趙興武,邵 文,萬(wàn)德斌
(中國(guó)石油華東設(shè)計(jì)院,山東 青島 266071)
進(jìn)料微量雜質(zhì)對(duì)重整進(jìn)料換熱器的影響及對(duì)策
趙興武,邵 文,萬(wàn)德斌
(中國(guó)石油華東設(shè)計(jì)院,山東 青島 266071)
分析了重整進(jìn)料中雜質(zhì)對(duì)重整進(jìn)料換熱器的影響,從生產(chǎn)情況分析,原料帶胺液,水含量長(zhǎng)期超標(biāo)是板換堵塞的主要原因。為保證裝置長(zhǎng)期安全平穩(wěn)生產(chǎn),提出了解決措施和建議。
重整進(jìn)料換熱器; 連續(xù)重整; 輕烴回收; 銨鹽
連續(xù)重整是煉油和石油化工重要的工藝之一,除生產(chǎn)高辛烷值汽油和芳烴外,還大量副產(chǎn)低成本氫氣。
近幾年隨著國(guó)Ⅳ和國(guó)Ⅴ汽油標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)行,進(jìn)一步凸現(xiàn)了連續(xù)重整裝置的重要地位。重整進(jìn)料換熱器(簡(jiǎn)稱(chēng):CFE)是重整裝置的最關(guān)鍵設(shè)備,對(duì)重整裝置的能耗和是否長(zhǎng)周期運(yùn)行密切相關(guān)。
本文針對(duì)國(guó)內(nèi)某連續(xù)重整裝置生產(chǎn)中發(fā)生板式換熱器堵塞的情況,結(jié)合生產(chǎn)運(yùn)行和理論分析,提出幾點(diǎn)建議和解決措施。
某煉廠連續(xù)重整裝置自2008年開(kāi)工以來(lái),重整進(jìn)料雜質(zhì)含量一直達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,原料中水含量和溴指數(shù)一直超標(biāo),造成板式換熱器堵塞,分別于2009年5月及12月兩次因該板換冷流側(cè)進(jìn)出口壓降增大而被迫停工檢修。同時(shí)再生系統(tǒng)催化劑粉塵量也一直較高,比表面積由新劑的177下降到153,嚴(yán)重影響催化劑活性的發(fā)揮。
表1為重整進(jìn)料雜質(zhì)含量,圖1為不同時(shí)間重整進(jìn)料中水含量分析圖。
項(xiàng) 目 設(shè)計(jì)值 污染時(shí)測(cè)定值w(硫)/(μg﹒g-1) 0.2~0.5 4~22 w (氮)/(μg﹒g-1) ≤0.5 最大500 w (總氧)/(μg﹒g-1) ≤5.0 100 左右溴指數(shù)/(mg﹒100-1﹒g-1) ≤10 100~200
按照慣例,重整裝置的原料預(yù)處理部分布置在重整界區(qū)內(nèi),其目的是為連續(xù)重整裝置提供餾程和雜質(zhì)含量合格裝置,而本裝置的原料預(yù)處理部分布置沒(méi)有布置在界區(qū)內(nèi),采用的是輕烴整合的工藝流程,分餾系統(tǒng)流程也不同于傳統(tǒng)流程,并且采用多股物料進(jìn)入預(yù)處理部分的輕烴整合的流程。
2.1 原料帶胺液
從裝置操作看,裝置曾發(fā)生過(guò)重整原料被污染,進(jìn)料帶胺液情況。分析裝置上游流程,本裝置原料來(lái)自上游輕烴回收裝置生產(chǎn)的精制石腦油。輕烴回收流程中各裝置來(lái)的煉廠干氣采用胺法脫硫工藝技術(shù),以N-甲基二乙醇胺溶液(MDEA)作脫硫劑,精制石腦油用于吸收脫硫后干氣中的輕烴,吸收油與石腦油加氫汽油一起進(jìn)入脫丁烷塔汽提,石腦油分餾塔底精制石腦油作為重整進(jìn)料至連續(xù)重整裝置。胺洗后的干氣會(huì)攜帶微量胺液,經(jīng)精制石腦油吸收后留在油內(nèi)進(jìn)入脫丁烷塔,由于胺液無(wú)法被汽提出去,這樣重整進(jìn)料中就不可避免攜帶胺液。
圖1 重整進(jìn)料水含量分析圖Fig. 1 Test value of water content in feedstock
2.2 原料帶水
