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    寧海電廠600 MW機組脫硫系統(tǒng)的優(yōu)化運行及節(jié)能改造

    2011-05-29 03:47:52邱振波董傳深
    浙江電力 2011年2期
    關鍵詞:循環(huán)泵石灰石吸收塔

    邱振波,董傳深

    (1.神華國華北京熱電分公司,北京 100025;2.神華國華浙能發(fā)電有限公司,浙江 寧海 315612)

    隨著電力建設的發(fā)展,發(fā)電廠裝機容量不斷增大,濕法脫硫裝置整體配套單體設備的容量也逐漸增大,耗電量約占整個廠用電的1%,如果運行不好,將造成很大的浪費。寧海發(fā)電廠通過運行技術分析,認真查找設備和系統(tǒng)上存在的問題,并進行優(yōu)化,對不同運行方式下的電耗進行試驗比較,選擇合理的運行方式,在滿足環(huán)保要求的前提下最大限度地降低廠用電,提高了經(jīng)濟效益,將脫硫系統(tǒng)耗電量降至廠用電的約0.75%[1]。

    1 脫硫工藝簡介

    寧海發(fā)電廠一期4×600 MW機組煙氣脫硫工程采用高效脫除SO2的川崎石灰石-石膏濕法工藝,脫硫效率不低于95%,煙氣脫硫系統(tǒng)(FGD)為電廠1-4號機組在鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)工況下100%的煙氣量進行全煙氣脫硫,脫硫裝置采用一爐一塔,各塔設3層漿液噴淋,分別對應3臺漿液循環(huán)泵,石灰石塊在石灰石磨制車間磨制成粉,通過氣力輸送至粉倉,再由漿液制備裝置制成石灰石漿液,漿液經(jīng)石灰石漿液泵進入吸收塔,吸收塔漿液經(jīng)漿液再循環(huán)泵送至吸收塔上部的噴淋系統(tǒng)進行再循環(huán)。鍋爐煙氣經(jīng)電除塵器除塵后,通過增壓風機進入吸收塔,煙氣中的二氧化硫與石灰石漿液中的碳酸鈣進行化

    學反應被脫除,最終反應產(chǎn)物為石膏(CaSO4·2H2O)。脫硫后的煙氣經(jīng)除霧器除去帶出的細小液滴,最后通過煙囪排出,脫硫石膏漿液脫水后回收。由于吸收塔漿液循環(huán)利用,脫硫吸收劑的利用率很高。

    2 脫硫裝置的優(yōu)化運行及節(jié)能改造

    2.1 利用脫硫單耗進行預測與調控

    在脫硫裝置正常投用且脫硫效率達95%(設計值)以上時,以脫硫單耗(每脫除1 kg SO2的電耗、粉耗、水耗)最小為目標,進行運行方式的優(yōu)化和調控,以達到綜合節(jié)能降耗的目的。具體的做法是:在線監(jiān)視和采集脫硫效率、煙氣流量、煙氣進/出口SO2含量、6 kV甲/乙段用電量、石灰石加入量和工藝水泵的出口流量等參數(shù),建立各項脫硫單耗指標的數(shù)學模型[2]:

    及時掌握各項脫硫單耗情況后,可以通過趨勢分析實施優(yōu)化控制。實踐證明,額定工況時的脫硫裝置運行效率最高,經(jīng)濟性最好。隨著負荷降低,煙氣進口SO2含量呈下降趨勢;保持脫硫效率不變,石灰石粉和工藝水耗量呈下降趨勢,其對應的粉、水單耗基本保持不變,總耗電量呈下降趨勢,但脫硫單耗電量呈上升趨勢。由于吸收塔漿液循環(huán)泵為定速泵,負荷變動時只能通過泵的優(yōu)化組合和停泵的方式來調節(jié),但不能頻繁進行。工況相對固定時,脫硫單耗電量也相對穩(wěn)定。運行人員可以根據(jù)這些規(guī)律,在實踐中進一步探索更好的調整方法,達到節(jié)能降耗、經(jīng)濟運行的目的。

