濟南鋼鐵集團有限公司 王宗福 李道靜
濟鋼集團高爐噴吹系統(tǒng)采用三個噴吹罐并列布置上料,噴吹主管加爐前分配器的噴吹形式,通過對噴煤工藝的改進和操作優(yōu)化,徹底解決了噴吹工藝存在的問題,滿足了高爐噴煤量的要求,降低了成本,實現(xiàn)了節(jié)能降耗。
濟南鋼鐵集團有限公司新建的3 200m3的冶煉高爐系統(tǒng)的噴吹工藝與老區(qū)的高爐相同,存在諸多缺點。首先是噴吹倒罐啟動困難,能造成高爐的斷噴,給高爐噴煤的穩(wěn)定性造成了一定影響;其次是煤粉噴吹波動大,這對高爐爐況的穩(wěn)定十分不利;第三是煤粉雜質多,阻力大;第四是煤粉裝罐時間長導致噴吹周期較長;第五是噴吹罐小放散管磨損嚴重,軟管和鐵管等的磨漏現(xiàn)象在投產(chǎn)初期時有發(fā)生,該現(xiàn)象表明噴吹罐內頂部流化過濾板受損或者其密封性不好;第六是噴煤保障力不足,由于供氣壓力的不足,引發(fā)了高爐停煤問題;最后是噴吹罐頂部充壓造成氣源壓力波動大,由于氣壓下降超過0.5MPa,不僅引起了稱重的波動,還影響噴煤過程的穩(wěn)定性和噴煤量。
為了解決工藝系統(tǒng)中的問題,在投產(chǎn)前后適時采取相應措施,改進方案和優(yōu)化了操作程序。
(1)導致裝煤時間長的原因是煤粉倉下料口處棚料,采取的措施是在下料管上部給氣動蝶閥并聯(lián)一氮氣疏松管并納入程序控制。通過此方法,大大縮短了裝煤時間。
(2)對操作程序進行優(yōu)化,使氣源穩(wěn)定并設法減小罐壓的波動和噴煤的脈動。第一是由傳統(tǒng)的罐壓控制改為壓差控制,方便了壓力的控制,保持壓差恒定;第二是采用罐上加壓和罐下流化的模式。所用氣體為氮氣,之后通過導出管使被流化的煤粉連通到補氣器,再利用二次風傳送煤粉到位于高爐平臺上的分配器中;第三是裝煤過程的優(yōu)化。裝煤流程是開動大放散閥,在疏松閥開的同時打開上煤蝶閥,使罐重到設定值,并關閉上述各閥,隨后打開錐部流化閥,關閉給煤閥,打開出煤閥,再給罐內充壓,罐的狀態(tài)為等待;第四是噴吹過程。在罐壓達到設定值后,打開穩(wěn)壓切斷閥,自動補壓,無特殊情況不用打開上部的充壓閥;第五是打開給煤閥并向高爐送煤;第六是倒罐,在噴吹罐重量噴達到設定值時,依次打開備用罐補氣閥、流化閥、送煤閥等閥,處于正常送風狀態(tài)。在備用罐充壓達值后,開補壓閥,以保持罐壓穩(wěn)定。當混壓壓力和補氣壓力氣壓接近時,關噴吹罐流化閥及下煤閥,打開備用罐、下煤閥并進行噴吹,原噴吹罐轉入備用,隨后關閉轉備用罐的送煤閥、補氣閥,開卸壓閥卸壓,待到零后關好卸壓閥,開圓頂閥裝煤備用。
此過程操作簡單,閥門動作頻率比較小,噴煤故障率也隨之降低,同時降低了噴煤故障率,克服了原程序的諸多缺點。
(3)利用電磁鐵和振動篩等清除了來自原煤中的雜質,保證了高爐大煤量的噴吹。
(4)通過改進小放散管的結構布置和延長小放散管使用壽命,解決了放散管的磨損和污染環(huán)境問題。
(5)為噴吹的氮氣增加備用氣源,在氣壓或者流量不足時進行補氣,提高了噴煤的穩(wěn)定性。
縮短了裝煤時間,優(yōu)化了操作程序,穩(wěn)定了噴吹罐狀態(tài),提高了高爐噴煤量的準確性,降低了管道和閥門的故障率,提高了噴煤過程的穩(wěn)定性;從源頭上降低了能源的消耗和污染物的產(chǎn)生,實現(xiàn)了工廠廢水的零排放。
高爐煤氣的凈化采用了干式除塵法,3 200m3高爐的高爐煤氣采用干式除塵和濕式除塵的主要能耗及TRT發(fā)電量對比如表1所示。
表1 3200m3高爐的高爐煤氣干式和濕式除塵技術參數(shù)對比表
(1)高爐煤氣實現(xiàn)了合理利用,煤氣利用率提高至98.5%,放散率為1.5%,大幅度降低了環(huán)境污染;
(2)實現(xiàn)了TRT高爐余壓發(fā)電,不但回收了高爐煤氣壓力的潛在能量,還降低了煤氣管道的噪聲;
(3)實現(xiàn)了對冷卻水的循環(huán)利用,循環(huán)利用率達到了95.98%;
(4)通過余熱利用,不僅提高了高爐風溫和冶煉強度,而且減少了能源的消耗;
(5)利用除塵灰,使其作為燒結原料,實現(xiàn)了除塵灰的二次利用。
(1)實現(xiàn)了廢氣、廢水的有效處理。經(jīng)除塵器處理后的高爐廢氣,其排塵濃度均達到了國家排放標準,其排塵濃度為100mg/m3以下。使用水的循環(huán)串級使用,使生產(chǎn)水的重復利用率達到了95.8%;
(2)實現(xiàn)了廠界噪聲達標。由于3 200m3高爐及其配套系統(tǒng)都配備了消聲設施,加上對中間轉運站、高爐煤氣減壓閥組、高爐礦槽、煤粉制備廠房的隔聲處理,實現(xiàn)廠界噪聲達標;
(3)實現(xiàn)了固體廢棄物的全部利用。如3 200m3高爐?;ㄟ^瀝水程序,成為了水泥原料,得到了全部利用;除塵器產(chǎn)生的除塵灰和瓦斯灰也都作為燒結配料實現(xiàn)了廢物利用。
實踐證明,濟鋼高爐噴煤系統(tǒng)工藝優(yōu)化和改進方法合理可行,效果顯著,不僅促進了新區(qū)3 200m3高爐的生產(chǎn),而且對老區(qū)噴吹系統(tǒng)也具有一定的參考價值,為穩(wěn)定高爐生產(chǎn)和增產(chǎn)降焦提供了良好的條件,實現(xiàn)了節(jié)能降耗的目的。