張國玲,翟國華,劉靜華
(河南濮陽中原大化公司,河南 濮陽 457000)
河南濮陽中原大化公司有兩臺(tái)YG-75/5.4-M和一臺(tái)YG-130/11.5-M的循環(huán)流化床鍋爐,分別在2002年和2004年10月投用,屬于單汽包,自然循環(huán),集中下降管,順列布置的燃煤循環(huán)流化床鍋爐,支撐形式為全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)。2011年1月130t/h鍋爐水冷壁爆管兩次,中間時(shí)間相隔僅1周,并且爆破處兩根管子相近,高度相同,都在前墻第二落煤管上部18m彎管處,第26、27兩個(gè)管子。爆口為縱向破裂,其斷面較為銳利。管內(nèi)壁附著層厚約0.5mm,爆管破口上下兩頭堵滿片狀散垢,與該管相連的右側(cè)集箱有大量脫落的散垢堆積,鍋筒底部也有少量的散垢殘?jiān)?/p>
筆者認(rèn)為堵煤、斷煤和水循環(huán)故障是導(dǎo)致水冷壁管短期過熱爆管的主要原因。
(1)1、2月份天氣不好,煤濕無法晾曬,1號(hào)、3號(hào)給煤機(jī)輪流斷煤,2號(hào)就會(huì)加大給煤量,這樣導(dǎo)致爐膛內(nèi)溫度不均,產(chǎn)生偏燒。每天斷煤次數(shù)高達(dá)數(shù)10次,長(zhǎng)時(shí)間就會(huì)使2號(hào)落煤管上部的水冷壁因受熱溫度忽高忽低,時(shí)間長(zhǎng)短不一而受熱不均,再加上煤質(zhì)不好磨損嚴(yán)重導(dǎo)致水冷壁越來越薄而爆管。
(2)該爐為自然循環(huán)鍋爐。不同溫度的工質(zhì)有不同的重度,其差異形成的推動(dòng)力是水循環(huán)的動(dòng)力,即工質(zhì)在下降管中的重度比在水冷壁中的大,其差異形成的動(dòng)力克服了工質(zhì)上升和下降流動(dòng)阻力,這樣就利用其自然特性形成了自然循環(huán)。工質(zhì)在循環(huán)中吸收受熱面壁的熱量,即降低了受熱面壁的溫度,防止受熱面壁的超溫,保證受熱面的使用壽命,又成為具有一定品質(zhì)的蒸汽,從而使鍋爐的功能得以實(shí)現(xiàn)。
(3)該爐在運(yùn)行過程中,因水處理工作的不規(guī)范而產(chǎn)生的水垢渣塊堆積在鍋筒底部,在水循環(huán)動(dòng)力的作用下,隨鍋水一起吸入下降管中,并被帶到集箱,其中質(zhì)量較重,顆粒較大的散垢在重力、慣性的作用下,沉積在集箱底部,并不斷堆積成小山丘狀,從而減少了工質(zhì)進(jìn)入水冷壁管流通面積,使此處工質(zhì)的流速增大,靜壓減少,導(dǎo)致水冷壁管進(jìn)口壓力較低,水循環(huán)減弱。
(4)隨下降管鍋水帶入集箱的水垢渣中質(zhì)量較輕,呈薄狀的散垢,會(huì)漂浮在流動(dòng)鍋水中,隨著水循環(huán)從集箱進(jìn)入水冷壁管中,當(dāng)流動(dòng)到水冷壁管的彎曲部位時(shí),在散垢重力和摩擦阻力的作用下,開始停滯集聚在該處,一方面使鍋水的流動(dòng)阻力進(jìn)一步增大,工質(zhì)的流速增緩;另一方面隨著散垢數(shù)量的不斷增加,水冷壁管中的流通面積不斷減小,直至完全堵死。這樣,該處的工質(zhì)流速逐步趨于零,即產(chǎn)生了水循環(huán)的停滯現(xiàn)象,這時(shí)該水冷壁管處于膜式沸騰,其彎管部分處于干燒狀態(tài),從而導(dǎo)致管壁溫度急劇升高,形成短時(shí)間過熱爆管。
因該水冷壁管爆管除彎管部分存在破口和不同程度的長(zhǎng)粗外,其他部分未見異常,故決定割換變形的管段,根據(jù)有關(guān)規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,割換管段的起止部位選在直管段上,為從變形彎管的兩端彎曲點(diǎn)向上和向下各延伸50mm,割換管段的實(shí)長(zhǎng)約720mm。原水冷壁管采用符合GB3087的20G管,規(guī)格為60mm×5mm。
(1)彎管制作。取與原管性質(zhì)、規(guī)格相同的新管一根,用彎管機(jī)冷彎成與割換下的管段大致相同的形狀,并保證彎管的橢圓度、波浪度和壁厚減薄量等符合有關(guān)要求,且表面無重皮裂紋等缺陷。
(2)焊接修復(fù)。將對(duì)接的新舊管口磨平并制成符合要求的坡口,由具有相應(yīng)資質(zhì)的焊工焊接。
(3)焊后檢查。焊后對(duì)兩對(duì)接頭按照有關(guān)要求進(jìn)行焊縫外觀,MT、PT檢驗(yàn)和通球試驗(yàn),結(jié)果合格。
(1)對(duì)煤質(zhì)進(jìn)行檢測(cè),使用較好的煤質(zhì)。把濕煤進(jìn)行晾曬后才進(jìn)入爐膛燃燒,防止堵煤斷煤引起偏燒。
(2)對(duì)1號(hào)、3號(hào)落煤管進(jìn)行技術(shù)改造,減少堵煤斷煤的次數(shù)和縮短堵煤斷煤的時(shí)間,即使斷煤堵煤時(shí),盡量不要把2號(hào)給煤機(jī)加煤太多,保證不超溫偏燒。
(3)對(duì)鍋爐進(jìn)行一次人工和機(jī)械除垢,徹底去除鍋筒底部、集箱內(nèi)的散垢渣雜,并用軟管從上向下以大水量、高水壓沖洗附在水冷壁管上的散垢。
(4)日常運(yùn)行中做好鍋爐定期排污工作,及時(shí)排除鍋筒和集箱中的散垢和雜質(zhì),每次停爐檢修時(shí),再按前述方法對(duì)鍋爐進(jìn)行徹底除垢和去雜。