    2.2 工藝參數(shù)的合理調整

    石灰石漿液pH值、密度、液氣比、漿液停留時間等是脫硫系統(tǒng)運行的關鍵工藝控制參數(shù),影響脫硫性能及經(jīng)濟性。通過脫硫調試和運行實踐,總結出主要運行參數(shù)與脫硫性能、經(jīng)濟性的關系,見表1。運行人員可根據(jù)這一規(guī)律,綜合考慮脫硫性能和電耗、粉耗等經(jīng)濟性因素,適時調整運行參數(shù)。

    表1 濕法脫硫的主要運行參數(shù)與脫硫性能的關系

    運行實踐證明,將液氣比、漿液pH值和鈣硫比控制在一定范圍內可以起到最佳效果。寧海發(fā)電廠600 MW機組額定負荷時入口煙氣SO2濃度約為1 710 mg/m3,當進料石灰石粒徑為40 mm、氣液比為12.89、鈣硫比為1.03時,石灰石粉耗為23.96 t/h,電耗為19 195 kWh/h,此時系統(tǒng)運行穩(wěn)定,脫硫效率超過95%,節(jié)電效果明顯。

    2.3 漿液循環(huán)泵的節(jié)能改造

    漿液循環(huán)泵的投用數(shù)量和組合方式會直接影響液氣比和脫硫用電單耗。原脫硫系統(tǒng)正常運行時,A,B,C 3臺漿液循環(huán)泵同時運行,電機功率分別是800 kW,710 kW,630 kW。經(jīng)過研究分析,于2009年對循環(huán)泵、電機進行了初步改造,將A漿液循環(huán)泵電機換為原B漿液循環(huán)泵電機,B漿液循環(huán)泵電機換為原C漿液循環(huán)泵電機,C漿液循環(huán)泵電機換為原A漿液循環(huán)泵電機,并對更換后的循環(huán)泵電機運行電流進行計算,結果見表2。

    表2 漿液循環(huán)泵電機更換前后參數(shù)變化

    通過對試驗數(shù)據(jù)的分析,得出了以下結論:

    (1)B電機調換至A泵,在漿液濃度不變的情況下,提高了原B電機的效率。原A泵電機額定功率為800 MW,原B泵電機額定功率為710 MW??蛰d損失為5%~10%,取最大值10%計算,則理論上電動機消耗功率下降9 kW,實際試驗測得的電動機消耗功率下降約14.2 kW。

    (2)C電機調換至B泵,原C電機效率提高。原B泵電機額定功率為710 MW,原C泵電機額定功率為630 MW??蛰d損失為5%~10%,取最大值10%計算,則電動機消耗功率下降8 kW。正常運行時,B,C脫硫漿液循環(huán)泵電機電流皆為63 A左右,C電機移至B泵位置運行時,電機效率雖有提高,但節(jié)能空間不大。

    (3)A電機調換至C泵位置,加入脫硫添加劑保證脫硫效率時,可長期停止該泵運行。A電機移位至C泵時,與原C泵的電流一致,但電機的空載損失將增加。原電機實際運行電流為60 A,則實際運行功率計算可知為530 kW。加入脫硫添加劑后,C泵在正常工況下不運行,故空載損失暫不計算。

    2.4 脫硫添加劑的使用

    添加劑既可以加快石灰石溶解,提高脫硫劑的利用率,還能加速H+的傳遞,緩沖吸收液的pH值,抑制因SO2溶解引起的氣-液界面上酸度的降低,加速SO2的吸收,提高脫硫率。此外,脫硫添加劑具有分散作用,可以增強石灰石的表面活性,增加石灰石的分散性,降低其沉降速度,增大有效傳質面積,促進石灰石的溶解,減少設備結垢。

    漿液循環(huán)泵電機完成改造后,在保證吸收塔管路暢通的情況下進行了脫硫添加劑的效果試驗,運行數(shù)據(jù)見表3。試驗結果表明,循環(huán)泵改造后,通過合理運行,達到了節(jié)能降耗的目的。

