■文/盧 煦
抗酸反腐煉油術(shù)
■文/盧 煦
◎惠州煉油的員工細(xì)心研究高酸重質(zhì)油的“脾氣”,創(chuàng)新解決方案,終于攻克了高酸重質(zhì)油加工的世界性難題。 供圖/盧 煦
面對高酸重質(zhì)原油加工的世界性難題,中海煉化惠州煉油的員工獨辟蹊徑,創(chuàng)新解決方案,再造加工總流程,走高酸重質(zhì)原油集中加工新路,獲得業(yè)內(nèi)科技進步一等獎。
10月26日,2011年度中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會科學(xué)技術(shù)獎揭曉。中海煉化惠州煉油分公司(下稱“惠州煉油”)攻克集中加工高酸重質(zhì)原油的世界煉化難題,“高酸重質(zhì)原油加工技術(shù)的集成創(chuàng)新及應(yīng)用”因具有國際先進水平和廣闊應(yīng)用前景,一舉獲得中國石油與化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會科技進步一等獎。消息傳來,惠州煉油廣大員工和科技工作者歡欣鼓舞。代表惠州煉油領(lǐng)獎的總工程師吳青興奮地說:“這體現(xiàn)了業(yè)界對惠州煉油科技創(chuàng)新成果的肯定?!?/p>
隨著全球石油的大量開采,優(yōu)質(zhì)、輕質(zhì)原油資源越來越難得,原油劣質(zhì)化、重質(zhì)化已成為煉油行業(yè)大勢所趨。高酸重質(zhì)原油因密度大、酸值高、含鹽量高等,加工過程中的一系列難題,給國際煉油行業(yè)帶來重大挑戰(zhàn)。
“對于高酸重質(zhì)原油加工,國內(nèi)外煉化企業(yè)均采用一定比例摻煉的加工方式,而100%集中加工高酸重質(zhì)原油尚無先例,無任何經(jīng)驗可借鑒?!被葜轃捰涂偨?jīng)理董孝利介紹說。
面對這一現(xiàn)狀,惠州煉油與SHELL等國際石油巨頭以及國內(nèi)的石油化工科學(xué)研究院、撫順石油化工科學(xué)研究院、中國石化工程建設(shè)公司等知名企業(yè)和科研機構(gòu)合作,對海洋高酸重質(zhì)原油性質(zhì)進行了系統(tǒng)研究和反復(fù)試驗,摸清了高酸重質(zhì)原油的特性和加工性能。
在與高酸重質(zhì)原油進行“親密接觸”后,科研工作者們發(fā)現(xiàn)它是石油家族中“脾氣最大”的成員之一。它容易造成管線和設(shè)備腐蝕,環(huán)烷酸在原油的廣泛分布,加重了高溫腐蝕的嚴(yán)重程度。它可能導(dǎo)致結(jié)垢、催化劑中毒,影響產(chǎn)品質(zhì)量……這些問題在高酸重質(zhì)油集中加工過程中顯得格外突出。
“如何降服桀驁不馴的高酸重質(zhì)原油,為我所用?我們煉廠的科技人員確實下了不少的工夫,從腐蝕機理、設(shè)備選材、工藝防腐到加工工藝總流程選擇,每一項都是一個新課題。”吳青拿出當(dāng)年與外國專利商技術(shù)談判的資料介紹說,“這一摞摞的技術(shù)資料,凝聚著科技人員的辛勤汗水,是我們最寶貴的科技支撐?!?/p>
為解決含鹽量高易造成下游裝置催化劑中毒的問題,惠州煉油的原油電脫鹽系統(tǒng)采取了“高速加低速電脫鹽結(jié)合”的專有技術(shù),并篩選了最適宜的化學(xué)助劑與之配合。通過加注精選的化學(xué)藥劑,解決了固體顆粒和懸浮物較多引起的電脫鹽罐底油泥沉積、換熱器結(jié)垢堵塞等問題。
針對高酸原油加工污水處理難的難題,惠州煉油進行了污水預(yù)處理、污水生物強化、臭氧催化氧化等研究。從小試、中試到工業(yè)放大應(yīng)用,終于掌握了這一技術(shù),形成了獨特的集成技術(shù)之一。
惠州煉油探討了不同產(chǎn)地含酸原油在相關(guān)工藝裝置條件下的腐蝕情況,對高酸原油進行了相關(guān)的防腐評價研究,建立了完善的腐蝕監(jiān)測數(shù)據(jù)庫,對腐蝕實施全過程動態(tài)監(jiān)控,構(gòu)建了“主動防御”體系。首次提出了《加工高酸原油重點裝置主要設(shè)備及管道設(shè)計選材導(dǎo)則》,為設(shè)計、選材、過程監(jiān)控提供了強有力的技術(shù)支撐。另外,《含酸原油加工過程的腐蝕研究與對策之研究綜述報告》、《電脫鹽及工藝防腐技術(shù)研究報告》等系列科研成果也相繼問世。
惠州煉油瞄準(zhǔn)高品質(zhì)產(chǎn)品市場,在國內(nèi)汽柴油普遍采取國III標(biāo)準(zhǔn)時,就按照歐IV產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計總流程,提出了“多產(chǎn)柴油和芳烴,適當(dāng)生產(chǎn)汽油和航空煤油,提高輕油收率和綜合商品率”的總流程選擇原則,同時采用汽-電聯(lián)產(chǎn)方案以及熱集成技術(shù),使全廠加工綜合能耗最低、綜合效益最高。通過原油加工、直餾石腦油加工等6條加工主線的選擇,全廠總流程隨之確定,設(shè)計綜合商品率達(dá)93.64%。
