應(yīng)光耀,吳文健,童小忠
(浙江省電力試驗研究院,杭州 310014)
上電集團引進美國西屋公司技術(shù)生產(chǎn)的亞臨界300 MW和600 MW機組,其發(fā)電機-勵磁機轉(zhuǎn)子系統(tǒng)采用三支承結(jié)構(gòu),即發(fā)電機轉(zhuǎn)子由2只重載瓦支撐,勵磁機轉(zhuǎn)子一端由1只輕載瓦支撐。這類機組一直存在著勵磁機末端瓦不穩(wěn)定振動問題。上電集團進行了2次勵磁機系統(tǒng)改造,采用靜態(tài)勵磁后,解決了勵磁機臨界轉(zhuǎn)速裕度不夠?qū)е碌牟环€(wěn)定振動問題[1-2],但是不穩(wěn)定振動問題在剛投產(chǎn)的機組中仍然存在[3-6],需加以研究并進行有效治理。
浙江電網(wǎng)2004年以后投產(chǎn)的上電集團生產(chǎn)的發(fā)電機-勵磁機三支撐結(jié)構(gòu)機組有:嘉興發(fā)電廠5號和6號、寧海發(fā)電廠1號和2號600 MW機組,樂清發(fā)電廠1號、浙能長興發(fā)電廠3號及溫州發(fā)電廠5號300 MW機組。其中300 MW機組勵磁機末端瓦為7號瓦,高中壓分缸600 MW機組末端瓦為11號瓦,高中壓合缸600 MW機組末端瓦為9號瓦,且均采用靜態(tài)勵磁集電環(huán)結(jié)構(gòu),都存在勵磁機末端瓦不穩(wěn)定振動問題。曾出現(xiàn)不穩(wěn)定振動的時間和振動值見表1,可知這些機組勵磁機末端瓦振動的共同特征為:
(1)振動以1倍頻分量為主。
(2)振動爬升量(變化量)仍然以1倍頻分量為主,屬于工頻同步失穩(wěn)問題。
表1 勵磁機末端瓦振動爬升情況匯總(通頻/1倍頻∠相位)μm/μm∠°
(3)剛到額定轉(zhuǎn)速時振動不明顯,一般在空載未帶負(fù)荷時振動會出現(xiàn)爬升現(xiàn)象,帶負(fù)荷后振動變化更為明顯。
(4)大多數(shù)機組振動的爬升都僅限于振幅的爬升,振動的相位變化不大。
由上述振動特征可知,勵磁機振動爬升屬于不穩(wěn)定強迫振動。對引進型300 MW機組振動問題的處理經(jīng)驗表明[1-3],勵磁機組末端瓦振動不穩(wěn)定的主要原因是結(jié)構(gòu)設(shè)計以及制造和安裝方面存在一定的缺陷,特別是發(fā)電機轉(zhuǎn)子和勵磁機的三支承設(shè)計結(jié)構(gòu)容易引起振動的爬升。
300 MW機組發(fā)電機-勵磁機轉(zhuǎn)子不平衡響應(yīng)特別大,即勵磁機轉(zhuǎn)子軸振的影響系數(shù)比正常值大很多,這是因為勵磁機實際臨界轉(zhuǎn)速與工作轉(zhuǎn)速過于接近,形成共振狀態(tài)[1,2]。經(jīng)過改造后,采用靜態(tài)勵磁系統(tǒng),勵磁機實際臨界轉(zhuǎn)速已遠離工作轉(zhuǎn)速,因此勵磁機不平衡響應(yīng)也基本恢復(fù)到正常水平。
部分改造后機組的勵磁機或發(fā)電機-勵磁機靠背輪上加重后軸振詳細(xì)數(shù)據(jù)見表2,由表2可以看出振動響應(yīng)值在100~240 mm/kg左右,說明勵磁機不平衡響應(yīng)已在正常范圍內(nèi),不再是引起振動爬升的關(guān)鍵因素。