重整進(jìn)料中水含量過(guò)高一般是上游汽提塔汽提效果差、采用蒸汽加熱設(shè)備內(nèi)漏等情況導(dǎo)致。從流程看,石腦油加氫裝置為防止銨鹽結(jié)晶腐蝕設(shè)有連續(xù)注水系統(tǒng),因此自預(yù)加氫高分罐底來(lái)的加氫石腦油含有飽和水,同時(shí)輕烴回收裝置用于吸收LPG的精制油也含有一定水分,此兩股油混合后進(jìn)入脫丁烷塔進(jìn)行脫水,脫硫氮等雜質(zhì),如果脫丁烷塔(汽提塔)操作控制不好,油中水很難達(dá)到重整進(jìn)料要求。本裝置由于占地面積限制,脫丁烷塔和石腦油分餾塔塔底加熱設(shè)備均采用浮頭式重沸器,熱源為3.5 MPa蒸汽。從現(xiàn)場(chǎng)了解到,管網(wǎng)蒸汽壓力一直為3.0 MPa左右,使得蒸汽焓值較低,無(wú)法提供足夠的熱量,降低了汽提塔汽提效果,這應(yīng)該是重整進(jìn)料水含量超標(biāo)的一個(gè)主要原因。另外,塔底加熱設(shè)備采用浮頭式重沸器,現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)表明,浮頭式重沸器運(yùn)行時(shí),介質(zhì)在重沸器內(nèi)發(fā)生相變,操作壓力產(chǎn)生瞬間波動(dòng),加上管束振動(dòng),導(dǎo)致螺栓松動(dòng),引起內(nèi)浮頭密封墊片失效發(fā)生內(nèi)漏。
3.1 氮
重整原料中若含有氮化物,在重整反應(yīng)條件下,進(jìn)料中的有機(jī)氮化物會(huì)轉(zhuǎn)化為NH3;同時(shí),全氯型重整催化劑的活性組分復(fù)合物在濕環(huán)境中容易水解失氯,形成 HC1,與 NH3結(jié)合生成 NH4C1[1]。NH4C1在200 ℃左右就會(huì)結(jié)晶,因此只要低于此溫度就會(huì)有NH4Cl析出。NH4Cl不溶于重整油,隨反應(yīng)器流出物進(jìn)入下游設(shè)備,通常沉積于反應(yīng)系統(tǒng)冷換設(shè)備、氣液分離器、壓縮機(jī)吸入口以及重整脫戊烷塔塔盤(pán)等處堵塞設(shè)備。
3.2 胺液
胺液除了吸收H2S外,也與系統(tǒng)中其他酸反應(yīng),生成不能通過(guò)汽提除去的烷基醇胺鹽,即熱穩(wěn)態(tài)鹽(HSS)。熱穩(wěn)態(tài)鹽的陰離子通常包括硫酸根(SO4-)、氯離子(C1-)等[2]。熱穩(wěn)態(tài)鹽的存在不僅導(dǎo)致管線和設(shè)備的腐蝕,還會(huì)造成管線,過(guò)濾器、換熱器、塔盤(pán)等設(shè)備堵塞。熱穩(wěn)態(tài)鹽的去除方法通常是在線清洗離子交換或用新鮮胺液進(jìn)行清洗,采用普通蒸汽汽提或水沖洗不能去除。
3.3 水
重整催化劑是一種雙功能催化劑,金屬活性是由催化劑上的金屬鉑提供,酸性活性是由催化劑上的氯提供。重整催化劑在使用過(guò)程中,催化劑上的氯不斷流失,同時(shí)又不斷的補(bǔ)充,氯含量處于動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài)[3]。過(guò)量的水會(huì)洗掉催化劑上的氯,影響催化劑的酸性功能,酸性功能的弱化使得催化劑異構(gòu)化、脫氫環(huán)化能力降低,引起芳烴轉(zhuǎn)化率下降,汽油辛烷值下降,溴指數(shù)超標(biāo)等很多質(zhì)量問(wèn)題。為了補(bǔ)充催化劑上損失的氯,就需要加大注氯量來(lái)保持水氯平衡,不但浪費(fèi)了注氯劑,而且會(huì)造成系統(tǒng)的腐蝕,催化劑表面積下降,鉑晶粒聚集變大,載體強(qiáng)度降低,導(dǎo)致催化劑性能變差,粉塵增多。裝置實(shí)際生產(chǎn)中已經(jīng)暴露出水造成的后果:注氯量大,催化劑持氯能力下降,載體比表面積降低,粉塵增多。同時(shí),在有氯且有較多水的情況下,金屬上積炭的形成速度迅速增加,而系統(tǒng)水位較低時(shí),即使有較多的氯其積炭的形成速度也沒(méi)有那么快。因此,較多的氯和水的存在對(duì)積炭的生成有促進(jìn)作用[4]。
3.4 溴價(jià)
溴價(jià)是反映進(jìn)料中的烯烴含量,本裝置原料除了直餾石腦油外,還包擴(kuò)加氫裂化汽油、渣油加氫石腦油等。如果有未經(jīng)加氫處理的二次加工油直接進(jìn)入重整原料油中,其中的不飽和烴,特別是二烯烴,在一定溫度下易于聚合生成大分子的膠質(zhì),進(jìn)一步生成焦質(zhì),積結(jié)在設(shè)備表面堵塞設(shè)備,造成設(shè)備壓降增大。
重整Packinox板式換熱器板束由不銹鋼薄板經(jīng)水下爆炸成型后疊合焊而成,每片板頁(yè)為之字型曲線的波浪板,相鄰兩張板的波浪走向總是正交形成成千上萬(wàn)個(gè)接觸點(diǎn)[5]。由于兩張板之間的間隙很小,如果進(jìn)料攜帶雜質(zhì),很容易造成板換堵塞。
