葛曉忠
(蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 機電工程系,蘇州 215104)
全自動高速濕巾包裝機是一種典型的水平式連續(xù)運行的包裝機,主要功能是對包裝膜進行預(yù)處理后,對輸送到包裝機上的濕巾進行包裝處理。本文以FP型全自動高速濕巾包裝機為例,采用西門子運動控制系統(tǒng)—SIMOTION D作為本包裝機的運動控制器,對其進行分析和控制。
在以往的運動控制領(lǐng)域,一般的電機驅(qū)動器提供了運動控制功能(定位、同步等),但邏輯控制和復(fù)雜運算功能相當(dāng)弱,而一般的PLC提供了較全面的邏輯控制功能,但又很難具備運動控制的全部功能。傳統(tǒng)的解決方式是將PLC和伺服控制器配合使用,完成邏輯控制功能與運動控制功能,但存在高速數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)同步和精確控制等方面的問題。SIMOTION D集成了邏輯控制與運動控制,可以獨立完成PLC加電機驅(qū)動器的所有功能,主要應(yīng)用于控制要求復(fù)雜,控制速度快,要求精確運動的領(lǐng)域中[1~3]。
FP型全自動高速濕巾包裝機的工藝流程如下:
包裝膜開卷→牽引輸送→噴碼→打孔→貼標(biāo)簽→送蓋貼蓋標(biāo)→貼蓋→集料裝置→濕巾輸送→等距輸送→入袋→裹包縱封→橫向封切斷→成品輸送。
工藝原理圖如圖1所示。
圖1 工藝原理圖
1)包裝膜用一備一,采用中心開卷,具有自動接料功能。切孔刀自動跟蹤包裝膜速度進行切孔,切孔位置可以調(diào)整,并采用色標(biāo)糾偏。貼標(biāo)裝置自動跟蹤包裝膜速度,貼標(biāo)位置也可以調(diào)整,且具有2級標(biāo)簽自動切換功能。
2)貼蓋裝置的蓋子從儲料器中下落,經(jīng)輸送帶先進行蓋子的貼標(biāo)和上膠處理,然后通過貼蓋撥叉貼到包裝膜上。貼蓋自動跟蹤包裝膜速度,貼蓋位置可以調(diào)整。
3)生產(chǎn)好的濕巾在集料裝置上聚集,經(jīng)過濕巾輸送和等距輸送進入包裝膜進行包裹,濕巾進入膜的相對位置可以調(diào)整。
4)包裝膜包裹濕巾后通過縱封裝置進行加熱封口,然后通過加熱橫封、插角和切斷完成制袋和包裝成型,橫封裝置封口時自動跟蹤包膜的速度,封口位置可以調(diào)整,并采用色標(biāo)自動糾偏功能。
F P型包裝機的系統(tǒng)控制部分由一臺SIMOTION D445和二臺Control Unit CU320構(gòu)成;驅(qū)動部分一共有15個伺服軸。系統(tǒng)的主要控制和驅(qū)動部分配置如表1所示。
表1 系統(tǒng)配置圖
結(jié)合包裝機的實際工藝把工藝功能分為以下五個部分,并形成了相應(yīng)的程序功能塊,如表2所示。
表2 工藝功能表
開卷功能采用西門子標(biāo)準的卷繞應(yīng)用功能塊,采用卷徑計算主速度加張力檢測的修正速度設(shè)定控制模式,開卷原理如圖2所示。
圖2 開卷原理圖
卷徑計算采用線速度對角速度進行積分的方式進行計算。設(shè)V為主機牽引線速度,ω為開卷軸的角速度,D為卷徑,K為由實驗確定的常數(shù),則根據(jù)下式計算卷徑:
根據(jù)設(shè)置的初始卷徑和當(dāng)前的主機牽引線速度可以計算出所需的開卷速度主設(shè)定值,然后通過開卷軸的速度變化趨勢計算出實際的卷徑,如圖3所示。
圖3 開卷參數(shù)界面
浮動輥傳感器檢測的實際值和設(shè)定值比較后進行PID運算,運算后的輸出值按一定的比例關(guān)系疊加到開卷軸的主設(shè)定值進行微調(diào)。
色標(biāo)糾偏的功能原理是利用色標(biāo)傳感器的觸發(fā)信號去測量相應(yīng)電機編碼器的實際位置值,然后與設(shè)定值進行比較,判斷電機的相位是超前還是滯后,從而對電機進行相應(yīng)的加速或減速處理。