三支承結(jié)構(gòu)的發(fā)電機和勵磁機相互作用,發(fā)電機轉(zhuǎn)子變化引起勵磁機轉(zhuǎn)子的變化,或是勵磁機轉(zhuǎn)子自身先變化,都作為發(fā)電機轉(zhuǎn)子的外伸端影響發(fā)電機組轉(zhuǎn)子的振動,從而改變轉(zhuǎn)子密封瓦間的間隙,引起摩擦。摩擦程度與密封瓦結(jié)構(gòu)、安裝精度、密封瓦潤滑條件等多種因素有關(guān)。當(dāng)密封瓦處發(fā)生碰摩時,密封油溫對振動影響較大,由此判斷是否存在密封瓦碰摩,主要看機組振動爬升是否與密封油溫有密切的關(guān)系。密封油溫的提高能有效改善末端瓦振動,因此可以認(rèn)為振動主要由密封瓦碰摩引起。
表2 3 000 r/min時不同加重位置的相對軸振不平衡響應(yīng)情況 μm/kg
此外,也可以對比密封瓦碰摩前后發(fā)電機軸承溫度,如果密封瓦安裝間隙過小,密封瓦就會起支撐軸承的作用,承擔(dān)發(fā)電機轉(zhuǎn)子的部分重量,導(dǎo)致發(fā)電機軸承負(fù)載偏輕,發(fā)電機軸承金屬溫度會有所降低。
作為發(fā)電機轉(zhuǎn)子的外伸端,三支承結(jié)構(gòu)的勵磁機轉(zhuǎn)子要利用勵磁機末端輕載瓦的支撐來穩(wěn)定軸承,這就對機組安裝提出了非常嚴(yán)格的要求。若安裝不到位,容易使末端瓦失去支撐作用,從而使發(fā)電機-勵磁機形成一個類似懸臂梁的振動形態(tài),使末端瓦處的振動放大并爬升。
末端瓦的負(fù)載主要通過發(fā)電機-勵磁機對輪下張口來調(diào)整,要求是0.08~0.12 mm,實際上相當(dāng)于末端瓦抬軸量在0.24~0.36 mm。部分機組的運行情況表明,末端瓦的負(fù)載仍然不足,帶負(fù)荷工況下,振動仍會出現(xiàn)爬升現(xiàn)象。末端瓦溫偏低也是承載不足的證據(jù)之一,說明末端瓦的穩(wěn)定性較差。
冷態(tài)下,發(fā)電機與勵磁機的靠背輪對中較好,符合安裝要求。但是聯(lián)軸器連接螺栓緊力不足或不均勻時,在機組長時間運行的過程中,靠背輪的螺栓松動、軸系的熱態(tài)變化,會使勵磁機轉(zhuǎn)子的晃度超標(biāo),放大了不平衡質(zhì)量,造成振動逐漸爬升。此外,外部的電氣沖擊會使轉(zhuǎn)子承受很大的沖擊扭矩,引起聯(lián)軸器連接狀態(tài)的改變,也會引起末端瓦振動爬升。
末端瓦的標(biāo)高、頂隙及側(cè)隙也是影響末端瓦振動波動的原因之一。若標(biāo)高偏低、頂隙偏大,都可能使該瓦承載和動剛度隨機組工況的變化而變化,其振動波動較大。
上電集團600 MW勵磁機轉(zhuǎn)子集電環(huán)由通風(fēng)斜孔來冷卻。若通風(fēng)斜孔堵塞,特別是部分堵塞會引起勵磁機組轉(zhuǎn)子熱彎曲,其表現(xiàn)為末端瓦振動工頻分量隨勵磁電流變化而變化,且振動對環(huán)境溫度較為敏感,隨著環(huán)境溫度的變化而變化,環(huán)境溫度越低振動越小。
由上述分析可知,勵磁機工頻不穩(wěn)定振動的影響因素多種多樣,甚至還有多種因素耦合在一起,需借助相關(guān)振動試驗和分析來診斷。根據(jù)振動處理經(jīng)驗,做出一個診斷策略流程,如圖1所示。