    (1)添加脫硫添加劑后,脫硫系統(tǒng)吸收塔入口 SO2濃度在 1 500~1 900 mg/Nm3、 負荷在 450~600 MW時,停運任意一臺脫硫漿液循環(huán)泵,脫硫效率均大于90%。A泵停運,B/C泵組合運行時,脫硫效率受負荷影響不明顯,脫硫效率在90%~95%;B泵停運,A/C泵組合運行時,受負荷變化的影響較大,負荷550~600 MW時,效率不小于95%,負荷450~500 MW時,效率間斷大于95%;C泵停運,A/B泵組合運行時,脫硫效率基本大于95%,且受負荷變化的影響不明顯。

    (2)脫硫添加劑耗量為:第一次每臺機組添加1 000 kg/次·機組,以后每次80 kg/天·機組。4套脫硫系統(tǒng)每月計算耗量為10 t/月,脫硫添加劑含稅單價為2.735萬元/t,每月需新增運行成本約27.35萬元。

    (3)試驗期間,脫硫系統(tǒng)吸收塔入口SO2濃度在 1 500~1 900 mg/Nm3, 負荷在 300~600 MW,加入脫硫添加劑后,C泵停運,A/B泵組合運行時,脫硫效率基本大于95%(如圖1),且受負荷影響不明顯。如全月停運C泵,4套脫硫系統(tǒng)可節(jié)省運行費用56.6249萬元。

    圖1 脫硫添加劑使用后脫硫效率

    2.5 密封風加熱器的改造

    脫硫煙道擋板密封風電加熱器額定功率為219 kW,正常使用時為150 kW。電加熱器出口密封風溫度設計值為80~120℃,實際運行溫度為89℃。投運以來,該電加熱器存在以下問題:

    (1)電加熱器加熱管因制造缺陷,經(jīng)常損壞,造成加熱效果不佳,出口風溫達不到要求。而加熱管故障后,只能在機組停機或大小修期間更換,影響了脫硫系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。

    表3 脫硫添加劑使用前后單臺機組運行數(shù)據(jù)

    (2)加熱元件經(jīng)常出現(xiàn)電氣故障,造成電加熱器加熱效率下降,出口風溫達不到要求。

    (3)電加熱器實際運行時出口風溫偏低。脫硫煙道擋板為百葉窗式,采用機械密封的雙重密封結構,密封溫度低,會造成擋板葉片兩側溫差變大,熱應力增大,加大了擋板葉片變形的風險,影響了脫硫系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。

    (4)加熱器長期運行,經(jīng)濟性能差。

    由于寧 海電廠的廠用蒸汽壓力為0.8~0.9 MPa、溫度為210~280℃,經(jīng)過研究分析,認為可以利用廠用蒸汽加熱替代電加熱器。從安全可靠性及設備檢修維護方面考慮,將電加熱器改為蒸汽加熱器是可行的,蒸汽加熱器所需蒸汽管道可從輔汽管道接出一個DN80的支管,從加熱器蒸汽母管引出一個DN65的支管至旁路煙道下管架,再分別引出2根支管與蒸汽加熱器連接,蒸汽管道及加熱器設置疏水引至機組回收水槽。實踐證明,改造后的運行效果良好,年節(jié)省電費約50萬元。

    3 結語

    寧海發(fā)電廠4臺600 MW機組FGD裝置的運行優(yōu)化及設備改造在一定程度上達到了節(jié)能降耗、提高裝置性能的目的,降低了脫硫單耗,有一定的經(jīng)濟效益。運行優(yōu)化的前提是穩(wěn)定運行,但目前還有許多常見問題影響脫硫裝置的穩(wěn)定運行,應根據(jù)具體情況采取相應的措施。

    [1]孔亮,韓建朋,張國防.關于600 MW 脫硫機組運行方式的優(yōu)化[J].科技信息,2007,(32)∶313.

    [2]閻維平,劉忠.電站燃煤鍋爐石灰石濕法煙氣脫硫裝置運行與控制[M].北京:中國電力出版社,2005.

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