王海濱,于豐友,楊 城
(滄州供電公司,河北 滄州 061000)
2011年3月24日,試驗人員在對某110 kV變電站1號主變壓器進(jìn)行高壓側(cè)繞組(110 kV側(cè))直流電阻測試時發(fā)現(xiàn)U、V兩相繞組直流電阻超標(biāo),繞組相互間及同相差別較上次試驗均有明顯的增長,其中三相直流電阻的最大差達(dá)到8.176%。現(xiàn)場打開1號主變壓器U、V相套管密封導(dǎo)電帽,發(fā)現(xiàn)110 kV套管V相引線接頭導(dǎo)電桿與導(dǎo)電帽連接處嚴(yán)重?zé)g,110 kV套管U相引線接頭導(dǎo)電桿與導(dǎo)電帽連接處輕微燒蝕,設(shè)備存在重大隱患,需現(xiàn)場及時進(jìn)行處理,消除隱患。
該主變壓器型號為SSZ7-40 000/110,各側(cè)額定電壓110/350/10 kV,出廠日期2006年10月,投運(yùn)日期2007年8月。當(dāng)時現(xiàn)場氣象條件:晴,環(huán)境溫度9 ℃,濕度20%。上層油溫16 ℃。
試驗人員對1號主變壓器進(jìn)行例行試驗,在進(jìn)行高壓側(cè)繞組的直流電阻測試過程中,發(fā)現(xiàn)U、V相繞組所有分接頭的直流電阻數(shù)據(jù)較初始值及上次試驗數(shù)據(jù)有顯著增長,直流電阻相間互差超標(biāo),其中以V相較嚴(yán)重。
依據(jù)《河北省電力公司輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗規(guī)程(試行)》中規(guī)定:1.6 MVA以上變壓器,各相繞組相互間的差別不大于2%(警示值);與同相初值比較,其變化不大于±2%(警示值)。
計算得知,在1分接時,三相繞組相互間的差別達(dá)到8.176,V相繞組與同相初值(2008年5月8日首次試驗)比較,變化為8.502%,U相繞組與同相初值(2008年5月8日首次試驗)比較,變化為3.438%,均遠(yuǎn)超過2%的警示值,連續(xù)測試多個分接位置,發(fā)現(xiàn)測試數(shù)據(jù)規(guī)律性明顯,均為U、V相較大,W相數(shù)據(jù)正常,認(rèn)為U、V相回路可能存在缺陷。
根據(jù)試驗數(shù)據(jù)基本可以排除繞組斷股;根據(jù)歷史試驗數(shù)據(jù)可以排除引線電阻的差異和導(dǎo)線質(zhì)量的原因造成直流電阻不平衡率超標(biāo)的可能性;詳細(xì)檢查試驗儀器、試驗接線,檢查試驗引線的夾子,彈性及接觸面均良好,試驗引線無斷線,重新測量,測出的數(shù)據(jù)相同,可以排除因儀器的損壞、測量接線錯誤而引起的數(shù)值異常的可能性?,F(xiàn)場采用三通道直流電阻測試儀測試,排除了因溫差大存在測試誤差的可能。對1號主變壓器進(jìn)行油色譜分析,氣體總烴也在規(guī)定的注意值范圍內(nèi)且無乙炔產(chǎn)生,其它試驗項目也合格,可以判斷變壓器本體油箱內(nèi)繞組回路部分不存在接觸不良、短路等故障。因此判定引起1號主變壓器直流電阻超標(biāo)的原因。為套管引出線回路故障;有載分接開關(guān)切換回路故障。
經(jīng)過多次調(diào)節(jié)高壓有載分接開關(guān),使觸頭反復(fù)接觸,消除觸頭表面的氧化膜和油垢,重新測試后結(jié)果不變,因此也排除了分接開關(guān)接觸不良引起異常的可能性。
查詢該主變壓器最近一次紅外測試情況,測試數(shù)據(jù)如表1所示,測試時間為2011年1月19日。
表1 1號主變壓器套管遠(yuǎn)紅外測試數(shù)據(jù)
