孫林權(quán),王舉良
(煙臺鵬暉銅業(yè)有限公司,山東 煙臺 264002)
煙臺鵬暉銅業(yè)有限公司原煉銅工藝為富氧密閉鼓風(fēng)爐熔煉-連續(xù)吹煉爐吹煉,冶煉煙氣送入硫酸系統(tǒng)采用兩轉(zhuǎn)兩吸工藝制酸。2007年煙臺鵬暉銅業(yè)有限公司與中國恩菲工程技術(shù)有限公司合作研發(fā)了富氧側(cè)吹熔池熔煉工藝。該工藝是一種高效、節(jié)能、環(huán)保的煉銅新工藝,熔煉爐、沉降電爐、連續(xù)吹煉爐從高到低布置,爐子之間通過流槽輸送熔體,克服了熔體由橋式起重機和銅锍包倒運的弊端。經(jīng)過論證、設(shè)計、制造、安裝、試車等環(huán)節(jié),富氧側(cè)吹熔池熔煉爐于2008年2月投產(chǎn)。
富氧側(cè)吹熔池熔煉爐是富氧熔池熔煉爐型之一,集物料的干燥、焙燒和熔煉于一爐。富氧空氣從爐子兩側(cè)浸沒入熔體的風(fēng)眼鼓入熔池內(nèi),精礦、熔劑、返渣、煤等按一定的比例混合均勻,經(jīng)過定量帶式輸送機,由帶式加料機從爐頂?shù)募恿峡诩尤霠t中,鼓入爐內(nèi)的富氧空氣使爐料和熔體劇烈攪動,在爐中形成氣-液-固三相間的傳熱和傳質(zhì),加快入爐物料的干燥、分解、熔化速度,完成造渣、造锍反應(yīng),產(chǎn)出的銅熔體經(jīng)虹吸口和流槽進入沉降電爐,完成澄清分離,得到冰銅和熔煉爐渣;產(chǎn)生的煙氣經(jīng)余熱鍋爐降溫、電收塵器收塵后送到硫酸系統(tǒng)。
富氧側(cè)吹熔池熔煉系統(tǒng)主要配置有:34.14 m2富氧側(cè)吹熔池熔煉爐1臺;3 000 kVA沉降電爐1臺;15.5 m2連續(xù)吹煉爐2臺;QFC25/1200-15-4.2余熱鍋爐1臺;年產(chǎn)15萬t硫酸系統(tǒng)1套;20 t/h脫鹽水處理站1座;3 700 m3/h深冷式制氧站1座;24 000 m3/h、D400-32離心鼓風(fēng)機2臺。
1.2.1 富氧側(cè)吹熔池熔煉爐
富氧側(cè)吹熔池熔煉爐是一座有耐火材料襯里,關(guān)鍵部位嵌有銅水套的固定式長方形爐子(見圖1),主體結(jié)構(gòu)由基礎(chǔ)、爐底、爐墻、爐頂、虹吸池及外圍鋼結(jié)構(gòu)等部分組成。爐體長13.76 m,寬4.48 m,渣線以下容積31 m3。爐頂采用鎂鋁磚呈弦拱形砌筑,垂直煙道為特制銅水套結(jié)構(gòu),爐頂設(shè)置有2組加料口,配備有氣封密封。爐頭設(shè)有銅熔體的虹吸外放口,通過溜槽與沉降電爐連接。
1.2.2 電熱沉降貧化爐
電熱沉降貧化爐(簡稱沉降電爐)是1座橢圓形鋼板做外殼、耐火材料襯里、關(guān)鍵部位嵌有銅水套的橢圓形爐子,內(nèi)襯搗打料鋼制拱形爐頂,1組3 000 kVA的石墨電極成品字形布置,爐底采用階梯形,使銅锍池與熔煉爐渣池有一個高差,銅锍池兩側(cè)的虹吸式銅口通過冰銅溜槽與連續(xù)吹煉爐相連。
圖1 富氧側(cè)吹熔池熔煉爐結(jié)構(gòu)示意圖
1.2.3 連續(xù)吹煉爐
連續(xù)吹煉爐采用的是側(cè)吹固定式爐體,由爐底、爐墻、爐頂、煙道組成。爐內(nèi)分吹煉區(qū)和澄清區(qū)兩部分。爐身外側(cè)為帶風(fēng)眼的水冷銅水套,內(nèi)側(cè)為鎂鉻材質(zhì)的襯磚。爐頂為內(nèi)襯鎂質(zhì)搗打料的水冷鋼水套,并設(shè)有石英砂加料口。
富氧側(cè)吹熔池熔煉工藝中定量工藝參數(shù)的檢測及控制見表1。
表1 定量工藝參數(shù)的檢測及控制
另外,富氧側(cè)吹熔池熔煉爐熔體的流動速度和熔體表面反應(yīng)條件通過觀察孔對爐內(nèi)進行可視性觀察,連續(xù)吹煉爐渣的流動速度和渣表面條件通過渣口進行可視性觀察。
2.1.1 技術(shù)性能參數(shù)
富氧側(cè)吹熔池熔煉爐技術(shù)性能參數(shù)及操作控制參數(shù)見表2。
表2 富氧側(cè)吹熔池熔煉爐技術(shù)性能參數(shù)及操作控制參數(shù)
