中國石化河南油田分公司第一采油廠 采油工藝QC小組
(河南 南陽 473132)
在機械采油工藝中,抽油機采油方式占主導(dǎo)地位。目前中國石化河南油田采油一廠共有采油井1 270口,其中抽油機井總數(shù)占全廠油井總數(shù)的99%以上,而抽油井檢泵周期(單井檢泵周期是油井最近2次檢泵作業(yè)之間的實際生產(chǎn)天數(shù))是反映抽油機井管理水平的一項重要指標,檢泵周期的長短不但與完成全廠原油生產(chǎn)任務(wù)密切相關(guān),而且直接影響生產(chǎn)成本的控制。
隨著油田開發(fā)進入后期,產(chǎn)出液含水達到90%以上。根據(jù)實驗數(shù)據(jù),當油井產(chǎn)出液含水達到74.02%以上時,產(chǎn)出液換相,由油包水型換為水包油型,井下桿、管表面也由親油性變?yōu)橛H水性。桿管表面失去了原油的潤滑作用,產(chǎn)出水直接接觸金屬,產(chǎn)出液中的H2S和CO2會使桿管產(chǎn)生腐蝕現(xiàn)象。據(jù)統(tǒng)計,2009年發(fā)現(xiàn)腐蝕油井109口,比2008年同期增加作業(yè)125井次,造成巨大的經(jīng)濟損失。
如表1為小組概況。
據(jù)統(tǒng)計,2009年中國石化河南油田采油一廠正常油井平均檢泵周期達到了508d,而腐蝕油井平均檢泵周期只有135d,遠低于正常油井平均檢泵周期值。
表1 小組簡況表
2009年發(fā)現(xiàn)109口腐蝕油井,比2008年同期增加作業(yè)125井次,檢泵周期降低,作業(yè)占生產(chǎn)達到7 825h,減少原油產(chǎn)量3 080t(見表2)。
表2 腐蝕油井作業(yè)影響原油產(chǎn)量統(tǒng)計表
針對以上2點我們選擇課題為延長腐蝕油井檢泵周期。
首先,小組對腐蝕油井作業(yè)情況進行了調(diào)查。據(jù)統(tǒng)計,2009年增加作業(yè)125井次,桿、管大量腐蝕報廢,造成經(jīng)濟損失625萬元。
其次,小組成員對2009年全廠腐蝕油井檢泵周期低的原因進行調(diào)查,并做出了調(diào)查表(見表3)。
從以上統(tǒng)計調(diào)查結(jié)果可看出,泵座漏失和抽油桿斷裂這2項占累積頻率的88.8%,如果我們通過活動解決這個問題,根據(jù)平均檢泵周期計算公式:
式中—平均檢泵周期,d;
∑Td—統(tǒng)計井檢泵周期之和,d;
∑na—統(tǒng)計井數(shù)之和,井次。
腐蝕油井平均檢泵周期將可以延長100d以上:
那么,腐蝕油井平均檢泵周期將達到250d左右(135+119=253d)。
表3 2009年腐蝕油井作業(yè)造成檢泵周期降低情況統(tǒng)計表
根據(jù)現(xiàn)狀調(diào)查中的計算結(jié)果,小組成員經(jīng)過討論后認為將腐蝕油井平均檢泵周期活動目標選定在220d比較合適。
設(shè)定目標值:腐蝕油井檢泵周期由活動前的135d延長到220d。
針對泵座漏失和抽油桿斷裂的問題,我們QC小組根據(jù)調(diào)查的情況,開展討論,繪制出了泵座漏失和抽油桿斷裂影響因素關(guān)聯(lián)圖(見圖1)。
通過關(guān)聯(lián)圖,小組成員分析認為影響泵座漏失和抽油桿斷裂的邊緣因素有4個,即:培訓(xùn)力度不夠,加藥制度不合理,井液物性差,緩蝕劑適應(yīng)性差;小組成員對以上邊緣因素逐一進行了驗證。
驗證一:培訓(xùn)力度不夠。
