鄒雅榮
(哈爾濱第一機器制造集團有限公司 檢測中心,黑龍江 哈爾濱150056)
冶金石灰主要用于煉鋼時造渣,其中S的含量應控制在0.05%以下。本文采用高頻紅外吸收法,在力可公司CS-200分析儀上,優(yōu)化了分析條件,簡單、準確、快速地對冶金石灰中S的含量進行了測定。
試樣和助溶劑置于瓷坩堝中,在O2氣流中用高頻爐感應加熱熔融后,S被燃燒生成SO2,導入紅外分析器中。由于SO2氣體對紅外線特定波長的吸收作用,使紅外線強度衰減,其衰減量與SO2氣體濃度的變化存在函數(shù)關系。S含量的分析結果以百分含量直接由計算機顯示。
美國LECO-200型紅外碳硫測定儀;瓷坩堝(φ25×25mm,火神牌A級湖南醴陵市金利瓷坩堝廠);電子分析天平(靈敏度0.0001g,最大量程120g);催化再生式氣體凈化機(設定溫度400℃)。
O2(純度≥99.5%,出口壓力2.8kg·cm-2±10%);鎢錫助熔劑(C<0.001%,S<0.0005%);純鐵助熔劑(C<0.0009%,S<0.00003%);無水高氯酸鎂;堿石棉、鍍鉑硅膠和脫脂棉;
動力氣:N2或Ar,要求無油無水,出口壓力2.8kg·cm-2±10%。
催化爐溫度:350±5℃;恒溫箱溫度:48±1℃;板流:420mA;柵流:100mA;硫檢測池輸出電壓:8.5V。
吹掃時間:5s;延遲時間:8s;硫最短分析時間:35s;硫比較器水平:2%。
1.5.1 儀器準備 打開所有電源和氣源,調節(jié)好氣瓶出口壓力,儀器預熱2h以上,當催化再生式氣體凈化機溫度穩(wěn)定于400℃后,雙擊顯示器桌面上的“CS-200 Software”圖標進入分析界面,當“診斷程序”菜單下“環(huán)境”中催化爐溫度達350±5℃、恒溫箱溫度達48±1℃時做漏氣檢查。如果系統(tǒng)不漏氣,便可以進行分析了。
1.5.2 設定分析方法名稱和所需要的儀器分析參數(shù)。
1.5.3 空白校正 打開分析天平,放上陶瓷坩堝,摁去皮鍵,待分析天平數(shù)字顯示器恢復到0.0000g,加入0.4g左右的純鐵助熔劑,再加入一勺(1.2g左右)的鎢錫助熔劑,在分析界面“質量”中輸入0.25g,將坩堝蓋上坩堝蓋置于坩堝架上,摁坩堝架自動升降按鈕進行分析,結果自動顯示在分析界面上,然后進行空白校正。
1.5.4 標樣分析 坩堝置于天平上,摁去皮鍵,稱取純鐵助熔劑0.4g左右,再按去皮鍵,稱取冶金石灰標樣0.25g左右,按天平上打印鍵,標樣質量自動輸入到分析界面“質量”中,再加入一勺(1.2g左右)的鎢錫助熔劑,蓋上坩堝蓋進行分析,空白校正后的分析結果自動顯示在分析界面上。
每次至少要選擇兩個標樣,分別以3個數(shù)的平行值對儀器進行校正,得出新的校正系數(shù),然后分析試樣。
1.5.5 試樣分析 試樣分析方法與標樣相同。
坩堝:使用前在1100℃馬弗爐灼燒4h,冷卻后置于帶蓋的干燥器中備用。
助熔劑:每次分析前先做空白校正分析,扣除分析系統(tǒng)、坩堝和助熔劑空白值。
O2:在O2與儀器之間連接催化再生式氣體凈化機。
本文采用國產坩堝,美國力可純鐵助熔劑和鎢錫助熔劑,選取山東省冶金研究所YSBC28704-93石灰石4#(S0.070%)進行稱樣量實驗,結果見表1。
表1 稱樣量對結果的影響Tab.1 Effect of added quality to results
從表1中看出,稱樣量小于0.2 g,板流達不到420(mA)且燃燒情況不好,稱量誤差加大;稱樣量太多,試樣熔融不好,釋放不完全,結果偏低,而且粉塵大,對燃燒管造成污染。當稱樣量為0.2~0.3g時綜合效果最好,結合硫的分析結果,選擇適宜的稱樣量為0.25g。
單純用鎢錫助熔劑氣體釋放不完全,拖尾嚴重,燃燒后表面不光滑,而且粉塵大,試樣飛濺,加入純鐵助熔劑后情況改善,所以選擇加入這兩種助熔劑。我們又改變了各助熔劑的加入量和加入順序:試樣 +WSn+Fe;試樣 +Fe+WSn;WSn+ 試樣 +Fe;Fe+試樣+WSn;WSn+Fe+試樣;Fe+WSn+試樣。分析結果顯示:以Fe+試樣+WSn的順序分析結果燃燒情況良好,氣體釋放完全,粉塵小,試樣飛濺小,燃燒積分曲線光滑。
純鐵助熔劑加入量小于0.4g時試樣熔融不好,燃燒面不平。
鎢錫助熔劑加入量小于1.0g時試樣熔融不好,加入量大于1.5g時粉塵大,試樣飛濺。
綜合以上結果最終選定的助熔劑的加入順序和加入量為0.4gFe+0.25g試樣+1.2gWSn。
分析時間太長將造成無益的延遲使結果偏高;分析時間太短則該收集的信號損失使結果偏低,經實驗,本法最小分析硫時間只需35s。
比較器水平設得過低造成分析時間延長,結果偏高,比較器水平設得過高造成分析時間縮短,收集不完全使結果偏低。經實驗,本法比較器水平為S2%。
按照儀器的最佳分析條件和實驗方法,選取了一個試樣進行分析方法精密度試驗,結果見表2。
表2 方法精密度測試結果Tab.2 Determination results of precision
通過實驗可以看出:用本方法進行冶金石灰中S分析,操作簡單快速,精密度和準確度較高,完全能夠滿足日常生產分析的需要。