2.1.2 參數(shù)控制
由于爐料只有在適宜的溫度下才能快速熔化和反應(yīng),因此工藝控制中的冰銅品位、渣型、爐溫三大重要指標應(yīng)按爐溫、渣型、冰銅品位順序控制,優(yōu)先控制爐溫。
渣型合適,渣的性質(zhì)好時控制方式如下:
(1)冰銅品位低、爐溫低。首先控制氧氣流量、富氧濃度為范圍內(nèi)的最大值。如果氧氣流量、富氧濃度均為最大值,則說明此時的加料量可能過大,因此減料是最好的措施。
(2)冰銅品位低、爐溫高。此種情況一般是高硫礦比例過大所致,故增大低硫礦比例,降低高硫礦比例;同時在冰銅品位低時,減少一定的加料量。
(3)冰銅品位高、爐溫低。此種情況的調(diào)整原則為“先提溫,再降冰銅品位”。因為降低冰銅品位的辦法是增大加料量,而在低溫的條件下增大加料量反而會使爐溫降至更低,由此將導(dǎo)致爐內(nèi)出現(xiàn)未熔化的“浮料”。出現(xiàn)這種情況,可采取以下措施中的任意一種進行調(diào)整:①全部采用高硫礦或增大高硫礦的比例,先提溫,待爐溫穩(wěn)定后,再增大加料量來降低冰銅品位;②配料比不變或稍增大高硫礦的比例,先減少一定的加料量,待爐溫提高后再增大加料量來降低冰銅品位,熔池冰銅品位降低后再提溫。
(4)冰銅品位高、爐溫高。此種情況是爐料加入量過少所致,采取的措施是增大加料量來調(diào)整冰銅品位和爐溫,至合適即可。
(5)渣型不好時及時調(diào)整熔劑配比,并密切關(guān)注虹吸口,防止虹吸口堵塞、爐況向惡性循環(huán)方向發(fā)展。
2.1.3 渣含銅控制
熔煉爐渣處理采用沉降電爐對渣锍分離,產(chǎn)生含銅約0.5%的棄渣。電爐使用交流電源,3根石墨電極供電,電流通過渣層產(chǎn)生熱量,這種供熱方式產(chǎn)生的紊流很弱,可以提高沉降速度。
吹煉爐渣由連續(xù)吹煉爐渣口流出,經(jīng)鑄渣機鑄塊冷卻后,高品位吹煉爐渣破碎后直接返回富氧側(cè)吹熔池熔煉爐,低品位吹煉爐渣破碎浮選成精礦再返回富氧側(cè)吹熔池熔煉爐。
2.2.1 單體硫的產(chǎn)生
富氧側(cè)吹熔池熔煉爐屬于高強度熔煉爐,脫硫率高,投產(chǎn)初期煙氣中單體硫含量高,嚴重影響了硫酸系統(tǒng)及富氧側(cè)吹熔池熔煉爐的正常運行。通過采取穩(wěn)定控制料量、控制煤的粒度及煤塊的加入方式、控制爐溫、補充二次風(fēng)、控制余熱鍋爐出口煙氣含O2為3%~5%等措施有效地解決了這一問題。
2.2.2 余熱鍋爐振動
試生產(chǎn)階段,余熱鍋爐本體及其操作臺振動幅度大,頻率快。由于余熱鍋爐與富氧側(cè)吹熔池熔煉爐、廠房有關(guān)聯(lián)性,其振動不僅影響余熱鍋爐的安全運行,也對富氧側(cè)吹熔池熔煉爐、廠房的穩(wěn)定性造成嚴重影響。這種狀況是余熱鍋爐管束內(nèi)水汽循環(huán)造成的。對余熱鍋爐骨架及操作臺進行了二次加固,并將富氧側(cè)吹熔池熔煉爐煙氣與連續(xù)吹煉爐煙氣分別通過兩側(cè)電收塵器,以減少負壓相互影響,穩(wěn)定余熱鍋爐負壓,余熱鍋爐本體及其操作臺振動問題得到解決,避免由此帶來的安全隱患。
2.2.3 爐墻腐蝕
在對富氧側(cè)吹熔池熔煉爐停爐檢修時發(fā)現(xiàn),爐內(nèi)襯磚腐蝕嚴重。造成腐蝕的原因是:入爐物料均為粉粒狀,對爐內(nèi)襯磚造成沖刷腐蝕。二次風(fēng)的增加使沖刷腐蝕進一步加劇。入爐二次風(fēng)為冷風(fēng),與爐氣的冷熱交替造成了二次風(fēng)口爐端墻磚體的剝落。
改進措施:對爐體增加部分水冷件,提高爐體襯磚壽命;將二次風(fēng)口裝置改為銅制水冷件,增加其抗腐蝕性。
2.2.4 出口垂直煙道結(jié)渣及余熱鍋爐煙塵燒結(jié)
出口垂直煙道結(jié)渣及余熱鍋爐煙塵燒結(jié)比較嚴重。其原因是:
(1)入爐物料屬于粉粒狀,易被煙氣帶到煙道及余熱鍋爐內(nèi)燒結(jié)產(chǎn)生結(jié)塊。
