張 波,鄧永生
(鋼鐵研究總院青島海洋腐蝕研究所,山東青島 266001)
某油庫管道外加電流陰極保護系統(tǒng)故障分析
張 波,鄧永生
(鋼鐵研究總院青島海洋腐蝕研究所,山東青島 266001)
管道采用外加電流陰極保護,具有可靠性高、壽命長、輸出電壓電流可調及維護保養(yǎng)簡便等特點,南方某省擴建的新成品油庫與已有的老成品油庫之間相連的進出油管道采用外加電流陰極保護系統(tǒng),針對該油庫新建管道外加電流陰極保護系統(tǒng)調試期間出現(xiàn)的恒電位儀輸出異常的情況,分別從陰極保護系統(tǒng)本身包括恒電位儀、陽極地床、通電點、參比電極,以及管道和油庫情況進行分析排查,最終發(fā)現(xiàn)問題并采取相應措施,使陰極保護系統(tǒng)能夠正常運行。并以此為例,簡述管道外加電流陰極保護系統(tǒng)常出現(xiàn)的故障及排除措施。
管道 陰極保護 故障分析 排除措施
管道采用外加電流陰極保護,具有可靠性高、壽命長、輸出電壓電流可調及維護保養(yǎng)簡便等特點[1]。南方某省擴建的新成品油庫與已有的老成品油庫之間相連的進出油管道采用外加電流陰極保護系統(tǒng),新油庫每個儲罐罐底板外壁均采用了外加電流陰極保護系統(tǒng),且新老油庫站內的管道也做了犧牲陽極保護。在恒電位儀調試期間,每臺儲罐的恒電位儀均能正常運行,而管道的恒電位儀輸出異常,在恒電位的狀態(tài)下,恒電位儀滿負荷(恒電位儀額定輸出30 V/20 A)運行,直到故障報警,測量電位也只能到-0.92 V,雖然達到了-0.85 V(相對于Cu/CuSO4參比電極)的保護電位[2],但給以后的系統(tǒng)運行帶來了隱患。
分別從陰極保護系統(tǒng)本身包括恒電位儀、陽極地床、通電點、參比電極以及管道和油庫情況進行分析排查,以確定故障原因[3]。
該管道恒電位儀為一用一備,兩臺均出現(xiàn)同一種輸出異常情況,說明恒電位儀沒有問題。該管道直徑為273 mm,長度1.5 km,兩條并行,經(jīng)計算恒電位功率足以滿足管道所需的保護電流,設計也沒有問題。
在陰極保護間測量了陽極地床的接地電阻,為1.2 Ω,恒電位儀開機運行,電壓、電流均能穩(wěn)步上升,通電點附近管道的地電位也隨之增大,采用便攜式Cu/CuSO4參比電極對埋地長效參比電極進行了校準,埋地長效參比電極工作正常,說明陽極地床、通電點和參比電極都沒有問題。
兩庫區(qū)及連接管道示意見圖1(實際為進出兩條管道,由于采取的是電連接,示意圖中視為一條)。
一般來說,管道可能發(fā)生以下兩種情況會造成測量電位上不去、輸出電流很大的現(xiàn)象:①線路管道與其他埋地金屬構筑物發(fā)生搭接;②線路管道防腐層老化嚴重或出現(xiàn)大的破損。
由于是新建管道,所以沒有考慮管道防腐層老化、破損的因素。經(jīng)管道施工方現(xiàn)場確認,這段連接兩庫區(qū)的管道也沒有與其他埋地金屬物搭接。
排除以上因素,首先應對絕緣接頭進行故障排除。對保護絕緣接頭的避雷器首先進行了測試,沒有發(fā)現(xiàn)其導通,避雷器完好。在陰極保護系統(tǒng)沒有運行的情況下,對新老庫區(qū)的絕緣接頭兩端又進行了電位測量,電位相對于Cu/CuSO4參比電極結果見表1。
表1 絕緣接頭兩端電位Table 1 The potential at each end of the insulating joint V
對于老庫,由于庫區(qū)內的非保護端管道采用了犧牲陽極,其電位達到了保護電位,而庫區(qū)外的保護端陰極保護系統(tǒng)沒有運行,電位為自然電位,說明老庫內的絕緣接頭完好。對于新庫,不管是庫區(qū)內的非保護端還是庫區(qū)外的保護端其電位值一樣,電位都達到了保護電位,首先說明該絕緣接頭異常。
為了進一步驗證該絕緣接頭的好壞,現(xiàn)場采用了PCM漏電率測量法判斷絕緣接頭的絕緣性能。斷開陰極保護電源,由PCM發(fā)射機向被測管道保護端接近絕緣接頭處提供4Hz測繪電流,用接收機在地面接收測繪電流產(chǎn)生的交變磁場轉換成各點的4 Hz測繪電流。在非保護端用PCM接收機測量該側管道電流I2,在保護端電流輸入點外側,用PCM接收機測量該側管道電流I1。如果絕緣接頭絕緣電阻很高,此測繪電流基本上流不過絕緣接頭,I2幾乎為零,如果絕緣接頭存在漏電,則I2>0。
通過測量,PCM接收機在非保護端能夠接收到較大電流,說明該絕緣接頭存在問題。
由于是新建庫區(qū),管道已經(jīng)吹掃、打壓完成,整個工程正處于待交工階段,盲目開挖更換絕緣接頭勢必會影響交工日期。分析整個管道走向(見圖2),在管道出地面距離泵棚處有一法蘭,將法蘭斷開,該法蘭距絕緣接頭大約100 m,這樣就相當于管道外加電流陰極保護系統(tǒng)多保護約100 m的管道,按照恒電位儀的輸出功率,應該完全能夠多保護這一段管道。
陰極保護系統(tǒng)開機運行后,故障依舊,當輸出電流達到最大額定電流時,測量電位只能到-0.92 V,說明絕緣接頭并不是系統(tǒng)故障的根本所在。
在陰極保護系統(tǒng)沒有運行的情況下,對整條管道不同點的電位進行了測量(見圖3)。