圖1 勵磁機不穩(wěn)定振動診斷策略
(1)判斷振動不穩(wěn)定是否以工頻為主,以此來確定是否存在油膜振蕩或電氣故障。
(2)通過啟停機振動測試確定勵磁機臨界轉(zhuǎn)速,采用靜態(tài)勵磁后,基本未見勵磁機臨界轉(zhuǎn)速過于接近工作轉(zhuǎn)速。
(3)通過變油溫試驗觀察發(fā)電機軸承溫度變化,判斷是否存在密封瓦碰摩。
(4)通過變無功試驗,結(jié)合環(huán)境溫度的影響,判斷是否存在勵磁機轉(zhuǎn)子熱彎曲。
(5)通過有功試驗,結(jié)合相位分析,判斷對輪中心是否出現(xiàn)問題。各種試驗都能影響勵磁機振動的波動且量值有限,如果振動波動過程相位變化較大的,說明軸承穩(wěn)定性較差,則軸承安裝不良可能性比較大;如果振動波動過程相位基本不變化,則勵磁機末端瓦承載不足可能性比較大。
針對發(fā)電機-勵磁機三支承末端瓦不穩(wěn)定振動特點,通過數(shù)十臺次的治理實踐,提出了勵磁機末端瓦不穩(wěn)定振動治理方法:
(1)為了提高末端瓦承載,在檢修時嚴(yán)格控制各關(guān)鍵安裝參數(shù):下張口0.12~0.15 mm;勵磁機晃度在0.03 mm以內(nèi);對輪螺栓力矩增大至1 950 N·m,軸瓦間隙和緊力與設(shè)計值取設(shè)計值上限。
(2)采用精確動平衡方法,降低發(fā)電機或勵磁機轉(zhuǎn)子的殘余不平衡量,加重位置在對輪處或勵磁機轉(zhuǎn)子燕尾槽處。
(3)定期清理勵磁機冷卻通風(fēng)孔,不再采用熱態(tài)動平衡法降低振動。
(4)在機組啟動或正常運行過程中,將發(fā)電機組密封瓦的油溫提高至46~49℃,以降低發(fā)電機組轉(zhuǎn)子與密封瓦的碰摩程度。對密封油溫敏感的機組,采取密封油管加保溫層措施。在冬季工況下,由于密封瓦進口處油溫比測點處溫度低約7℃,密封瓦油溫可提高至52~53℃。
對上電集團600 MW和300 MW機組都采取了以上治理措施,對哈電集團的機組主要采用動平衡方法處理,但部分機組也采取了以上措施,解決了勵磁機末端瓦不穩(wěn)定振動問題,勵磁機末端瓦振動值均達到優(yōu)良水平(見表3)。由表3可知,勵磁機不穩(wěn)定振動基本上是多種因素耦合的故障,其中末端瓦承載不足和安裝不良引起的不穩(wěn)定問題占大多數(shù)。
勵磁機末端瓦不穩(wěn)定振動以耦合故障形式表現(xiàn)出來:靜態(tài)勵磁機的不平衡響應(yīng)已在正常范圍,不再是影響振動爬升的因素之一;密封瓦碰摩現(xiàn)象在部分機組中仍然存在,主要和密封瓦的安裝質(zhì)量有較大的關(guān)系;勵磁機末端軸承安裝質(zhì)量控制不嚴(yán)引起不穩(wěn)定振動較為普遍;軸瓦溫度偏低,導(dǎo)致軸承穩(wěn)定性偏差。
表3 勵磁機不穩(wěn)定振動治理效果μm
提出的增大發(fā)電機-勵磁機靠背輪下張口、增加末端瓦負(fù)載、減少末端瓦頂隙、控制轉(zhuǎn)軸晃度和精確動平衡等一整套治理措施和診斷方法,有效解決了發(fā)電機-勵磁機三支承末端瓦不穩(wěn)定振動的難題。
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