張 瑜,張順利
(1.葛洲壩集團(tuán)第二工程有限公司,成都,610091;2.中國水電顧問集團(tuán)成都勘測設(shè)計(jì)研究院,成都,610072)
蒼溪航電樞紐右岸泄水建筑物土建及船閘工程,其全部混凝土骨料均由砂石骨料加工系統(tǒng)生產(chǎn)。根據(jù)合同工程量統(tǒng)計(jì),本工程共需混凝土306084.48m3。其 中,二 級 配 混 凝 土23265.48m3;三級配混凝土282174m3;四級配混凝土645m3。由于四級配混凝土所占比例很小,單獨(dú)為生產(chǎn)四級配骨料配備所需的砂石加工設(shè)施很不經(jīng)濟(jì),因此本工程砂石加工系統(tǒng)均按三級配骨料加工進(jìn)行設(shè)計(jì)。根據(jù)混凝土初步配合比,并考慮各種損耗,計(jì)算出砂石各級骨料的需求量。其中,粒徑80mm~40mm骨料用量為197771t,粒徑40mm~20mm級配骨料用量為221034t,粒徑20mm~5mm級配骨料用量為221032t,粒徑5mm以下骨料用量為 205464t。合計(jì)加工量為845301t。
蒼溪航電系統(tǒng)天然砂卵石料場——花家壩料場有用層厚度0~9.90m,卵、礫石成分為砂巖、石英巖、大理巖、灰?guī)r和火成巖等;砂為中細(xì)砂,含泥較重。據(jù)21組試驗(yàn)表明,平均含礫率76.13%,各粒徑組含量基本一致,在12.05%~19.92%之間。粗骨料除含泥量為1.72%略為偏高外,其它指標(biāo)均滿足混凝土粗骨料質(zhì)量要求。細(xì)骨料的平均粒徑為0.37mm,屬細(xì)砂,細(xì)度模數(shù)2.16,偏小,含泥量偏高,達(dá)10.89%,其它指標(biāo)均滿足細(xì)骨料質(zhì)量要求,經(jīng)沖洗后細(xì)骨料可以使用。通過地質(zhì)資料分析可以得知,各粒徑含量基本一致,不需要進(jìn)行大規(guī)模的破碎處理,含泥量稍偏高,必須選擇足夠容量的沖洗設(shè)備。經(jīng)現(xiàn)場考察后,又發(fā)現(xiàn)料場表面由于當(dāng)?shù)卮迕癫缮?導(dǎo)致卵石含量偏高。
根據(jù)上述分析,確定系統(tǒng)流程為:一段式破碎,二次篩分,以天然篩分為主,輔以局部破碎。破碎主要是去除大卵石,提高砂石骨料利用率,提高經(jīng)濟(jì)效益。系統(tǒng)工藝流程見圖1所示。
圖1 砂石加工系統(tǒng)工藝流程
主體工程混凝土施工高峰月澆筑強(qiáng)度為6萬m3/月;砂石加工系統(tǒng)按月生產(chǎn)25d,每日工作兩班(18h),計(jì)算出砂石加工系統(tǒng)生產(chǎn)規(guī)模為:處理能力460t/h,生產(chǎn)能力383t/h。
受料坑車間主要為鋼筋混凝土雙池形結(jié)構(gòu),頂部設(shè)置軌道鋼格柵,底部設(shè)置出料廊道。其功能為:剔除大卵石,向下一流程均勻、連續(xù)供料。為使系統(tǒng)處于一個合理的運(yùn)行狀態(tài),防止系統(tǒng)處理能力陡變,導(dǎo)致設(shè)備受沖擊荷載降低使用壽命,在廊道內(nèi)設(shè)置GZG1003型振動給料機(jī)2臺,其額定處理能力為180t/h~250t/h。為了避免2臺振動給料機(jī)同時給料帶來的干擾和沖突,將給料機(jī)給料角度調(diào)整為-12°,通過運(yùn)行期間停機(jī)測量,達(dá)到了390t/h的處理能力。這樣通過調(diào)整給料機(jī)運(yùn)行,做到雙機(jī)交替運(yùn)行給料,而不影響上部供料車輛的卸料。
