高永華 司念亭 (中海石油(中國)有限公司天津分公司 天津300452)
隨著渤海油田開發(fā)生產(chǎn)的不斷深入,油水井長年磨損、腐蝕、受地層塑性變形以及各類施工措施的影響,造成的套管損傷問題逐漸增多,不僅使油氣產(chǎn)量下降,產(chǎn)層污染,甚至可能導致油水井報廢。目前,渤海油田油水井套管損傷主要以套管變形、破裂、穿孔等類型為主,在生產(chǎn)上直接表現(xiàn)為破漏特征。我們先后在錦州9-3油田、綏中36-1油田發(fā)現(xiàn)幾口套損竄槽油水井,針對套管堵漏問題,根據(jù)不同的井況,制定出一套適應不同油水井的套損井綜合治理技術。
2004年11月,SZ36-1-H28水源井:產(chǎn)水量1 000 m3/d緩慢下降到200 m3/d。
兩次欠載造成停泵故障,檢泵后電泵機組砂卡過載故障,期間經(jīng)多次檢泵轉變頻生產(chǎn),產(chǎn)液中仍一直含地層砂。
2007年11月,SZ36-1-C25hf水平“魚骨刺”型分枝井:產(chǎn)液由240 m3/d上升至270 m3/d,含水由38%上升至48%,此后含水持續(xù)上升到80%,產(chǎn)液也逐漸上升到380 m3/d。2009年2月,該井含水上升至90%,產(chǎn)液穩(wěn)定在370 m3/d。12月含水突升至100%,產(chǎn)液下降,電流、油壓無明顯變化,期間加密取樣觀測,總礦化度為8 449 mg/L,氯根含量5 072 mg/L,判斷為注入水,懷疑井下套管存在漏點。
表1 油水井套損現(xiàn)象
2009年4月,JZ9-3W5-2油井:化驗含水突然由53%上升到77%,5月手動停泵化驗含水100%。
2009年8月,SZ36-1-A32同井抽注井:因水層出砂進行大修,在重新防砂過程中,座封館陶水層SC-1R頂部封隔器后,環(huán)空打壓驗封時無泵壓,懷疑上部套管有破損。
2009年10月,JZ9-3E1-8油井:化驗含水由50%上升到95.7%,產(chǎn)液量由74 m3/d上升到140 m3/d,懷疑該井套管某處可能存在破損,導致管外水竄至井內。
2010年4月,JZ9-3W4-3油井:產(chǎn)液從290 m3/d上升到430 m3/d,含水由76%升到96%居高不下,推測上部套損導致館陶組地層水進入井筒。
針對各油水井的特點,我們制定了不同的套管找漏檢測技術(見表2):采用RTTS封隔器與定位密封(或堵塞器)配合卡層驗漏,確定套損井段;采用氧活化生產(chǎn)測井檢測套管外流體竄流,確定套損井段與流量;采用多臂井徑測井儀檢測套管壁厚與井徑變化,確定套損井段及預測其潛在破損情況。
表2 油水井套損檢測方法
1.3.1 雙封隔器封堵 在電泵生產(chǎn)管柱中,直接串接下入雙過電纜封隔器卡封出水層段,恢復油井生產(chǎn)。JZ9-3W5-2井下入雙過電纜封隔器成功卡封水層。該技術應用簡單,作業(yè)時間短,適用于臨時性封堵。
1.3.2 套管補貼 將脹管式的套管補貼工具下入井里套管漏點處,打壓座封脹管,使脹管兩端的密封管完全嵌入套管壁上,達到堵漏目的。
NB35-2-A24井下入脹管式的套管補貼工具,打壓座封后成功封堵井下套管漏點。該種方法缺點是形成了套管內的縮徑,為以后一系列的井下作業(yè)造成了復雜性。
1.3.3 水泥漿堵漏 將一定比重的水泥漿擠入地層縫隙或多空地帶、套管外空洞破漏處等目的層,候凝后在地層或地層和套管之間形成密封帶,達到封堵套管漏點等目的。SZ36-1-A32和SZ36-1-H28井通過擠水泥方式堵漏成功。該技術水泥用量較大,水泥凝固時間不宜控制。
1.3.4 化學堵漏 從地面向井筒內注入配好的LHD化學堵漏劑,將堵漏劑擠入套管破漏位置的環(huán)空間隙及近井地帶的地層孔隙中,駐留并形成具有一定強度和密封性能的封堵段,達到修補套管破漏的目的。
LHD化學堵劑具有以下性能:①駐留性好,減少用量,縮短施工周期。LHD堵劑進入封堵目標層后能夠通過快速形成牢固的網(wǎng)架結構有效地駐留在漏失層中,大大減少了堵劑用量,提高施工成功率。②界面膠結強度高,保證施工效果(見圖1、2),正是上述微觀結構的本質區(qū)別使得兩種堵劑的抗沖蝕能力產(chǎn)生了較大區(qū)別(見表3)。③配制的堵漿流動性和穩(wěn)定性好,擠注壓力低,固化時間易于調整。④LHD堵劑能夠實現(xiàn)找漏堵漏施工一體化。由于LHD堵劑在進入封堵目標層后能快速形成網(wǎng)狀封堵層,使施工壓力明顯升高(上升幅度3~15 MPa),從而能夠在堵漏修復施工時及時發(fā)現(xiàn)漏層,實現(xiàn)找漏堵漏施工一體化,使該堵劑能用于無法確定漏層位置的井。而普通堵劑無法在封堵目標層快速形成封堵層,因而無法找漏。
主要技術指標:施工成功率達到98.5%;適應施工井溫度20~1 600℃;適應井深500~3 800 m;施工后48 h,井口試壓承壓能力(封堵強度)為10~35 MPa;有效期3年以上。在渤海油田套損治理的幾口井中,SZ36-1-C25hf、JZ9-3W4-3井使用該化學堵漏劑成功封堵套損漏點。
圖1 動態(tài)養(yǎng)護條件下新型化學堵劑-鋼管膠圖
圖2 表面層被溶蝕后露出的新鮮表面
表3 動態(tài)條件下膠凝材料固化體膠結強度試驗(高排量)
目前,在渤海油田根據(jù)此綜合治理方法,連續(xù)作業(yè)了一些油水井,對這些井治理后的效果跟蹤分析,統(tǒng)計顯示這些油水井治理后日增油435方/天,日增水2 500方/天,綜合治理效果明顯。
圖3 3種封堵技術對比
如:SZ36-1C25hf井套管堵漏作業(yè)從2010年4月1日開始,到2010年4月28日結束,整個作業(yè)時間26.83 d,除去天氣以及其他情況的影響,有效作業(yè)時間為14.67天,其中整個堵漏施工作業(yè)時間為5.4 d。
截止到2010年12月31日計量日產(chǎn)液272方,日產(chǎn)油198方,實現(xiàn)了從2009年12月到現(xiàn)在日產(chǎn)油量0至198方的突破。
我們將以上的3種封堵技術從工期、施工規(guī)模、有效期、作業(yè)風險、費用等幾個方面進行了對比,如圖3。
綜上所述,4種方法各有優(yōu)缺點,在作業(yè)中,我們針對不同的油水井可選擇使用不同的封堵方法。隨著渤海油田日益開發(fā)的加劇,預計每年越來越多的套損井將會出現(xiàn)在我們面前。根據(jù)綜合治理的幾口套損井的綜合效果評比,此綜合治理方法非常適用于渤海油田,具有廣闊的應用前景?!?/p>
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