我們對操作人員進行了加藥日常操作技術(shù)抽查提問,由技術(shù)主管和高級技師進行提問評議,并認真組織業(yè)務(wù)知識考核。
結(jié)論:通過對所有操作人員的抽查、考核,合格率達到100%,故確認該因素為非要因。
驗證二:加藥制度不合理。
活動前,在油井套管加緩蝕藥劑現(xiàn)場實施過程中,根據(jù)經(jīng)驗采用的加藥制度是每15d加藥一次,每口井、每次加緩蝕藥劑8~10kg。
而在發(fā)現(xiàn)的109口腐蝕油井中,每口井的產(chǎn)液量不盡相同,有的相差很大(產(chǎn)液量相差范圍在10~80m3/d之間)。經(jīng)過計算,對于產(chǎn)液20m3/d以下的油井,加藥濃度相當于50mg/L(50ppm),但對于產(chǎn)液30m3/d以上的油井,加藥濃度相只當于 30mg/L (30ppm),濃度明顯偏低,緩蝕效果差。
我們通過室內(nèi)實驗做出了加藥濃度與緩蝕效果對比實驗,具體實驗數(shù)據(jù)見表4。
表4 緩蝕劑加藥濃度與緩蝕效果對比表
同時我們現(xiàn)場做了示蹤劑測算套管加藥峰值變化實驗(見圖2),加入方式:將20kg示蹤劑用水完全溶解,套管加入 ,并用100L清水從沖洗附著在套管壁內(nèi)示蹤劑。取樣:每小時取樣一次,送化驗室檢測。
H11-9井產(chǎn)液量為23.2m3/d,由實驗數(shù)據(jù)可以明顯看出,該種加藥制度下,緩蝕有效期在3h左右,3d后基本測不到。該種方法加藥有效期短,且不穩(wěn)定。
驗證結(jié)果:以上實驗數(shù)據(jù)表明,加藥濃度和加藥周期的不同決定了緩蝕效果的好壞。因此基于夠用且不浪費的加藥原則,通過實驗確定合理的加藥制度是必要的,故確認該因素為要因。
驗證三:井液物性差。
采油時,當產(chǎn)出液流體從相對高溫高壓地層流入井筒時,由于壓力和溫度的急速降低,CO2析出地層,與鐵離子反應(yīng),產(chǎn)生以碳酸亞鐵為主的腐蝕。其次,由于油井中有硫酸鹽還原菌(SRB)的存在,硫酸鹽還原菌產(chǎn)生生物催化作用,使井液中SO42-離子氧化被吸附的氫,將SO42-中的S6+還原成S2-,S2-造成井下管柱腐蝕,其主要成分是硫化亞鐵顆粒,所以也會產(chǎn)生硫化亞鐵腐蝕垢。
采出層的確定取決于生產(chǎn)需要,井液物性差這個因素不在我們QC小組控制范圍之內(nèi),故確認該因素為非要因。
驗證四:緩蝕劑適應(yīng)性差。
活動前使用的緩蝕劑為SLH-2型常規(guī)緩蝕劑,小組成員通過“井下掛片法”對該型緩蝕劑的使用效果進行了統(tǒng)計(見圖3)。
由圖3可以看出,目前使用的緩蝕劑實際最高緩蝕率才達到77.8%,最低只達到21.2%沒有達到企業(yè)標準(緩蝕率≥90%)。故確認該因素為要因。
驗證結(jié)果:經(jīng)過對所有末端因素的逐條驗證,我們確定要因有2條:①緩蝕劑適應(yīng)性差;②加藥制度不合理。
針對確定的要因,小組成員按照5W1H的原則制定出了相應(yīng)的對策、目標及具體措施,同時配備了專門負責(zé)人監(jiān)督具體措施的實施和完成 (見表5)。
按照對策一,小組成員在查閱了大量緩蝕劑的相關(guān)資料后,由具有豐富實際操作經(jīng)驗的廠中心化驗室技師負責(zé)優(yōu)選新型緩蝕劑這項工作。
試驗方法參照SY/T 5237-2000《油田采出水用緩蝕劑性能評價方法》常壓靜態(tài)緩蝕率(R)測定方法:55℃,緩蝕劑加量50mg/L(50ppm)。
表5 對策表
7.1.1 收集緩蝕劑資料,選出多種緩蝕劑以備實驗之用