(2)爐頭鼓入的二次風(fēng)破壞了爐內(nèi)氣相平衡,增加了煙氣攜帶物料、煙塵的量。
(3)混礦雜質(zhì)含量高,特別是Zn、Pb等低熔點雜質(zhì),極易在煙道、余熱鍋爐內(nèi)黏結(jié)成塊。
(4)粉煤質(zhì)量標準有待提高,目前使用的煤粉只是對灰分、熱量、粒度等制訂了簡單的標準,但對影響其熱分解、黏結(jié)性、結(jié)渣性等指標沒有限定。
改進措施:控制入爐物料雜質(zhì)含量;提高燃料質(zhì)量;盡可能降低爐頭鼓入的二次風(fēng)量;摸索抑制煙道粘結(jié)的新途徑。
2.2.5 風(fēng)眼磚腐蝕
試生產(chǎn)期間,風(fēng)眼磚的腐蝕是影響富氧側(cè)吹熔池熔煉爐壽命的主要因素。富氧空氣由風(fēng)眼鼓入爐內(nèi)熔體,受熔體阻力影響在熔體內(nèi)形成錐形氣流股,并卷入氣體產(chǎn)生氣泡。氣體與熔體在發(fā)生動量交換的同時,在氣流股四周造成壓力差,使風(fēng)口附近形成負壓,熔體向風(fēng)口附近流動,且與氣流股界面成垂直方向運行。當入爐風(fēng)壓低時,氣流股穿透力差,造成風(fēng)口處后墻受氣流股沖刷侵蝕,而氣泡在風(fēng)口處的連續(xù)產(chǎn)生,不僅使風(fēng)口遭受磨損,并且易造成風(fēng)口結(jié)塊阻塞,增加捅風(fēng)口的次數(shù)。
解決的措施:提高入爐富氧空氣的壓力;確保入爐氣體密度穩(wěn)定,避免產(chǎn)生脈沖氣泡;對風(fēng)口進行結(jié)瘤保護,使反應(yīng)區(qū)遠離風(fēng)口部位;對風(fēng)口結(jié)構(gòu)進行改進。
(1)改進風(fēng)口結(jié)構(gòu),對風(fēng)口進行強制冷卻,實施風(fēng)、水或油冷,以提高風(fēng)口部位的壽命。
(2)強化熔煉需要提高爐氣的氧勢,但是在硅酸鹽體系中,氧勢的提高將導(dǎo)致渣含銅升高。解決這一矛盾的途徑是提高熔煉溫度或改變渣型,采用高鈣渣或無硅CaO-Fe2O3渣型。
(3)在提高熔煉強度實施高溫熔煉時,可考慮渣層噴吹,風(fēng)口位于渣層中下部位。
(4)提高儀控精確度,開發(fā)熔煉溫度連續(xù)測量及計算機遠程控制系統(tǒng),降低過程偏差。
(5)將沉降電爐電極配置整體向沉降電爐中心移動,兩側(cè)銅口附近均有1根電極,以提高熔體溫度,降低銅口操作強度。
富氧側(cè)吹熔池熔煉工藝在煙臺鵬暉銅業(yè)有限公司的成功實施,充分說明了該工藝設(shè)計合理,在生產(chǎn)中可行:
(1)富氧側(cè)吹熔池熔煉爐對物料適應(yīng)性強,操作簡單,易于控制。煙氣中SO2濃度高且穩(wěn)定,利于制酸。
(2)富氧側(cè)吹熔池熔煉爐結(jié)構(gòu)簡單,配置緊湊,建設(shè)投資少。
(3)生產(chǎn)實踐證明,富氧側(cè)吹熔池熔煉工藝主要技術(shù)經(jīng)濟指標達到了行業(yè)準入標準。
(4)富氧側(cè)吹熔池熔煉工藝體現(xiàn)了強化熔煉、適度貧化、余熱回收的技術(shù)原則,熔體連續(xù)流動,運行過程穩(wěn)定,具有推廣使用的良好基礎(chǔ)和前景。
[1] 劉麟瑞,王丕珍.冶金爐料手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1991.527-532.
[2] [美]W.G.達文波特等.銅冶煉技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006.150-152.
[3] 劉純鵬.銅冶金物理化學(xué)[M].上海:上??茖W(xué)技術(shù)出版社,1990.402-403.
[4] 姜元順,王舉良.富氧側(cè)吹熔池熔煉爐煉銅煙氣中單體硫的產(chǎn)生及處理[J].中國有色冶金,2011,(2):17-19.
[5] 張洪常,尤廷晏,孫子虎.富氧側(cè)吹熔池熔煉的工業(yè)生產(chǎn)實踐[J].中國有色冶金,2009,(6):12-14.