通過遠(yuǎn)紅外測試數(shù)據(jù)、圖譜分析,可以基本斷定引起直流電阻超標(biāo)的原因是套管引出線回路接觸不良,主要包括套管引線頭導(dǎo)電桿和導(dǎo)電帽以及導(dǎo)電帽和外接導(dǎo)線2個接觸部位。
運(yùn)行情況下,套管導(dǎo)電帽與導(dǎo)線相連接,由于氧化和污染的作用,導(dǎo)電帽處通常都有一層氧化污染膜,也會引起電阻增大,故重新打磨測量引線接觸點,再把線夾夾上,保證測試線線夾與導(dǎo)電帽接觸良好,重新試驗后,測量結(jié)果無變化,說明缺陷部位在套管引線接頭導(dǎo)電桿和導(dǎo)電帽之間。
通過以上分析,確定了測試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。為進(jìn)一步查找原因,確定缺陷位置,決定取下直流電阻偏大相U、V相套管導(dǎo)電帽。在拆下U相和V相套管導(dǎo)電帽時,發(fā)現(xiàn)引線頭導(dǎo)電桿和導(dǎo)電帽連接明顯松動,用手即可旋動。
檢查引線頭導(dǎo)電桿和導(dǎo)電帽導(dǎo)電部位,發(fā)現(xiàn)V相套管引線頭導(dǎo)電桿與導(dǎo)電帽連接處有嚴(yán)重的燒蝕痕跡,110 kV U相套管引線頭導(dǎo)電桿與導(dǎo)電帽連接處輕微燒蝕,將測試線直接接到引線頭導(dǎo)電桿上,直接測量導(dǎo)電桿。相間及同相比較數(shù)據(jù)均符合標(biāo)準(zhǔn)要求,數(shù)據(jù)正常,從而也證實了最初的判斷,排除了導(dǎo)電桿與套管引線的焊接及變壓器繞組引線故障的可能性,變壓器直阻超標(biāo)的原因是套管導(dǎo)電帽與套管引出線導(dǎo)電桿連接松動。變壓器檢修人員對套管導(dǎo)電桿和導(dǎo)電帽進(jìn)行了處理、更換。處理后,測試變壓器高壓側(cè)所有檔位直流電阻全部合格,至此,缺陷得到有效處理。
對套管引線頭導(dǎo)電桿以及拆下的導(dǎo)電帽進(jìn)行詳細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)電帽螺紋與引線頭導(dǎo)電桿螺紋相互接觸的螺牙處已經(jīng)有放電和過熱燒損的痕跡,如圖1、圖2所示,V相燒蝕較為嚴(yán)重,U相燒蝕相對較輕。測量了引線頭頂部高出接線座的距離為74 mm、導(dǎo)電帽凹槽的最大深度為77 mm、橡皮腳墊高出接線座的高度為2 mm,由此算出引線頭頂部與導(dǎo)電帽的距離為5 mm,即導(dǎo)電帽螺紋不能旋入整個螺紋長度,使其與引線頭導(dǎo)電桿的接觸面積減少,導(dǎo)電帽絲牙與套管引線頭導(dǎo)電桿接觸不緊密,配合明顯松動,使得接觸電阻增大,接頭發(fā)熱,接觸面局部氧化,長期運(yùn)行發(fā)熱、氧化以致惡性循環(huán)所致,說明該套管設(shè)計上存在缺陷。
圖1 110 kV V相套管引線頭照片
圖2 110 kV V相套管導(dǎo)電帽照片
套管頭部由導(dǎo)電帽、引線接頭導(dǎo)電桿、圓柱銷、橡皮膠墊、接線座等組成。該型號的套管頭部安裝時,先把引線接頭用圓柱銷固定在接線座上,再安裝導(dǎo)電帽。引線頭與導(dǎo)電帽通過引線頭的外螺紋與導(dǎo)電帽的內(nèi)螺紋連接在一起,內(nèi)外螺紋連接后應(yīng)當(dāng)有鎖緊措施,將引線頭與套管導(dǎo)電帽壓緊,以保證螺紋連接緊固,引線頭導(dǎo)電桿與套管導(dǎo)電帽可靠接觸。該型號套管在引線頭與導(dǎo)電帽連接后,沒有采取任何鎖緊措施,直接將導(dǎo)電帽安裝在接線座上,導(dǎo)致引線頭導(dǎo)電桿和套管導(dǎo)電帽之間缺少壓緊的力量,只靠螺牙之間自然的力量,這種導(dǎo)電部位的連接是不緊固的連接,無法保證可靠接觸。當(dāng)電流通過該接觸面,尤其是在主變壓器負(fù)載較大的情況下,有可能因接觸不良造成過熱,進(jìn)一步促使接觸電阻增大,加劇過熱現(xiàn)象,發(fā)熱嚴(yán)重造成接觸面過熱燒蝕或者產(chǎn)生放電現(xiàn)象燒蝕接觸面。若不能及時發(fā)現(xiàn)缺陷,會導(dǎo)致套管引線頭導(dǎo)電桿和導(dǎo)電帽燒毀,嚴(yán)重威脅主變壓器安全運(yùn)行。