惠州煉油提前確定了按照投入產(chǎn)出方法進行技術(shù)經(jīng)濟對比,篩選相關(guān)專利技術(shù)并予以集成創(chuàng)新的總體原則?!拔覀冞x用的專利技術(shù)都要達(dá)到技術(shù)先進、運行可靠、操作靈活、投資運行成本低和保障有力的要求。通過綜合評價、相互對比和嚴(yán)格篩選,保證了項目技術(shù)的先進性和產(chǎn)品的競爭力?!睍r任惠州煉油設(shè)計技術(shù)部經(jīng)理、現(xiàn)任中海煉化與銷售事業(yè)部煉化技術(shù)中心主任陳淳介紹說。
惠州煉油先后開展了總平面布置、能量優(yōu)化、產(chǎn)品質(zhì)量、清潔化生產(chǎn)、長周期運行、全廠氫平衡等方面共17大項專題研究,對國內(nèi)外煉油技術(shù)進行了認(rèn)真、細(xì)致、全面的調(diào)研和優(yōu)選,采用了11套國內(nèi)外先進專利技術(shù)。所選核心技術(shù)和設(shè)備相當(dāng)一部分為國內(nèi)首次使用。
“常減壓采用高速電脫鹽技術(shù),能有效控制設(shè)備腐蝕;減壓塔頂?shù)腉RAHAM三級抽空和冷卻系統(tǒng),減壓真空度達(dá)到5毫米汞柱;焦化的專有設(shè)備——雙面輻射階梯爐,是國內(nèi)首套引進F&W公司專利技術(shù)、可長周期連續(xù)4年應(yīng)用的延遲焦化加熱爐。”技術(shù)中心主任張樹廣對核心專利技術(shù)如數(shù)家珍。開工以來,包括電脫鹽含鹽污水在內(nèi)的全廠污水經(jīng)處理后全部符合排放標(biāo)準(zhǔn),其中含鹽污水處理達(dá)標(biāo)后經(jīng)排水管線向深海排放,而含油污水經(jīng)處理后則循環(huán)使用?!斑_(dá)標(biāo)排放不是我們的目的,目前含鹽污水零排放項目正在推進,最終要實現(xiàn)含鹽污水零排放,水體零污染?!眳乔嗾f。
結(jié)合裝置特點,惠州煉油在選擇一流設(shè)備的同時,認(rèn)真研究設(shè)備國產(chǎn)化,確保關(guān)鍵設(shè)備先進可靠,成本較低。對設(shè)備實施了先進的在線狀態(tài)監(jiān)測,實時掌握運行狀態(tài)。全面推行機泵油霧潤滑技術(shù),改革了傳統(tǒng)潤滑管理方式。確立了“一個平臺,兩個網(wǎng)絡(luò),三個層面”的信息化建設(shè)方案,煉廠過程控制、生產(chǎn)執(zhí)行、經(jīng)營管理等應(yīng)用有效集成。
2010年是惠州煉油正式運營的第一個整年。年綜合商品率94.50%(高于設(shè)計值),輕油收率78.81%,加工損失率0.45%,綜合能耗62.84Kg標(biāo)油/噸油,均優(yōu)于年度目標(biāo)值。節(jié)能減排計劃完成率100%,產(chǎn)品出廠合格率100%,產(chǎn)品質(zhì)量享譽市場,高標(biāo)準(zhǔn)油品供應(yīng)上海世博會和廣州亞運會。
“惠州煉油的產(chǎn)品我們放心,顧客用后普遍反映質(zhì)量高,積炭少,對發(fā)動機保護好?!笔啦陂g,上海一家加油站的負(fù)責(zé)人張先生說。
經(jīng)過兩年半的運行,惠州煉油常減壓裝置低溫、高溫部位的腐蝕均在控制范圍。
2011年7月6日,中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會主持的“高酸重質(zhì)原油加工技術(shù)的集成創(chuàng)新及應(yīng)用”科技成果鑒定會在惠州舉行。與會專家一致認(rèn)為,這項成果的成功開發(fā)為高酸重質(zhì)油高效加工提供了技術(shù)支撐,創(chuàng)造了科學(xué)的建設(shè)和運行管理經(jīng)驗,推廣應(yīng)用前景廣闊。通過與國際先進煉廠對標(biāo),鑒定報告評價:“該成果高酸重質(zhì)原油加工技術(shù)方面達(dá)到國際先進水平,部分技術(shù)指標(biāo)處于國際領(lǐng)先?!?/p>
惠州煉油“高酸重質(zhì)原油加工技術(shù)的集成創(chuàng)新及應(yīng)用”獲得中國石油與化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會科技進步一等獎后,總經(jīng)理董孝利說:“這項成果的取得,是廣大科技工作者長期努力鉆研的結(jié)果,也得益于惠州煉油‘科技支撐,創(chuàng)新驅(qū)動’的科技工作理念?!?/p>