李 鵬,付連兵
(1.華電維坊發(fā)電有限公司,山東 濰坊 261204;2.山東電力建設(shè)第二工程公司,山東 濟(jì)南 250100)
華電濰坊發(fā)電有限公司翻車機(jī)系統(tǒng)是由武漢電力設(shè)備廠生產(chǎn)的單車O型翻車機(jī),系統(tǒng)由重調(diào)機(jī)、翻車機(jī)、遷車臺機(jī)及空牛四部分組成,設(shè)計(jì)卸煤能力為14節(jié)/h。其中重調(diào)機(jī)由5臺繞線式電機(jī)牽引一列重車,翻車機(jī)由4臺繞線式電機(jī)驅(qū)動翻車機(jī),重車翻轉(zhuǎn)后將煤卸入下部煤斗,遷車臺由1臺繞線式電機(jī)將翻車機(jī)翻卸后的空車廂從重車線移至空車線,推車器由1臺繞線式電機(jī)將遷車臺上的空車廂推出遷車臺,空牛由1臺繞線式電機(jī)將整列空車推離遷車臺。
重調(diào)機(jī)采用普通繞線電機(jī)串電阻的啟動方式,只有在啟動時能減小起動電流,在正常運(yùn)行過程中轉(zhuǎn)速是額定轉(zhuǎn)速,即重調(diào)機(jī)在運(yùn)行過程中無法實(shí)現(xiàn)調(diào)速,當(dāng)其接車和定位時必然對車廂車鉤、軌道及重調(diào)機(jī)本身造成很大機(jī)械沖擊,容易造成電機(jī)燒壞、減速機(jī)損壞等事故隱患。
翻車機(jī)采用普通繞線電機(jī)串電阻的啟動、主輔電機(jī)切換控制方式,工藝要求翻車機(jī)由副電機(jī)驅(qū)動,翻至30°附近時轉(zhuǎn)換為主電機(jī)驅(qū)動,翻車機(jī)在旋轉(zhuǎn)至165°附近時停止。在旋轉(zhuǎn)回零停止后靠慣性減速并準(zhǔn)確對軌,整個翻車過程只有兩個速度,全程無平滑調(diào)速對位,導(dǎo)致翻轉(zhuǎn)過程可控性降低,速度變化不平穩(wěn),延長了翻車機(jī)單機(jī)作業(yè)時間。另外,翻車機(jī)對對位精度要求很高,但是翻車過程中無調(diào)速控制,靠慣性減速對位可靠性大大降低,零位對軌不準(zhǔn)可能造成車廂出軌。零位及165°越位可能造成減速機(jī)沖擊損壞、沖擊損壞機(jī)械止檔等。
生產(chǎn)工藝要求遷車臺在重車線和空車線處準(zhǔn)確對軌。因此遷車臺對走行的調(diào)速要求非常高,減速必須平滑,定位必須準(zhǔn)確。原設(shè)計(jì)采用繞線電機(jī)串電阻啟動,遷車臺整個行走過程中無調(diào)速,靠慣性減速對位,對位精度較低,對軌不準(zhǔn)和起制動不平穩(wěn)都可能造成車廂脫軌。在啟動和停止過程中慣性較大,對機(jī)械沖擊很大。
空牛采用普通繞線電機(jī)串電阻的啟動方式,空牛在整個行走過程中額定轉(zhuǎn)速,即空牛在運(yùn)行過程中無法實(shí)現(xiàn)調(diào)速,當(dāng)其推車和停止時必然對車廂車鉤、軌道及推車機(jī)本身造成很大機(jī)械沖擊,從而造成車廂脫軌等重大事故隱患。
翻車機(jī)系統(tǒng)投運(yùn)以來,多次發(fā)生對軌不正、電機(jī)及減速機(jī)損壞、鋼絲繩拉斷等事故。2004年西線翻車機(jī)因零度越位造成了兩臺減速機(jī)損壞,推車機(jī)對整列車的沖擊造成軌道地基出現(xiàn)裂紋及變形3次。
