□文/王成剛 鄧 彪 張軼凡 軒興歧 梁 琛
□鄧 彪、張軼凡、軒興歧、梁 琛/天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司。
末端配水對分段進水A/O工藝的影響
□文/王成剛 鄧 彪 張軼凡 軒興歧 梁 琛
文章采用不同末端配水比的分段進水A/O工藝,根據(jù)生活污水試驗研究末端配水對分段進水A/O工藝影響。結(jié)果表明:增加10%和30%的某段配水均未對出水COD、TP造成明顯影響,但對TN有影響;另外,末端配水可降低二沉池固體負荷,防止污泥沖刷流失,有助于發(fā)揮分段進水工藝的優(yōu)勢,擴大其適用性。
分段進水;A/O工藝;末端配水;流量分配
分段進水A/O工藝是一種高效的污水生物脫氮工藝,相對于傳統(tǒng)的A/O工藝,無需設(shè)置硝化液內(nèi)回流設(shè)施,可以降低能耗且缺氧區(qū)進水可以充分利用原水中有機碳源。此工藝強化了硝態(tài)氮反硝化,脫氮效率高,總停留時間短,占地面積小,運行費用低,有著顯著優(yōu)點[1]。但是,原水多點投配給該工藝帶來諸多好處的同時,也為其優(yōu)化運行帶來一定的困難。其中,可行的進水流量分配顯得極為重要,而末端進水的分配比則是流量分配重要的影響因素[2]。
本文通過生活污水試驗研究末端配水對分段進水A/O工藝影響。
分段進水A/O工藝每段包括一個缺氧區(qū)和一個好氧區(qū)。污泥回流到系統(tǒng)首端,不設(shè)硝化液內(nèi)回流設(shè)施。典型的四段進水A/O工藝流程見圖1。
缺氧池與好氧池相連形成一個單元(段),通常分段進水A/O工藝由2~5段組成,各池均采用完全混合式。進水按一定比例依次進入各級缺氧區(qū),回流污泥在第一段缺氧區(qū)進入。由于硝化液是由各段的好氧區(qū)直接流入下一段的缺氧區(qū)并以下一級進水中的有機物為有機碳源進行反硝化,一般不需設(shè)內(nèi)回流系統(tǒng)[3~4]。
水廠的實際運行中,經(jīng)常遇到暴雨等極端天氣,對合流制排水系統(tǒng),活性污泥法會面臨污泥沖刷流失的危險。由于硝化菌受泥齡影響明顯,若發(fā)生污泥流失,系統(tǒng)的硝化能力會大大降低。為了避免類似情況的發(fā)生,通常采取末端配水措施[5]。理論上,末端配水的比例不能太高,以免影響出水水質(zhì)。
試驗在天津某污水處理廠研發(fā)中心試驗大廳進行,進水采用該污水處理廠進水泵房經(jīng)細格柵處理后的城市污水,通過已有污水管線輸送入研發(fā)中心試驗大廳,試驗裝置設(shè)計處理規(guī)模4.8m3/d,其在已有污水管線內(nèi)體現(xiàn)的對應(yīng)流速很低,不足以將大顆粒SS帶入試驗裝置內(nèi),故試驗裝置取消初沉池,原水直接進入生化池。
1)生化池
生化池采用PVC板焊接,工藝尺寸L×B×H=2.0 m×1.0m×1.3m,有效水深 1.0m,有效容積 2m3,水力停留時間10h,共分10格,單格尺寸L×B×H=0.5m×0.4m×1.3m,每格內(nèi)配置攪拌器、曝氣頭、轉(zhuǎn)子氣體流量計,格與格之間水力流態(tài)采用上進下出方式,為了便于增減配水點,每格中均設(shè)有進水閥及轉(zhuǎn)子液體流量計。
2)二沉池
采用碳鋼焊接、豎流式沉淀池,工藝尺寸L×B×H=1.1m×1.1m×1.29m,有效水深 0.75m,表面負荷0.17m3/(m2·h),水力停留時間 4.5h。
以5點配水的分段進水工藝為基礎(chǔ),在總處理水量為200L/h情況下,先后進行如下試驗:A階段不設(shè)末端進水;B階段末端配水比為10%,即20L/h;C階段末端配水比為30%,即60L/h。具體的流量分配見表1。
表1 進水流量分配 L/h
5個進水點分別位于5個缺氧區(qū),末端進水不進入生化池,直接進入二沉池,具體試驗流程見圖2。
水質(zhì)分析方法主要參考國家環(huán)??偩帧端蛷U水檢測分析方法》,具體分析項目與方法為:CODCr/重鉻酸鉀法、TN/紫外分光光度法、MLSS/105℃烘干稱重法、DO/溶解氧儀、水溫/溶解氧儀(溫度計)、NO3-N/離子色譜。
工藝穩(wěn)定運行后開始監(jiān)測,每階段試驗各穩(wěn)定運行10d,各污染性指標數(shù)據(jù)見表2-表4。
表2 各階段COD平均值
從表2可以看出:各階段COD出水水質(zhì)均達到一級A標準,說明末端配水未對出水COD造成影響;但由于B階段進水COD明顯低于A、C階段,導(dǎo)致其去除率、去除量均不如A、C階段。
表3 各階段TN平均值
從表3可以看出:各階段TN出水均未到達一級B標準,碳源不足,是造成脫氮效果不佳的主要原因。
綜合表2和表3,COD和TN的消耗比即ΔCOD/ΔTN,分別為 5.50,6.33和 6.95,即去除 1mgTN,A階段、B階段和 C階段分別需要消耗 5.50、6.33、6.95 mgCOD,說明隨著增加末端配水比,有碳源浪費現(xiàn)象。
表4 各階段TP平均值
從表4可以看出:各階段出水TP去除量基本一致,但B階段TP去除率相對于A、C階段偏低,此種情況與進水基數(shù)高有關(guān)。從去除量來看,末端配水未對出水TP造成明顯影響。
在分段進水A/O工藝中增加末端配水,未對出水COD、TP造成明顯影響,但對出水TN有一定影響;隨著末端配水比例的增加,有碳源浪費現(xiàn)象。通過采取末端配水措施,可以降低二沉池固體負荷,防止污泥流失,更有利于發(fā)揮分段進水工藝的優(yōu)勢,增強其適用性。在碳源充足時,帶末端配水的分段進水工藝更適用于工藝升級改造工程。
[1]于莉芳,彭黨聰.分段進水A/O脫氮工藝中試試驗研究與分析[D].西安:西安建筑科技大學(xué),2005.
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TU99
C
1008-3197(2011)02-54-02
2011-03-16
天津市建交委科技項目(2009-24)
王成剛/男,1987年出生,碩士,天津城市建設(shè)學(xué)院環(huán)境與市政工程系,從事污水處理工藝的研究。
□鄧 彪、張軼凡、軒興歧、梁 琛/天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司。