軟巖礦區(qū),巷道圍巖不僅具有松、散、軟、弱和遇水膨脹等特點,而且巷道壓力大,變形速度快,變形量大。這樣,給回采巷道支護(hù)工作帶來了極大的困難,支護(hù)成本高,難度大,返修次數(shù)多,直接影響著礦井的經(jīng)濟(jì)效益。近年來,我們針對我礦圍巖的特性。特別是回采巷道支護(hù)改革方面做了大量的工作?;夭上锏朗褂锰菪喂ぷ咒摻饘僦Ъ堋型鋼可縮支架等,但都收效甚微,盡管金璃支架具有可縮性及支撐能力大的優(yōu)點,但回收難度大,勞動強(qiáng)度高,費(fèi)工費(fèi)時,加之礦區(qū)沒有修復(fù)整形能力,以及初期支護(hù)成本高等多方面原因未能推廣。因此,回采巷道仍以木支護(hù)為主,采用木支護(hù)的兩巷在服務(wù)期間內(nèi)平均需維修2次,個別采區(qū)最多達(dá)4次。巷道坑木消耗平均達(dá)1.174m3/m。為了降低坑木消耗,改善作業(yè)環(huán)境,節(jié)省人力、物力,巷道支護(hù)形式的改革已迫在眉睫。通過調(diào)查研究,并結(jié)合本礦的生產(chǎn)實際,突破舊的條條框框,打破舊的傳統(tǒng)觀念,于2008年6月提出了在三采區(qū)8層一塊工作面溜子道采用錨網(wǎng)支護(hù)方案。于2008年8月至10月在三采區(qū)8層一塊溜子道及切眼采用錨網(wǎng)支護(hù)巷道167m,支護(hù)效果良好,現(xiàn)已壘礦推廣,并取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
一、工程地質(zhì)概況
1、工作面位置及煤層賦存條件
錨網(wǎng)支護(hù)在三采區(qū)8層一塊溜子道切眼進(jìn)行,工作面為傾斜長壁布置。開采層位為8層,煤層平均厚2.6m,夾矸厚0.75m,煤層走向N10’E,傾向N80°w,傾角7~10°,屬于復(fù)合煤層。
2、煤層的物理力學(xué)特征(表1)
3、頂?shù)装?/p>
6-5上分層頂板為頁巖,局部含砂巖,底板為頁巖及TY>層煤,巷道頂板為煤,底板為煤。
4、水、火、瓦斯、煤塵
該面水文地質(zhì)復(fù)雜,整個溜子道切眼均在干河河床及砂礫含水層下,含水層總厚度為22.10-23.20m,對施工影響很大。煤層自然發(fā)火期為3~6個月,屬低沼氣礦井,相對瓦斯涌出量O.06m3/t。煤塵有爆炸性,爆炸指數(shù)為45%。
二、支護(hù)斷面幾何尺寸的選擇與確定
依據(jù)四采區(qū)地質(zhì)條件及煤巖層物理力學(xué)性質(zhì),經(jīng)局生產(chǎn)處和礦的多次論證研究,一致認(rèn)為該段巷道適合錨網(wǎng)支護(hù)。關(guān)于巷道幾何尺寸,我們在設(shè)計院的設(shè)計基礎(chǔ)上,做了兩次修改。
第一次修改設(shè)計,將原梯形斷面上寬1.4m改為1.1m,下寬3.4m改為2.3m,高2.2m改為2.1m。正式施工前進(jìn)8m后,片幫較嚴(yán)重。因此,第二次修改設(shè)計時,將原梯形斷面改為矩形斷面,克服了上述弊端,錨網(wǎng)支護(hù)效果十分理想。
三、工藝過程
1、幫錨錨桿及水泥藥卷的制作
(1)錨桿加工
將φ16ram的圓鋼截成1.6m長,將一頭套出100mm長螺紋,另一頭距頂端100mm處將圓鋼砸扁制成。
(2)錨盤加工
錨盤由廢舊u型鋼壓制而成。
(3)水泥藥卷的制作
先將藥卷裁成300mm×126mm的矩形,長邊對折,用縫紉機(jī)扎成紙袋,然后裝滿水泥,用線將口扎緊,放入木箱,待運(yùn)井下。
將φ16mm的圓鋼截成1.6m長,將一頭套出100mm長螺紋,另一頭距頂端100mm處將圓鋼砸扁制成。
(2)錨盤加工
錨盤由廢舊u型鋼壓制而成。
(3)水泥藥卷的制作
先將藥卷裁成300mm×126mm的矩形,長邊對折,用縫紉
機(jī)扎成紙袋,然后裝滿水泥,用線將口扎緊,放人木箱,待運(yùn)井下。
2、錨桿安裝工藝流程
斷面形成后打頂眼一浸水泥藥卷一裝水泥藥卷→插入錨桿→撤臨時支護(hù)→掛金屬網(wǎng)→上錨盤→上螺母15min→擰緊。
3施工工藝
(1)由于煤層層理、節(jié)理較發(fā)育,易片幫離層,周邊眼距巷道輪廓線的距離200mm左右為宜。
(2)錨桿眼的深度和角度必須嚴(yán)格按設(shè)計施工。錨桿眼過深,將影響錨桿的錨固力;過淺,因錨桿與網(wǎng)和煤壁接觸不嚴(yán),則錨桿起不到懸吊作用。所以,錨桿外露長度控制在100mm為最佳。
(3冰泥藥卷的浸泡時間過長過短,不但影響錨固力和凝固時間,而且安裝錨桿也很困難,甚至出現(xiàn)廢桿。
(4)緊固螺母的時間對錨桿的支護(hù)強(qiáng)度也有很大的影響。錨桿插入5min后即可掛網(wǎng),但錨盤螺母先不要上緊,只要能托住錨盤及金屬網(wǎng)即可,等15min,水泥藥卷凝固后再擰緊螺母。上緊螺母的