頂部的軌道鋼格柵間距根據(jù)料場內(nèi)大卵石含量確定,同時也需兼顧破碎機(jī)處理能力,初步確定其間距為18cm。軌道鋼格柵必須有一個傾斜角度,以便于大卵石在自重作用下滑落,考慮到卵石表面光滑,外表面基本呈圓形,初步確定軌道鋼格柵傾角為25°。
預(yù)篩分車間采用大型鋼結(jié)構(gòu)的平臺作為圓振動篩基礎(chǔ),立柱采用工字鋼結(jié)構(gòu)。預(yù)篩分車間內(nèi)配置1臺2YK1845型園振動篩,其主要功能為將大于8cm的卵石選出。預(yù)篩分車間為一進(jìn)三出結(jié)構(gòu),三個出料方向?yàn)?小于4cm的砂卵石混合料直接進(jìn)入下一流程;4cm~8cm的砂卵石可進(jìn)入碎石機(jī)或者直接進(jìn)入下一流程;8cm以上的卵石可進(jìn)入碎石機(jī)或者直接進(jìn)入棄料場棄料。為此在預(yù)篩分車間圓振動篩出料口設(shè)計(jì)了空間重疊的雙褲襠叉溜槽結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)內(nèi)設(shè)置雙層導(dǎo)料翻板門,滿足了這一需求。
在預(yù)篩分圓振動篩底部設(shè)置了大型集料斗,集料斗底部設(shè)置斜向緩沖溜槽,砂卵石可直接落于出料膠帶機(jī)上。
碎石機(jī)近年來新機(jī)型、新工藝較多,國外產(chǎn)品一般價(jià)格昂貴,國內(nèi)產(chǎn)品一般壽命短。經(jīng)過考察,比較適合破碎卵石的一般有顎式破碎機(jī)和圓錐式破碎機(jī),但是顎式破碎機(jī)破碎飛石嚴(yán)重,且破碎卵石呈片狀,超徑嚴(yán)重,容易導(dǎo)致混凝土低強(qiáng);圓錐式破碎機(jī)價(jià)格昂貴,破碎卵石針片狀含量較大,也容易導(dǎo)致混凝土低強(qiáng)。權(quán)衡后決定選用反擊式破碎機(jī),雖然也存在磨耗大,配件更換頻繁的缺點(diǎn),且一般用于卵石破碎的較少,較多應(yīng)用于巖石料場開采爆破料。后經(jīng)查詢,洛陽大華廠可生產(chǎn)一種硬巖反擊破碎機(jī),可破碎抗壓強(qiáng)度不超過300MPa、莫氏硬度小于8級的各種石料,如石灰石、玄武巖、花崗巖、爐渣、水泥塊等石料,但不宜破碎含水分過高的礦石或粘料。最為關(guān)鍵的是,該機(jī)采用三段式破碎法,一旦出現(xiàn)料場區(qū)域范圍內(nèi)石料級配分布不均勻,可通過調(diào)整反擊板位置來調(diào)節(jié)出料粒徑。經(jīng)權(quán)衡,反擊式破碎機(jī)具有可調(diào),危險(xiǎn)系數(shù)小,各工程可重復(fù)利用,且破碎料外形方正,不降低混凝土強(qiáng)度的特點(diǎn),因此確定選用洛陽大華的PFY1311型反擊式破碎機(jī)。該機(jī)出料粒徑可位于4cm~10cm以下,調(diào)節(jié)范圍較大,且可充分用于各種爆破開采料場,天然卵石料場,各種類型的工程可充分利用,僅需更換反擊板即可。
反擊式破碎機(jī)布置在一小段混凝土廊道結(jié)構(gòu)上,為簡化結(jié)構(gòu),出料膠帶機(jī)直接從預(yù)篩分樓下穿過破碎機(jī)底部至篩分樓。
篩分車間主要功能為將砂卵石混合料分離,成為成品的大石、中石、小石和砂。在篩分車間內(nèi)配置1臺3YKH2060型圓振動篩,位于鋼結(jié)構(gòu)樓體上,振動篩下方設(shè)置1臺WCD1118型螺旋分級機(jī),用于成品砂的脫泥處理。因樓梯下方安裝了螺旋分級機(jī),樓體高度達(dá)3.5m,為此在樓體前面設(shè)置一個2m高的鋼平臺作為成品料倉膠帶機(jī)機(jī)尾架,一是可提高膠帶機(jī)下的穿行空間,二是可作為清掃平臺提供不停機(jī)清掃作業(yè)。
