的模糊控制決策表,見表2.同理可得△ki的模糊控制決策表,從略.
表2 △kp的模糊控制決策表Table 2 The decision-making table for△kp
對比使用本固渣啟動過程模糊控制系統(tǒng)前后的生產(chǎn)趨勢圖,其中圖5是固渣啟動化渣電流手動控制趨勢圖,圖6是模糊控制系統(tǒng)下固渣啟動化渣電流趨勢圖.可以看出,模糊控制系統(tǒng)下固渣啟動過程中沖擊電流明顯減少,整個過程比手動控制平穩(wěn)了許多.通過近百爐次實(shí)際生產(chǎn)的檢驗(yàn),啟動成功率在97%以上.電渣錠底部質(zhì)量得到提高,電渣錠底部見圖7,基本無生渣存在,化渣期和重熔期的過渡沒有明顯缺陷.
圖5 手動控制固渣啟動化渣電流趨勢圖Fig.5 Trendline of melt-slag current for solid slag start-up by manual control
圖6 模糊控制系統(tǒng)下固渣啟動化渣電流趨勢圖Fig.6 Trendline of melt-slag current for solid slag start-up by fuzzy control system
圖7 電渣錠底部Fig.7 Bottom electroslag ingot
(1)本固渣啟動過程的模糊控制系統(tǒng)克服了時變、非線性、以及工作過程復(fù)雜等工況不利因素的影響,具有系統(tǒng)計算負(fù)荷小、響應(yīng)速度快的特點(diǎn),解決了電渣爐固渣啟動過程斷弧和沖擊電流過高的問題.
(2)實(shí)現(xiàn)了固渣啟動過程的全自動化控制.
(3)固渣啟動過程平穩(wěn),提高了化渣效率和電渣錠的底部質(zhì)量.
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Development and application of fuzzy controller in solid slag start-up process for electroslag furnace
DENG Xin1,YU Qiang2,JIANG Zhou-hua1,DONG Yan-wu1
(1.School of Materials&Metallurgy,Northeastern University;2.School of Information Science and Engineering,Northeastern University,Shenyang 110004,China)
The fuzzy controller was designed,which is dead against solid slag start-up in the melt-slag phase of ESR and is integrated with the metallurgy of melt- slag process,and has been applied in production.The problems of disconnected and high impingement current are therefore solved.The fully automatic control of solid slag start-up process is achieved.The results showed that the process of solid slag start- up can become stably,the melt efficiency and the quality of electroslag ingot bottom were improved in production.
electroslag furnace;solid slag start-up;fuzzy control
TF 748.6
A
1671-6620(2011)S1-0153-04
2010-10-15.
鄧鑫 (1980—),男,遼寧本溪人,博士研究生,E-mail:dengxin_neu@163.com.