河南煤化集團煤氣化公司通過開展“無泄漏工廠”創(chuàng)建活動,在不到4個月的時間里,各類泄漏點從1327處下降為現在的268處,有效促進了生產裝置的安穩(wěn)長滿優(yōu)運行。
按照石化行業(yè)關于“無泄漏工廠”的標準,靜密封點泄漏率小于0.5‰、動密封點泄漏率小于2‰,才算達到標準。煤氣化公司深入貫徹河南煤化集團安全“零”理念,全面實施精細化管理,將設備“零”泄漏定為奮斗目標。
為了確?;顒佑行蜷_展,煤氣化公司制定了活動方案,完善了8項管理制度和7項管理臺賬,對各車間員工進行動、靜密封點專題知識培訓。5月底,煤氣化公司又對現場動、靜密封點和現場漏點進行了全面排查,共確定了動密封點2.78萬處,靜密封點41.68萬處,各類泄漏點共計1327處。
在煤氣化公司生產裝置現場,設備漏點處分別掛著藍牌、黃牌或者紅牌。該公司將數量多、容易處理的漏點劃為A類,掛藍牌;數量較多,需局部停車或系統(tǒng)停車才能處理的漏點劃為B類,掛黃牌;處理難度最大的為C類漏點,掛紅牌。針對A類漏點,該公司調配檢修和工藝人員及時處理并驗收;針對B類漏點,在保障生產高負荷運行的前提下,充分利用局部設備計劃檢修、切換等時機進行處理;C類漏點則成立攻關小組專門來解決。
“無泄漏工廠”創(chuàng)建活動按月考核,每超過標準1分,獎勵創(chuàng)建單位8萬元;達不到標準的,處罰創(chuàng)建單位5萬元;每低于標準1分,加罰5000元。煤氣化公司還對創(chuàng)建單位相關責任人實行風險抵押金制度,達到考核標準分以上的,進行獎勵;達不到標準的,抵押金沉淀。通過落實責任,有效調動了管理人員和技術人員的積極性。
義馬氣化廠機動部主任張翼鵬說:“凈化車間有兩臺單機離心泵,以前一直存在泄漏現象,就在這次活動中,我們技術人員開展聯合攻關,通過技術改造解決了這一難題。原來的打算是換成屏蔽泵,需要花費11.2萬元,技術改造以后,這筆更換費用等于省了下來。”
如今,“無泄漏工廠”創(chuàng)建活動實現了與精神文明建設的有效結合,工作現場環(huán)境大為改觀,基本上實現了“軸見光、溝見底、異味輕、設備見本色”的目標。