對于一般天然骨料輸料膠帶機(jī),其最大爬坡角度不應(yīng)大于13°,否則就會出現(xiàn)溜料現(xiàn)象。這并非是由于膠帶機(jī)角度大,而是因?yàn)槁咽蕡A形,單一級配料容易在膠帶機(jī)上翻滾造成。在本工程上,我們通過提高膠帶機(jī)帶速、降低骨料初速度以及提高膠帶機(jī)滿負(fù)荷來解決這個問題。首先,通過將膠帶機(jī)帶速提高到2.5m/s,使之大于骨料的運(yùn)動速度;其次,通過在溜槽下料口設(shè)置擋料板降低骨料初始進(jìn)入膠帶機(jī)的速度;最后,確保膠帶機(jī)滿負(fù)荷生產(chǎn),增大骨料與膠帶機(jī)的接觸面積來傳遞動能,從而解決了這一問題。
膠帶機(jī)機(jī)架采用分段設(shè)計(jì),一般成品料倉旁都必須留出裝載機(jī)臨時供料裝料回轉(zhuǎn)空間。因此料倉旁段采用大型鋼桁架結(jié)構(gòu),桁架長度大于16m,而在臨近車間的膠帶機(jī)尾部,其高度較低,故采用簡易的槽鋼架結(jié)構(gòu),長度一般為9m左右,以便于加工,加快施工速度。大型鋼桁架由于在野外露天加工,結(jié)構(gòu)尺寸較大,容易出現(xiàn)焊接應(yīng)力變形,最簡易的方法就是通過加大構(gòu)件尺寸來解決,這樣雖然增加了用鋼量,但是縮短了加工時間,整體效益反而好。
溜槽的設(shè)計(jì)在砂石加工系統(tǒng)中非常重要,一般砂石加工系統(tǒng)運(yùn)行損耗的60%以上為溜槽鋼板磨損。在本工程中,我們采用在溜槽上設(shè)置角鋼底坎來解決這一問題。具體做法為:溜槽下溜角度大于50°,在溜槽底板上每間隔80cm焊接一條50mm等邊橫向角鋼,確保在溜槽表面堆積一層5cm的卵石層,在運(yùn)行過程中,這層卵石層可起到保護(hù)緩沖作用,來料始終在卵石層上通過,減小了鋼板磨損。同理,在膠帶機(jī)機(jī)頭料斗設(shè)計(jì)中,在膠帶機(jī)機(jī)頭拋料與豎向鋼板相交處下方,也焊接了一條50mm角鋼,堆積一層卵石,后續(xù)料直接與堆積卵石撞擊落下,不再撞擊鋼板,經(jīng)過1個月的運(yùn)行,鋼板基本不磨損。
整個系統(tǒng)建成后,經(jīng)過1個月的運(yùn)行,各車間、膠帶機(jī)運(yùn)行良好,中間僅出現(xiàn)過卵石集中供料時,大卵石在膠帶機(jī)上翻滾,后通過調(diào)整給料機(jī)給料速度得以解決。碎石機(jī)出廠出料口寬度4cm,后發(fā)現(xiàn)中、小石較多,大石偏少,于是將出料口調(diào)整為8cm,各級配骨料產(chǎn)量趨于一致,滿足了生產(chǎn)要求。
在本系統(tǒng)設(shè)計(jì)過程中,以混凝土強(qiáng)度控制為最終目標(biāo),合理選擇系統(tǒng)工藝流程,選擇合適的破碎設(shè)備,做到了單位效益的最大化,同時兼顧設(shè)備的通用性,避免了設(shè)備的短期使用,雖然配件有一定的損耗,但滿足了不同工程的適用性,不需重新采購設(shè)備。
通過對細(xì)部結(jié)構(gòu)的精心設(shè)計(jì),進(jìn)一步降低了材料損耗,總體經(jīng)濟(jì)效益較以前有所提高。及時了解新工藝和新材料,確保了合理、最優(yōu)的生產(chǎn)系統(tǒng)。
對于以處理天然砂卵石為目標(biāo)的砂石骨料生產(chǎn)系統(tǒng),系統(tǒng)流程應(yīng)盡量簡化、方便,才能確保最大生產(chǎn)強(qiáng)度,同時應(yīng)兼顧破碎,以確保系統(tǒng)效益最大化。