從管道不同點的電位可以看出,新庫泵棚前的法蘭前后,電位有明顯區(qū)別,這屬于正常現(xiàn)象,但管道陰極保護系統(tǒng)沒有啟動,整條管道基本上就已經(jīng)處于保護狀態(tài),這個現(xiàn)象比較異常。又對整條管道進行了排查,首先還是懷疑管道與庫區(qū)內接地網(wǎng)有搭接的情況。又采用了PCM進行檢測,如果管道與接地網(wǎng)有搭接,即為一個漏點。將PCM發(fā)射機向新庫絕緣接頭非保護端提供測繪電流,用接收機在保護端至庫區(qū)圍墻內(庫區(qū)以外不可能有接地裝置)管道上接收電流,在這一段沒有接收到任何電流,說明管道確實沒有搭接之處。排除搭接,最后將故障原因鎖定在管道防腐層的問題上。首先用PCM對整條管道進行了漏點檢測,發(fā)現(xiàn)整條管道有大量漏點。又對地質情況進行了考察,此處原為魚塘,回填后進行鋪設管道和建庫作業(yè),土壤電阻率僅為幾十Ω·m。由于鋪設管道的防腐層為環(huán)氧煤瀝青,加上吊裝、回填時對管道防腐層的破壞,使得管道的接地電阻很小。又用接地電阻測試儀測量了管道的接地電阻,為1.14 Ω,同時對旁邊路燈接地扁鋼的接地電阻進行了測量,同樣為1.14 Ω。說明整條管道就如同一根裸管一樣埋設在地下,庫內庫外管道電連接,絕緣接頭已經(jīng)不起作用,這也就解釋了為什么外加電流陰極保護系統(tǒng)不工作時整條管道基本上就已經(jīng)達到了保護電位,也就是因為管道漏點太多,接地電阻很小,使得加在管道上的陰極保護電流大部分流失,測量電位上不去。
由于管道的防腐層差,漏點多,造成外加電流陰極保護系統(tǒng)的測量電位上不去,但整條管道在庫區(qū)內犧牲陽極的作用下,基本上已經(jīng)達到了保護電位,將恒電位儀的給定電位定在-0.90 V,在犧牲陽極和外加電流的雙重作用下,整條管道都達到了保護電位,電位相對于Cu/CuSO4參比電極結果見表2。
表2 絕緣接頭兩端及測試樁電位Table 2 The potential at each end of the insulating joint and test
[1]胡士信.陰極保護工程手冊[M].北京:化學工業(yè)出版社.1999:175-189.
[2]中華人民共和國國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局/中國國家標準化管理委員會.GB/T 21448-2008,埋地鋼質管道陰極保護技術規(guī)范[S].北京:中國標準出版社,2008.
[3]中華人民共和國國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局/中國國家標準化管理委員會.GB/T 21246-2007,埋地鋼質道陰極保護參數(shù)測量方法[S].北京:中國標準出版社,2008.
Trouble Analysis of Applied Current Cathodic Protection System of Oil Terminal Pipelines
Zhang Bo,Deng Yongsheng
(CISRI Qingdao Marine Corrosion Research Institute,Qingdao,Shandong 266001)
The applied current cathodic protection,which is high in reliability,long in service life,adjustable in output current and easy in maintenance,etc,is usually applied to protect the pipelines.In the interconnecting pipelines between the new oil terminal and existing oil terminal in a province of South China,the applied current cathodic protection system was applied.Based upon abnormal output of constant potentiometer in the test run of the applied current cathodic protection system for the new pipelines,the cathodic protection system including constant potentiometer,anode bed,electric power connection,reference electrode,pipeline and terminal were analyzed and causes were found out.Corrective measures were taken and the normal reliable operation of cathodic protection system was maintained.. The common troubles in applied current cathodic protection system and associated countermeasures are described.
pipeline,cathodic protection,trouble analysis,corrective measures
TG174.41
B
1007-015X(2011)05-0039-03
2011-05- 23;修改稿收到日期:2011-07-08。
張波,工程師,2008年7月青島科技大學物理化學碩士畢業(yè)。E-mail:zb8211@163.com。
(編輯 陳鳳娥)