使用TM15模塊的Measuring_input功能可以測量電機編碼器,但需要使用快速響應(yīng)輸入點[4]。對TM15模塊的輸入點設(shè)置成Measuring_input功能,需要注意的是輸入點的地址值需要進行相應(yīng)字節(jié)數(shù)的“offset”,如圖4所示。
圖4 TM15配置圖
故對軸上的Measuring_input功能進行配置時,輸入地址同樣需要進行相應(yīng)的偏置[5]。圖5中所示TM15_09模塊的第一個輸入點DI0(端子X520.2)上接有色標(biāo)傳感器,需要使用Measuring_input的硬件輸入地址為391.0。
圖5 Measuring_input配置圖
在使用色標(biāo)糾偏功能時,需要根據(jù)實際的工藝要求進行相應(yīng)的限制,首先測量編碼器的實際誤差要達到一定的程度才能啟用糾偏;其次糾偏的動作不能在相位軸的同步區(qū)域內(nèi)進行;再次糾偏的速度要適當(dāng),最好能在一個周期內(nèi)完成需要糾偏的角度,不能太慢,更不能導(dǎo)致相位軸反轉(zhuǎn),如圖6所示。
圖6 糾偏設(shè)置界面
程序中使用了系統(tǒng)功能塊“_setcamscale”對凸輪曲線進行修改,以達到快速變更產(chǎn)品規(guī)格時得到不同的凸輪曲線的要求。
如切孔刀輥的刀刃有一定的長度,當(dāng)?shù)度薪佑|包裝膜時需要保證刀刃的切線速度和膜的線速度一致,才不致于撕破包裝膜。而實際的包裝長度是隨產(chǎn)品規(guī)格所變化的,所以需要根據(jù)實際的HMI上設(shè)置的包裝長度和同步區(qū)域的寬度等參數(shù)來繪制凸輪曲線[6]。
首先建立一條0~360度斜率為1的原始凸輪曲線,然后在程序中使用“_setcamscale”對凸輪曲線進行相應(yīng)規(guī)格的更改。
把凸輪曲線簡單的分成二段,同步區(qū)和非同步。在程序中定義凸輪曲線的三個點和二個斜率值,如圖8所示。
圖7 原始凸輪曲線
圖8 凸輪參數(shù)定義
圖8中campoint1和campoint3是固定值,需要求證的其余三個變量值的公式如圖9所示?!癱amscale.packLength”是HMI上設(shè)置的包裝長度,“camscale.Diameter”是HMI上設(shè)置的相位輥的直徑,“camscale.syncRange”是HMI上設(shè)置的同步區(qū)域的寬度。
圖9 需要計算的三個變量值
根據(jù)公式得到“_setcamscale”功能塊所需要的所有接口參數(shù),凸輪曲線的二段,分二次調(diào)用此功能塊,即可得到所要求的凸輪曲線。
圖10 所求凸輪曲線
運行控制界面可以控制機器的運行、設(shè)置包裝膜的長度和監(jiān)視實際運行的速度,如圖11所示。
電機選擇界面用來對各臺伺服電機進行選擇性的啟用或屏蔽,可以簡單地實現(xiàn)對單臺或部分電機的手動操作,如圖12所示。
圖11 運行監(jiān)控界面
圖12 電機選擇界面
包裝膜牽引和送膜等軸進行速度同步,結(jié)合設(shè)置包裝膜的長度參數(shù)和輸送輥的直徑參數(shù),可以計算出速度同步的比例系數(shù),從而控制輸送軸的速度。在速度比例界面可以對速度同步高低速的比例系數(shù)分別進行微調(diào),對各個軸同步比例系數(shù)的單獨調(diào)整可以改變各級材料牽引的張力,對總體的比例系數(shù)的調(diào)整可以修正實際的分切長度,如圖13所示。
圖13 速度調(diào)整界面