后不能過長,否則,有可能造成頂板離層,破壞其完整性,影響支護(hù)效果。
(5)局部過斷層或破碎地段可采用復(fù)合支護(hù)錨網(wǎng)—木棚(金屬棚)。
4.工程實際效果
該段巷道總長度167m,日進(jìn)度6m左右。通過井下實際觀測,巷道收斂量微小,基本沒有什么變化,特別是此工作面自3月28日回采4月26日已推進(jìn)42m,經(jīng)受住了工作面老頂初次來壓和周期來壓的考驗。從下三角落頂處看,錨桿錨固的復(fù)合頂板沒有產(chǎn)生離層現(xiàn)象,對于此處的頂板必須采取強(qiáng)制性的落頂。頂板及兩幫移近量甚微,巷道不但不維修且不用超前支護(hù),尤其是此工作面滯后10m處有一水倉,用于截住落塘水不涌人工作面。溜子道須沿空留巷10m左右,此處巷道硬幫及頂都是錨網(wǎng)支護(hù),采空區(qū)側(cè)每1.0m支一顆木柱,節(jié)約了大量坑木。錨網(wǎng)支護(hù)同傳統(tǒng)的金屬支架及術(shù)支架比較,斷面利用率高,毛斷面減小,出矸量少,省工省力,勞動強(qiáng)度底,可以減少一道打超前支護(hù)的工序,節(jié)約了支護(hù)材料,同時,還可以大大減少巷道返修量。同原條帶溜子道木棚相比,木棚返修四次,錨網(wǎng)不用返修:同鐵棚相比,鐵棚施工3~4個月的時間內(nèi),頂板普通有小漏頂及漏幫現(xiàn)象,最大達(dá)500mm,鐵棚不能緊靠煤壁,造成支架需重新剎幫剎頂,既浪費(fèi)木材又浪費(fèi)工時。總之,從整個溜子道切眼錨網(wǎng)支護(hù)來看,工程實際效果顯著,為我礦軟巖復(fù)合頂板,回采巷道支護(hù)開拓了一條新路子。
四、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析
1、錨網(wǎng)支護(hù)的技術(shù)性
(1)主要參數(shù)的選擇及確定
①錨桿錨固力設(shè)計為Q=40kN既滿足要求。通過工程實踐,利用錨桿拉撥技(MPG-3)測得Q=60~80kN。
②錨桿長度、間距的確定是以彈塑性理論為基礎(chǔ),利用普氏公式、泰式公式及H Kastner公式計算校核錨桿長度為1.6m,間距0.8m,而工程實踐用錨桿應(yīng)力計(MGL-3)測得圍巖塑性屈服區(qū)半徑為0.5~0.8m。
(2)圍巖移動觀測
現(xiàn)場監(jiān)控觀測表明,在巷道服務(wù)期間內(nèi),錨網(wǎng)支護(hù)的頂板位移量為39mm,底板位移量為17mm,垂直雷擊位移量為55mm,兩幫位移量為8mm,而與之同一水平采用木支護(hù)的風(fēng)道在支護(hù)回采之前就已經(jīng)套修三次并發(fā)生多次冒頂?;夭善陂g的距切口20m范圍內(nèi)盡管設(shè)置雙排超前支護(hù),仍然保證不了正常使用斷面,人員必須爬行才能通過,隨時需要派人清理維修。
①木支護(hù)是把圍巖視作荷載,支護(hù)體看成是承載結(jié)果,既把圍巖與支護(hù)分開考慮,而錨網(wǎng)支護(hù)是支護(hù)體與圍眼為形成共同承載題。
②木支護(hù)是為承受圍巖所產(chǎn)生的荷載而設(shè)置,而錨網(wǎng)支護(hù)是以維持圍巖穩(wěn)定為目的,發(fā)揮圍巖的自身承載能力。
從上述分析及位移量曲線可知,錨網(wǎng)支護(hù)技術(shù)先進(jìn),所選參數(shù)合理,完成控制了圍巖的變形,在工程實際中取得了事半功倍的效果。
2.錨網(wǎng)支護(hù)的經(jīng)濟(jì)性
為了獲得較為真實的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),我們曾對錨網(wǎng)支護(hù)、術(shù)支護(hù)和金屬支護(hù)各在其整個服務(wù)期間內(nèi)、進(jìn)行了全面仔細(xì)地調(diào)查,并就支護(hù)成本費(fèi)用和支護(hù)材料消耗進(jìn)行分析比較。在材料消耗上,和金屬支架相比,錨網(wǎng)支護(hù)可節(jié)約鋼材0.108t/m,只是金屬支架鋼材才消耗量的36%:和術(shù)支架相比,錨網(wǎng)支護(hù)可節(jié)省木材1.174m3/m。
五、幾點改進(jìn)意見
1.錨網(wǎng)支護(hù)初期造價高。為降低造價,頂部用鐵錨桿金屬網(wǎng),兩幫用竹錨桿塑料網(wǎng),這樣可以降低巷道支護(hù)成本;
2.網(wǎng)與網(wǎng)搭接需卸螺母錨盤,工序復(fù)雜,降低錨固力,浪費(fèi)材料,建議右搭接變?yōu)檫B網(wǎng),
3.工作時打眼較多,鑿巖設(shè)備不夠用,速度慢,可用兩臺或多臺同時打眼;
4.打眼時工作面粉末較大,應(yīng)采用專用幫錨機(jī)打眼,降低粉塵。并加強(qiáng)工人的勞動保護(hù)。