重整裝置設(shè)備發(fā)生堵塞一般是由于銨鹽結(jié)鹽,但銨鹽一般發(fā)生在板換低溫位的熱流出口處及下游空冷等設(shè)備,但從現(xiàn)場(chǎng)反饋的信息是板換冷流側(cè)發(fā)生堵塞,熱流側(cè)至空冷壓降正常,壓縮機(jī)和空冷沒(méi)有發(fā)現(xiàn)結(jié)鹽現(xiàn)象。況且重整原料中水含量超標(biāo),更不利于銨鹽沉積,因此,NH4Cl結(jié)鹽不是堵塞板換的主要因素。
由于重整原料中攜帶胺液,水含量又超標(biāo),水將催化劑上的氯沖洗下來(lái)形成 HCl,被循環(huán)氫帶到板換底部與噴射棒噴出的精制油中的胺液反應(yīng)易形成熱穩(wěn)態(tài)鹽,積聚在板束中,堵塞板換。同時(shí)進(jìn)料溴價(jià)較高,容易聚合形成膠質(zhì),附著在板束表面,在高溫部位結(jié)焦堵塞板換。從現(xiàn)場(chǎng)清洗結(jié)果看,原料帶胺液和溴價(jià)高是引起板換堵塞的主要原因。
催化重整過(guò)程對(duì)環(huán)境要求是十分嚴(yán)格的,而且都是微量的,原料中的雜質(zhì)含量、系統(tǒng)的水分和氯的氣氛都對(duì)過(guò)程有著密切的關(guān)系,控制好環(huán)境,催化重整反應(yīng)才能正常進(jìn)行,因此,嚴(yán)格控制重整進(jìn)料中雜質(zhì)含量是保證重整裝置正常操作的重要環(huán)節(jié)。
(1) 優(yōu)化預(yù)處理部分流程。裝置的原料預(yù)處理部分沒(méi)有布置在連續(xù)重整裝置內(nèi),生產(chǎn)操作也不是由重整裝置的操作人員完成,采用的是輕烴整合的工藝流程,很難保證重整進(jìn)料的雜質(zhì)含量合乎要求。建議將預(yù)加氫油單獨(dú)汽提后直接進(jìn)重整裝置,由重整裝置人員進(jìn)行控制預(yù)加氫操作,以保證重整進(jìn)料雜質(zhì)含量合格。
(2) 塔底采用U型管式重沸器或重沸爐。裝置由于占地面積限制,脫丁烷塔(汽提塔)和石腦油分餾塔塔底加熱設(shè)備均采用浮頭式重沸器,熱源為3.5 MPa蒸汽。蒸汽品質(zhì)對(duì)汽提塔汽提效果影響較大,同時(shí)浮頭式重沸器易發(fā)生內(nèi)漏。建議將浮頭式重沸器改為U型管式,并在換熱管和管板焊頭處采用先強(qiáng)度焊后貼脹的連接方式,以降低重沸器蒸汽內(nèi)漏的幾率。但從裝置的穩(wěn)定運(yùn)行和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益看,建議優(yōu)先采用重沸爐加熱。
[1] 陳國(guó)平. 重整脫戊烷塔銨鹽堵塞的原因與對(duì)策[J]. 石油煉制與化工,2004,35(12):49-52.
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Effects of Trace Impurities in Feed on Feed Heat Exchangers of Reforming Unit and Measures
ZHAO Xing-wu,SHAO Wen , WAN De-bin
(Petro China East-China Design Institute, Shandong Qingdao 266071, China)
Effects of trace impurities in feedstock on reforming feed exchanger were analyzed. It was concluded from operation that a mine and water in feed were the main factors. The measures to solve reforming feed exchanger blockage were proposed in order to ensure the unit operating steadily.
Feed exchanger; CCR; Light hydrocarbon recovery; Ammonium salt
TE 624
A
1671-0460(2011)01-0060-03
2010-10-20
趙興武(1966-),女,高級(jí)工程師,山東青島人,1989年畢業(yè)于華東石油學(xué)院石油加工專(zhuān)業(yè),研究方向:長(zhǎng)期從事石油化工行業(yè)的安全、環(huán)保評(píng)價(jià)和設(shè)計(jì)工作。E-mail:zxwqd1028@163.com,電話:0532-83876190。