貼標(biāo)控制界面用于調(diào)整各個標(biāo)簽貼在包裝膜上的位置,自動換標(biāo)功能主要利用設(shè)定的二卷標(biāo)簽的總數(shù)量進行操作,使用中的標(biāo)簽當(dāng)前數(shù)量由設(shè)定值減少為一定值時將自動切換到備用卷上,切換的時機由二卷標(biāo)簽的先后順序和之間的相隔數(shù)量來決定,如圖11所示。
圖14 貼標(biāo)控制界面
PLC+MASTERDRIVES MC解決方案代表了運動控制中一類比較經(jīng)典的解決方案,即PLC完成運算以及數(shù)據(jù)處理功能,MASTERDRIVES MC完成了運動控制的全部功能,西門子SIMOTION與該解決方案相比具有非常明顯的優(yōu)勢。
SIMOTION D提供了內(nèi)部通訊的DRIVE-CLIQ通訊接口,該接口適用于SIMOTION D和S120伺服驅(qū)動器之間的通訊,伺服電機編碼器反饋信號等,通訊速率可達到100Mbps,可輕松實現(xiàn)高速數(shù)據(jù)同步。
SIMOTION D提供了若干高速數(shù)字量輸入、輸出通道,可以連接對速度響應(yīng)要求高的信號,實現(xiàn)最快響應(yīng)。
PLC+MASTERDRIVESMC方案里編程人員必須精通PLC的編程、MASTERDRIVESMC的編程以及人機界面的編程。在大多數(shù)情況下,完全了解上述三個不同編程方法是有一定困難的。
SIMOTION提供了一體化的解決方案,控制器,驅(qū)動器,人機界面的程序全部集成在一起,由一種工具進行開發(fā)。編程人員只要了解這一種工具即可完成三個不同部分的程序的編制,大大的簡化了工作量。
SIMOTION作為西門子新一代運動控制器增加了很多實用功能,形成了標(biāo)準的配置和相應(yīng)的工藝功能塊,降低了使用者的編程難度,在各個行業(yè)都有較多的典型應(yīng)用,在控制要求高的機械上充分體現(xiàn)了它的優(yōu)勢。與傳統(tǒng)的PLC+伺服驅(qū)動控制器的方案相比,SIMOTION系統(tǒng)軟硬件集成度高、實現(xiàn)多任務(wù)運動控制、現(xiàn)場布線簡單、維護方便。
FP型全自動高速濕巾包裝機以西門子的高性能SIMOTION系統(tǒng)作為運動控制系統(tǒng),簡化了設(shè)備的編程和調(diào)試過程,提高了機器的整體性能,使得系統(tǒng)的開發(fā)周期大大縮短。開放式的HMI界面設(shè)計、預(yù)置的設(shè)備參數(shù)和運行參數(shù)的自動調(diào)整等功能,大大減少了操作人員的工作強度并提高了設(shè)備的運行效率。配套好的濕巾包裝機經(jīng)過現(xiàn)場實際投入生產(chǎn),系統(tǒng)運行穩(wěn)定,運行效果良好,加工質(zhì)量達到要求并提高了生產(chǎn)效率。
[1] 崔潤記,張君峰,李忠.西門子新型運動控制器SIMO-TION D435在全鋼工程胚成型機上的應(yīng)用[J].橡膠技術(shù)與裝備,2007,33(4):49-54.
[2] 張翼成,林嘉瑜,胡明樟.SIEMENS SIMOTION D425在矯直機中的應(yīng)用[J].冶金叢刊,2007,171(5):22-24.
[3] 黃凱強,項古琴.SIMOTION D425在接箍上下料機械手上的應(yīng)用[J].機電工程,2008,25(9):65-68.
[4] SIMOTION D4XX commissioning and installation Manual[G].Siemens AG,2006.
[5] SIMOTION LAD/FBD programming and operating Manual[G].Siemens AG,2007.
[6] 葛曉忠.SIMOTION控制系統(tǒng)在全自動高速濕巾折疊機上的應(yīng)用[J].工業(yè)控制計算機,2011,24(5):41-42.