新型全數(shù)字矢量型變頻器從根本上克服了原翻車機(jī)系統(tǒng)無調(diào)速缺點(diǎn),全數(shù)字量給定,高精度、高穩(wěn)定性,功率部分采用目前已成熟的IGBT元件,具有開關(guān)頻率高(輸出PWM波形更好)、對外干擾小、控制功率小的特點(diǎn),還具有智能保護(hù)功能,耐過電壓及過電流能力強(qiáng)。采用矢量控制,運(yùn)算精度高,控制方式靈活,可以設(shè)定多組控制參數(shù)并在運(yùn)行中切換,更好地滿足工藝要求,提高工作效率,縮短作業(yè)周期。
圖1 變頻調(diào)速原理
重調(diào)機(jī)由1臺AB 336 kW 1336F型變頻器驅(qū)動5臺重調(diào)機(jī)電機(jī),同時對電機(jī)的轉(zhuǎn)子繞組進(jìn)行短接。為了保證重調(diào)機(jī)準(zhǔn)確定位,重調(diào)機(jī)落臂以后低速(15 Hz)撞擊重列進(jìn)行接車,掛鉤后加速(40Hz),在到達(dá)摘鉤位之前減速(15 Hz)進(jìn)行定位,摘鉤后加速(30 Hz),在到達(dá)翻車機(jī)內(nèi)定位之前減速(15 Hz)進(jìn)行定位,提空銷后加速(30 Hz),抬臂位之前減速停止,抬臂后高速返回(50 Hz),在到落臂位之前減速(30 Hz),減速停止落臂。用此工藝后提高了重調(diào)機(jī)定位精度,全程速度可控,實(shí)現(xiàn)了低速接車,在與整列車聯(lián)掛時將機(jī)械沖擊降低到可接受的程度,避免對機(jī)械和軌道基礎(chǔ)的損害,高速返回原位時可準(zhǔn)確定位。
翻車機(jī)。對翻車機(jī)采用2臺AB 55 kW POWER 700型變頻器驅(qū)動2臺電機(jī),同時對主電機(jī)的轉(zhuǎn)子繞組進(jìn)行短接,拆除副電機(jī)。改造后,電機(jī)啟動平滑,實(shí)現(xiàn)S曲線起制動,無加速度突變,使翻車機(jī)運(yùn)行更加平穩(wěn),對軌準(zhǔn)確。變頻調(diào)速從根本上克服了翻車機(jī)無調(diào)速的缺點(diǎn),由于變頻系統(tǒng)的制動轉(zhuǎn)矩大,穩(wěn)定性好,可縮短減速時間,單機(jī)作業(yè)周期由原來的130 s縮短為100 s。
遷車臺。采用1臺AB 22 kW POWER 700型變頻器驅(qū)動2臺牽車臺電機(jī),同時對電機(jī)的轉(zhuǎn)子繞組進(jìn)行短接。改造后,提高了遷車臺運(yùn)行的動態(tài)性能及對軌精度,使空車線及重車線對軌準(zhǔn)確。同時為了提高作業(yè)效率,向空車線前進(jìn)頻率設(shè)定為45 Hz,向重車線返回頻率設(shè)定為55 Hz,使單機(jī)作業(yè)周期從 26 s縮短到 22 s。
經(jīng)過變頻調(diào)速改造,解決了原系統(tǒng)存在的諸多問題,減少了事故隱患,設(shè)備啟動平滑,制動平穩(wěn),通過對控制部分的優(yōu)化設(shè)計(jì),使翻車機(jī)運(yùn)行的安全可靠性大大提高,調(diào)速系統(tǒng)故障率從2005年占總故障率的55%降低到了2007年的2%,減小了維護(hù)量,降低了維護(hù)費(fèi)用。
通過對PLC軟件的最優(yōu)化設(shè)計(jì),在嚴(yán)格遵守翻車機(jī)卸車線工藝過程的前提下,最大限度地提高了卸車效率,每節(jié)列車的卸車時間從原來的240 s縮短到了200 s。