鑒于導(dǎo)電帽螺紋已燒損,對V相導(dǎo)電帽進(jìn)行了更換,將套管引線頭導(dǎo)電桿過熱損傷處打磨處理,處理了螺紋的氧化層,在接觸面上涂上導(dǎo)電膏,檢修人員在引線頭頂部與導(dǎo)電帽之間加裝了厚度約6 mm的膠皮墊,導(dǎo)電帽與引線頭連接后就能夠壓縮膠皮墊,同時膠皮墊給導(dǎo)電帽和引線頭一個相反的力,這個力使導(dǎo)電帽、引線頭連接緊固,導(dǎo)電面接觸良好。恢復(fù)安裝,再次測量時數(shù)據(jù)已恢復(fù)正常,用同樣的方法處理U相套管后,測試直流電阻,試驗數(shù)據(jù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求,三相平衡,所有檔位的直流電阻全部符合標(biāo)準(zhǔn)要求。對W相套管也進(jìn)行了相應(yīng)處理,雖然試驗數(shù)據(jù)及紅外測試未發(fā)現(xiàn)異常,但檢查發(fā)現(xiàn),與V相套管同樣部位也存在微小的過熱燒蝕痕跡,隨即進(jìn)行了處理。處理后套管過熱情況會得到改善,但該缺陷無法徹底處理,在主變壓器負(fù)載較大時仍有出現(xiàn)過熱的可能,將該型套管進(jìn)行更換或由廠家針對該設(shè)計缺陷進(jìn)行改造才能徹底解決該問題。
a. 在制造工藝方面,制造廠家應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計,提高制造質(zhì)量,利用停電機(jī)會對該型套管進(jìn)行更換或由廠家針對該設(shè)計缺陷進(jìn)行改造,徹底解決問題。
b. 工作人員應(yīng)提高設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、檢修管理水平,加強(qiáng)輸變電設(shè)備驗收及運(yùn)行監(jiān)督,結(jié)合狀態(tài)檢修工作開展設(shè)備評估,檢查各連接部位是否連接良好,發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行中存在的不足,及時消除隱患。
c. 在沒有對該類型套管缺陷進(jìn)行處理前加強(qiáng)遠(yuǎn)紅外測試,發(fā)現(xiàn)同類型套管有嚴(yán)重過熱情況,及時停電處理,以利缺陷的及早消除。每次的試驗數(shù)據(jù)一定要同初始值及歷年數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真比較,要對每一次測出的微小數(shù)據(jù)變化和疑點進(jìn)行深入分析,查明原因,把隱患消除在萌芽狀態(tài)。
d.主變壓器訂貨時需注意套管頭部是否存在設(shè)計缺陷,防止出現(xiàn)類似的問題。
通過對主變壓器套管缺陷位置的現(xiàn)場試驗、分析定位,發(fā)現(xiàn)直流電阻超標(biāo)的直接原因是套管引線導(dǎo)電桿與導(dǎo)電帽間螺紋相互之間配合不緊密,明顯松動,長期運(yùn)行發(fā)熱、氧化,如此惡性循環(huán),發(fā)熱嚴(yán)重造成燒蝕;該型號套管的頭部安裝設(shè)計也存在問題,必須從多方面采取有效、可靠措施加以防范、改進(jìn),才能防止缺陷再次發(fā)生,確保變壓器安全穩(wěn)定運(yùn)行。
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