小組成員通過查閱相關(guān)資料,根據(jù)采油一廠腐蝕油井實際情況,收集了針對CO2、S2-腐蝕的14種緩蝕劑,以備緩蝕性能評價試驗(見表6)。
表6 備選緩釋藥劑情況表
7.1.2 從初選出的緩蝕劑中實驗優(yōu)選出2種效果好
的緩蝕劑以備現(xiàn)場應(yīng)用
2010年3月9日,小組成員在中心化驗室進對初選出的14種藥劑進行了緩蝕劑優(yōu)選試驗,實驗結(jié)果見圖4。
通過本次試驗,篩選出了SJ2#、SJ3#、HHS-1緩蝕率≥90%藥劑。其中,pH值接近中性有2種SJ2#(pH=7)、HSS-1(pH=6),本次優(yōu)選HSS-1型緩蝕藥劑進行現(xiàn)場實驗。
試驗包括2個方面:
(1)根據(jù)腐蝕油井油井產(chǎn)液量的不同分別實驗確定緩蝕劑加藥量。
①確定依據(jù):首先小組成員做了腐蝕油井產(chǎn)液量情況調(diào)查,見表7。
表7 腐蝕油井日產(chǎn)液情況調(diào)查表
小組成員將產(chǎn)液量區(qū)間分為3部分來分別確定緩蝕劑的加藥量,即 20m3/d以下,20~50m3/d和50m3/d以上。
②從20m3/d以下,20~50m3/d和50m3/d 3個區(qū)間內(nèi),分別選出一口井同時進行確定加藥量的現(xiàn)場試驗。為此小組成員選出了3口腐蝕油井,即觀20(日產(chǎn)液20m3/d),新泌57(日產(chǎn)液46m3/d)及S13-13(日產(chǎn)液62m3/d)。
2010年3月10日3口井同時進行現(xiàn)場試驗,采用井口掛片法測定井口產(chǎn)出液緩蝕速率 (合格標準:緩蝕率≥80%)。實驗數(shù)據(jù)見表8、表9、表10。
表8 觀20井實測緩蝕率數(shù)據(jù)表
表9 新泌57井實測緩蝕率數(shù)據(jù)表
表10 S13-13井實測緩蝕率數(shù)據(jù)表
實驗結(jié)論:產(chǎn)液量20m3/d以下的腐蝕油井每次加藥量為10kg。
產(chǎn)液量20~50m3/d的腐蝕油井每次加藥量為15kg。
產(chǎn)液量50m3/d以上的腐蝕油井每次加藥量為20kg。
(2)示蹤劑試驗確定經(jīng)濟合理的加藥周期。
小組成員經(jīng)過討論后,決定用示蹤劑測算套管加藥峰值變化實驗來確定經(jīng)濟合理的加藥周期。
實驗同樣在觀20井、新泌57井及S13-13井3口井上實施。
分別將10kg、15kg、20kg示蹤劑用水完全溶解,從對應(yīng)產(chǎn)液量的3口油井套管加入,并用100L清水從沖洗附著在套管壁內(nèi)示蹤劑。
取樣:由巡井采油工每4h左右取樣一次,每天取樣 6次,集中后每天上午 9:00左右送采油一廠中心化驗室進行檢測。檢測情況見圖5、圖6、圖7。
由觀20井井口示蹤劑變化曲線可以看出,產(chǎn)液量20m3/d以下的腐蝕油井加藥每次10kg,其加藥有效期為4d。
由新泌57井井口示蹤劑變化曲線可以看出,產(chǎn)液量20~50m3/d之間的腐蝕油井加藥每次15kg,其加藥有效期為3d。
由新S13-13井井口示蹤劑變化曲線可以看出,產(chǎn)液量50m3/d以上的腐蝕油井加藥每次15kg,其加藥有效期為2d。
結(jié)論:通過現(xiàn)場試驗,我們確定不同產(chǎn)液量下的加藥周期為:①產(chǎn)液量20m3/d以下的腐蝕油井,每次加藥10kg,周期為4d;②產(chǎn)液量20~50m3/d之間的腐蝕油井,每次加藥15kg,周期為3d;③產(chǎn)液量50m3/d以上的腐蝕油井,每次加藥20kg,周期為2d。
現(xiàn)場應(yīng)用:根據(jù)實驗結(jié)果,小組成員經(jīng)過對109口腐蝕油井的井下管柱情況調(diào)查,去掉封上采下、封兩頭采中間的53口腐蝕油井,決定從2010年4月20日起,對其余的56口可以采取套管加藥的腐蝕油井采取加藥防腐治理。截止到2010年12月30日實施井號及現(xiàn)場應(yīng)用情況見表11。
據(jù)統(tǒng)計,實施后腐蝕油井檢泵周期從135d延長到228d,達到了所設(shè)定的目標值,本次活動取得圓滿成功。
腐蝕油井檢泵周期由活動前的135d延長到220d。
小組成員通過試驗,優(yōu)選出了SJ2#、HHS-1緩蝕劑,現(xiàn)場應(yīng)用HHS-1緩蝕劑56口井,通過試驗確定經(jīng)濟合理的加藥制度即:
(1)產(chǎn)液量20m3/d以下的腐蝕油井,每次加藥10kg,周期為4d。
(2)產(chǎn)液量20~50m3/d之間的腐蝕油井,每次加藥15kg,周期為3d。
(3)產(chǎn)液量50m3/d以上的腐蝕油井,每次加藥20kg,周期為2d。
表11 腐蝕油井緩蝕防腐應(yīng)用情況統(tǒng)計表
通過現(xiàn)場應(yīng)用,腐蝕油井檢泵周期由活動前的135d延長到228d。對比所定目標值進行檢查,通過本次活動,圓滿達成了所設(shè)定的目標。
從2010年4月20日開始應(yīng)用,對比56口腐蝕油井因腐蝕造成的作業(yè)井次變化,活動后比活動前減少作業(yè)井次46個,減少作業(yè)占產(chǎn)時間178d,減少作業(yè)占產(chǎn)量178×6t/平均單產(chǎn)=1 068t。
實驗費用:人工費用+藥劑費用=3.6萬元+8.4萬元=12萬元;
緩蝕劑費用:8 000元/t,總用量210t,共168萬元。
減少作業(yè)井次46個(單井作業(yè)費5萬元),減少作業(yè)成本230萬元;
減少作業(yè)占產(chǎn)量:1 068t×1 600元/t=170.88萬元;
直接經(jīng)濟效益:230+170.88-168-12=220.88萬元。
從方案設(shè)計到現(xiàn)場試驗,職工在積極參與過程中體驗到攻關(guān)成功的喜悅,極大地提高了職工們對QC小組活動的興趣,為今后的全面質(zhì)量管理工作創(chuàng)造了良好的條件。
(1)制定《緩蝕藥劑優(yōu)選實驗操作規(guī)程》,并對中心化驗室基層職工進行操作方法培訓(xùn),確保緩蝕藥劑優(yōu)選工作的正常進行。
(2)制定《腐蝕油井套管加藥定期檢查制度》,并以“采油一廠采油管理規(guī)定”下發(fā)實施。
活動前后,小組成員對腐蝕油井檢泵周期數(shù)據(jù)變化情況進行了統(tǒng)計。鞏固期內(nèi)腐蝕油井檢泵周期穩(wěn)定在220d以上。鞏固期效果良好。
本次QC活動,我們選擇了攻關(guān)型課題,小組成員遵循QC小組活動程序,依靠集體的智慧提出了有效的方案,恰當使用工具方法,通過全體成員的共同努力圓滿達成了課題目標。
由圖8可以看出:通過這次QC活動,小組成員的團隊精神、個人能力、QC知識、質(zhì)量意識和解決問題的信心與活動前相比有了較大的提高。
加藥緩蝕技術(shù)圓滿完成實驗及現(xiàn)場應(yīng)用,解決了生產(chǎn)中的實際問題,收到了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。在下一次的活動中,我們將根據(jù)生產(chǎn)中遇到的實際問題,以《油井井下自動加藥裝置研制》作為活動課題,進行技術(shù)攻關(guān)。